鄧 勇
(中國(guó)石化荊門石化公司,湖北 荊門 448039)
隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的提高,對(duì)車用汽油的質(zhì)量提出了更高的要求,如高辛烷值,低蒸氣壓、低氧含量、低烯烴及芳烴含量等。在酸催化劑作用下,異丁烷與丁烯烷基化反應(yīng)制得的烷基化油,是以C8支鏈烷烴為主,不含硫、氮雜質(zhì),不含烯烴和芳烴的高辛烷值混合物,具有敏感性和蒸氣壓低的特點(diǎn)。烷基化油能夠大幅降低汽油硫含量、烯烴含量,是國(guó)Ⅵ階段汽油與乙醇汽油不可或缺的優(yōu)質(zhì)調(diào)合組分之一。隨著汽油質(zhì)量升級(jí)步伐加快,2020年我國(guó)將全面實(shí)施國(guó)Ⅵ階段汽油標(biāo)準(zhǔn)與乙醇汽油政策,傳統(tǒng)汽油調(diào)和組分MTBE將退出市場(chǎng),烷基化油需求將出現(xiàn)井噴式上升。為滿足符合國(guó)Ⅵ階段汽油標(biāo)準(zhǔn)的高辛烷值清潔汽油生產(chǎn)需求,中國(guó)石化荊門石化公司(下簡(jiǎn)稱荊門石化)新建了200 kt·a-1烷基化裝置,在中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院中試基礎(chǔ)上[1]應(yīng)用了自主開(kāi)發(fā)的、具有中國(guó)石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的SINOALKY硫酸法烷基化工藝。該裝置于2019年6月17日開(kāi)車一次成功。本文主要介紹該裝置情況及應(yīng)用效果。
荊門石化新建200 kt·a-1烷基化裝置,采用中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院自主開(kāi)發(fā)的SINOALKY硫酸法烷基化工藝,設(shè)計(jì)操作彈性為60%~110%,年開(kāi)工時(shí)間8 400 h。裝置主要由原料預(yù)處理、烷基化反應(yīng)、產(chǎn)品分餾和化學(xué)處理單元組成。原料預(yù)處理單元使用KJH-401型(Pd/Al2O3)催化劑。裝置于2017年4月完成可研批復(fù),同年12月完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查。2018年5月開(kāi)始土建施工,同年9月開(kāi)始進(jìn)行主體設(shè)備安裝。2019年3月31日裝置中交, 同年6月17日首次開(kāi)車成功并正式投產(chǎn)。
荊門石化新建200 kt·a-1烷基化裝置原料為MTBE裝置提供的醚后碳四組分,烷基化反應(yīng)催化劑為98%濃硫酸,產(chǎn)生的廢酸送至硫酸裝置進(jìn)行再生循環(huán)利用。主要產(chǎn)品為烷基化油,副產(chǎn)正丁烷、異丁烷液化石油氣和少量燃料氣。裝置采用了先進(jìn)的分散控制系統(tǒng)(DCS),集中進(jìn)行生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、運(yùn)行信息處理、調(diào)節(jié)過(guò)程控制、安全信息報(bào)警等。同時(shí)設(shè)置了一套獨(dú)立于DCS系統(tǒng)的安全儀表系統(tǒng)(SIS),實(shí)現(xiàn)對(duì)裝置關(guān)鍵烷基化反應(yīng)單元及核心壓縮機(jī)組的緊急停車及安全聯(lián)鎖保護(hù)。壓縮機(jī)操作控制采用獨(dú)立的CCS控制系統(tǒng)。
研究表明,烷基化主反應(yīng)主要分為兩個(gè)階段。第一階段為快速的加成反應(yīng),原料碳四烯烴失去負(fù)氫離子形成碳四正離子,碳四正離子再與碳四烯烴發(fā)生親電加成反應(yīng)形成碳八正離子;第二階段是相對(duì)慢速的氫轉(zhuǎn)移反應(yīng):碳八正離子奪取異丁烷上的負(fù)氫離子,生成碳八烷烴。
針對(duì)烷基化反應(yīng)的兩個(gè)階段,SINOALKY烷基化反應(yīng)器采用了“N”型串聯(lián)、垂直布置的三段管式反應(yīng)器。從相分離角度來(lái)看,反應(yīng)器垂直布置有利于酸、烴液滴經(jīng)過(guò)預(yù)混器進(jìn)行分散;水平流動(dòng)方向有利于酸、烴兩相分離。
SINOALKY烷基化反應(yīng)器采用三段進(jìn)料,能夠迅速降低進(jìn)料混合器后反應(yīng)器內(nèi)丁烯的濃度,有效提高了反應(yīng)器的內(nèi)部烷/烯比,反應(yīng)溫升不再集中于反應(yīng)器前段,有利于反應(yīng)溫度分布均勻,使反應(yīng)更趨完全,減少副反應(yīng)發(fā)生,增加目的產(chǎn)物收率。
反應(yīng)產(chǎn)物分離采用自汽化酸、烴分離器,結(jié)合高效汽化內(nèi)構(gòu)件,能夠?qū)崿F(xiàn)反應(yīng)產(chǎn)物三相(氣相、酸相、烴相)的快速分離和反應(yīng)熱的快速取出。采用特殊的聚結(jié)分離材料和特殊的內(nèi)構(gòu)件結(jié)構(gòu),提高了反應(yīng)產(chǎn)物酸、烴分離效果。
自汽化酸烴分離器是保證烷基化裝置穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備之一。烷基化反應(yīng)產(chǎn)物自上而下進(jìn)入自汽化酸烴分離器后,酸、烴相逐漸聚結(jié)分離。部分異丁烷汽化吸熱,能夠快速移除反應(yīng)熱。有利于精確控制烷基化反應(yīng)器入口溫度在(0~4) ℃。
荊門石化公司新建200 kt·a-1硫酸烷基化裝置于2019年3月31日中交,隨后開(kāi)始進(jìn)行管線沖洗、吹掃、爆破吹掃,裝置氣密,催化劑裝填和還原,裝置引烷基化油和異丁烷建立烴循環(huán),反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)酸循環(huán)。2019年6月17日反應(yīng)系統(tǒng)引入碳四原料,裝置開(kāi)車一次成功,順利投產(chǎn)并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2019年7月12日至15日,裝置進(jìn)行第一次標(biāo)定。標(biāo)定負(fù)荷按照設(shè)計(jì)進(jìn)料量的84%(26 t·h-1),原料組成如表1所示。
表1 裝置原料(醚后碳四)組成
由表1可以看出,裝置原料醚后碳四中總丁烯體積分?jǐn)?shù)為24.74%,比設(shè)計(jì)原料總烯烴體積分?jǐn)?shù)低12.63個(gè)百分點(diǎn)。原料醚后碳四中的關(guān)鍵控制指標(biāo)1,3-丁二烯、甲醇、總硫、MTBE、氯離子、水的含量均在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。異丁烷含量比設(shè)計(jì)值低,正丁烷含量比設(shè)計(jì)高。在確認(rèn)閃蒸取熱罐、酸烴分離罐內(nèi)部潔凈、填料安裝準(zhǔn)確的情況下,裝置開(kāi)工將餾出物堿水洗切除,中和池外排廢水由設(shè)計(jì)值的10 t·h-1降低至0.2 t·h-1,減少了裝置污水排放。
氫氣組成如表2所示。由表2可以看出,原料氫氣純度低于設(shè)計(jì)值。烷基化原料預(yù)處理使用催化劑為KJH-401型Pd/Al2O3催化劑,對(duì)氫氣純度要求不高(90%以上即可)。
表2 氫氣組成
裝置標(biāo)定期間主要工藝參數(shù)如表3所示。
表3 主要操作參數(shù)
裝置使用本公司硫酸裝置生產(chǎn)的硫酸產(chǎn)品,新酸濃度全部在98%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))以上,滿足設(shè)計(jì)要求。產(chǎn)生的廢酸按設(shè)計(jì)要求控制。硫酸質(zhì)量見(jiàn)表4。
表4 硫酸純度
表5為醚后碳四加氫前后數(shù)據(jù)對(duì)比。由表5可以看出,醚后碳四原料經(jīng)過(guò)原料預(yù)處理(加氫)后,1,3-丁二烯含量為0,丁烯(正丁烯+反丁烯)總含量加氫前后變化不大。原料預(yù)處理有效脫除了原料中的1,3-丁二烯,同時(shí)未對(duì)丁烯造成損失,加氫效果較好。
表5 醚后碳四加氫前/后數(shù)據(jù)對(duì)比
裝置在標(biāo)定期間的工況下,烷基化反應(yīng)器入口溫度控制在1.30 ℃。主要產(chǎn)品烷基化油分析數(shù)據(jù)如表6所示,由表6可以看出,烷基化油辛烷值(RON)96.8~97.0,硫含量(1.0~1.2) mg·kg-1,產(chǎn)品質(zhì)量合格。酸耗為95 kg·t-1,優(yōu)于裝置設(shè)計(jì)值。
表6 烷基化油分析數(shù)據(jù)
荊門石化200 kt·a-1硫酸法烷基化裝置自投產(chǎn)以來(lái),操作運(yùn)行平穩(wěn),滿足烷基化油生產(chǎn)需要。烷基化反應(yīng)器入口溫度始終維持在2 ℃左右。烷基化油產(chǎn)品質(zhì)量保持了穩(wěn)定合格。關(guān)鍵設(shè)備自汽化酸烴分離器取熱迅速,酸烴分離效果穩(wěn)定。
(1) 中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院自主開(kāi)發(fā)的SINOALKY烷基化工藝流程簡(jiǎn)單,烷基化反應(yīng)效率高、裝置操作平穩(wěn),設(shè)備運(yùn)行可靠、酸耗低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
(2) 烷基化反應(yīng)采用三段進(jìn)料方式,在保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的同時(shí),降低了裝置的運(yùn)行能耗。采用反應(yīng)產(chǎn)物酸烴分離專有技術(shù),簡(jiǎn)化了工藝流程,大幅減少了廢水排放量。餾出物堿水洗切除后,中和池外排廢水由設(shè)計(jì)值的10 t·h-1降低至0.2 t·h-1。既減少了裝置中和池的頻繁的操作(酸堿中和操作頻繁對(duì)設(shè)備腐蝕大),同時(shí)降低了污水處理廠的處理負(fù)荷。工業(yè)運(yùn)行結(jié)果表明:在裝置84%負(fù)荷條件下,烷基化油辛烷值(RON)為96.8~97.0,酸耗為95 kg·t-1。