孫世雷(中海石油寧波大榭/舟山石化有限公司大榭生產(chǎn)技術(shù)部,浙江寧波315812)
試劑過程分三個(gè)階段進(jìn)行:
第一階段:自2019年10月9日上午10點(diǎn)開始加注消泡劑,加注地點(diǎn)在六部液化氣脫硫塔T-103貧液進(jìn)料泵出口加注,加注量10~15L/h,至10月12日結(jié)束,加注量共0.66噸,使消泡劑在胺液系統(tǒng)中的比例達(dá)到約1000ppm(wt)
第二階段:自10月12日中午六部停止加注,改在九部溶劑緩沖罐V-303加注,加注量~9L/h,連續(xù)加注。
第三階段:自12月初開始,消泡劑加注量調(diào)整為~4L/h,連續(xù)加注,仍在九部溶劑緩沖罐V-303加注。
(1)第一、第二階段:液化氣脫硫塔(121-T-103)發(fā)泡現(xiàn)象得到明顯改善,具體驗(yàn)收指標(biāo)如下:
①胺液建立正常循環(huán)(脫硫后液化氣無明顯胺液攜帶現(xiàn)象,脫硫后液化氣聚集脫水脫液器玻璃板液觀察無泡沫產(chǎn)生);
②T-103壓力降介于≮150kpa之間,且保持穩(wěn)定;
3)T-103 液位保持在30%~65%之間,液位每小時(shí)波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)方差≯2.0%;
(2)第三階段及正常使用階段驗(yàn)收指標(biāo)
胺液系統(tǒng)貧液胺按SY-T 6538-2002進(jìn)行發(fā)泡實(shí)驗(yàn),達(dá)到以下效果:
①發(fā)泡高度 ≯30ml;
②消泡時(shí)間: ≯10s;
按以上指標(biāo)統(tǒng)計(jì)合格率≮90%。
(1)第一階段和第二階段
圖1 貧富液波動(dòng)方差曲線
圖2 九部溶劑再生塔液位波動(dòng)趨勢(shì)
①加劑24小時(shí)后,在液化氣脫硫塔底采富液樣品可見胺液已經(jīng)清澈透明,胺液乳化現(xiàn)象基本消除。SR-105A/B聚結(jié)器玻璃板中泡沫明顯減少,液化氣脫硫塔底富液閥開度增大。液化氣脫硫醇后水洗水pH值從12降低至10以下,堿液氧化塔液位波動(dòng)明顯改善,說明液化氣脫硫塔胺液發(fā)泡情況緩解,液化氣夾帶的胺液量降低。
②液化氣脫硫塔T-103壓力降介于≮150kpa之間。
③液化氣脫硫塔T-103 液位保持在30%~65%之間,液位每小時(shí)波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)方差≯2.0%。(具體波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)方差見圖1)
④六部貧劑發(fā)泡高度平均降低至小于100ml,消泡時(shí)間平均小于10s,改善效果明顯。九部再生貧劑發(fā)泡高度平均約300ml,消泡時(shí)間平均>300s,改善效果不明顯。
⑤六部液化氣脫硫塔基本建立循環(huán),優(yōu)化了液化氣脫硫塔的操作;液化氣脫硫醇氧化塔堿液液位平穩(wěn),提高了氧化風(fēng)量,進(jìn)而提高了堿液再生效果,優(yōu)化了液化氣脫硫醇單元操作。
⑥九部溶劑再生塔液位波動(dòng)情況明顯改善,貧富液泵胺液流量波動(dòng)減少。具體見圖2
(2)第三階段
通過裝置調(diào)整,自2020年2月1日開始,再生貧劑的發(fā)泡高度由>450ml 降低至10ml 左右,合格率100%;消泡時(shí)間由>300s降低至<5s,合格率100%。
(1)通過試用GL-167胺液消泡劑,解決了胺脫系統(tǒng)長期存在的發(fā)泡問題,使胺液建立了正常循環(huán)(脫硫后液化氣無明顯胺液攜帶現(xiàn)象,脫硫后液化氣聚集脫水脫液器玻璃板液觀察無泡沫產(chǎn)生);T-103 壓力降介于≮150kpa 之間,且保持穩(wěn)定;T-103 液位保持在30-65%之間,液位每小時(shí)波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)方差≯2.0%。滿足技術(shù)協(xié)議第(1)條要求。
(2)貧劑發(fā)泡實(shí)驗(yàn)達(dá)到了發(fā)泡高度≯30ml;消泡時(shí)間≯10s;指標(biāo)統(tǒng)計(jì)合格率≮90%,滿足技術(shù)協(xié)議第(2)條的要求。
(3)胺液乳化問題未得到很好解決,通過間斷少量外甩溶劑再生凝結(jié)水罐酸性水,對(duì)胺液乳化問題有一定改善,待繼續(xù)觀察效果。
(1)通過試用GL-167胺液消泡劑,較好的解決了胺脫系統(tǒng)的發(fā)泡問題,達(dá)到了技術(shù)協(xié)議要求的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)了胺脫系統(tǒng)各裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,優(yōu)化了裝置操作,降低了胺液消耗,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
(2)通過試用GL-167 胺液消泡劑對(duì)緩解液化氣脫硫醇裝置平穩(wěn)操作,降低液化氣水洗水pH效果明顯。
(3)試用GL-167 胺液消泡劑對(duì)胺液乳化效果改善效果待繼續(xù)觀察。
(4)總體試用效果良好,可以繼續(xù)使用。