陳生財(cái) 許萍文 趙鋼 王志云
摘要:針對(duì)油田開發(fā)過程中油井結(jié)蠟造成檢泵周期短、熱洗不返液、環(huán)空加清防蠟劑藥劑效率低的問題,選用了一種適合于結(jié)蠟油井的智能點(diǎn)滴加藥工具;該工具為機(jī)電一體化產(chǎn)品,能夠根據(jù)油井的產(chǎn)液量和含蠟情況設(shè)置不同的加藥制度,從泵下的環(huán)空定時(shí)、定量投放清防蠟劑,達(dá)到了對(duì)抽油泵及以上管柱進(jìn)行防蠟維護(hù)的效果?,F(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,智能點(diǎn)滴加藥工具能夠切實(shí)的提高泵效、延長檢泵周期、提高藥劑的使用效率、降低油田開采成本。
關(guān)鍵詞:智能點(diǎn)滴加藥工具;防蠟;效益;結(jié)蠟
青海油田的低壓油藏井具有地層壓力低、含蠟量高的特點(diǎn),特別是進(jìn)入油田開發(fā)后期,油井結(jié)蠟嚴(yán)重,造成抽油泵泵漏、卡泵、抽油桿負(fù)載加重等情況;部分油井套管破損等,油井熱洗經(jīng)常出現(xiàn)不返液;檢泵周期不斷縮短,油井維護(hù)成本逐年上升,人工加藥勞動(dòng)強(qiáng)度大,且藥劑從環(huán)空加入后,不能與原油充分混合,造成藥劑效率低下;固體防蠟劑下入井下后,受井下溫度影響大,存在釋放速度不可控的問題。使用智能點(diǎn)滴加藥工具進(jìn)行泵下加清防蠟的方式,是油井防蠟的一種新的技術(shù)路徑。
1、智能點(diǎn)滴加藥工具的基本原理
1.1智能點(diǎn)滴加藥工具結(jié)構(gòu)及工作原理
智能點(diǎn)滴加藥工具結(jié)構(gòu):智能點(diǎn)滴加藥工具系機(jī)電一體化產(chǎn)品,如圖一所示,從功能上分為自動(dòng)加藥控制部分和藥劑存儲(chǔ)部分,藥劑存儲(chǔ)用油管代替。自動(dòng)加藥控制部分有上位機(jī)及軟件、高能鋰電池、控制芯片、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、軸承桿、磨輪閘閥六部分組成,是智能點(diǎn)滴加藥工具的核心部分。
工作原理:具體使用時(shí)需根據(jù)油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)和加藥濃度,設(shè)定每日的加藥量及加藥頻次,由上位機(jī)將設(shè)置數(shù)據(jù)輸入控制芯片,控制芯片根據(jù)設(shè)定的加藥制度,向驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)送動(dòng)作指令,驅(qū)動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)軸承桿和磨輪閘閥做順時(shí)針旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)過程中,磨輪閘閥開啟,藥劑通過磨輪的限流,被定量的擠入環(huán)空與原油混合,經(jīng)篩管流入抽油泵并上行到地面,實(shí)現(xiàn)了定時(shí)定量對(duì)抽油泵及以上油管進(jìn)行加藥維護(hù)的目的。
藥劑存儲(chǔ)部分由尾管代替,尾管的上部油管內(nèi)裝有游動(dòng)隔離塞,使藥劑與環(huán)空的原油隔離,游動(dòng)隔離塞能隨著藥劑液面逐漸下降,尾管最多可加20根油管,容積約600L,亦可將儲(chǔ)藥尾管更換為Φ89的油管將容積擴(kuò)展到約900L,滿足更大的加藥濃度。
1.2智能點(diǎn)滴加藥工具井下管柱結(jié)構(gòu)及工作原理
井下管柱結(jié)構(gòu)普遍為:抽油泵+油管+篩管(1)+沉沙管+擋板(雙向絲堵)+篩管(2)+儲(chǔ)藥管+智能點(diǎn)滴加藥工具。
游動(dòng)隔離塞置于儲(chǔ)藥管的頂部,起到藥劑與環(huán)空隔離的作用,能夠隨著藥劑液面的降低而下移;藥劑被擠入環(huán)空后與原油混合上行經(jīng)篩管1進(jìn)入抽油泵;篩管2使儲(chǔ)藥管與環(huán)空建立一個(gè)等壓的系統(tǒng),以避免沉沒壓力對(duì)加藥工具的影響。
1.3 智能點(diǎn)滴加藥工具技術(shù)參數(shù)
1.4智能點(diǎn)滴加藥工具特點(diǎn)
(1)能夠?qū)崿F(xiàn)井筒藥液長期、穩(wěn)定、連續(xù)投加,可控制產(chǎn)出液介質(zhì)中的藥劑濃度,提高藥劑使用效率。
(2)滿足了分采井的藥劑投加需求。
(3)安裝工藝簡單,加藥量不受沉沒壓力和伴生氣的影響。
2.現(xiàn)場應(yīng)用效果
2.1 下入該工具后功圖負(fù)載變化
游中1-3-3井2015年9月投產(chǎn),投產(chǎn)初期該井區(qū)塊壓力系數(shù)0.65,因該區(qū)塊地層壓力低,采用常規(guī)熱洗井維護(hù)時(shí)洗井易進(jìn)入地層,熱洗周期短、洗井質(zhì)量差、洗井后返排周期長,2018年12月采用人工從套管加入清蠟劑維護(hù)方式,加藥周期30天,加藥量200L/次;但從2019年該井檢泵維護(hù)井次及日常油井示功圖對(duì)比來看維護(hù)效果不理想。
該井因凡爾失靈于2019年3月、5月進(jìn)行檢泵作業(yè),起出原井管柱描述檢泵原因?yàn)橛凸?,油桿結(jié)蠟嚴(yán)重。2019年9月5日因雙凡爾漏失再次作業(yè),期間下入智能點(diǎn)滴加藥工具和清蠟劑460L,加藥濃度580ppm,日加藥量2.2L,2次作業(yè)開井60d后載荷對(duì)比有明顯變化,見表一。
通過功圖載荷對(duì)比,游中1-3-3井使用智能點(diǎn)滴加藥裝置后日常功圖載荷比較平穩(wěn),說明該井結(jié)蠟情況明顯減少。從上面的功圖載荷對(duì)比情況來看,智能點(diǎn)滴加藥工具和清防蠟劑,起到了很明顯的效果。
2.2下入該工具前后產(chǎn)液情況對(duì)比
使用前示功圖上、下死點(diǎn)比較圓滑,說明游動(dòng)凡爾及固定凡爾關(guān)閉存在滯后現(xiàn)象,平均日產(chǎn)液3.58噸,日產(chǎn)油2.44噸;使用后60天示功圖凡爾關(guān)閉正常,平均日產(chǎn)液6.4噸,較前期增加2.82噸/天,平均日產(chǎn)油3.92噸,較前期增加1.48噸/天。
2.2油沙山油田中1905井使用效果分析
中1905井于2019年9月10日壓裂投產(chǎn),2019年10月3日至8日檢泵作業(yè),起出原井桿、管柱:油桿結(jié)蠟嚴(yán)重,部分油管被蠟堵死,活塞凡爾球被蠟卡死;該井為新投井投產(chǎn)作業(yè)時(shí)全部采用新桿、管。根據(jù)檢泵結(jié)蠟情況油井清蠟維護(hù)周期因小于30天;此次采用智能點(diǎn)滴加藥裝置加入清蠟劑450升,按500ppm釋放量,日加藥2升,截止2019年12月20日生產(chǎn)正常;由于該井為壓裂投產(chǎn),投產(chǎn)初期產(chǎn)液量較高,但是由于地層壓力低產(chǎn)量遞減較快,裝置使用前后產(chǎn)量無可比性。
3.結(jié)論及認(rèn)識(shí)
根據(jù)游園溝油田游中1-3-3向及油沙山油田中1905井使用效果來看取得以下效果:
1)使用智能點(diǎn)滴加藥裝置后功圖載荷變化比較平穩(wěn),能有效降低抽油機(jī)能耗損失,提高機(jī)采效率;
2)能有效清除凡爾球周邊結(jié)蠟情況,減少泵漏失量,提高泵效及產(chǎn)量;
3)減少加藥量及洗井工作量,節(jié)約油井維護(hù)成本;
4)有效降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
結(jié)束語
青海油田低壓油藏結(jié)蠟的油井泵漏、卡泵、抽油桿斷脫等問題,增加了采油成本,影響了油田的開發(fā),通過智能點(diǎn)滴加藥工具在游中1-3-3向井使用,從生產(chǎn)60d前后載荷功圖對(duì)比分析,最大載荷和最小載荷的相差減少,說明結(jié)蠟的情況明顯降低,泵效和產(chǎn)量都明顯提高;同時(shí)大幅減少了清防蠟劑的用量,工具下入期間沒有使用熱洗維護(hù),降低了開發(fā)成本;降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了預(yù)期的效果。
智能點(diǎn)滴加藥工具能夠?qū)崿F(xiàn)在井下定時(shí)定量釋放清防蠟劑,使藥劑長期保持在一個(gè)較穩(wěn)定的有效濃度,加藥方式和加藥途徑的改變,是提高藥劑效率和降低開采成本的一個(gè)新的實(shí)踐。
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