王俊霞,慕振興,王明偉,初坤龍
[浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 榮成 264300]
輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生的部位是胎側(cè)與胎冠活絡(luò)塊間的結(jié)合面,結(jié)合面處的薄膠邊強度低、易斷裂,會導(dǎo)致輪胎發(fā)生胎肩膠邊墊傷缺陷(見圖1)。此外,如果膠邊長時間積存在模具上,會對模具造成損傷[1-2],導(dǎo)致模具間隙增大,從而增大胎肩膠邊墊傷缺陷輪胎的數(shù)量。
圖1 胎肩膠邊墊傷
傳統(tǒng)的翻轉(zhuǎn)硫化機主要靠操作工手動清理模具,而新型液壓式硫化機為上下移動結(jié)構(gòu),全自動操作,人工清理模具困難且影響生產(chǎn)效率。產(chǎn)生胎肩膠邊墊傷缺陷的輪胎需要經(jīng)過人工打磨后銷售,打磨過的輪胎外觀粗糙,且墊傷面積越大,打磨痕跡越明顯。
胎肩膠邊分為擠膠式和溢膠式兩種形式。擠膠式膠邊薄如紙,一般情況下,膠邊的高度/厚度比不小于15。圖2所示膠邊高度為10 mm、厚度為0.3 mm,高度/厚度比為33.3,為擠膠式膠邊。溢膠式膠邊有一定的厚度,一般情況下膠邊高度/厚度比小于15。圖3所示膠邊高度為6 mm、厚度為0.7 mm,高度/厚度比為8.57,為溢膠式膠邊。由于溢膠式膠邊厚度較大、強度高,不易斷裂,因此不會撕裂產(chǎn)生膠邊墊傷;而擠膠式膠邊一般情況下比較薄,強度低、易斷裂,易掉落在胎坯表面產(chǎn)生膠邊墊傷。
圖2 擠膠式膠邊
圖3 溢膠式膠邊
為提高輪胎外觀質(zhì)量,本工作通過進行咬膠試驗、分析硫化機和模具精度、調(diào)整硫化工藝和改進模具設(shè)計,找出擠膠式膠邊的產(chǎn)生原因,并提出相應(yīng)解決措施。
咬膠試驗是確定胎坯胎肩部位膠料是否過剩的方法,現(xiàn)場選擇出膠邊較多的750R16 CST27輪胎進行咬膠試驗。試驗步驟為:(1)在胎坯肩部畫線;(2)按照正常硫化步驟進行裝模,合模到位后打開模具;(3)觀察畫線處狀態(tài)及周圍分型面處膠料溢出情況。胎坯咬膠試驗效果見圖4。
圖4 胎坯咬膠試驗效果
由圖4可以看出,在不通入高壓蒸汽的情況下,胎肩部位結(jié)合面處有膠料擠出,說明胎肩部位膠料過剩,可以通過減少膠料的方式解決胎肩膠邊問題。
為了驗證減少膠料對胎肩膠邊的影響,削去750R16 CST27胎坯胎肩部位部分膠料,硫化后輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生情況見圖5。
圖5 減少胎坯膠料前后輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生情況
由圖5可以看出,削去胎坯胎肩部位部分膠料,硫化后輪胎胎肩部位膠邊明顯變少、變短,基本解決了胎肩膠邊問題。由此可見,咬膠試驗可以作為驗證胎坯胎肩部位膠料設(shè)計是否合理的方法,為半成品尺寸調(diào)整提供理論支持。
選擇出膠邊較多的12R22.5 CST27輪胎為例,分析硫化機和模具精度對胎肩膠邊的影響。
采用648#新型液壓硫化機硫化,硫化機精度測量數(shù)據(jù)見表1。由表1可以看出,硫化機精度符合標(biāo)準(zhǔn)要求,可以排除硫化機的影響。
表1 硫化機精度測量數(shù)據(jù)
模具采用12R22.5 CST27規(guī)格左模和右模兩副,在預(yù)加載的條件下測量胎肩部位的間隙,測量采用精度為0.05 mm的測量尺(如間隙超過0.05 mm則采用塞尺),測量數(shù)據(jù)見表2。由表2可以看出,左模模具精度高,右模模具精度低。
表2 模具左、右模胎肩結(jié)合面間隙測量數(shù)據(jù) mm
硫化后輪胎左、右模胎肩膠邊產(chǎn)生情況見圖6。由圖6可以看出,在硫化機精度符合標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下,模具精度與膠邊的產(chǎn)生關(guān)系較大,左模模具精度高,輪胎基本不出現(xiàn)膠邊,右模模具精度低,結(jié)合面間隙大,則出現(xiàn)明顯膠邊,因此模具胎肩結(jié)合面間隙要控制在0.05 mm以內(nèi)。
圖6 輪胎左、右模胎肩膠邊
考慮硫化過程中胎坯充入高壓蒸汽后周長變大,膠料易擠向有間隙的地方,因此對硫化工藝進行調(diào)整,即硫化合模后采用低壓蒸汽持續(xù)定型10 s后再充入高壓蒸汽。硫化工藝調(diào)整前后輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生情況見圖7。由圖7可知,硫化工藝調(diào)整前后胎肩膠邊情況相當(dāng),沒有明顯改善。
在耐磨板上增加墊片可以有效增大型腔的體積,模具型腔可以容納更多的膠料,從而減少膠邊[3],但同時也需要考慮胎肩出臺高度。根據(jù)試驗,墊片厚度每增大1 mm,胎肩出臺高度增大約0.5 mm,工藝標(biāo)準(zhǔn)要求胎肩出臺高度不大于1 mm,因此墊片厚度需要根據(jù)胎肩出臺高度確定。
耐磨板上增加墊片對輪胎胎肩出臺高度及膠邊高度的影響見表3。由表3可以看出,增加墊片后,輪胎胎肩膠邊得到明顯改善,但考慮到胎肩出臺高度標(biāo)準(zhǔn)限制,耐磨板增加墊片僅可作為輕微胎肩膠邊情況的改善方法。
表3 耐磨板上增加墊片對輪胎胎肩出臺高度和膠邊高度的影響 mm
調(diào)整輪胎分型面處結(jié)構(gòu)設(shè)計,增大模具空間,以便能夠容納更多膠料,有利于減少胎肩膠邊的產(chǎn)生,因此在模具結(jié)構(gòu)設(shè)計方面著重考慮增大胎肩結(jié)合面處的膠料容納空間。胎肩結(jié)合面處優(yōu)化設(shè)計前后模具形狀見圖8。
圖8 胎肩結(jié)合面處優(yōu)化設(shè)計前后模具形狀
模具優(yōu)化設(shè)計前后輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生情況見圖9。由圖9可以看出:模具胎肩結(jié)合面優(yōu)化設(shè)計前,胎肩存在窄薄膠邊問題;優(yōu)化設(shè)計后,胎肩結(jié)合面處膠料明顯變寬、膠量增大,未出現(xiàn)胎肩膠邊問題。
圖9 模具優(yōu)化設(shè)計前后輪胎胎肩膠邊產(chǎn)生情況
通過咬膠試驗驗證了輪胎胎肩部位膠料過多會導(dǎo)致胎肩膠邊產(chǎn)生,通過采取減少胎肩部位膠料、確保硫化機和模具精度符合工藝標(biāo)準(zhǔn)要求、耐磨板增加墊片、優(yōu)化模具設(shè)計等措施,可以從根本上解決輪胎胎肩擠膠式膠邊問題,降低了人工清理膠邊的頻率,使生產(chǎn)效率提高0.35%,輪胎胎肩膠邊墊傷缺陷率降低約50%,輪胎生產(chǎn)一次合格率提高0.08%。