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電站鍋爐水冷壁管泄漏原因分析及處理

2020-08-02 09:14:44張鴻武岳增武楊東旭邵明星
中國鑄造裝備與技術(shù) 2020年4期
關(guān)鍵詞:爐水球化珠光體

張鴻武,岳增武,楊東旭,邵明星

(1.山東電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心有限公司,山東濟(jì)南 250002;2.山東電力研究院,山東濟(jì)南 250002)

水冷壁管是鍋爐的重要部件之一,用于吸收爐膛中高溫火焰和煙氣的輻射熱量,使管內(nèi)介質(zhì)受熱蒸發(fā),并起到保護(hù)爐墻的作用。其設(shè)計(jì)材料要求具有良好的熱傳導(dǎo)性、抗熱疲勞性能及抗高溫?zé)煔飧g性能,并要求耐磨性能、工藝性能良好,尤其是焊接性能良好。常用的材料有20G、St45.8、STB42、SA210C 等,其長期使用的最高壁溫應(yīng)≤450℃[1]。

某電廠鍋爐于2000 年1 月投產(chǎn),系西班牙Foster Wheeler 能源公司設(shè)計(jì)制造的FWESA1189.2/17.14-1 型的亞臨界壓力、一次中間再熱、單汽包、自然循環(huán)、固態(tài)排渣的煤粉鍋爐。日前,鍋爐右側(cè)墻,標(biāo)高24 米處的水冷壁管發(fā)生泄漏,泄漏前爐水pH 值約在9.2~9.5 之間。水冷壁管的設(shè)計(jì)材料為SA210C,規(guī)格為?76mm×9mm,管內(nèi)介質(zhì)的設(shè)計(jì)溫度為350℃,工作壓力為18MPa。截至本次泄漏,已累計(jì)運(yùn)行約12 萬小時(shí)。

1 試驗(yàn)

1.1 宏觀檢驗(yàn)

將泄漏的水冷壁管段取樣,對泄漏口縱剖,宏觀形貌特征如圖1 所示。

(1)泄漏點(diǎn)位于管子向火面焊縫處,呈長方形,長約21mm,寬約14mm(圖1a)。

(2)管子內(nèi)壁金屬表面上產(chǎn)生凹凸不平的腐蝕坑(圖1b),腐蝕坑處出現(xiàn)黑褐色腐蝕產(chǎn)物(圖1c)。

(3)焊縫內(nèi)表面錯(cuò)口(圖1d),根部未焊滿(圖1e),最深約為2mm。

(4)泄漏口附近管子外壁存在密集的周向裂紋,裂紋呈楔形由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋內(nèi)存在腐蝕產(chǎn)物(圖1f)。

1.2 化學(xué)成分檢測

表1 試樣的化學(xué)成分檢測結(jié)果 ωB/%

使用SPECTROTEST 定量光譜儀,對爆口管段進(jìn)行化學(xué)成分檢測,結(jié)果表1 所示。

圖1 泄漏處宏觀形貌

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ASME SA210《鍋爐和過熱器用無縫中碳鋼管子》對SA210C 鋼的化學(xué)成分要求[2],泄漏管段的各化學(xué)元素的含量均在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi)。

1.3 金相分析

對泄漏管段縱剖面進(jìn)行金相檢測,打磨至600#金相砂紙,然后采用金剛石拋光劑對試樣進(jìn)行機(jī)械拋光,使用4%硝酸酒精溶液(每100ml 溶液中:分析純硝酸4ml、無水乙醇96ml)進(jìn)行浸蝕,浸蝕后用無水乙醇清洗,并用吹風(fēng)機(jī)吹干。最后使用Axio Vert A1 金相顯微鏡對金相組織進(jìn)行觀察,并參照標(biāo)準(zhǔn)DL/T674-1999《火電廠用20 號鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》對珠光體進(jìn)行球化評級[3],檢測結(jié)果如下。

泄漏口邊緣的金相組織為鐵素體和碳化物,珠光體形態(tài)消失,碳化物呈球狀分布于鐵素體晶界與晶內(nèi),珠光體球化評級5 級(圖2a);距泄漏口邊緣5mm 處金相組織為鐵素體、珠光體和碳化物,珠光體內(nèi)的碳化物呈球狀聚集在晶界上,珠光體球化評級3~4 級(圖2b);距泄漏口邊緣10 mm處金相組織為鐵素體、珠光體和少量碳化物,珠光體內(nèi)的碳化物呈球狀聚集在晶界上,珠光體球化評級3 級(圖2c);距泄漏口邊緣15 mm 處金相組織為鐵素體和珠光體,珠光體形態(tài)明顯,珠光體球化評級1~2 級,存在周向裂紋,可見裂紋呈楔形由外壁向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋內(nèi)存在腐蝕產(chǎn)物(圖2d)。

距泄漏口邊緣20 mm 處(圖3a)、30 mm 處(圖3b)及泄漏口背面母材(圖3c)的金相組織均為鐵素體和珠光體,珠光體形態(tài)明顯,珠光體球化評級1~2 級;泄漏口背面焊縫的金相組織為晶粒粗大的魏氏組織(圖3d)。

圖2 金相組織

圖3 金相組織

1.4 XRD 檢測

取下水冷壁管內(nèi)壁腐蝕坑處的腐蝕產(chǎn)物,研磨成粉末,使用X'Pert Pro 型X 射線衍射儀進(jìn)行物相分析,設(shè)備參數(shù)為電壓40kV,電流40mA,陽極靶材為Cu 靶,檢測結(jié)果如圖4 所示,腐蝕產(chǎn)物的主要成分是Fe3O4。

2 試驗(yàn)結(jié)果及討論

圖4 腐蝕產(chǎn)物的XRD 檢測結(jié)果

泄漏口管段的化學(xué)成分在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi),不存在材料錯(cuò)用或者化學(xué)成分不合格的情況。焊縫附近的管子內(nèi)壁腐蝕減薄嚴(yán)重,并發(fā)生泄漏,內(nèi)壁腐蝕坑處存在大量黑褐色腐蝕產(chǎn)物,黑褐色腐蝕產(chǎn)物主要物相為Fe3O4。

通過金相分析,發(fā)現(xiàn)焊縫處的金相組織為晶粒粗大的魏氏組織,而魏氏組織是鋼的一種過熱缺陷組織[4],結(jié)合焊縫的宏觀形貌(存在錯(cuò)口和未焊滿),可見焊縫的焊接工藝不當(dāng)、焊接質(zhì)量較差;對比縱剖面上不同位置的金相組織球化的狀況,可發(fā)現(xiàn)距離泄漏口越近,珠光體球化程度越嚴(yán)重,這是由于水垢的導(dǎo)熱性能較差,附著在內(nèi)壁之后,嚴(yán)重影響了熱傳導(dǎo),爐水不能很好地冷卻管壁,造成局部向火面金屬溫度升高,形成過熱[5],使得泄漏口附近的管壁金相組織球化等級較高;管子外壁存在密集的向內(nèi)壁延伸的周向裂紋,裂紋內(nèi)部存在腐蝕產(chǎn)物,說明裂紋在本次泄漏之前就已存在。

分析認(rèn)為,焊縫的焊接質(zhì)量較差,焊縫處存在錯(cuò)口,并且根部存在未焊滿現(xiàn)象,造成局部汽水循環(huán)不通順,爐水通過時(shí),流速降低,于此處產(chǎn)生渦流,垢物在此處沉積。水冷壁內(nèi)表面附著的水垢、腐蝕產(chǎn)物等沉積物是造成局部鍋水pH 值偏高、產(chǎn)生垢下腐蝕的必要條件。沉積物越多越易發(fā)生垢下堿性腐蝕[6]。當(dāng)垢物沉積后,熱傳導(dǎo)不良,管子壁溫升高,爐水在此處濃縮,pH 值升高。當(dāng)pH>13 時(shí),管壁金屬表面上的保護(hù)膜Fe3O4會與濃縮的爐水生成反應(yīng)如下[6]:

Fe3O4+4NaOH=2NaFeO2+Na3FeO2+2H2O

反應(yīng)生成的NaFeO2和Na3FeO2在高pH 值下可以溶解。

當(dāng)金屬保護(hù)膜溶解后,管子表面形成濃差電池,生成反應(yīng)如下[6]。向火面成為陽極,反應(yīng)為:

Fe-2e-=Fe2+

背火面成為陰極,反應(yīng)為:

2H++2e-=H2

反應(yīng)生成的Fe2+與爐水中的OH-發(fā)生如下反應(yīng):

Fe2++2OH-=Fe(OH)2

由于Fe(OH)2是不穩(wěn)定的,進(jìn)一步和爐水中的O2發(fā)生反應(yīng):

4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3

Fe(OH)2+2Fe(OH)3=Fe3O4+4H2O

當(dāng)Fe3O4沉淀物(水垢)附著在向火面金屬內(nèi)壁(陽極)后,由于水垢的阻擋,沉淀物外部的爐水不能和沉淀物下濃縮的爐水混合,造成沉淀物下爐水進(jìn)一步的局部濃縮,加劇了沉淀物下金屬內(nèi)壁的不斷腐蝕,逐漸形成凹凸不平的腐蝕坑,使管壁不斷減薄,直至泄漏。

本次泄漏的位置位于吹灰器附近,吹灰器存在冷凝水,當(dāng)吹灰器工作時(shí),冷凝水噴到高溫的管子外表面,造成短時(shí)間的急冷,使管壁溫度急劇交替變化,產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力,造成了塑性變形損傷累積,形成熱疲勞,在外壁產(chǎn)生密集的周向裂紋,但裂紋并未穿透管壁,不是本次泄漏的主要原因。

電站水冷壁管長期在惡劣的工況下運(yùn)行,發(fā)生爆管泄漏是較為常見的事故[7],其中垢下腐蝕就是最為常見的原因之一[8]。在鍋爐運(yùn)行過程中,由于內(nèi)部介質(zhì)的冷卻作用,水冷壁管本身溫度并不高,但因凝汽器泄漏或給水處理設(shè)備故障造成給水中含有過量鹽分和氧時(shí),水垢易沉積在熱負(fù)荷較高的水冷壁管向火側(cè)內(nèi)壁,形成垢下腐蝕。積垢又使傳熱惡化,加速垢下腐蝕[9],導(dǎo)致惡性循環(huán),直至泄漏。

3 結(jié)論

(1)綜合以上分析,本次泄漏的原因?yàn)榫植抗赶聣A性腐蝕。

(2)為保障鍋爐的安全運(yùn)行,在全面分析爆管原因后,根據(jù)其特點(diǎn),提出如下幾個(gè)建議:1)利用停爐的機(jī)會,進(jìn)行酸洗,及時(shí)清除各種水垢及腐蝕產(chǎn)物;檢查吹灰器附近的管子,是否存在熱疲勞,對產(chǎn)生了疲勞裂紋的管子根據(jù)吹損及裂紋嚴(yán)重程度進(jìn)行逐批更換;2)提高焊接質(zhì)量,保證良好的汽水循環(huán);3)按照GB/T 12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》的要求,加強(qiáng)對爐水的化學(xué)監(jiān)督,控制好爐水的pH 值,提高爐水和蒸汽的品質(zhì)[10]。

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