汪昌保
(中國石化中原油田普光分公司,四川達州 635000)
隨著煉油加工行業(yè)原油品質日益變差,油品在加工過程中經常出現(xiàn)嚴重的油水乳化現(xiàn)象[1]。延遲焦化裝置是煉油二次加工過程中的重要環(huán)節(jié),其原料來自常減壓蒸餾裝置的減壓渣油,產生的含硫污水由于存在大量硫醇、酚、環(huán)烷酸等物質,乳化液性質更為穩(wěn)定[2]。采用一般的油水分離沉降方法,得到的含硫廢水中油的質量分數(shù)仍然保持在4%以上,最高時甚至可達10%,同時固體焦粉顆粒質量濃度約20~25 mg/L[3],難以達到理想的油水分離效果。延遲焦化裝置的含硫污水大量帶油和焦粉,已嚴重影響污水處理裝置的正常生產,對焦化裝置的環(huán)保效益帶來負面影響[4]。
延遲焦化含硫污水品質較差,主要產生兩方面的影響:①污水含油量大,使大量沒有被分離出來的汽油外送出去,導致焦化裝置汽油產品收率降低0.5%~1.0%;②污水外送至汽提裝置后,水中的焦粉在塔器內沉積,造成汽提塔塔盤積焦積油,長時間積累引起塔盤堵塞,造成污水汽提裝置開工周期縮短至3個月,最長不超過6個月;正常生產期間,焦粉沉積也會破壞汽提塔氣液平衡,降低塔盤效率,增加汽提后回注水中S,N含量,造成設備腐蝕和環(huán)境污染[5]。
延遲焦化裝置的含硫污水除油、除焦粉應以不影響汽提過程、酸性氣和液氨產品純度為前提。通過近年來國內典型的除油、除焦粉措施及應用的調研發(fā)現(xiàn),目前針對延遲焦化含硫污水預處理技術,主要有以下幾類:
重力沉降技術是一種最常見、最簡單易行的除油方法。其原理是根據(jù)油、水、固三相存在密度差,在重力作用下,經過一定時間,油水固混合物會自動分離。重力沉降法可接受任何濃度的含油污水,以除去大量游離狀態(tài)的污油和液相中懸浮的固體(如焦粉),尤其對粒徑在100 μm以上的浮油去除特別有效,對細小的浮油及乳化狀態(tài)的水包油型乳化液基本無效。當處理水量較大時,沉降罐數(shù)量多,流程相對復雜,自動化程度低;進料對沉降罐有擾動,會影響沉降效果;處理后的廢水一般達不到酸性水汽提塔進料的油含量要求。另外,還需定期清除罐底污泥,以延長運行周期。
有研究表明,延遲焦化含硫污水進行重力沉降試驗,2 h后懸浮物去除率達70%,油去除率可達85%[6]。
油水分離器主要是利用粗?;椭亓Ψ蛛x原理實現(xiàn)油水分離。水中細小的不易分離的油滴在通過粗粒化材料(如不銹鋼燒結氈)時與材料表面發(fā)生碰撞、潤濕,油滴聚集而尺寸逐漸變大。變大后的油滴上升至集油器,從而完成油水分離過程。油水分離設備理論上可分離直徑為5~10 μm的細小油滴,但受污水含油量、原料水處理量、乳化程度等影響,出水效果不穩(wěn)定。
旋流分離技術是近年來一種高效節(jié)能、安裝方便、成本低廉的新型含油污水處理技術,依靠兩種互不相溶的液體密度差,在旋流管內高速旋轉產生不同離心力,從而實現(xiàn)油-水分離[7]。
有研究試驗表明,旋流分離技術用于除油時主要與污水中的油含量有關。當油含量較高時,旋流器除油效率可達70%~80%;當油含量較低時,旋流器除油效率較低,同時旋流分離對焦粉的去除率為60%。
其他延遲焦化裝置也有依靠注入絮凝劑[8]、破乳劑和增設反沖洗過濾器對含硫污水進行處理,以達到除油和除焦粉的目的。而注入破乳劑的除油效果,與污水流量、破乳劑與污水的接觸效果、靜置分離時間等密切相關,且注入破乳劑,增大了操作成本;增設反沖洗過濾器的最大問題是過濾精度與反沖洗次數(shù)的矛盾。目前比較經濟的做法是選用過濾精度為25 μm的過濾器。但該過濾器對焦粉的去除率較低。
目前延遲焦化裝置含硫污水處理的傳統(tǒng)技術,雖具有一定的除油效果,但普遍存在壓降高、小顆粒懸浮物及油的去除效率較低的缺點??梢娦☆w粒懸浮物和乳化油的脫除是目前傳統(tǒng)技術的難點和瓶頸。
技術人員利用新型中空纖維陶瓷膜的高過濾精度和高滲透通量,采用專有的循環(huán)錯流過濾和清洗技術,實現(xiàn)了石化污水小顆粒懸浮物和乳化油的脫除。該技術中的新型陶瓷膜與傳統(tǒng)過濾分離技術和現(xiàn)有的膜分離技術相比,具有明顯的優(yōu)勢。
新型陶瓷膜是由Al2O3,ZrO2,TiO2等無機材料高溫燒結而成,通過獨有的薄膜沉積技術,可在低成本的多孔基材上沉積接近完美的薄膜層,使整個結構呈非對稱復合結構。通過獨有的孔徑控制技術,使孔徑分布接近完美,且過濾孔道為喇叭形狀,可控制過濾精度在0.005~0.500 μm。新型陶瓷膜結構與孔徑分布見圖1。
圖1 新型陶瓷膜結構與孔徑分布
該新型陶瓷膜為非對稱結構,以載體層為骨架,過濾層孔徑小且分布窄,過濾精度高;過濾孔通道為喇叭形狀,不易堵塞且易于清洗再生;多過濾通道,單支濾芯過濾通量大。
新型陶瓷膜過濾凈化技術采用錯流過濾工藝,過濾介質在膜管內高速流動,小分子物質透過膜成為滲透液,大分子物質被截留,從而使流體達到分離、濃縮、純化的目的。錯流過濾使顆粒在膜表面不斷被沖刷,從而對膜表面進行不斷清洗,無機膜錯流形式能夠有效避免傳統(tǒng)過濾方式過濾精度低、易堵塞等現(xiàn)象;同時專有的廉價清洗劑循環(huán)清洗技術,能夠迅速恢復陶瓷膜的通透率,保證其長周期穩(wěn)定運行。其工藝流程示意見圖2。
圖2 新型陶瓷膜過濾工藝流程示意
技術人員選擇某煉化企業(yè)延遲焦化裝置含硫污水為原料介質,采用新型陶瓷膜過濾凈化技術進行相關的試驗研究。
采用激光粒度儀分別對延遲焦化裝置不同位置的7組含硫污水試樣中的雜質進行檢測,根據(jù)雜質的粒徑分布,選擇確定膜組件的過濾精度。試樣粒徑分析結果見表1。
表1 某企業(yè)延遲焦化裝置含硫污水試樣粒徑分析
由表1可知,所有試樣中雜質(含焦粉)的粒徑均在0.5 μm以上,不存在低于0.5 μm的雜質;因此過濾精度為0.05 μm的陶瓷膜完全滿足過濾需要,能夠除去污水中固體雜質。
技術人員采用上述工藝流程分別對七組含硫污水試樣進行處理,并對所得結果進行定性和定量分析。
3.2.1 定性結果分析
通過對比過濾前后的含硫污水試樣外觀可以明顯看到,經新型陶瓷膜過濾后的延遲焦化裝置含硫廢水變得透明澄清,油滴與懸浮物已難以被肉眼所見,乳化現(xiàn)象消除。這表明通過陶瓷膜過濾,水包油的乳化液徹底被破除。
3.2.2 定量結果分析
對過濾前后的濁度和水中含油量進行檢測,結果見表2。
表2 延遲焦化裝置含硫污水經陶瓷膜過濾前后檢測分析結果
由表2可知:延遲焦化裝置含硫污水經陶瓷膜過濾凈化處理后,其平均濁度脫除率為99.6%,平均除油率為96.5%。該過濾技術具有很好的過濾效果,可極大提高含硫污水的凈化程度。
工業(yè)側線試驗裝置設計處理含硫污水量為1.0 t/h,通過無機膜錯流過濾,脫除含硫污水中的焦粉、油等雜質。工業(yè)側線試驗裝置工藝流程見圖3。
圖3 工業(yè)側線試驗裝置工藝流程
該試驗裝置于2016年1月15日正式運行。驗證期間分析過濾效果,檢測過濾前后油含量、濁度、懸浮物含量等指標,分析結果見表3。
由表3可見:膜過濾前含硫污水中油質量濃度在31~145 mg/L,過濾后含硫污水油質量濃度在2.12~5.06 mg/L,油平均脫除率在 90.03%~98.12%,脫除效果較好,滿足油脫除率大于90%的考核指標;過濾前含硫污水懸浮物質量濃度在60~496 mg/L,過濾后含硫污水懸浮物質量濃度在2~50 mg/L,懸浮物平均脫除率為95%左右,脫除效果較好,濾后懸浮物指標達到考核指標;過濾前含硫污水濁度在231.61~488.00 NTU,過濾后含硫污水濁度在1.79~24.71 NTU,濁度平均下降98%以上。濁度是反應水中油、有機物、微生物、膠質、固體雜質等綜合指標,可見陶瓷膜過濾脫除效果較好。
表3 工業(yè)側線試驗分析結果
綜上所述,焦化含硫污水膜過濾工業(yè)試驗裝置對含硫污水中焦粉、油等雜質具有很好的過濾效果,能滿足污水中油含量、懸浮物及濁度的考核要求,是很好的含硫污水凈化設施。經長時間考察,該試驗裝置能實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行。
1)針對焦化含硫污水的陶瓷膜過濾研究,經試驗室小試和工業(yè)側線試驗驗證,根據(jù)定性判斷和定量結果分析,含硫污水膜過濾工業(yè)試驗裝置對污水中焦粉、油等雜質具有很好的過濾效果,油平均脫除率在90.03%~98.12%,懸浮物平均脫除率為95%左右,濁度平均下降98%以上。
2)過濾后的污水乳化現(xiàn)象消除,表明通過陶瓷膜過濾徹底破除了水包油乳化液的存在,能夠將微分散的油破乳后脫除。
3)陶瓷膜錯流過濾凈化技術用于處理焦化含硫污水,完全能夠滿足其凈化處理和連續(xù)穩(wěn)定生產的要求,同時因其成本、能耗和投資均較低,膜性能易清洗恢復的特點,該技術具有廣闊的市場前景。