桂繼維,胡 亮,李利杰,洪性坤,董天松, 劉 洋,章 亭,聶學政,王維維
(福州京東方光電科技有限公司,福建 福州 350000)
近年來,薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)以環(huán)保、輕薄、高性能等優(yōu)點,廣泛應用于手機、電腦、電視等電子顯示產(chǎn)品中[1-6]。TFT-LCD有多種顯示模式,如扭曲向列型(TN)、垂直排列型(VA)、平面轉(zhuǎn)換型(IPS)、高級超維場轉(zhuǎn)換型(ADS)等。VA、IPS和ADS模式因其具有廣視角、高透過率和高對比度等優(yōu)點,多應用在電視和顯示器等產(chǎn)品上。隨著液晶顯示技術(shù)的發(fā)展,人們對液晶顯示器顯示品質(zhì)要求不斷提高。漏光是影響畫面顯示品質(zhì)的一種常見不良,按壓漏光是發(fā)生在貼合產(chǎn)品上的一種漏光不良。產(chǎn)生漏光的原因有很多,與玻璃材料、液晶模式、機械結(jié)構(gòu)等方面都有關(guān)系[7]。一般認為,漏光發(fā)生的原因主要有兩種:一種是陣列(TFT)基板和彩膜(CF)基板對盒偏移造成,當TFT基板和CF基板對盒偏移量過大時,CF基板上黑矩陣(BM)無法有效遮擋背光,造成漏光,通過優(yōu)化對盒精度可進行改善[8]。另一種是ADS模式受到外部應力作用導致基板形變造成,由于玻璃的光彈性產(chǎn)生相位差,同時ADS和IPS模式的液晶各項異性會放大玻璃受壓產(chǎn)生的相位差,產(chǎn)生漏光[9-10]。按壓漏光產(chǎn)生原因偏向第二種。
本文針對8.5G工廠1 225 mm(55 in)貼合產(chǎn)品出現(xiàn)按壓漏光,通過研究各外力因素驗證其對按壓漏光的影響,發(fā)現(xiàn)了導致按壓漏光發(fā)生的原因,即真空對盒機機械手 (Vacuum Assembly System Robot Hand,VAS R/B)和紫外固化機機械手(UV Cure Robot Hand,UC R/B)在搬送過程中對玻璃基板產(chǎn)生應力導致基板固定位置形變。通過導入翻轉(zhuǎn)臺(Turn Over,T/O)不翻轉(zhuǎn)工藝,降低了按壓漏光的發(fā)生等級,有效提高了產(chǎn)品品質(zhì)。
圖1 按壓漏光在面板上的位置Fig.1 Position of press light-leakage in panel
實驗測試用的玻璃基板由TFT-LCD生產(chǎn)工藝制備,樣品分別來源于不同工藝條件生產(chǎn)的1 225 mm(55 in)產(chǎn)品基板。在客戶端組裝成整機后顯示屏(面板)的短邊固定區(qū)域按壓后漏光,在實驗室燈箱上按壓面板短邊可復現(xiàn)漏光現(xiàn)象,漏光區(qū)域集中發(fā)生在面板短邊位置,如圖1所示。不良現(xiàn)象主要集中在A/C 面板,如圖2所示。
圖2 按壓漏光在玻璃上的位置Fig.2 Glass mapping of press light-leakage
取按壓漏光不良屏,分別測量正常區(qū)域及不良區(qū)域切割前后的液晶盒厚(Cell Gap)和扭曲角(Twist Angle),根據(jù)圖3所示,無論切割前或是切割后不良區(qū)域與正常區(qū)域盒厚值差異較小,不良區(qū)域扭曲角在切割前較正常區(qū)域大,如圖4所示。在不良區(qū)域?qū)F側(cè)玻璃切斷后,玻璃基板應力逐漸釋放,不良區(qū)和正常區(qū)的扭曲角逐漸縮小,說明按壓漏光區(qū)域,液晶的扭曲角受到應力影響。
圖3 切割前后盒厚測量值示意圖Fig.3 Measurement of cell gap before and after cutting
圖4 切割前后扭曲角測量值示意圖Fig.4 Measurement of twist angle before and after cutting
封框膠的主要作用是粘結(jié)TFT和CF基板形成液晶盒,由于封框膠中加入部分添加物,封框膠對保證液晶面板盒厚均一性有一定的作用[9]。選取不良屏,對不良區(qū)域的封框膠寬度進行測量,測量條件為:在面板短邊兩側(cè)各選取12個測量點位,長邊兩側(cè)選取6個測量點位,共36個點。測量結(jié)果如圖5所示。測量結(jié)果顯示,不良屏四周的封框膠寬度數(shù)據(jù)穩(wěn)定,均一性較好,不良區(qū)與正常區(qū)封框膠寬度無明顯差異。由此可見,封框膠寬度與按壓漏光無明顯關(guān)聯(lián)。
圖5 封框膠寬測量結(jié)果Fig.5 Measurement of sealant width
圖6 翹曲量測量結(jié)果Fig.6 Measurement of bending
分別取正常屏和不良屏測定漏光位置玻璃基板翹曲情況。如圖6所示,CF側(cè)朝上時,正常屏的翹曲量基本上在0~0.1 mm之間。而不良屏漏光嚴重區(qū)域翹曲量大于0.25 mm,非嚴重區(qū)域玻璃基板翹曲量均在0~0.1 mm之間。正常屏與不良屏漏光位置的同一區(qū)域基板翹曲量差異約0.1~0.15 mm,與此同時,不良屏的漏光區(qū)域相比正常區(qū)域基板翹曲量差異近0.1~0.15 mm。說明按壓漏光可能是由于基板異常翹曲造成。為了確認按壓漏光趨勢與基板翹曲是否匹配,取不同漏光屏,在面板短邊各取10個點,測量其翹曲量,并與漏光位置進行匹配,結(jié)果如圖7所示。根據(jù)匹配結(jié)果可知,翹曲量偏高區(qū)域與漏光區(qū)域基本重合,因此,基板翹曲量偏大,應是造成該款產(chǎn)品出現(xiàn)漏光的原因之一。
圖7 翹曲量匹配結(jié)果Fig.7 Glass mapping of bending
根據(jù)前面的現(xiàn)象和測量數(shù)據(jù)可知,漏光區(qū)域基板翹曲較大,不良區(qū)域扭曲角較大,切割后扭曲角逐漸減小,按壓漏光與基板形變有關(guān)。
根據(jù)玻璃光彈性理論[10]:玻璃在外力作用下會發(fā)生形變,出現(xiàn)雙折射現(xiàn)象,產(chǎn)生相位延遲。在ADS模式,基板未受到外力時,液晶分子水平排列,光通過沿著垂直液晶分子排布方向射入后,振動方向不發(fā)生偏轉(zhuǎn),扭曲角趨近于0°。當液晶分子受到外力擠壓時,液晶分子扭曲角發(fā)生變化,光線經(jīng)過TFT側(cè)偏光片(Polarizer,POL)、TFT側(cè)玻璃、液晶層、CF玻璃及偏光片,產(chǎn)生疊加的相位延遲,光線發(fā)生偏轉(zhuǎn),上偏光片無法完全遮光,發(fā)生漏光,如圖8所示。與此同時,圖4、圖6和圖7測量結(jié)果驗證了上述理論,因此玻璃固定位置受到外力作用導致形變是這次按壓漏光發(fā)生的根本原因。
圖8 ADS模式下液晶偏轉(zhuǎn)狀態(tài)Fig.8 Deflection of liquid crystal state in ADS mode
前文分析得知,玻璃固定位置受外力影響形變是造成本次漏光發(fā)生的原因,因此確認外力產(chǎn)生位置,減少玻璃基板形變是改善漏光的總體方向。本次漏光發(fā)生在切割前對盒基板的固定位置,首先排除切割工藝的影響。封框膠完全固化后,基板形變會固定,因此減少封框膠固化前玻璃的形變是本次改善的重點。輔助封框膠會影響基板受力[11],封框膠固化前與基板接觸的設(shè)備也可能對基板產(chǎn)生應力,包括VAS下支撐桿(Pin)、VAS R/B、UC R/B、 T/O[12-13]等,因此主要針對上述兩個方面驗證其對按壓漏光的影響。
參考其他1 225 mm(55 in)未發(fā)生不良產(chǎn)品的輔助封框膠設(shè)計,在1 225 mm(55 in)貼合產(chǎn)品上使用,如表1所示。兩種設(shè)計的輔助封框膠在面板的排布有所不同:量產(chǎn)設(shè)計周邊輔助封框膠貫穿整條邊,A系列和B系列之間、B系列和C系列之間多一條橫向輔助封框膠,新設(shè)計中所有輔助封框膠接口處均斷開。輔助封框膠能夠支撐對盒基板在搬送過程中的偏移以及有效防止TFT和CF基板剝離,量產(chǎn)設(shè)計中輔助封框膠在A、B系列和B、C系列之間增加一條輔助封框膠能更加有效地固化上下基板,防止基板偏移及剝離,故理論上量產(chǎn)設(shè)計輔助封框膠排布能更有效地減少外力影響,實際是量產(chǎn)設(shè)計產(chǎn)品反而發(fā)生按壓漏光,因此輔助封框膠排布應不是造成基板受力不均的原因。變更新設(shè)計后,漏光等級并未減輕或消失,進一步驗證了上述判斷。
表1 輔助封框膠排布對漏光的影響
在液晶滴注(One Drop Fill,ODF)制程工藝中,TFT和CF基板對盒后,通過VAS R/B取出成盒基板,經(jīng)過T/O翻轉(zhuǎn)再通過UC R/B搬送進入紫外固化爐進行固化[14]。通過對比發(fā)現(xiàn),不良發(fā)生位置與UC R/B有明顯接觸點,如圖9所示。因此首先討論UC R/B對基板應力的影響。
圖9 UC R/B與玻璃不良位置圖示Fig.9 Glass mapping of UC R/B with defect
3.2.1 UC R/B對漏光不良的影響
圖10 旋轉(zhuǎn)180°前后漏光位置Fig.10 Light-leakage position before and after rotating 180°
將成盒基板旋轉(zhuǎn)180°,確認旋轉(zhuǎn)后不良位置是否會發(fā)生變化,結(jié)果如圖10所示。玻璃基板旋轉(zhuǎn)180°后,漏光位置具有一定的對稱性,基本與旋轉(zhuǎn)前漏光位置一致。旋轉(zhuǎn)后,UC R/B與基板干涉點并無明顯變化,考慮到UC R/B和基板接觸的對稱性,說明UC R/B支撐點可能與本次漏光有關(guān)聯(lián)。嘗試對UC R/B做降速處理,在實驗室觀察漏光效果,如表2所示。對UC R/B降速處理后,不良程度并未減輕,因此UC R/B搬送速度不是造成本次按壓漏光的原因。
表2 UC R/B對漏光不良的影響Tab.2 Influence of light-leakage by UC R/B
3.2.2 VAS下Pin及VAS R/B對漏光不良的影響
TFT和CF基板VAS設(shè)備成盒后,需由VAS下Pin升至與VAS R/B交互位置,由VAS R/B取出成盒基板。在下Pin上升過程中,基板會受到下Pin向上的應力,為了確認基板排出時VAS下Pin及VAS R/B對基板受力的影響,針對VAS下Pin上升速度及VAS R/B取放速度進行調(diào)整測試,測試結(jié)果如表3所示。
根據(jù)表3可知,無論是VAS下Pin上升速度降低還是VAS R/B取放速度降低,或者是二者同時降速,5個測試條件均對按壓漏光無改善效果,說明VAS下Pin上升速度及VAS R/B取放速度不是造成按壓漏光的原因。
表3 VAS 下Pin及VAS R/B速度對漏光不良的影響Tab.3 Influence of VAS under Pin and VAS R/B on light-leakage
3.2.3 T/O對漏光不良的影響
成盒基板在翻轉(zhuǎn)過程中,由T/O下基臺支撐Pin承接對盒基板,同時支撐Pin對基板進行真空吸附,T/O上基臺的承接Pin下降,上下基臺的承接Pin對成盒基板施加壓力,T/O進行翻轉(zhuǎn),支撐Pin翻轉(zhuǎn)后在基板上部,承接Pin在基板下部,支撐Pin放氣,基板因重力下落至承接Pin,再由UC R/B取出,因此T/O的翻轉(zhuǎn)模式以及支撐Pin和承接Pin之間的高度差值(Gap)也是影響基板受力的原因。為了確認T/O翻轉(zhuǎn)與否以及支撐Pin和承接Pin之間的Gap對漏光不良的影響,進行以下測試,如表4所示。
根據(jù)表4可知,在進行T/O不翻轉(zhuǎn)測試時,基板固定位置漏光等級為Level 1↑級,而Gap值調(diào)整后,基板固定位置發(fā)生的不良嚴重性均大于Level 2級,故通過T/O不翻轉(zhuǎn)生產(chǎn)能有效減輕漏光的發(fā)生,而T/O Gap值降低對減輕漏光不良的發(fā)生并無效果。結(jié)果表明,該不良的發(fā)生與T/O和支撐Pin及承接Pin之間的Gap值無關(guān),與T/O是否翻轉(zhuǎn)有一定的關(guān)系。
表4 T/O對漏光不良的影響Tab.4 Influence of T/O on light-leakage
為確認T/O不翻轉(zhuǎn)是否對基板受力有改善作用,取顯示屏進行翹曲量測量,測量結(jié)果如圖11所示。對比圖12,T/O不翻轉(zhuǎn)模式生產(chǎn)成盒基板翹曲量最大值為0.2 mm,而量產(chǎn)模式最大翹曲量達0.3 mm,很明顯T/O不翻轉(zhuǎn)模式生產(chǎn)的成盒基板的變形更小。對比改善前后漏光現(xiàn)象,如圖13所示,翹曲量減小后,漏光程度明顯下降,整體達到客戶認可水平。因此T/O不翻轉(zhuǎn)能有效改善玻璃形變量,是改善漏光不良的有效方法之一。
圖11 T/O不翻轉(zhuǎn)條件下的玻璃翹曲量Fig.11 Glass bending of non overturn type
圖12 量產(chǎn)條件下的玻璃翹曲量Fig.12 Glass bending of MP type
圖13 改善前后的漏光現(xiàn)象Fig.13 Light-leakage before and after improvement
已明確T/O不翻轉(zhuǎn)模式是改善漏光不良的有效方式之一,但不良發(fā)生位置與T/O上的支撐點并無明顯干涉。在前文已討論過UC R/B上的支撐點與漏光位置匹配,可能與漏光不良有一定的關(guān)聯(lián)性。對不良位置與VAS R/B進行匹配,如圖14所示,漏光嚴重位置與VAS R/B間距較大的區(qū)域高度匹配。通過模擬基板在VAS R/B和UCR/B上的受力情況,如圖15、16所示,發(fā)現(xiàn)基板在VAS R/B和UC R/B上有受力疊加。VAS R/B取出基板后,由于機械手臂中間位置無支撐面,導致基板下垂,翻轉(zhuǎn)后UV R/B對該位置施加向上作用力,導致不良位置形變疊加,出現(xiàn)漏光。
針對VAS R/B間距過大問題,需增加VAS R/B對基板的支撐作用。但由于機械手臂與VAS設(shè)備內(nèi)Pin的排布有干涉,已無位置在機械手臂上添加魚骨加強支撐。UC R/B間距因涉及T/O上的吸附墊片及UV設(shè)備內(nèi)Pin位置干涉,也無法短期進行改善。最后通過導入T/O不翻轉(zhuǎn)模式,有效改善了固定位置形變過大的問題,減輕了漏光不良發(fā)生程度。
圖14 VAS機械手與基板不良位置匹配Fig.14 Glass mapping of VAS robot with defect
圖15 基板在VAS機械手手臂上Fig.15 Glass on VAS robot upper hand
圖16 基板在UV機械手手臂上Fig.16 Glass on UV robot hand
本文探討了8.5G工廠1 225 mm(55 in)貼合產(chǎn)品按壓漏光問題,通過對影響按壓漏光的各項因素進行分析,驗證了輔助封框膠、UC R/B取放速度、VAS下Pin上升速度及VAS R/B取放速度、T/O Gap及T/O運動方式對按壓漏光的影響。結(jié)果證明,T/O不翻轉(zhuǎn)模式對改善按壓漏光有較好的效果,漏光等級從L2下降至L1。結(jié)合對實際生產(chǎn)的影響和對比各項改善方案,成功導入T/O不翻轉(zhuǎn)的運營方式,有效降低了按壓漏光發(fā)生等級,為后續(xù)解決貼合產(chǎn)品類似問題積累了豐富經(jīng)驗,具有較高的參考價值。