陳國(guó)權(quán)
(浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325602)
在火力發(fā)電機(jī)組中凝結(jié)水占給水組成的90%以上,大機(jī)組對(duì)凝汽器滲漏造成的輕微污染是零容忍,必須進(jìn)行凝結(jié)水除鹽處理。國(guó)外從20世紀(jì)70年代起,在大容量電廠(chǎng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)中采用中壓混床[1],但為提高樹(shù)脂的再生度和符合運(yùn)行安全要求,基本都為體外式再生。目前,常用的再生裝置主要為:錐形分離法體外再生系統(tǒng)以及高塔法體外再生系統(tǒng)。超超臨界參數(shù)機(jī)組的發(fā)展,使凝結(jié)水精處理成為必需,其不僅成為電廠(chǎng)水處理設(shè)備必設(shè)的主要組成部分,而且更重視設(shè)備運(yùn)行的安全性、性能的先進(jìn)性和運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
圖1 凝結(jié)水精處理系統(tǒng)流程Fig.1 Flow of condensate polishing system
某電廠(chǎng)4×1000MW機(jī)組采用哈爾濱鍋爐廠(chǎng)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,主汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)有限公司和西門(mén)子聯(lián)合設(shè)計(jì)制造的超超臨界、一次中間再熱、凝汽式、單軸、四缸四排汽汽輪機(jī),循環(huán)冷卻水采用海水開(kāi)式循環(huán),凝汽器材質(zhì)為鈦管[2]。該廠(chǎng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用中壓混床除鹽方式,每臺(tái)機(jī)組共設(shè)有兩臺(tái)前置過(guò)濾器,4臺(tái)高速混床及再循環(huán)系統(tǒng)、旁路及配套的再生系統(tǒng)。其中,兩臺(tái)機(jī)組共用1套再生系統(tǒng),兩臺(tái)機(jī)組共用9套樹(shù)脂。體外再生裝置采用錐體分離技術(shù),該裝置由陰再生/分離塔、陽(yáng)再生/貯存塔、混脂罐以及界面檢測(cè)裝置構(gòu)成。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)流程如圖1所示。
兩臺(tái)前置過(guò)濾器啟動(dòng)初期同時(shí)運(yùn)行不設(shè)備用,4臺(tái)高速混床在正常情況下三用一備,對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行100%處理。當(dāng)凝結(jié)水入口溫度超過(guò)50℃時(shí)或凝結(jié)水精處理系統(tǒng)差壓高于0.35MPa,混床旁路電動(dòng)閥自動(dòng)開(kāi)啟。旁路閥無(wú)自動(dòng)關(guān)閉功能,需手動(dòng)控制。
新機(jī)組剛開(kāi)始啟動(dòng)時(shí),系統(tǒng)中的懸浮物含鐵量很高,此時(shí)凝結(jié)水經(jīng)過(guò)大旁路而不進(jìn)入精處理系統(tǒng)。待凝結(jié)水進(jìn)水總懸浮物小于4000μg/L時(shí),投運(yùn)前置過(guò)濾器,此時(shí)采用啟動(dòng)濾元。待凝結(jié)水及除氧器出口水含鐵量小于1000μg/L時(shí)[3],采取循環(huán)沖洗方式,投入凝結(jié)水精處理混床[4]。直至啟動(dòng)濾元完全失效,168運(yùn)行后更換為運(yùn)行濾元,正常運(yùn)行時(shí)過(guò)濾器進(jìn)口總懸浮物為10μg/L~50μg/L。
混床投用初期,先通過(guò)再循環(huán)泵對(duì)混床內(nèi)樹(shù)脂進(jìn)行沖洗,混床出水水質(zhì)合格后,打開(kāi)混床出口閥,投運(yùn)混床。當(dāng)凝結(jié)水入口溫度超過(guò)50℃時(shí),大旁路閥自動(dòng)打開(kāi),并關(guān)閉每個(gè)過(guò)濾器、混床的進(jìn)出水閥,凝結(jié)水100%通過(guò)大旁路系統(tǒng),保護(hù)過(guò)濾器、濾元、樹(shù)脂和混床不受損壞。當(dāng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)差壓高于0.35MPa,系統(tǒng)大旁路電動(dòng)閥自動(dòng)開(kāi)啟,同時(shí)關(guān)閉過(guò)濾器和混床的進(jìn)出口閥。若單臺(tái)高速混床出現(xiàn)周期制水量達(dá)標(biāo)、導(dǎo)電度超標(biāo)、鈉超標(biāo)、SiO2含量超標(biāo)或床體差壓超標(biāo)時(shí),大旁路電動(dòng)門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟33%開(kāi)度,之后失效床體自動(dòng)解列,并手動(dòng)將備用床投入運(yùn)行,確認(rèn)備用床投入運(yùn)行后將大旁路電動(dòng)門(mén)關(guān)閉。失效樹(shù)脂送到再生裝置進(jìn)行體外再生操作,已再生好的備用樹(shù)脂送回混床,循環(huán)清洗合格后備用。
系統(tǒng)的程控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)由可編程控制器(PLC)和上位機(jī)來(lái)完成,采用LCD監(jiān)控的方式?;齑驳倪\(yùn)行、撤出和備用,樹(shù)脂的輸送,失效樹(shù)脂的再生等操作,都可以通過(guò)PLC來(lái)完成;設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控通過(guò)上位機(jī)LCD來(lái)實(shí)現(xiàn)。
前置除鐵過(guò)濾器及混床的大旁路閥啟、閉信號(hào)送主控制系統(tǒng)DCS。
在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水高速混床在氫型狀態(tài)下運(yùn)行,其出水氫電導(dǎo)率在0.08μS/cm以下,鈉離子小于5μg/L,硅小于10μg/L,可以滿(mǎn)足機(jī)組對(duì)給水水質(zhì)的要求。精處理設(shè)有連續(xù)取樣分析裝置,可以連續(xù)測(cè)定每臺(tái)混床和出水母管的氫電導(dǎo)率、鈉離子、硅。
在機(jī)組整套啟動(dòng)期間,混床失效后,從混床向陽(yáng)塔輸送樹(shù)脂,采用先水送樹(shù)脂25min,再水氣混送10min。水氣輸送樹(shù)脂進(jìn)行5min左右,從管道窺視鏡處可清晰觀(guān)察到無(wú)樹(shù)脂,但是靜置2min后再次用水輸送,從管道窺視鏡處可觀(guān)察到剛開(kāi)始1min仍有少量樹(shù)脂。解決方法:
1)在初期調(diào)低輸送樹(shù)脂水流量,遺留樹(shù)脂情況有所好轉(zhuǎn),但是靜置后再次用水輸送,從管道窺視鏡處可觀(guān)察到剛開(kāi)始1min仍有微量樹(shù)脂。
2)修改樹(shù)脂輸送程序,在水送和氣水合送步驟后加重復(fù)水送3min,水氣送2min兩次,這樣混床內(nèi)的樹(shù)脂基本上能被輸送干凈。
3)體外再生裝置采用錐體分離技術(shù)比較成熟,在這種情況下要避免混床內(nèi)失效樹(shù)脂沒(méi)有全部輸送徹底,殘留在混床內(nèi)的失效樹(shù)脂會(huì)“污染”已經(jīng)送回的再生好的樹(shù)脂;同時(shí)管道中殘余的失效樹(shù)脂也會(huì)對(duì)已再生好的樹(shù)脂在氣水輸送回混床的過(guò)程中造成“二次污染”,影響混床運(yùn)行周期和出水水質(zhì)。因此,在安裝時(shí)應(yīng)充分考慮樹(shù)脂輸送管道的布置,減少樹(shù)脂輸送管道的90°彎管數(shù)量,可有效減少在樹(shù)脂氣水輸送過(guò)程中失效樹(shù)脂滯留或隱藏在管道的“死角”處[5]。在實(shí)際工程中,現(xiàn)場(chǎng)采用樹(shù)脂輸送母管到每一路混床的支管聯(lián)接處加裝隔離閥。
4)由于共用一套再生系統(tǒng),為防不同混床樹(shù)脂在輸送過(guò)程中互串,兩臺(tái)機(jī)組樹(shù)脂輸送管路加裝了隔離閥。該廠(chǎng)凝結(jié)水精處理混床采用美國(guó)陶氏樹(shù)脂,陰樹(shù)脂為monosphere-550 A,陽(yáng)樹(shù)脂為monosphere-650 C。該類(lèi)型樹(shù)脂粒徑陰樹(shù)脂偏小、陽(yáng)樹(shù)脂偏大,其陰樹(shù)脂的粒徑為 0.55 mm,而陽(yáng)樹(shù)脂的粒徑為 0.65 mm。其沉降速度差較大,可以較好達(dá)到陰、陽(yáng)樹(shù)脂的分離效果。在沉降速度差較大情況下,雖然保障了再生時(shí)分離效果好,但在混床運(yùn)行前混合樹(shù)脂這一步驟時(shí)易混合不均,在混床運(yùn)行過(guò)程中易造成樹(shù)脂分層。
精處理的取樣架為敞開(kāi)式,在汽機(jī)房零米層的混床旁布置,取樣管路上全部為手動(dòng)閥,在混床停運(yùn)期間,會(huì)導(dǎo)致混床水漏空,投運(yùn)前造成沖擊。調(diào)試中,采用了程序增加投運(yùn)前對(duì)混床滿(mǎn)水步序,但再次滿(mǎn)水會(huì)造成樹(shù)脂層不平整,影響混床制水周期和出水水質(zhì)。解決方法:最好能將取樣架進(jìn)行密封,將取樣管路上閥門(mén)改為電磁閥。
儀表水樣流量需要手動(dòng)調(diào)整,一路水樣出來(lái)要到電導(dǎo)率流通池、硅表、鈉表,而流量依靠手動(dòng)閥控制,不能保證每塊儀表正常檢測(cè)的必須流量。需要有個(gè)控制方式,保證每塊儀表能有正常檢測(cè)的必需流量。
混床出水管上的硅表、鈉表及導(dǎo)電度表在調(diào)試初期偏差較大,發(fā)現(xiàn)是由于取樣管路內(nèi)壁有油污,采用臨時(shí)接蒸汽進(jìn)行吹掃,再對(duì)儀表取樣管路進(jìn)行反復(fù)沖洗及排污,并對(duì)儀表重新進(jìn)行標(biāo)定后,所有在線(xiàn)儀表顯示數(shù)值均已正常。
混床在第一次投用時(shí),因混床出水水帽質(zhì)量差和安裝不好造成少量樹(shù)脂泄漏,將有問(wèn)題的水帽進(jìn)行更換,重新緊固后未再發(fā)現(xiàn)混床泄漏樹(shù)脂現(xiàn)象。
在首次樹(shù)脂再生時(shí),發(fā)現(xiàn)酸堿濃度達(dá)不到再生的要求。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)高位酸堿罐在做完水壓試驗(yàn)后,系統(tǒng)管子里仍舊存在部分水,導(dǎo)致酸堿濃度偏低,同時(shí)重新標(biāo)定酸堿濃度計(jì)后,恢復(fù)正常。
為防止樹(shù)脂在再生和投運(yùn)過(guò)程中被污染或夾帶鐵屑、焊渣等雜物,系統(tǒng)投用前對(duì)前置過(guò)濾器、酸堿系統(tǒng)、再生裝置和混床及相關(guān)管道進(jìn)行了沖洗,沖洗采用除鹽水。但投運(yùn)初期混床差壓大,經(jīng)過(guò)檢查,發(fā)現(xiàn)混床底部出水管至樹(shù)脂捕捉器雜物較多,人工清理出約2kg雜物。重新投運(yùn)后差壓正常,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
1)再生使用的酸堿輸動(dòng)力采用酸堿各兩臺(tái)計(jì)量泵。4臺(tái)計(jì)量泵的投資大、維護(hù)工作量也大,尤其是防漏與防腐工作繁重。如果采用噴射器來(lái)代替計(jì)量泵,既可節(jié)省大量投資,又可減少計(jì)量泵的維護(hù)量與電能消耗。
表1 混床運(yùn)行流量及差壓Table 1 Differential pressure of flowmeter in mixed bed operation
2)凝結(jié)水精處理裝置的控制系統(tǒng)直接布置在汽機(jī)房零米層,PLC控制盤(pán)無(wú)單獨(dú)小室,調(diào)試時(shí)多次被頂部其他設(shè)備泄漏水淋濕造成接線(xiàn)短路引起設(shè)備損壞,后來(lái)經(jīng)加裝防淋棚,并將進(jìn)水套管用防水膠密封,才解決了上述問(wèn)題。
為保證凝結(jié)水精處理系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,在運(yùn)行中需注意以下幾個(gè)方面:
1)精處理系統(tǒng)的大旁路閥的操作直接影響凝結(jié)水系統(tǒng)的正常運(yùn)行,在操作此閥門(mén)時(shí)必須先確認(rèn)混床及過(guò)濾器的運(yùn)行狀態(tài)。
2)注意監(jiān)視前置過(guò)濾器進(jìn)出口壓差,若出現(xiàn)前置過(guò)濾器進(jìn)出口壓差高而過(guò)濾器旁路門(mén)未能自動(dòng)開(kāi)啟的情況下,應(yīng)立即手動(dòng)打開(kāi)旁路閥,并對(duì)失效過(guò)濾器進(jìn)行反洗,保證過(guò)濾器正常的除鐵功效;同時(shí),也注意監(jiān)視混床進(jìn)口母管凝結(jié)水溫度和系統(tǒng)進(jìn)出口差壓。若出現(xiàn)進(jìn)口母管凝結(jié)水溫度高或系統(tǒng)進(jìn)出口差壓高而旁路門(mén)未能自動(dòng)全開(kāi)的情況,應(yīng)立即手動(dòng)打開(kāi)旁路閥,以保護(hù)床體內(nèi)樹(shù)脂不受損傷。
3)應(yīng)經(jīng)常對(duì)樹(shù)脂捕捉器進(jìn)行反沖洗,從排污口檢查是否有樹(shù)脂,以此判斷混床有無(wú)泄漏樹(shù)脂。
4)運(yùn)行過(guò)程中,無(wú)論是手動(dòng)或自動(dòng),操作人員都應(yīng)到再生現(xiàn)場(chǎng)檢查各設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況、反洗時(shí)是否漏樹(shù)脂、樹(shù)脂混合是否均勻等。
5)混床在投運(yùn)之前必須先充滿(mǎn)水后升壓,并確認(rèn)升壓已經(jīng)到位,避免混床進(jìn)出口閥開(kāi)時(shí)對(duì)床體和樹(shù)脂造成沖擊。
6)再生時(shí)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度應(yīng)以流量為準(zhǔn),與規(guī)定流量有偏差時(shí)要調(diào)節(jié)相應(yīng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度。
7)樹(shù)脂在混床與陰陽(yáng)塔之間傳送時(shí),除鹽側(cè)與再生側(cè)只能同時(shí)處于自動(dòng)或同時(shí)處于步操或點(diǎn)操狀態(tài),絕不能是一側(cè)為自動(dòng)狀態(tài)而另一側(cè)為點(diǎn)操狀態(tài)。
8)樹(shù)脂分離時(shí),應(yīng)提前檢查CO2鋼瓶手動(dòng)閥是否已打開(kāi),并檢查減壓閥有無(wú)調(diào)整好,必須在“陽(yáng)脂送出1”走完前調(diào)整好CO2流量,穩(wěn)定在20L/min左右。
9)由于陽(yáng)樹(shù)脂再生塔和陰樹(shù)脂再生塔及樹(shù)脂輸送管上都沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的取樣點(diǎn),因而無(wú)法取樣分析分離結(jié)束后陰樹(shù)脂中的陽(yáng)樹(shù)脂含量及陽(yáng)樹(shù)脂中的陰樹(shù)脂含量。但是,通過(guò)測(cè)定精處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)及周期制水量,同樣可以檢驗(yàn)樹(shù)脂分離和再生效果,以及評(píng)定樹(shù)脂分離塔的參數(shù)設(shè)置和優(yōu)化成果。
10)要加強(qiáng)在線(xiàn)儀表的校準(zhǔn)和維護(hù),減少取樣手動(dòng)閥,才能使得在線(xiàn)儀表數(shù)據(jù)具有代表性。同時(shí),要提高自動(dòng)化程度,減少人工干預(yù),才能提高凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
該廠(chǎng)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)調(diào)整試運(yùn),設(shè)備和管道的安裝質(zhì)量和工藝設(shè)計(jì)的合理性得到檢驗(yàn)。從實(shí)際運(yùn)行情況看,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,該系統(tǒng)出水能達(dá)到設(shè)計(jì)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),能實(shí)現(xiàn)程控運(yùn)行和再生。