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中速輥盤式磨煤機振動防治探究

2020-07-28 10:17:04李浩
中國電氣工程學(xué)報 2020年2期
關(guān)鍵詞:磨煤機

李浩

摘要:磨煤機是火電企業(yè)重要輔機之一,因其是碾磨設(shè)備且使用頻率較高,運行中經(jīng)常會出現(xiàn)各種問題。而磨煤機振動,則是諸多問題中較常發(fā)生的一種。特別是中速碗式直吹磨,該現(xiàn)象尤為突出。該型磨出現(xiàn)振動問題時,采取何種手段處理或從哪方面入手提前做好預(yù)控。進而降低或避免振動發(fā)生。需要電力生產(chǎn)者不斷進行技術(shù)摸索和總結(jié)。

關(guān)鍵詞:磨煤機 ??提前預(yù)防 ?振動處理

引言:磨煤機振動發(fā)生時,其本體會出現(xiàn)劇烈晃動,特別是與之相連的出口粉管、潤滑油及液壓油管路連接件易松動,造成密封不嚴(yán),使煤粉和油系統(tǒng)發(fā)生滲漏,埋下火災(zāi)隱患。如果劇烈振動短時不能消除,為避免設(shè)備損壞,不得不將磨煤機停運,這樣既影響機組出力,又威脅鍋爐燃燒穩(wěn)定。如何發(fā)現(xiàn)振動前兆及振動發(fā)生后采取何種措施將其盡快消除是本文闡述的主要內(nèi)容。

正文:

1.中速磨煤機簡要介紹

磨煤機型號為中速輥盤式(MPS212型),其內(nèi)部分離器型式為動態(tài)分離器(SLS型), 磨輥加載方式采用變加載運行。并配有潤滑油及液壓油系統(tǒng),前者主要為磨煤機輸入軸、減速箱齒輪等工作部件提供潤滑和冷卻,后者主要為其內(nèi)部磨輥提供加載壓力,有助于原煤的碾磨。該型磨簡要技術(shù)參數(shù)如下:

2.振動產(chǎn)生原因

經(jīng)實踐過程中不斷總結(jié)和摸索,磨煤機發(fā)生振動主要原因是磨輥運行中遇到較大阻力,使其偏離實際運行軌跡,磨輥與磨碗結(jié)合面變小,進而產(chǎn)生了較大振動。產(chǎn)生振動的原因可分為如下幾種:

①磨煤機內(nèi)部進入異物如堅硬的大石塊、鐵質(zhì)物品等阻礙磨輥的轉(zhuǎn)動,并使其運動軌跡發(fā)生改變;

②磨煤機碾磨煤種偏離設(shè)計值較多,碾磨煤種可磨系數(shù)Kkm<1.5,磨煤機耗電量增加,同時碾磨煤粉的能力下降,磨輥運行的阻力就會增加;

③磨煤機出力過大,原煤不能得到充分碾磨,大量原煤留在磨內(nèi)堵塞磨煤機;

④磨煤機出力過小,會造成磨輥與磨碗的直接觸,使磨輥運動阻力加大;

⑤磨輥加載壓力過大,即是磨輥在磨碗上的下壓力增加,磨輥的運動阻力增大;

⑥磨輥與磨盤之間的傾斜角度發(fā)生偏移,使磨輥偏出碗槽;

3.振動提前預(yù)防

3.1實時掌握輸煤系統(tǒng)情況,了解輸煤系統(tǒng)除大塊機、除鐵器、碎煤機的健康狀況,如發(fā)現(xiàn)輸煤系統(tǒng)上述設(shè)備出現(xiàn)問題,原煤倉內(nèi)進入大石塊或碎鐵器概率就會增加,此時就要做好磨煤機突然振動的準(zhǔn)備。

3.2就地實際查看磨煤機石子煤排出情況,根據(jù)其排出量大小,及時調(diào)整磨煤機出力。石子煤量增多說明磨有微堵趨勢,若不采取預(yù)控措施,就會發(fā)生堵磨進而產(chǎn)生振動,此時應(yīng)降低磨煤機出力,使風(fēng)煤比例在2~2.5之間。

3.3配煤摻燒是目前多數(shù)火電企業(yè)節(jié)省燃料成本的主要途徑。這就造成磨煤機實際碾磨煤種偏離設(shè)計值,需要運行人員及時了解當(dāng)前煤種可磨性系數(shù),如果可磨性數(shù)低于1.5說明煤種比較難碾磨,此時應(yīng)適當(dāng)降低各運行磨出力,使其維持在30~35t/h,并適當(dāng)提高一次風(fēng)系統(tǒng)壓力,盡量維持一次風(fēng)母管壓力在10.0~10.5kpa,風(fēng)煤比維持在2.5以上,并根據(jù)當(dāng)前工況予以進一步調(diào)整。避免發(fā)生風(fēng)煤比失調(diào)發(fā)生磨煤機堵塞。

3.4 運行DCS系統(tǒng)里,有磨煤機詳細運行參數(shù)監(jiān)視,要注意磨煤機電流,磨出口一次風(fēng)壓,磨入口一次風(fēng)壓,磨煤機出口溫度及一次風(fēng)量的變化趨勢。若發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量逐漸降低,正常風(fēng)量維持在60~70t/h,出口壓力<2.0Kpa、及溫度逐漸下降,磨煤機電流較當(dāng)前有增加趨勢,可以初步判定為磨煤機堵塞,未避免發(fā)生振動。需要提前將磨煤機出力下調(diào),提高一次風(fēng)壓并加大就地石子煤的排放。盡快將磨內(nèi)積存的原煤吹出。此種工況一般發(fā)生在負荷較高或煤種熱值較低磨煤機出力較大時。

3.5在磨煤機啟動初期煤量較少或機組負荷下降較多需大量減煤時,因磨內(nèi)原煤較少,無法在磨輥與磨盤之間形成有效保護層,易造成兩者的直碰觸。此時應(yīng)注意,磨煤機啟動后,應(yīng)啟動給煤機鋪煤1~2min,保證一定的原煤層厚度,然后在將磨煤機磨輥落下。同時大幅度降負荷時,磨出力及一次風(fēng)木管壓力,維持相應(yīng)幅度下調(diào),始終讓風(fēng)煤比維持在2~2.5之間,避免大幅快速減煤。

3.6運行中為降低飛灰含碳量,一般都維持較高的磨煤機分離器轉(zhuǎn)速和相對較低的一次風(fēng)母管壓力,來增加煤粉細度和延長著火時間。但這種工況下易造成磨煤機通風(fēng)不暢,磨內(nèi)容易積存原煤,造成堵磨。據(jù)實驗證明中速磨如果煤量維持出力在35t/h,一次風(fēng)母管壓力低于9.5KPa,分離器轉(zhuǎn)速高于450r/min,就會造成磨煤機堵塞,使磨產(chǎn)生振動。此時應(yīng)根據(jù)實際飛灰、磨煤機運行情況適當(dāng)增加一次風(fēng)出力并降低分離器轉(zhuǎn)速至400r/min。使磨煤機處于較好的運行工況下。

4.出現(xiàn)振動時的處理

4.1加強石子煤排放,觀察有無螺栓、螺母及其它鐵器,有無大量礦石。如果發(fā)現(xiàn)有如上異物,可降低給煤量至最低16t/h,并反復(fù)升、降磨輥2~3次,提升磨輥的時間經(jīng)試驗維持在20s可使磨輥充分抬起,此時利用磨盤旋轉(zhuǎn)的離心力甩出異物,磨煤機振動可減輕。

4.2檢查有無堵磨象征,即通過觀察磨煤機風(fēng)量是否降低,出口壓力是否下降,出口溫度是否降低來判斷。如確定為堵磨,應(yīng)立即降低給煤量至最低16t/h,并適當(dāng)提高一次風(fēng)入口壓力,增大其通流能力。觀察3~5分鐘,待磨煤機振動消失后,可逐漸加大給煤量(注意不要超過堵磨煤量)。如果降低給煤量后磨煤機振動無減輕趨勢,立即停止給煤機運行,并反復(fù)升、降磨輥2~3次,提升磨輥的時間經(jīng)試驗維持在20s可使磨輥充分抬起,利用磨盤的離心力將磨盤上面多余的煤甩出,使磨輥與磨盤之間的煤層厚度適當(dāng)變薄,以便讓磨輥重新回到原工作位,進而消除磨煤機振動。

4.3檢查無異物排出,也無堵磨象征,立即停止給煤機運行,并將磨輥的加載壓力下調(diào)制9MPa,減弱磨輥上的垂直加載壓力,正常為10~11MPa。同樣采取反復(fù)升降磨輥的方法,讓磨輥復(fù)位,待磨煤機出口溫度上升,風(fēng)量進一步變大后,說明磨盤上的煤已基本排空,此時立刻啟動給煤機,維持16t/h的煤量,運行10~15s再將磨輥緩慢落下。待振動消失后,恢復(fù)原磨輥加載壓力。

4.4如果按照上述方法處理后,磨煤機仍然劇烈振動,則停止磨煤機運行,切換制粉系統(tǒng),并進入其內(nèi)部檢查,看是否有磨輥掉落、磨內(nèi)下壓架斷裂等現(xiàn)象。

4.5在處理磨煤機振動過程中,因要采取降低給煤量、升降磨輥、停運給煤機等非常規(guī)方法,易出現(xiàn)鍋爐燃燒擾動,火檢閃爍等工況,需要現(xiàn)場人員拒實情,提前采取穩(wěn)燃措施。防止出現(xiàn)鍋爐事故,并注意鍋爐燃燒及負荷調(diào)整。

結(jié)論:

上述防控方法主要針對中速碗式直流磨煤機,振動發(fā)生時如正確采用,可以在很大程度上降低其對設(shè)備產(chǎn)生的損害,延長設(shè)備適用壽命。但目前磨煤機各種參數(shù)均正常的情況下,有時會發(fā)生突然性振動,此種振動的規(guī)律仍需進一步摸索總結(jié),也是中速碗式直流磨煤機振動防治的一個重要研究組成部分。

參考文獻:

[1]華東六省一市機電工程(電力)學(xué)會主編. 600MW火力發(fā)電機組培訓(xùn)教材鍋爐設(shè)備及其系統(tǒng). 北京: 中國電力出版社.2001

[2]樊泉桂、閻維平合編. ?鍋爐原理 .北京: 中國電力出版社.2003

[3]馮明馳等合編. 鍋爐設(shè)備運行技術(shù)問答. 北京: 中國電力出版社.2004

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