賈兆義(堯柏特種水泥集團有限公司,陜西 西安 710100)
當前不同廠家同一品種水泥實物質量趨于同質化條件下,用戶對水泥使用性能的需求明顯提升,尤其是水泥與混凝土外加劑相容性,越來越受到水泥企業(yè)及混凝土工程技術人員的廣泛關注。因此,降低水泥標準稠度用水量,提高水泥與混凝土外加劑的相容性成為水泥企業(yè)迫切需要解決的問題。
YB集團新疆南疆區(qū)域HT公司與LX公司出窯熟料標準稠度用水量相差不大,但兩家公司P·O42.5水泥標準稠度用水量差異較大,HT公司比LX公司P·O42.5水泥標準稠度平均偏高2.50%左右。本文主要從兩家公司出窯熟料、使用混合材風積沙、石灰石及粉煤灰的標準稠度用水量和水泥粉磨的比表面積、細度和粉磨工藝等方面進行對比分析,通過采取相應的改進措施,降低P·O42.5水泥標準稠度用水量,增強了水泥與混凝土外加劑相容性,進而用戶拌制混凝土和易性顯著改善,得到用戶普遍認可,提高了產(chǎn)品市場競爭力。
1.1.1 熟料的標準稠度
HT公司與LX公司生料配料均為石灰石、白砂及鐵礦石三組份配料,2018年出窯熟料標準稠度對比情況見表1。
從表1中2018年熟料標準稠度對比可見,兩家公司出窯熟料標準稠度在23.2%~23.8%范圍,HT公司熟料標準稠度平均普遍低于LX公司,且3~11月平均低0.57%。
1.1.2 水泥的標準稠度
HT公司與LX公司2018年P·O42.5出廠水泥標準稠度對比情況,見表2。
從表2中2018年P·O42.5出廠水泥標準稠度對比可見,HT公司P·O42.5出廠水泥月標準稠度平均普遍高于LX公司,3~11月標準稠度平均高2.50%??梢奌T公司與LX公司P·O42.5出廠水泥相比標稠用水量比要大,性能相對較差。
通過表1、2對比分析,HT公司比LX公司熟料標準稠度年平均低0.57%,P·O42.5出廠水泥標準稠度反而高出2.5%,且兩家公司9月份P·O42.5水泥標準稠度差值達3.1%??梢奌T公司P·O42.5出廠水泥標準稠度較高原因并非熟料標準稠度性能因素導致。
表1 2018年出窯熟料標準稠度對比
表2 2018年P·O42.5水泥標準稠度對比
1.2.1 混合材風積沙
HT公司與LX公司水泥混合材均為石灰石、風積沙及粉煤灰,取兩家公司風積沙,采用HT公司P·O42.5水泥工業(yè)大磨生產(chǎn)配比,熟料及石膏摻量(控制SO3含量)不變,使用等量風積沙替代其他混合材,控制熟料風積沙水泥比表面積355±5 m2/kg范圍,風積沙標準稠度小磨試驗對比情況見表3。
表3 摻用風積沙水泥標準稠度小磨對比試驗
從表3中摻用風積沙水泥標準稠度小磨對比試驗可以看出,HT公司較LX公司風積沙標準稠度偏低約0.6%。由此表明HT公司混合材風積沙也不是P·O42.5出廠水泥標準稠度偏高的原因。
1.2.2 混合材石灰石及粉煤灰
從表4中水泥混合材石灰石、粉煤灰水泥標準稠度小磨對比試驗可以看出,石灰石及粉煤灰也不是P·O42.5出廠水泥標準稠度偏高的原因。
表4 摻用石灰石及粉煤灰水泥標準稠度小磨對比試驗
從不同混合材的水泥小磨試驗結果顯示,粉煤灰對水泥需水量的影響最小,其次是石灰石,對比關系是:風積沙>石灰石>粉煤灰。
2018年HT公司及LX公司P·O42.5水泥比表面積及細度對比情況見表5、6。
從表5可以看出,3月~11月HT公司與LX公司P·O42.5水泥比表面積平均較接近,分別為371m2/kg、378 m2/kg,但LX公司水泥比表面積波動較大(351m2/kg~408m2/kg),HT公司水泥比表面積相對穩(wěn)定(362m2/kg~378m2/kg);從表6可以看出,HT公司與LX公司P·O42.5細度差異較大,HT公司細度平均為3.2%,LX公司細度平均為12.3%。由此可見HT公司P·O42.5水泥顆粒篩余較細是P.O42.5水泥標準稠度偏高主要因素之一。
鑒于兩家公司出窯熟料、水泥混合材并非影響水泥標準稠度用水量關鍵性因素。進一步從兩家公司粉磨工藝對比,LX公司水泥磨的規(guī)格型號Ф3.2 m×13m、Ф3.0m×11m兩臺球磨機,HT公司水泥磨的規(guī)格型號為TRM4541立磨,詳細配置見表7。
由表7磨機粉磨工藝配置可知,HT公司水泥粉磨工藝為立磨磨機,LX公司粉磨工藝為球磨機開路系統(tǒng),兩家公司的粉磨工藝完全不同。眾所周知,立磨粉磨系統(tǒng)磨制水泥完全靠擠壓生成,一方面水泥顆粒級配較差,另一方面立磨磨機和球磨粉磨水泥的顆粒形貌相差也大,從水泥顆粒形貌上球磨機磨制水泥顆粒球形度要大些,相應水泥顆粒粒度圓粗,而立磨磨制水泥顆粒球形度小,水泥顆粒粒度偏細。由此可見HT公司P·O42.5水泥顆粒形貌及顆粒分布是P·O42.5出廠水泥標準稠度偏高又一主要因素。
表5 P·O42.5水泥比表面積對比 m2/kg
表6 P·O42.5水泥細度對比 %
表7 LX、HT公司磨機粉磨工藝
由上述對比分析可見,HT公司P·O42.5水泥標準稠度偏高的主要原因一是HT公司粉磨P·O42.5水泥細度控制偏細;二是水泥顆粒細度分布范圍過于集中,水泥立磨粉磨工藝水泥顆粒粒度不夠圓粗,致使水泥水化速度相對較快。因此,降低P·O42.5水泥措施如下:
(1)水泥配料優(yōu)化。在確保熟料質量性能穩(wěn)定前提下,增加粉煤灰與風積沙、石灰石作為水泥混合材配料,調整后的配料方案是熟料82%~83%,粉煤灰3%~4%,風積沙石5%~7%,石灰石3%~5%,脫硫石膏4.5%~5%。
(2)水泥生產(chǎn)指標調整控制??刂芇·O42.5水泥比表面積360±15m2/kg,控制并提高出磨P·O42.5水泥的細度8%~10%范圍,w(SO3)含量(2.8±0.2)%范圍。
(3)水泥粉磨工藝改進。從立磨粉磨工藝上優(yōu)化水泥磨中控操作參數(shù),改變原水泥磨操作思路,模擬開路磨的操作流程,拓寬水泥顆粒級配分布。通過水泥磨工藝相應改進,對選粉機內(nèi)部進行調整,在不影響選粉效率的前提下,對水泥磨細粉倉的研磨體級配進行優(yōu)化,封堵部分活化襯板間隙,提高水泥磨的研磨效率,從而大幅降低了水泥磨的循環(huán)負荷率及改善了磨內(nèi)通風。進而通過控制立磨磨機出口水泥選粉效率,降低循環(huán)負荷,起到“少選多磨”目的,放寬成品水泥的顆粒級配范圍。
(4)水泥磨調整前后水泥顆粒級配變化。由表8水泥顆粒級配對比看,調整后粗顆粒明顯增多,水泥顆粒粒徑分布范圍放寬,水泥3~32μm之間的顆粒減少1.7%,32μm以上顆粒增加5.6%,45μm以上顆粒增加3.3%,65μm以上顆粒增加了0.4%,水泥平均粒徑增加了5.3μm,水泥的顆粒級配更趨于合理。
通過上述改進措施,HT公司P·O42.5出磨水泥在比表面積基本不變的情況下0.045 mm篩篩余大幅提高,水泥標準稠度用水量降低1.5%。改進前后控制指標及標稠用水量情況見表9。
表8 水泥磨調整前后水泥顆粒級配對比
表9 出磨水泥調整前后控制指標及標稠用水量情況
在水泥實物質量基本穩(wěn)定前提下,通過對水泥配料方案的優(yōu)化、水泥生產(chǎn)的細度指標調整和粉磨工藝過程的改進,HT公司P·O42.5水泥標準稠度用水量大幅降低,由調整前28.3%下降到調整后26.8%,水泥與混凝土外加劑的相容性顯著增強,用戶拌制混凝土和易性改善,得到用戶普遍認可,進而提高了產(chǎn)品的市場競爭力。