白祖國(guó) 彭文博 謝靜 丁邦超 楊積衡
摘要:采用“預(yù)處理+超濾+納濾”工藝對(duì)浙江某農(nóng)藥廠生化尾水進(jìn)行深度處理試驗(yàn),通過(guò)改變投藥量、超濾和納濾操作壓力和回收率,探討了預(yù)處理和雙膜法深度處理農(nóng)藥廠生化尾水的最佳工藝條件。結(jié)果表明,聚合硫酸鐵投加量在300 mg/L的條件下,預(yù)處理出水效果達(dá)到超濾進(jìn)水要求。超濾操作壓力控制在0.1-0.2 MPa,回收率90%;納濾操作壓力控制在2.0-2.2 MPa,回收率80%,膜處理性能較好。廢水經(jīng)雙膜法處理后,總磷降至8mg/L以下,COD去除率90%以上,出水濁度小于0.1 NTU,完全達(dá)到含磷廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:預(yù)處理;雙膜法;深度處理;含磷廢水
中圖分類號(hào):X786
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):0439-8114( 2020)12-0072-03
DOl:10.1408 8/j .cnki.issn043 9- 8114.2020.12.015
開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):
含磷廢水主要來(lái)源于農(nóng)業(yè)施肥、農(nóng)藥廢水排放、含磷洗滌劑流失等。含磷廢水的排放會(huì)導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化,且農(nóng)藥企業(yè)含磷廢水具有鹽含量高、生化性差的特點(diǎn)[1],因此,農(nóng)藥企業(yè)含磷廢水處理已經(jīng)成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。
對(duì)于磷的處理,主要有生物法、化學(xué)沉淀法、物理化學(xué)法3大類,其中以生物法為主。生物法運(yùn)行費(fèi)用較低但工藝穩(wěn)定性差,除磷效果受水質(zhì)變化影響劇烈。沉淀法除磷是回收磷資源有效途徑之一,但主要針對(duì)無(wú)機(jī)磷且除磷并不徹底。物理化學(xué)法主要是采用化學(xué)法結(jié)合膜法處理含磷廢水,具有出水水質(zhì)穩(wěn)定、運(yùn)行成本低等特點(diǎn)。雙膜法是一種新型的膜工藝技術(shù),具有節(jié)能減耗、提高產(chǎn)品品質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)[2],對(duì)保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)污水資源化具有重大意義,在水處理領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景。
本試驗(yàn)采用預(yù)處理與雙膜法組合工藝對(duì)浙江某農(nóng)藥廠含磷生化尾水進(jìn)行了深度處理研究,旨在為農(nóng)藥廠含磷生化尾水提標(biāo)改造提供經(jīng)驗(yàn)參考[3-5]。
1 試驗(yàn)裝置與分析方法
1.1 試驗(yàn)裝置與運(yùn)行參數(shù)
預(yù)處理與雙膜法組合系統(tǒng)流程如圖l所示。
因農(nóng)藥廢水含有的毒性物質(zhì)對(duì)微生物生化效果存在著抑制作用,且出水因菌絲體上浮而渾濁,進(jìn)而生化尾水出水TP、COD并未達(dá)標(biāo),因此尾水經(jīng)過(guò)加藥沉淀,完成絮凝分離過(guò)程,進(jìn)一步降低廢水TP、COD、濁度。出水經(jīng)離心泵泵人超濾系統(tǒng),該試驗(yàn)項(xiàng)目超濾裝置凈產(chǎn)水量6 m3/h,配備有4只PVDF8040膜元件,采用微錯(cuò)流過(guò)濾方式運(yùn)行。超濾的在線清洗方式主要有正洗、反洗、氣擦洗與調(diào)pH清洗等。正洗、反洗清除膜面濾餅層,而氣洗利用氣液混合液的強(qiáng)力湍動(dòng),更有效地清除膜面污染。其中,運(yùn)行時(shí)間60 min,正洗時(shí)間20 s,反洗時(shí)間20 s,氣擦洗55 s。納濾系統(tǒng)是整個(gè)中水回用系統(tǒng)的關(guān)鍵,試驗(yàn)選用的是6只8040納濾膜元件。
1.2 原水水質(zhì)與檢測(cè)指標(biāo)
1.2.1 原水水質(zhì)該農(nóng)藥廠污水站主要收集處理農(nóng)藥廠各工段廢水,其生化出水水質(zhì)情況如下:濁度為100-150 NTU, COD為800-1 200 mg/L, TP為100-150 mg/L,氨氮為25-35 mg/L,pH 6.5 -7.5。
1.2.2 試驗(yàn)分析項(xiàng)目和測(cè)試儀器 pH采用pH計(jì)(雷磁PHS-3E,上海儀電科技有限公司)測(cè)定;濁度采用濁度儀(HACH 2IOON,哈希公司)測(cè)定;COD、TP、氨氮采用連華科技5B-6(C)(連華科技)測(cè)定。
2 結(jié)果與分析
2.1 預(yù)處理試驗(yàn)
由于生化尾水中殘留一部分無(wú)機(jī)鹽、膠體、上浮菌絲體等,如不進(jìn)行一定預(yù)處理,水質(zhì)達(dá)不到超濾膜進(jìn)水要求,膜污染嚴(yán)重,處理效果不理想。本試驗(yàn)采用聚合硫酸鐵(PFS)作為無(wú)機(jī)絮凝劑,對(duì)生化出水進(jìn)行預(yù)處理。通過(guò)計(jì)量泵泵入不同量的聚合硫酸鐵,絮凝攪拌反應(yīng)時(shí)間約15min,水溫20℃,取絮凝一沉降池上清液出水,分析檢測(cè)COD、TP、濁度。
在不同的PFS投加量(150、200、250、300、350和400 mg/L)下,組合系統(tǒng)運(yùn)行水量為6 IT13/h,絮凝反應(yīng)時(shí)間15 min,絮凝反應(yīng)pH為9,絮凝沉降時(shí)間45 min的情況下,檢測(cè)絮凝沉降預(yù)處理對(duì)COD、TP和濁度的去除效果。
由圖2可知,隨著絮凝劑PFS投加量的增加,出水COD、TP和濁度去除率呈線性上升而后降低的趨勢(shì)。在PFS投加量為300 mg/L時(shí),濁度降低至10 NTU以下,去除率高達(dá)97%。與此同時(shí),COD和TP去除率分別達(dá)到峰值,為28%和35%。這是因?yàn)榫酆狭蛩徼F水解后含多種多核絡(luò)合物,通過(guò)吸附、架橋、交聯(lián)等作用使水中膠體粒子凝結(jié)在一起,絮凝后沉降去除水中膠體和部分上浮菌絲體等固形物,使COD、TP降低。而當(dāng)投藥過(guò)量時(shí),過(guò)量絮凝劑沉降后引起COD、TP和濁度去除率下降。
結(jié)合上述結(jié)果及成本考慮,當(dāng)PFS投加量為300 mg/L時(shí),預(yù)處理系統(tǒng)出水濁度10 NTU以下,電導(dǎo)率及總?cè)芙夤腆w(TDS)影響極小,達(dá)到超濾進(jìn)水要求。且當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)有一定波動(dòng)時(shí),仍然能保證出水水質(zhì)。
2.2雙膜法處理試驗(yàn)
生化出水經(jīng)絮凝一沉降一布袋過(guò)濾預(yù)處理后,出水pH 8,濁度10 NTU以下,COD 600 mg/L,TP 80mg/L以下,進(jìn)入雙膜系統(tǒng)。其中,超濾的操作壓力控制在0.05 -0. 15 MPa,超濾回收率90%。
2.2.1 納濾操作壓力對(duì)處理效果的影響 由于操作壓力對(duì)納濾過(guò)程有著十分重要的影響,控制納濾系統(tǒng)操作壓力為1.4、1.6、1.8、2.0、2.2、2.5 MPa,其對(duì)處理效果的影響見(jiàn)圖3。由圖3可知,隨著操作壓力的增加,通量和TP去除率提高到一定程度后趨于穩(wěn)定。這是因?yàn)楫?dāng)操作壓力增大時(shí),溶劑滲透壓力增加,總磷截留量與膜通量相應(yīng)增加;當(dāng)操作壓力達(dá)到一定程度后,有機(jī)磷小分子和水分子會(huì)耦合在一起透過(guò)納濾膜,導(dǎo)致總磷脫鹽率趨于穩(wěn)定甚至下降。這說(shuō)明適量提高操作壓力,可提升納濾系統(tǒng)的處理效果。綜合能耗和處理效果,認(rèn)為該納濾系統(tǒng)操作壓力應(yīng)控制在2.0-2.2 MPa。
2.2.2回收率對(duì)處理效果的影響 為充分發(fā)揮膜性能,在2.0 MPa操作壓力下,選擇考察5種回收率(50%、65%、75%、80%、90%)對(duì)處理效果的影響,結(jié)果見(jiàn)圖4。由圖4可以看出,隨著納濾系統(tǒng)回收率的增加,廢水TP和COD去除率呈下降趨勢(shì)。當(dāng)回收率達(dá)90%時(shí),處理效果急劇下降。這是因?yàn)榛厥章试黾訒?huì)導(dǎo)致膜表面殘留溶液濃度不斷增加,滲透壓會(huì)不斷增大,當(dāng)操作壓力不變時(shí),滲透壓與操作壓力的壓差會(huì)不斷下降甚至到零,使納濾過(guò)程最終停止。綜合出水水質(zhì)要求與成本,建議納濾回收率應(yīng)控制在75%_80%。
2.2.3溫度對(duì)處理效果的影響 由于溫度對(duì)水分和有機(jī)磷小分子的擴(kuò)散有直接影響,在2.0 MPa操作壓力、80%回收率下,考察了23、25、27、29、31、33和35℃等7種不同水溫對(duì)納濾系統(tǒng)出水水質(zhì)的影響,結(jié)果見(jiàn)圖5。由圖5可知,隨著溫度的升高,通量逐漸增大,TP去除率逐漸增加而后下降。分析原因有2個(gè)方面,主要原因是溫度增加使廢水黏度降低,膜過(guò)濾過(guò)程中阻力降低,故而TP去除率和通量逐漸增加;其次是因?yàn)橥牧髟黾樱肿舆\(yùn)動(dòng)加劇,使得通量增大。而溫度上升到一定程度時(shí),湍流激烈,有機(jī)磷小分子透過(guò)膜的幾率增大,擴(kuò)散速度上升,TP去除率下降。綜合處理效果,認(rèn)為29℃是優(yōu)化運(yùn)行溫度。
2.3 優(yōu)化工況運(yùn)行的實(shí)際處理效果
廢水經(jīng)超濾處理后,濁度為0.37 NTU,COD為550 mg/L,TP為65 mg/L,水質(zhì)依然達(dá)不到排放要求,需要經(jīng)過(guò)納濾繼續(xù)處理。在納濾操作壓力2.0MPa、水溫29℃、回收率80%的優(yōu)化工況運(yùn)行下深度處理后出水水質(zhì)見(jiàn)表1。由表1可以看出,由預(yù)處理+雙膜法工藝處理后,廢水TP、濁度、COD去除效果明顯,降低幅度較大。這是因?yàn)榧{濾膜能截留大部分的小分子有機(jī)物,出水水質(zhì)符合農(nóng)藥行業(yè)園區(qū)管網(wǎng)排放要求。
2.4 效益分析
該中試試驗(yàn)裝機(jī)功率為32.4 kW.實(shí)際運(yùn)行功率為21 kW,工業(yè)用電以0.7元/(kW-h)計(jì)算,噸水耗電費(fèi)用3.67元。工程運(yùn)行期間,投加絮凝劑藥劑14.4元/d,即噸水藥劑費(fèi)用為0.15元。廢水經(jīng)過(guò)處理后,每年可減排COD 24 336 kg.TP 3 003.84 kg(按300 d計(jì)算),環(huán)境效益明顯。
3 小結(jié)
1)采用絮凝一沉降一布袋過(guò)濾作為雙膜法預(yù)處理工藝,不僅能較好地去除固形物,對(duì)溶解性污染物亦有較好的去除效果??刂苾?yōu)化300 mg/L PFS投加量后,出水完全滿足超濾進(jìn)水要求。
2)UF-NF系統(tǒng)處理效果與納濾操作壓力、回收率、水溫等有關(guān),雙膜法深度處理含磷生化廢水的NF段優(yōu)化工況為操作壓力2.0-2.2 MPa、回收率75%-80%和水溫29℃。
3)預(yù)處理與雙膜法組合工藝對(duì)農(nóng)藥廢水含磷生化尾水COD去除率達(dá)93.5%,對(duì)濁度去除率接近100%,TP去除率在94.8%以上,產(chǎn)水水質(zhì)符合農(nóng)藥行業(yè)園區(qū)管網(wǎng)排放要求,將其作為農(nóng)藥廠二級(jí)生化含磷尾水后續(xù)深度處理回用單元是一種可行的工藝過(guò)程。
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基金項(xiàng)目:國(guó)家“863”計(jì)劃課題( 2012AA03A606)
作者簡(jiǎn)介:白祖國(guó)(1988-),男,湖北荊州人,中級(jí)工程師,碩士,主要從事膜集成技術(shù)在化工及水處理中的應(yīng)用研究,(電話)15195908043(電子信箱)509914042@qq.com。