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自動開捆設備內(nèi)液晶面板裝運箱變更設計

2020-08-11 08:51李素泉
裝備維修技術 2020年32期
關鍵詞:液晶面板

李素泉

摘 要:目前液晶電視越來越普及,液晶電視在制作過程中,裝運箱也各不相同,在制造過程中,很多設備有自動開捆包功能,各個設備所能對應的箱體也不盡相同,均為一開始已經(jīng)設計好的,本文將立足于南京中電熊貓集團,以現(xiàn)場實際來探討液晶面板裝運箱體變更后的設備對應設計方案,可以節(jié)省重新制作新設備成本,同時加快新箱體的投入使用計劃,達成公司預期的要求。

關鍵詞:液晶面板;裝運箱;自動開捆

1 新的裝運箱使用項目背景分析

由于公司計劃變更自動開捆設備內(nèi)使用的液晶面板裝運箱,但是新的白色裝運箱目前不可以在自動開捆設備內(nèi)運行,只能由生產(chǎn)人員手動取屏再投入設備中,容易導致破片、削薄等風險,需要技術人員對開捆設備進行設計檢討,設計出新的方案可以自動投入設備。

從箱體的整體尺寸數(shù)據(jù)來看,新的裝運箱與舊的裝運箱尺寸沒有太大的差異,設備內(nèi)使用應該是可以流通的,但是2個箱體在結構設計上有較大的差異,需要根據(jù)新的箱體重新設計設備內(nèi)的機械手臂夾具。

舊的紅色裝運箱無蓋,在使用過程中容易導致異物等進入箱體內(nèi),造成液晶面板在BONDING過程中,出現(xiàn)不良現(xiàn)象。新的白色裝運箱有蓋,可以有效防止異物等進入箱體,提升產(chǎn)品的良率。

通過新項目的成立背景來看,結合現(xiàn)場實際設備機構及軟件程序,對其中一條線體的開捆設備進行設計檢討,以完成白色裝運箱的自動生產(chǎn)。

2 難點檢討分析及對應方法

通過箱體以及設備內(nèi)機構的對比分析,確認出差異點,并提出改造對應方法。

一、紅色與白色箱體及內(nèi)部間隔膜對比,如下圖1,紅色箱體無蓋,白色箱體有蓋,可以有效防止異物等進入箱內(nèi)。箱體內(nèi)間隔膜差異較大,紅色箱內(nèi)是綠膜,硬度比較大,不易彎折,設備吸附良好;白色箱內(nèi)是白膜,較軟,設備吸附很差,白色膜有輕微漏真空的現(xiàn)象發(fā)生,基本上白膜很難正常吸附起來。

對策:此處難點主要是吸膜異常,真空值不夠,白色膜有輕微漏真空的現(xiàn)象發(fā)生,檢討了4種吸盤,一一進行了測試,最終確認波紋吸盤有很好的吸附力,可以正常將白色膜吸附。更換新的吸盤后,原來的吸盤導柱無法滿足新吸盤的安裝,重新設計加工了一根導柱來安裝新的吸盤,原導柱需要300元/根,新的導柱加工件只需要100元/根。吸盤和導柱選取OK后,在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),白膜在四個角吸附的效果較好,再次對設備內(nèi)機構手臂的吸附氣路進行重新布局,如下圖2,至此白色膜吸附改造完成,此改善方案完全可行。

3 箱體設計的夾取位置不同,如下圖3,原有設備上只設計了紅色箱的夾取機構,紅色箱底部工藝卡槽較長,原機構是采用雙夾具夾取,一共4個受力點,抓取時受力穩(wěn)定,白色箱工藝卡槽較短且在中間,只能采用單夾具夾取,一共2個受力點,抓取時受力不穩(wěn)定,而且現(xiàn)有設備機構無法進行夾取。

對策: 需要重新設計新的機械手臂,對白色箱進行夾取,在設計過程中,發(fā)現(xiàn)由于原機械手臂支架采用焊接方式,加工成本較高,舊支架經(jīng)過現(xiàn)場測試,只需拆下夾具,支架可以不拆,故機械手臂可以重復利用新支架經(jīng)過重新設計后不再采用焊接方式,而是采用4個螺栓固定方式,簡單易拆卸。

4 新夾具設計安裝時的水平異常,夾具夾取箱體后存在前后及左右水平問題,因安裝固定孔是固定的無法上下移動,導致箱體水平度異常,影響機械手臂在吸附間隔膜時真空異常發(fā)生,以及機械手臂在吸附液晶面板時真空異常發(fā)生。重新設計安裝固定孔,將安裝固定孔設計成上下可移動的U形安裝孔,便于上下移動及輕微旋轉(zhuǎn)調(diào)整,重新安裝改善后的夾具,并用水平尺進行水平校準,現(xiàn)場測試水平OK,各機構吸附真空達標。

5 新設計夾具運轉(zhuǎn)的風險,白色箱的工藝凹槽在中間位置,受力點只有前后兩個,設備機械手臂夾取箱體后上下移動時會左右晃動的現(xiàn)象,有掉落箱體的風險。考慮在新夾具上方增加橫桿,可以有效防止箱體左右晃動。根據(jù)白色捆包箱的壁厚的數(shù)據(jù),增加防傾桿,夾具夾取時受力面積增大,現(xiàn)場測試100箱移動穩(wěn)定,風險可以解除。

6 由于紅色箱體和白色箱體具體外形尺寸數(shù)據(jù)還是有差異的,開捆設備所有參數(shù)位置全部需要進行重新登錄。綠色膜與白色膜在設備檢測上區(qū)別也很大,需要對設備畫像處理數(shù)據(jù)進行全部重新登錄,各位置參數(shù)以及畫像處理數(shù)據(jù)重新登錄后,測試10箱,位置穩(wěn)定,畫像清晰,可以正常使用。

7 原紅色箱由于無蓋,可以堆疊5箱一起投入設備,現(xiàn)白色箱有蓋,不可以堆疊,所以只能一箱一箱的投入設備中,修改開捆設備投入條件,并改造投入口內(nèi)部STOP定位機構,符合白色一箱的使用,當箱體內(nèi)液晶面板全部被取出后,設備增加投入時的報警提示程序,提醒生產(chǎn)人員需要再次投入箱體,人員通過按下投入按鈕,并將白色箱推入到設備中,程序修改后設備運行正常。箱體排出時,紅色箱也是5箱一起排出,由于排出時是空箱體,經(jīng)過多次測試,白色4箱或5箱一起排出時,會有箱體傾斜現(xiàn)象導致箱體掉落在設備內(nèi),最終測試白色箱以3箱為一組排出,修改開捆設備排出條件,并調(diào)整排出口內(nèi)SENSOR檢測位置,調(diào)整為檢測3箱后報警,經(jīng)程序檢測后,當SENSOR全部ON后正常報警,人員通過按下排出按鈕,正常排出,程序修改后設備運行正常。

綜上所述,按照以上所有改善項目分析,將所有難點全部克服,并通過了各項測試,最終確認此次改造成功,完成公司此次提供新的白色裝運箱導入,為公司節(jié)省了新設備采購費用。

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