婁洪亮
(中國石油大慶油田建設(shè)設(shè)計(jì)研究院計(jì)量?jī)x表室)
杏北油田第四油礦六區(qū)八隊(duì)聚4-1和聚4-2注入站初始設(shè)計(jì)每站共12臺(tái)比例柱塞泵,每臺(tái)比例柱塞泵對(duì)應(yīng)3口注入井,于2013年10月份投產(chǎn)。由于比例柱塞泵為機(jī)械式往復(fù)泵,在高壓力、高強(qiáng)度條件下工作,經(jīng)常發(fā)生機(jī)械故障,影響對(duì)應(yīng)的3口井的注入,因此對(duì)工藝流程進(jìn)行了改造。每個(gè)注入站加裝了高壓匯管和低壓匯管,并將所有注入井都連接到高、低壓匯管上,以保證每口注入井都能夠連續(xù)運(yùn)行。原工藝流程示意圖見圖1。
圖1 原工藝流程示意圖
改造后工藝流程示意圖見圖2。
圖2 改造后工藝流程示意圖
由于不同的地層受注入介質(zhì)的影響會(huì)產(chǎn)生移動(dòng)、膨脹、擴(kuò)散等現(xiàn)象。地層動(dòng)態(tài)變化連通井參數(shù)變化,以及油井開關(guān)井操作等原因會(huì)造成注采關(guān)系失衡,影響注入壓力,造成高、低壓匯管壓力經(jīng)常波動(dòng)。母液匯管壓力過高時(shí),母液(聚合物)流經(jīng)設(shè)備及地層的剪切力增大,造成聚合物分子鏈斷裂,影響全局黏損;壓力過低時(shí)又無法保證母液注入量。比例柱塞泵的輸出量應(yīng)根據(jù)壓力變化進(jìn)行調(diào)節(jié)才能保證配注壓力穩(wěn)定。但是工藝流程加裝了高、低壓匯管后,原測(cè)控系統(tǒng)沒有對(duì)母液匯管壓力監(jiān)測(cè)及調(diào)節(jié)單元進(jìn)行相應(yīng)的自控改造,依舊靠操作人員反復(fù)手動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器來調(diào)整比例柱塞泵的輸出量。如果對(duì)每次預(yù)設(shè)值估計(jì)不準(zhǔn)確,壓力值響應(yīng)速度緩慢,調(diào)節(jié)不及時(shí),則影響調(diào)控效果且人工勞動(dòng)強(qiáng)度大。針對(duì)上述問題對(duì)測(cè)控系統(tǒng)進(jìn)行改造,將變頻數(shù)據(jù)及高、低匯管壓力引入測(cè)控系統(tǒng),監(jiān)測(cè)母液匯管壓力,及時(shí)控制變頻器頻率來調(diào)整比例柱塞泵的輸出量,實(shí)現(xiàn)高、低壓匯管壓力自動(dòng)調(diào)節(jié),解決壓力波動(dòng)問題,保證系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。
測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)是將壓力信號(hào)存入 PLC(可編程邏輯控制器)中,并引入 PID(比例-積分-微分)控制器,通過PID控制器將頻率值輸出至變頻器。設(shè)計(jì)原理為根據(jù)設(shè)定壓力與實(shí)際壓力的偏差e,將經(jīng)PID控制器調(diào)控的壓力波動(dòng)參數(shù)通過D/A(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)轉(zhuǎn)換成 4~20 mA的電流信號(hào)來調(diào)整變頻器頻率??刂葡到y(tǒng)圖見圖3。
圖3 控制系統(tǒng)圖
PID算法是通過PID控制器來調(diào)節(jié)控制量,保證偏差e為零,使系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進(jìn)行控制的PID控制器(亦稱PID調(diào)節(jié)器)是應(yīng)用最為廣泛的一種自動(dòng)控制器。它具有原理簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),適用面廣,控制參數(shù)相互獨(dú)立,參數(shù)的選定比較簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
PID 控制算式[1]:
式(1)中:M(t)——PID回路的輸出值,是偏差變量e的比例、積分和微分的函數(shù);KC——PID回路的比例系數(shù);e——PID回路的偏差,是設(shè)定量SP和實(shí)際壓力值PV的差;Mi——PID回路輸出的初始值;t——時(shí)間。
為了PLC能夠處理PID控制算式,式(1)的連續(xù)算式必須進(jìn)行離散化。離散化處理后,得到算式(2):
式(2)中:Mn——在第n采樣時(shí)刻,PID回路輸出的計(jì)算值;TS——采樣時(shí)間間隔;TL——積分時(shí)間;TD——微分時(shí)間;SPn——第n采樣時(shí)刻的設(shè)定值;n——采樣時(shí)刻;PVn——第n采樣時(shí)刻的過程變量值;PVn-1——第n-1采樣時(shí)刻的過程變量值;MX——第n-1采樣時(shí)刻的積分項(xiàng)。
PID參數(shù)在上下位機(jī)之間互傳,二者通過TCP/IP(傳輸控制協(xié)議/網(wǎng)際協(xié)議)通訊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。上位機(jī)系統(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)集中管理功能,讀取PLC中各點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)并集中顯示,系統(tǒng)狀態(tài)一目了然,控制簡(jiǎn)單易懂。
上下位機(jī)都需要編程。上位機(jī)基于GE FanuciFIX 5.0及Factory Talk View SE 6.0軟件,完成數(shù)據(jù)管理與界面顯示;下位機(jī)基于GE PLC(Proficy Machine Edition6.5)及AB PLC(RSLogix5000v16),完成數(shù)據(jù)采集與控制[2]。
考慮到系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性,設(shè)置了手動(dòng)與自動(dòng)變頻控制切換。當(dāng)實(shí)際壓力值與設(shè)定壓力值差值較大時(shí),可先通過手動(dòng)設(shè)置調(diào)節(jié)頻率,直到壓力接近設(shè)定壓力值后再轉(zhuǎn)為自動(dòng)控制。手動(dòng)與自動(dòng)變頻控制切換節(jié)省匯管壓力調(diào)節(jié)時(shí)間,使控制更加靈活便捷。上位機(jī)顯示效果見圖4。
圖4 上位機(jī)顯示效果圖
測(cè)控系統(tǒng)改造后,在高、低壓匯管處安裝了壓力傳感器,高、低壓各選擇兩臺(tái)帶有變頻器的比例調(diào)節(jié)泵作為調(diào)節(jié)對(duì)象,新增AI(模擬量輸入)模塊、AO(模擬量輸出)模塊各一個(gè)。將壓力信號(hào)及變頻反饋信號(hào)(高壓、低壓信號(hào)及4臺(tái)變頻器的頻率反饋信號(hào))引入AI模塊中,手動(dòng)、自動(dòng)設(shè)置的頻率值通過AO模塊輸出至變頻器。測(cè)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖5。
圖5 測(cè)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
通過PLC編程,將PID控制器上實(shí)際壓力值、壓力設(shè)定值及自動(dòng)狀態(tài)下頻率輸出、手動(dòng)狀態(tài)下頻率輸出一一對(duì)應(yīng)于PID算法中,偏差e=SPn-PV為設(shè)定壓力值與實(shí)際壓力值的差值;比例系數(shù)KC對(duì)應(yīng)PID模塊中的PGain項(xiàng);積分系數(shù)TL對(duì)應(yīng)IGain項(xiàng),微分時(shí)間TD對(duì)應(yīng)PID模塊中的DGain項(xiàng)。
KC越大,偏差減小越快,但很容易引起參數(shù)振蕩,尤其是在遲滯環(huán)節(jié)比較大的情況下;KC減小,發(fā)生振蕩的可能性減小,但調(diào)節(jié)速度變慢。積分控制可以克服單純的比例控制存在穩(wěn)態(tài)誤差不能消除的缺點(diǎn)。積分項(xiàng)會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。這一過程實(shí)質(zhì)上就是對(duì)偏差累計(jì)進(jìn)行控制,直至偏差為零。PID模塊部分參數(shù)見圖6。
圖6 PID模塊部分參數(shù)
微分項(xiàng)雖然能夠預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),但很容易放大高頻噪聲,從而使系統(tǒng)抑制干擾的能力下降,因此在PLC系統(tǒng)中,一般將微分項(xiàng)設(shè)置為零。
PID控制應(yīng)用廣泛,在比例負(fù)反饋的基礎(chǔ)上加入微分項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)快速調(diào)節(jié),加入積分項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)無靜差。在MATLAB(高階語言和互動(dòng)式環(huán)境數(shù)值計(jì)算、視覺化和程式化設(shè)計(jì)軟件)環(huán)境下,通過 Simulink(模塊圖環(huán)境,用于多域仿真以及基于模型的設(shè)計(jì))提供的模塊,對(duì)壓力控制系統(tǒng)的PID控制器進(jìn)行設(shè)計(jì)和仿真[3]。
通過記錄多組數(shù)據(jù)反復(fù)試驗(yàn)與調(diào)試,使系統(tǒng)輸出達(dá)到穩(wěn)定,超調(diào)量與穩(wěn)態(tài)誤差都滿足了設(shè)計(jì)指標(biāo),高、低匯管壓力能夠通過PID調(diào)節(jié)達(dá)到穩(wěn)定,穩(wěn)態(tài)誤差較小,達(dá)到了預(yù)期的要求。
某注入站給定一個(gè)壓力輸入值(13.2 MPa),調(diào)節(jié)PID控制高(低)壓匯管上兩臺(tái)變頻器的參數(shù),穩(wěn)定注入壓力。從階躍響應(yīng)曲線圖7可知:當(dāng)兩臺(tái)變頻器都設(shè)置為自動(dòng)控制時(shí),壓力在10~20 min達(dá)到13.2 MPa;當(dāng)采用手動(dòng)設(shè)置1臺(tái)變頻器參數(shù),另1臺(tái)自動(dòng)控制時(shí),壓力在20~30 min達(dá)到13.2 MPa;當(dāng)兩臺(tái)變頻器都為手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí),壓力在50~60 min達(dá)到13.2 MPa。
圖7 控制系統(tǒng)階躍響應(yīng)曲線
壓力穩(wěn)定時(shí)間的長(zhǎng)短還與 PID參數(shù)的設(shè)定有關(guān),經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合,證實(shí)當(dāng)KC=5,TL=0.5時(shí)控制系統(tǒng)更為穩(wěn)定。
根據(jù)注入站母液注入控制流程,分析工藝特點(diǎn),設(shè)計(jì)了PID控制器程序和組態(tài)程序,建立了高、低壓母液匯管監(jiān)控系統(tǒng)。PID控制方法波動(dòng)小,通過優(yōu)化參數(shù),控制動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間,壓力調(diào)節(jié)過程實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制,解決了人工調(diào)控效果不佳且操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大的問題。兩座注入站測(cè)控系統(tǒng)自 2014年改造后投用至今,操作人員已無需到現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié),控制效果良好,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。