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10kV電纜中間接頭故障跳閘問題探討

2020-08-16 11:25李驍
西部論叢 2020年5期
關(guān)鍵詞:相間短路絕緣

李驍

摘 要:電纜中間接頭部分在實際的工作運(yùn)行環(huán)境中會產(chǎn)生故障。因此,研究 10kV電纜中間接頭故障跳閘問題具有重要意義。下面本文針對我市小河口10 kV電纜事件發(fā)生及處置情況,事件原因及相關(guān)問題進(jìn)行簡要闡述。

關(guān)鍵詞:10kV電纜;中間接頭;跳閘問題

1 事件發(fā)生及處置情況

根據(jù)2020年4月某日監(jiān)控報告:我市小河口10 kV Ⅵ母B相全接地,我市小河口Ⅱ回過流Ⅱ段保護(hù)動作跳閘,重合閘未投,我市小河口10kV電纜現(xiàn)場檢查一、二次設(shè)備無異常;配電運(yùn)維班帶電查線告:恒某開閉所310進(jìn)線電纜被施工挖斷。將我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302線路轉(zhuǎn)檢修,隨后將我市小河口Ⅱ回斷路器轉(zhuǎn)運(yùn)行,線路送電正常,將我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310線路轉(zhuǎn)檢修,配電運(yùn)維班工作負(fù)責(zé)人搶修過程中發(fā)現(xiàn)除外破點(diǎn)電纜破損外,電纜還有一處相間短路,經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)有一電纜中間頭因A、B相相間短路燒壞,搶修后復(fù)電正常。

2 事件原因分析

2.1 設(shè)備參數(shù)

我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310電纜型號為YJV-3×400,電纜中間接頭于2019年2月投運(yùn)。

2.2 故障設(shè)備情況

查線發(fā)現(xiàn)該處電纜故障點(diǎn)為外破點(diǎn)及電纜中間接頭,電纜中間接頭明顯燒壞,圖1為電纜故障點(diǎn)外觀。破開電纜后,發(fā)現(xiàn)故障相連接點(diǎn)至外導(dǎo)電層燒痕明顯,從圖2中可看出電纜在故障點(diǎn)處有相間短路現(xiàn)象,可看出電纜中間接頭制作時已存在隱患。

2.3 設(shè)備檢查試驗

(1)測量我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310 電纜耐壓試驗前絕緣電阻,遙測主絕緣絕緣電阻值如表1所示。

(2)使用超低頻電纜耐壓儀對我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開

根據(jù)上述試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310電纜A、B相電纜相間短路接地,絕緣不合格,在耐壓試驗過程中絕緣擊穿。

Ⅰ回302至恒某開310電纜進(jìn)行交流耐壓試驗,試驗結(jié)果如表1所示。

(3)使用絕緣電阻測試儀測量我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310電纜交流耐壓試驗后主絕緣絕緣電阻,測量結(jié)果如表2所示。

2.4 原因分析

我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310電纜中間頭密封不良,未采用3M防水帶。而該地區(qū)氣候濕潤、潮濕多雨,運(yùn)行導(dǎo)致水分逐步深入電纜內(nèi)部,隨著水分緩慢地侵入,電纜介質(zhì)在電場、水分和雜質(zhì)等絕緣缺陷的協(xié)同作用下,逐步產(chǎn)生樹枝狀早期劣化。電纜中間頭制作工藝不規(guī)范,電纜絕緣層有刀痕,損傷電纜絕緣性能。外破施工造成電纜B相單相接地,產(chǎn)生工頻過電壓,使A、C相電壓升高,導(dǎo)致電力電纜線路的絕緣薄弱處發(fā)生試驗擊穿或運(yùn)行擊穿故障,最終導(dǎo)致A、B相相間短路接地故障。

3 事件損失及影響情況

我市小河口Ⅱ回#01環(huán)網(wǎng)柜恒某開Ⅰ回302至恒某開310電纜中間頭發(fā)生絕緣擊穿、相間短路,引起我市小河口Ⅱ回過流Ⅱ段保護(hù)動作跳閘,造成該線路被迫停運(yùn)2.17 h。該線路總負(fù)載2.156 MVA,線路跳閘后通過負(fù)荷轉(zhuǎn)移等措施,減小了負(fù)荷損失,損失負(fù)荷8 589 kWh。根據(jù)10 kV及以上輸變電設(shè)備跳閘、被迫停運(yùn)、非計劃檢修、停止備用或設(shè)備異常造成限降負(fù)荷(輸送率)運(yùn)行條款描述,此次事件定為八級設(shè)備質(zhì)量事件。

4 事件暴露問題

(1)電纜運(yùn)行環(huán)境不良,長期浸泡在水中,加之電纜中間頭密封不嚴(yán),使水分等其他雜質(zhì)滲入,破壞電纜絕緣。

(2)電纜中間接頭制作工藝不規(guī)范,電纜絕緣層有劃痕,驗收過程不嚴(yán)格,埋下隱患。

(3)外破故障是誘發(fā)此次事件的重要原因,單相接地造成另兩相運(yùn)行電壓升高,最終造成絕緣擊穿、相間短路。

5 防止事件重復(fù)發(fā)生的對策

針對上述問題,采取以下防范措施:

(1)有效切斷水分,防止水分通過擴(kuò)散和遷移進(jìn)入電纜介質(zhì),是有效預(yù)防電力電纜介質(zhì)發(fā)生樹枝狀早期老化、延長其運(yùn)行壽命、確保電力電纜供電可靠性的核心。在電纜頭制作中可采用3M防水絕緣帶半重疊式繞包后用PVC帶進(jìn)行密封,防止水分滲入電纜內(nèi)部。

(2)控制電纜敷設(shè)/施工質(zhì)量、附件安裝質(zhì)量及制作工藝規(guī)范,嚴(yán)格驗收,對電纜接頭掛接制作單位、制作人、驗收人員等信息吊牌展示,以便責(zé)任落實到個人。中間頭制作全程錄像,保留關(guān)鍵工藝照片,杜絕重要工序執(zhí)行不到位等不符合要求的行為。

(3)加強(qiáng)電纜日常巡視及特巡,及時發(fā)現(xiàn)外破隱患。開展電纜溝井專項巡視與整治,改善電纜運(yùn)行環(huán)境。

參考文獻(xiàn)

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[3] 肖廈穎,李開成,王凌云.電纜中間接頭故障分析及處理對策[J].農(nóng)村電氣化,2019(12):136-140.

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