劉長輝
摘 要:近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,為滿足市政道路周邊居民的 基本生活需求,現(xiàn)代城市建設(shè)對市政基礎(chǔ)設(shè)施的功能要求越來越高, 在市政道路建設(shè)過程中,隨路敷設(shè)箱涵的情況越來越普遍,尤其是埋 深較淺的箱涵,因未正確處理道路結(jié)構(gòu)層與箱涵結(jié)構(gòu)的關(guān)系,導(dǎo)致箱 涵結(jié)構(gòu)破壞,以及溝槽回填不到位引起的路基下沉及不均勻沉降也越 來越多,既影響了市政基礎(chǔ)設(shè)施的使用功能,也影響了市政道路的行 車安全,給人民的生活及出行帶來了極大的不便。如何確保隨路敷設(shè) 箱涵結(jié)構(gòu)安全,避免出現(xiàn)路基下沉及不均勻沉降,確保路基的穩(wěn)定性,是道路施工中面臨的重要難題之一,也是確保道路最終施工質(zhì)量重 要環(huán)節(jié)之一?;诖?,本文以某市政道路雨水箱涵結(jié)構(gòu)頂板部分嵌入 道路結(jié)構(gòu)層施工質(zhì)量控制為例,介紹本工程建設(shè)過程中為確保雨水箱 涵結(jié)構(gòu)安全、避免路基下沉及不均勻沉降所采取的技術(shù)措施及施工質(zhì) 量控制要點(diǎn),通過采取以上措施,按期完成了施工任務(wù),達(dá)到了預(yù)期 施工效果,可為其他類似工程建設(shè)提供可借鑒經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:雨水箱涵;溝槽回填;結(jié)構(gòu)安全;質(zhì)量控制
緒論
隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展,現(xiàn)代城市建設(shè)對市政基礎(chǔ)設(shè)施的功能 要求越來越高,在市政道路建設(shè)過程中,隨路敷設(shè)箱涵的情況越來越 普遍,因特殊原因?qū)е孪浜裆钶^淺,甚至箱涵結(jié)構(gòu)嵌入道路結(jié)構(gòu)層 的情況也時(shí)有發(fā)生,如處理不當(dāng),將導(dǎo)致箱涵結(jié)構(gòu)破壞、滲漏及道路 沉陷、不均勻沉降等,既影響市政基礎(chǔ)設(shè)施的使用功能,也對道路形 成安全造成影響。因此,針對敷設(shè)有埋深較淺箱涵的道路工程,如何 正確處理箱涵結(jié)構(gòu)與道路結(jié)構(gòu)層的關(guān)系,避免箱涵結(jié)構(gòu)被破壞,如何 控制溝槽回填質(zhì)量,避免下沉,如何避免路基的不均勻沉降等是類似 工程急需解決的問題,也是確保道路工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。本文以某 類似工程為例,介紹建設(shè)過程中為確保雨水箱涵結(jié)構(gòu)安全、避免路基 下沉及不均勻沉降所采取的技術(shù)措施及施工質(zhì)量控制要點(diǎn)。
一、工程概況
本道路工程位于北京市某郊區(qū)中心地帶,為城市主干路,包括道 路工程、給水工程、排水工程、再生水工程、交通工程、照明工程、 綠化工程。本工程紅線寬度為40m,設(shè)計(jì)速度為40km/h。道路斷面為 三幅路型式,主路寬為16m,道路結(jié)構(gòu)層自上而下為4cm厚細(xì)粒式瀝青 ARAC-13C,改性(SBS)乳化瀝青粘層油,6cm厚中粒式瀝青砼AC-20C, 改性(SBS)乳化瀝青粘層油,1cm厚下封層,乳化瀝青透層油,16+ 16+16cm厚二灰穩(wěn)定碎石基層(0.8mpa),道路結(jié)構(gòu)層總厚59cm。道 路永中南1m處需新建一條3400×2000mm雨水箱涵,為與已建道路順接,雨水箱涵部分路段埋深為37cm,箱涵結(jié)構(gòu)頂部嵌入道路結(jié)構(gòu)層深度 達(dá)22cm。具體位置關(guān)系如圖1所示:
本項(xiàng)目地層構(gòu)成表層為人工堆積層,其下由第四紀(jì)全新世沖、洪積地層構(gòu)成,地層自上而下。道路沿線無不良地質(zhì)現(xiàn)象,適宜道路建 設(shè)。人工堆積素填土①層: 褐黃色~黃褐色,稍密,稍濕~濕,以粉 土、粉質(zhì)黏土為主,含有少量灰渣,層厚0.5~4.5m。屬低液限土。
二、施工中遇到的問題
本工程中雨水箱涵位于道路永中南1米,在主路機(jī)動車道范圍內(nèi),本工程于2018年7月開工建設(shè),計(jì)劃于2018年12月底前完成主路下 面層瀝青混凝土施工。由于雨水較多及開工較晚,又有再生水、給水 管線工程等交叉施工,造成雨水箱涵回填及路基施工進(jìn)入10月份,工 期緊;本工程為城市主干路,車流量大,質(zhì)量要求高。
考慮部分路段雨水箱涵結(jié)構(gòu)嵌入道路結(jié)構(gòu)層較深,為確保道路施 工質(zhì)量及箱涵結(jié)構(gòu)安全,如期完成施工任務(wù),在施工過程中,需妥善 解決三個(gè)問題:一是雨水箱涵密貼道路結(jié)構(gòu)層路段,如何保證道路施 工及通行后雨水箱涵的結(jié)構(gòu)安全;二是如何避免雨水箱涵區(qū)域與溝槽 回填區(qū)域的不均勻沉降;三是在工期緊張的情況下,如何保證雨水箱 涵溝槽回填施工質(zhì)量,確保后期路基不下沉。
三、采取的施工措施
1、在雨水箱涵頂部施工混凝土加固層。為避免石灰粉煤灰穩(wěn)定 碎石及瀝青混凝土施工過程中,壓路機(jī)碾壓施工以及后期重型貨車同 行對雨水箱涵結(jié)構(gòu)的破壞,同時(shí)已進(jìn)入北京的10月份,工期非常緊張,在雨水箱涵嵌入道路結(jié)構(gòu)層部分,實(shí)施10cm厚C30早強(qiáng)快硬混凝土 層,道路結(jié)構(gòu)層減少二層16cm厚二灰穩(wěn)定碎石基層;為保證混凝土加 固層的整體性及避免箱涵兩側(cè)路基的不均勻沉降,混凝土加固層實(shí)施范圍延伸至雨水箱涵側(cè)墻外各1米,如圖2所示。
2、加固層與二灰相接處頂面鋪設(shè)玻璃纖維土工格柵。為保證加 固層與二灰有效銜接,不產(chǎn)生斷裂及不均勻沉降現(xiàn)象,混凝土加固層 與二灰相接處頂面鋪設(shè)玻璃纖維土工格柵。因玻璃纖維土工格柵強(qiáng)度 大、蠕變小,與傳統(tǒng)格柵相比更具有強(qiáng)度大、承載力強(qiáng)、抗腐蝕、防 老化、摩擦系數(shù)大、孔眼均勻、施工方便、使用壽命長等特點(diǎn),又能 有效的提高加筋承載面的嵌鎖、咬合作用,極大程度的增強(qiáng)路基的承 載力、有效約束土體的側(cè)向位移,同時(shí)增強(qiáng)路基穩(wěn)固性能,因雙向土 工格柵相比單向土工格柵能增加雙向拉伸強(qiáng)度,因此本工程選用了玻 璃纖維雙向土工格柵進(jìn)行鋪設(shè)加固,選用的參數(shù)為縱橫向抗拉強(qiáng)度:≥30KN/m;縱橫向伸長率:≤16%;鋪設(shè)寬度為400cm,加固層與二灰 相接處兩側(cè)各200cm。
3、采用三七灰土進(jìn)行回填。因雨水箱涵所處地層,土質(zhì)為低液 限土,含水量較大,不適合直接回填,同時(shí)已進(jìn)入北京的10月份,工期非常緊張,通過翻曬降低含水率時(shí)間上不允許??紤]本工程情況, 初步擬定三個(gè)比選方案,方案一采用三七灰土回填,可以就地取材, 強(qiáng)度也能滿足要求,但受水影響較大;方案二是外購素土回填,成本 低,但取材不便,強(qiáng)度較低,工期影響大;方案三是外購級配砂石回 填,強(qiáng)度高,透水性好,但成本較高。從施工便利性、經(jīng)濟(jì)性、強(qiáng)度 等方面考慮,經(jīng)過比選,最終選取方案一三七灰土回填?;靥罘桨副?選如表1所示。
四、施工過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)
1、三七灰土回填質(zhì)量控制
(1)灰土拌合的質(zhì)量控制
一是石灰的質(zhì)量控制?;彝潦┕で皩κ疫M(jìn)行了試驗(yàn),確保生石灰的鈣 鎂含量達(dá)到三級以上規(guī)范要求,即鈣鎂含量≥55%。
二是石灰土的拌合質(zhì)量控制。一是為確保石灰土的石灰劑量及最 佳含水量,先進(jìn)行拌和試驗(yàn)室,結(jié)合試驗(yàn)室結(jié)果,并考慮灰土在拌合 及運(yùn)輸中水分損失,拌和灰土?xí)r比最佳含水量高 1~2%;二是為確保 拌和均勻,全部采用灰土拌合站集中廠拌;三是出場前,由工地試驗(yàn)室 試驗(yàn)員對灰土的含水量、灰劑量(采用 EDTA 消耗量的檢測方法)進(jìn)行自檢,檢驗(yàn)合格后向監(jiān)理報(bào)檢,由監(jiān)理抽檢合格后才能出場;四是拌 好的混合料采用自卸汽車盡快運(yùn)至施工現(xiàn)場進(jìn)行回填施工,隨拌隨 用。
(2)回填的質(zhì)量控制
一是回填開始前先將溝槽中淤泥清除到原狀土,同時(shí)將虛土、樹 葉、木梢、紙片清理干凈。將溝槽內(nèi)積水抽干凈。
二是分層鋪填灰土:每層的灰土鋪攤厚度為 20cm,壓實(shí)機(jī)具采用小型 壓路機(jī)及輕型夯實(shí)工具相結(jié)合的壓實(shí)方式。每層鋪攤后均應(yīng)用木耙找 平,與坑(槽)邊壁上的木橛或地坪上的標(biāo)準(zhǔn)木樁對應(yīng)檢查。每層 做到無癱軟波浪現(xiàn)象,表面平整。
三是夯打(壓)的遍數(shù)根據(jù)干土質(zhì)量密度及現(xiàn)場試驗(yàn)確定 4 遍壓實(shí) 度達(dá)到 93.7%,因此后續(xù)回填施工每層碾壓及打夯 4 遍。輕型打夯應(yīng)一夯 壓半夯,夯夯相接,行行相接,縱橫交叉。
四是灰土回填每層夯(壓)后,對每層進(jìn)行環(huán)刀取樣,測出灰土的質(zhì) 量密度,規(guī)范要求為 91%,我們要求達(dá)到 93%時(shí),才能進(jìn)行上一層灰土的 鋪攤。當(dāng)試驗(yàn)自檢不合格時(shí),堅(jiān)決要返工或補(bǔ)壓,直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
五是當(dāng)回填相鄰段時(shí),接茬應(yīng)形成臺階或者作成階梯形,上下層的 灰土接槎距離為600mm。接槎的槎子應(yīng)垂直切齊。若不在同一高程時(shí),應(yīng) 先回填較低的部分,待回填到同一高程后,再按照要求進(jìn)行回填,直到 回填至路基標(biāo)高。
2、早強(qiáng)快硬混凝土施工的質(zhì)量控制
(1)混凝土的拌制
預(yù)拌混凝土由攪拌站供應(yīng),且選取距離工程最近的攪拌站廠家。
(2)混凝土的運(yùn)輸
一是對于商品混凝土,場外運(yùn)輸采用混凝土運(yùn)輸車;場內(nèi)混凝土 運(yùn)輸采用汽車泵來完成垂直和水平運(yùn)輸。
二是混凝土從運(yùn)輸車倒出到澆筑完畢的時(shí)間應(yīng)于 2 小時(shí)內(nèi)完成。 澆筑混凝土前,模板內(nèi)的雜物清理干凈,并澆水濕潤。
(3)混凝土的澆筑
澆筑混凝土一般從一端開始,并應(yīng)連續(xù)澆筑。泵送過程中,進(jìn)料 斗內(nèi)應(yīng)有足夠量的混凝土,嚴(yán)防吸入空氣阻塞泵管,并隨時(shí)觀察泵管 內(nèi)混凝土的質(zhì)量情況?;炷翝沧⒑?,應(yīng)及時(shí)振搗,做到不漏振,確 ?;炷撩軐?shí)度。混凝土的鋪設(shè)應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,一般間歇不得超過 2h. 如停歇時(shí)間過長應(yīng)按施工縫處理。找平:混凝土振搗密實(shí)后,按標(biāo)桿 檢查一下上平,然后用大杠刮平,表面再用木抹子搓平,保證表面粗 糙度。
(4)混凝土的養(yǎng)護(hù)
混凝土收面完成后,及時(shí)使用薄膜進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)。
3、減少二灰施工對雨水箱涵影響的控制措施
雨水箱涵加固層養(yǎng)護(hù)2天后,對同條件下試塊進(jìn)行試驗(yàn),達(dá)到強(qiáng) 度80%后進(jìn)行二灰攤鋪施工;為保證雨水箱涵及加固層的整體安全考 慮,在加固層位置采用裝載機(jī)上料,挖掘機(jī)配合攤鋪的施工方式。攤 鋪完成后,壓路機(jī)先靜壓2遍,再低頻碾壓2遍,高頻碾壓1遍;最后 進(jìn)行灑水覆蓋養(yǎng)護(hù)。
4、雙向土工格柵的質(zhì)量控制
(1)雙向土工格柵于石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石上基層施工前,平行 鋪設(shè)于雨水箱涵加固層與二灰接縫處。
(2)雙向土工格柵鋪設(shè)前將下承層清理干凈,鋪設(shè)時(shí)應(yīng)拉直、 平順、繃緊,緊貼下承層,不得扭曲、折皺。
(3)雙向土工格柵鋪設(shè)完畢后使用水泥釘與尺寸為 30mm30mm 厚 0.3mm 的鐵皮固定土工格柵,搭接長度為 35cm。
(4)雙向土工格柵鋪設(shè)完畢后采用鋼輪壓路機(jī)碾壓兩遍,因攤 鋪石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石上基層施工出現(xiàn)破損時(shí),及時(shí)修補(bǔ)或更換。
(5)土工格柵鋪設(shè)后應(yīng)及時(shí)鋪筑石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石上基層, 避免其受陽光過長時(shí)間暴曬,間隔時(shí)間不應(yīng)超過 48h。
5、做好技術(shù)交底和質(zhì)量驗(yàn)收
(1)做好技術(shù)交底。在施工開始前,要嚴(yán)格落實(shí)三級交底制度 和崗前培訓(xùn)制度,將相關(guān)技術(shù)要求傳達(dá)到每一位施工管理人員及作業(yè) 人員,讓所有人員掌握施工方法、工序流程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),保證施工方 案落實(shí)到位。
(2)做好質(zhì)量驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收是檢驗(yàn)工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),必 須按要求認(rèn)真執(zhí)行。在每道工序完成后,施工人員應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢 合格后,應(yīng)主動、積極地配合質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
結(jié)論
針對本工程中雨水箱涵結(jié)構(gòu)嵌入道路結(jié)構(gòu)層路段施工中遇到的 三個(gè)問題,通過采取實(shí)施加固層、土工格柵及三七灰土回填三個(gè)措施, 并在施工過程中加強(qiáng)質(zhì)量控制,如期高質(zhì)量完成了施工任務(wù),本工程 已通行一年半,截止目前未出現(xiàn)下沉及不均勻沉降,雨水箱涵結(jié)構(gòu)也 未出現(xiàn)裂縫,達(dá)到了預(yù)期效果,本工程經(jīng)驗(yàn)可為其他類似工程施工提 供參考和借鑒。