張利飛 李娜
摘 要:在鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)系統(tǒng)運(yùn)行中,因?yàn)楣に噺?fù)雜、原材料變換頻繁、操作人員技術(shù)方面等導(dǎo)致穩(wěn)定性不足,技術(shù)水平較低。本位以某鋼鐵企業(yè)的60萬/a鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)系統(tǒng)在2018年以來的工藝優(yōu)化、設(shè)備改造等方面展開研究,希望可以通過各項(xiàng)措施的應(yīng)用可以提升產(chǎn)量與質(zhì)量,滿足高爐生產(chǎn)的要求。
關(guān)鍵詞:鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯;鐵礦球團(tuán);設(shè)備改造;生產(chǎn)管理
1情況介紹
某60萬t/a鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線在2010年3月投產(chǎn)使用,自從投產(chǎn)以來,因?yàn)樵O(shè)計(jì)等方面的因素影響,導(dǎo)致設(shè)備以及工藝方面的缺陷愈加明顯,系統(tǒng)運(yùn)行的效率比較低、材料消耗量增大、流程補(bǔ)償?shù)?,造成球團(tuán)礦產(chǎn)質(zhì)量與效率難以提高,且導(dǎo)致生產(chǎn)成本升高,威脅企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。在2018年以來,企業(yè)技術(shù)人員對于上述問題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。通過經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和分析,提高生產(chǎn)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)綜合效益的提升。
2優(yōu)化工藝、改造設(shè)備
2.1球團(tuán)返礦用于燒結(jié)
從實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分析發(fā)現(xiàn),球團(tuán)返礦應(yīng)用燒結(jié)是非常合理的。其一,球團(tuán)返礦的粒度以及形態(tài)可以保證燒結(jié)混合料制粒的進(jìn)行;其二,球團(tuán)返礦自身經(jīng)過高溫干燥處理,可以實(shí)現(xiàn)部分氧化,所以低熔點(diǎn)與礦物比較多,讓燒結(jié)過程的液相得以改善,利用結(jié)晶反應(yīng)可以讓燒結(jié)礦更加的均勻;其三,球團(tuán)原材料提出返礦之后可以讓精粉磨礦細(xì)度以及造球、干燥、焙燒等環(huán)節(jié)的球團(tuán)生產(chǎn)更加穩(wěn)定,也會提高產(chǎn)量與效率。
2.2球團(tuán)返料系統(tǒng)改造
除塵灰以及球團(tuán)返料是利用鏈篦機(jī)下皮帶運(yùn)輸?shù)綎|側(cè)返料都提升到灰倉,然后使用卸灰螺旋卸載到鏟車上,并且通過汽車運(yùn)輸走。這種方式操作難度高,成本每年需要20多萬。經(jīng)過研究后,采用鏈篦機(jī)下皮帶從動運(yùn)改調(diào)整到詳細(xì)延長4.2米停用斗提機(jī)和卸灰螺旋,同時(shí)適當(dāng)?shù)脑黾映叽?。?jīng)過改造處理后,成本下降明顯。
2.3生球篩分系統(tǒng)改造
原大球輥篩一體多輥傳動篩的運(yùn)行中,篩分質(zhì)量較差,合格球返回的數(shù)量較多,導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷較大,這是因?yàn)檩伜Y的角度不合格、篩分面積較小、間隙無法調(diào)節(jié)等導(dǎo)致的?;诖?,原材料管理人員做出如下改進(jìn):①篩輥傳動調(diào)整為多輥可調(diào)節(jié)的分體式形式,并且保證角度合理;②尾部輥上安裝破碎裝置,保證篩分質(zhì)量。經(jīng)過改造后,篩輥磨損后不用整體更換,還提高篩分的質(zhì)量,且延長篩輥的使用壽命,生產(chǎn)成本得以降低。原小球輥篩運(yùn)行中,粘輪、擠料的問題較為常見,容易導(dǎo)致設(shè)備損壞。結(jié)合上述問題,把不銹鋼篩輥更換為聚氨酯篩輥,可以防止上述問題,避免產(chǎn)生故障問題。
2.4潤磨機(jī)改造
根據(jù)要求改進(jìn)盲板,出料篦板設(shè)計(jì)為流線形,并且外部包裹一層橡膠材料,以降低篦板所產(chǎn)生的沖擊影響,還可以延長篦板使用壽命,并且維護(hù)與管理更加的方便。鑄造鋼球易碎,碎球容易卡在篦板縫隙內(nèi),還要進(jìn)一步解決。
2.5成品皮帶下料口處加裝篦條篩
生產(chǎn)時(shí),原成品皮帶下料口篩網(wǎng)尺寸較大,有很多大塊球團(tuán)礦進(jìn)入到成品礦倉內(nèi),導(dǎo)致堵塞問題的發(fā)生。改造后在成品篩皮帶頭下部安裝一套由10mm扁鋼制作的篩網(wǎng),可以防止大塊材料進(jìn)入到成品倉內(nèi)。
2.6鏈篦機(jī)兩側(cè)耐熱斗提頭輪裝配改造
原耐熱斗提設(shè)計(jì)缺乏合理性,落差超過8m,導(dǎo)致很多問題存在:①從鏈篦機(jī)干燥部分漏出強(qiáng)度較低的球下落時(shí)摔碎,然后進(jìn)入內(nèi)部形成粉末;②溜料管中設(shè)置彎管,導(dǎo)致該位置上受到嚴(yán)重的球團(tuán)沖擊磨損,出現(xiàn)較為嚴(yán)重的漏料、揚(yáng)塵等危害;③檢修平臺較高,備件更換不容易,導(dǎo)致安全事故。進(jìn)行研究分析,確定把斗提下落兩節(jié)箱體采取處理措施,設(shè)置合理的傾角,滿足運(yùn)行要求。
3加強(qiáng)生產(chǎn)管理實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作
3.1嚴(yán)格控制進(jìn)廠原料質(zhì)量把好造球關(guān)
加強(qiáng)生球的質(zhì)量管控,確保水分控制在合理的范圍內(nèi),且要在造球機(jī)開啟時(shí),做好防護(hù)管理工作,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)合理,不會發(fā)生壓料的問題。
3.2布料操作
加強(qiáng)布料厚度的控制,確保鏈篦機(jī)溫度以及速度處于合理的范圍內(nèi)。開機(jī)的初期階段,鏈篦機(jī)蓄熱不足,盡量的減小布料的厚度、降低運(yùn)行速度,并且適當(dāng)?shù)臏p小干燥段排風(fēng)量,在溫度達(dá)到正常狀態(tài)之后再適當(dāng)?shù)奶嵘\(yùn)行速度。
3.3鏈篦機(jī)操作
故障停機(jī)后,結(jié)合時(shí)間長短進(jìn)行調(diào)整。如果停機(jī)在30min以內(nèi),需要適當(dāng)減煤以降低鏈篦機(jī)溫度,再次恢復(fù)生產(chǎn)時(shí),先將噴煤量恢復(fù)到正常狀態(tài),然后再結(jié)合鏈篦機(jī)的溫度控制運(yùn)行的速度。如果停機(jī)時(shí)間超過30min,溫度下降比較大,需要將運(yùn)行速度調(diào)整為1.0m/min、料厚110±5mm,溫度到達(dá)正常狀態(tài)后,才能提升速度與料后。開機(jī)時(shí)要隨時(shí)了解鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯的焙燒球情況,如果存在問題,及時(shí)調(diào)整處理。鏈篦機(jī)開始布料后,如果干燥段溫度下降,需要增大抽風(fēng)量和鼓風(fēng)干燥排風(fēng)量,以確保生球有效的干燥,回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度符合要求。在環(huán)冷了一定時(shí)間,排風(fēng)溫度為800℃、二段排風(fēng)溫度超過400℃,應(yīng)該隨時(shí)了解窯尾和鏈篦機(jī)預(yù)熱溫度,如果兩者都在1100℃以上,應(yīng)該及時(shí)降低噴煤量,以保證溫度達(dá)標(biāo)。
3.4回轉(zhuǎn)窯操作
回轉(zhuǎn)窯的操作要點(diǎn)如下:(1)間隔半小時(shí)觀察一次火焰狀況,利用燃燒器內(nèi)、外調(diào)整火焰形狀,保證內(nèi)部溫度分布均勻。(2)隨時(shí)了解窯內(nèi)煤粉燃燒的情況,并且結(jié)合具體的情況做好噴煤量的調(diào)節(jié)和控制。(3)觀察和了解排料的狀況,固定篩上末排下的大塊粘結(jié)料需要及時(shí)扒開冷卻處理,避免出現(xiàn)堵塞或者進(jìn)入到環(huán)冷機(jī)的情況。
3.5預(yù)防回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈、結(jié)塊
如果由于操作失誤而導(dǎo)致粉末進(jìn)入到窯內(nèi),需要及時(shí)減少造球量,防止出現(xiàn)粉末結(jié)圈或者大量排入環(huán)冷機(jī)的情況,以避免出現(xiàn)惡性循環(huán)。主要應(yīng)對措施如下:(1)及時(shí)減少生球布料量,以避免鏈篦機(jī)速度出現(xiàn)劇烈的變化。(2)隨時(shí)做好回轉(zhuǎn)窯與鏈篦機(jī)速度調(diào)節(jié),讓窯頭排料達(dá)到通暢性的要求。(3)環(huán)冷機(jī)各個段的鼓風(fēng)量調(diào)到最大,讓物料快速冷卻,以防止出現(xiàn)結(jié)塊嚴(yán)重的情況。
3.6主控室操作
主控室工作人員隨時(shí)了解生產(chǎn)狀況,關(guān)注工藝參數(shù)變化狀況,如果發(fā)現(xiàn)超出規(guī)定范圍,及時(shí)做出調(diào)整。①隨時(shí)了解窯頭壓力參數(shù),并且做好環(huán)冷機(jī)、鏈篦機(jī)的風(fēng)流系統(tǒng)的調(diào)節(jié)。②工藝人員需要每日檢查生球、干球、成品球的質(zhì)量指標(biāo),進(jìn)行工藝參數(shù)的調(diào)節(jié);指標(biāo)異常的樣品,需要加強(qiáng)工藝控制,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格。③每30min進(jìn)入到現(xiàn)場進(jìn)行一次配料、造球、鏈篦機(jī)、回轉(zhuǎn)窯、環(huán)冷機(jī)的工作狀態(tài)檢查,如果有任何異常的情況,及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制,消除各種問題后再次開啟設(shè)備運(yùn)行,以保證產(chǎn)品質(zhì)量以及安全性。
4結(jié)語
鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)系統(tǒng)有著一定的問題,技術(shù)人員從實(shí)際情況出發(fā),總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)行必要的技術(shù)改造,從而可以提升生產(chǎn)技術(shù)水平,落實(shí)設(shè)備管理工作,保證生產(chǎn)更具穩(wěn)定性,促進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)的改進(jìn)和完善,為企業(yè)帶來較高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)同行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。
參考文獻(xiàn):
[1]王代軍.鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯制備全赤鐵礦氧化球團(tuán)的關(guān)鍵技術(shù)研究.2017.020(003):32-36,41.