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地鐵列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)的問題分析與改進(jìn)

2020-08-28 17:15:25蘇博智陳伊濤陳國亮陳國棟
機(jī)電信息 2020年24期
關(guān)鍵詞:洗車機(jī)空氣壓縮機(jī)氣路

蘇博智 陳伊濤 陳國亮 陳國棟

摘? 要:地鐵列車外皮清洗機(jī)是地鐵車輛段主要設(shè)備之一,其空氣控制系統(tǒng)隨著使用年限增長,加上空氣控制元件長期工作在潮濕環(huán)境,對空氣管路元件造成了腐蝕,增加了漏氣點,空氣壓縮機(jī)部分會頻繁啟停,嚴(yán)重影響設(shè)備正常使用。鑒于此,對列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)進(jìn)行檢查與分析,確認(rèn)了原有空氣控制系統(tǒng)存在設(shè)計布局不合理,進(jìn)而造成空氣控制系統(tǒng)元件加速腐蝕的問題。針對該問題,對列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并對改造后的空氣控制系統(tǒng)進(jìn)行模擬洗車試驗,確認(rèn)了通過對列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)的改造解決了存在的問題。

關(guān)鍵詞:地鐵;列車外皮清洗機(jī);空氣控制系統(tǒng);腐蝕;改造

1? ? 研究背景

當(dāng)前,我國城市交通擁堵問題是市民非常關(guān)注的話題,而修建地鐵可以很大程度上緩解城市交通壓力,所以城市軌道交通在我國有很大的發(fā)展前景。

目前,國內(nèi)各大城市都在加速修建地鐵,城市地鐵線路不斷增多,已逐步形成網(wǎng)格化。地鐵由于其干凈的外表、舒適的內(nèi)部環(huán)境,加上快速準(zhǔn)點以及安全運(yùn)行的特點,正在潛移默化地改變著市民的出行方式,同時地鐵也悄悄地成為了一個城市的新名片。

地鐵干凈的外表、舒適的內(nèi)部環(huán)境,當(dāng)然離不開清潔工的辛勤勞動。但隨著城市地鐵線路不斷增長,地鐵列車數(shù)量也在不斷增加,單靠人工清洗列車外表面已無法滿足實際需求。因此,地鐵列車外皮清洗機(jī)(簡稱“洗車機(jī)”)應(yīng)運(yùn)而生,它是為地鐵列車外表面提供清洗服務(wù)的專用設(shè)備。洗車機(jī)的出現(xiàn),在很大程度上提高了地鐵列車外表面清洗效率和清潔度,而且還節(jié)約了洗車用水及人力成本。

北方地區(qū)的洗車機(jī)一般會單獨(dú)設(shè)置在一個洗車庫內(nèi),洗車庫兩端裝有庫大門,在洗車時需人工打開兩端庫大門,洗車結(jié)束后再人工關(guān)閉兩端庫大門。這樣洗車機(jī)的洗車區(qū)域就會形成一個封閉空間,每次洗完車的水不能及時蒸發(fā)掉,就會造成洗車庫內(nèi)常年潮濕。洗車機(jī)原氣路控制系統(tǒng)設(shè)計是分布式的,氣動元件安裝在洗車區(qū)域每個立柱內(nèi),隨著洗車機(jī)使用年限延長,氣動控制元件很容易腐蝕損壞。這種設(shè)計在洗車機(jī)這樣的運(yùn)行環(huán)境下是非常不合理的,目前氣路控制系統(tǒng)的氣管路及氣動執(zhí)行元件已經(jīng)嚴(yán)重腐蝕,在洗車過程中經(jīng)常出現(xiàn)故障,從而影響地鐵列車清洗,進(jìn)而影響城市名片的展示效果??梢?,洗車機(jī)作為地鐵車輛段的重要設(shè)備之一,其穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。

根據(jù)對國內(nèi)幾大洗車機(jī)生產(chǎn)廠家的調(diào)研,其氣路控制系統(tǒng)都是分布式控制設(shè)計,所以也都存在氣管路及氣路執(zhí)行元件腐蝕問題,而且沒有很好的解決方案。就目前洗車機(jī)的使用情況分析,其60%的故障都是氣路故障。因此,設(shè)計改造人員開拓思路,多方咨詢,精心畫圖設(shè)計,并多次討論,大膽實施,最終“一種新型地鐵車輛段列車外皮清洗機(jī)空氣集中控制裝置”成功問世,并替換了使用十年之久的列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng),改進(jìn)后洗車機(jī)運(yùn)行很穩(wěn)定,保證了地鐵列車外表面清洗,再也不用擔(dān)心地鐵列車外表清洗不干凈,會影響城市名片展示效果的問題。

2? ? 地鐵列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)問題分析

2.1? ? 原因分析

地鐵列車外皮清洗機(jī)工作方式有兩種,一種是自動有端洗模式,另一種是自動無端洗模式。列車外皮清洗機(jī)設(shè)計有5對立刷、2對側(cè)弧刷和1對端刷,共計8對刷組,每對刷組的擺出與退回是通過安裝在刷組上部的氣動馬達(dá)(型號為BM-160)驅(qū)動刷軸來控制,而氣動馬達(dá)是靠空氣壓縮機(jī)產(chǎn)出的高壓空氣經(jīng)過空氣控制系統(tǒng)來動作??諝饪刂葡到y(tǒng)是通過操作室上位控制系統(tǒng)控制,它采用德國西門子S7系列可編程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC),中央處理器為CPU315[1-4]??諝饪刂葡到y(tǒng)包含空氣壓縮機(jī)、氣動三聯(lián)件、儲氣罐、氣管路、兩位五通氣動電磁換向閥等元件,其中氣管路、氣動三聯(lián)件(含氣壓顯示表)及兩位五通氣動電磁換向閥分別布置在列車外皮清洗區(qū)的每對刷組方柱內(nèi)。列車外皮清洗機(jī)在洗車時需要經(jīng)常噴水,導(dǎo)致該區(qū)域空氣濕度較大,可達(dá)60%~80%,再加上洗車時用的中性清洗劑有一定腐蝕性,于是該區(qū)域的空氣控制系統(tǒng)元件長期工作在潮濕環(huán)境,很容易腐蝕,這樣不但會增加空氣管道的漏氣點,而且維修也非常不便,有時只能通過更換氣路控制元件來臨時解決漏氣故障。漏氣點增多不但會造成空氣壓縮機(jī)供氣損失,浪費(fèi)資源,而且還會使空氣壓縮機(jī)啟停頻繁,縮短空氣壓縮機(jī)使用壽命,從而影響列車外皮清洗機(jī)正常使用。

2.2? ? 工作原理

列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)原理圖如圖1所示[5-7]。列車外皮清洗機(jī)刷軸的擺出與收回,采用圓形擺動氣缸驅(qū)動方式實現(xiàn),而擺動氣缸所需的高壓氣體是通過單螺桿空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)出來的。單螺桿空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)出來的高壓氣體首先輸送至高壓空氣儲氣罐進(jìn)行儲存,接著經(jīng)過手動截止閥、氣動三聯(lián)件及DN15鐵管,分別輸送到8對刷組方柱旁及各水泵噴出水管處(其目的是冬季洗車時將各水泵出水管里水吹干),然后通過?準(zhǔn)8高壓塑料氣管連接手動滑閥和DN15鐵管。生產(chǎn)出來的高壓氣體通過方柱內(nèi)氣動三聯(lián)件及二位五通電磁閥,最后到達(dá)擺動氣缸兩個氣口。其工作原理是單螺桿空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)出來的高壓氣體,經(jīng)氣動元件和輸氣管路輸送至二位五通電磁換向閥處,這時如果PLC將工作指令發(fā)送給現(xiàn)場控制刷組動作的二位五通電磁閥,則二位五通電磁閥的閥芯會在閥體內(nèi)左右移動從而改變高壓氣體流向,進(jìn)而控制刷組擺出和收回。

由以上分析可知,地鐵列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)屬于分散布局,而這種布局對工作于潮濕環(huán)境的列車外皮清洗機(jī)非常不合理,因為大部分氣動元件長期工作在相對潮濕的洗車區(qū)域,這樣不但會加速氣動元件腐蝕,還會造成漏氣點增多,而且故障維修及保養(yǎng)也非常不便,如圖2所示。所以,需要對列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)現(xiàn)場布局進(jìn)行優(yōu)化改造。

2.3? ? 電氣控制原理

地鐵列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)電氣控制原理如圖3所示。操作人員先選擇列車外皮清洗機(jī)洗車模式,是自動帶端洗模式還是自動無端洗模式。洗車模式選好后,根據(jù)洗車模式對列車外皮清洗機(jī)端刷手動執(zhí)行“解鎖”或“鎖住”操作。選好洗車模式后,操作人員將下達(dá)洗車準(zhǔn)備命令,這時上位控制系統(tǒng)——西門子S7-300 PLC的CPU接到洗車命令,內(nèi)部程序開始循環(huán)工作。如圖3所示,以1號立刷組為例,刷組的推出過程如下:首先,PLC內(nèi)部中間繼電器M46.4(正向洗車刷組推出條件)得電吸合;接著,每對刷組通過PLC內(nèi)部時間繼電器T96(正向刷推出延時)控制,依次延時2 s推出;然后,PLC輸出點Q8.1得電置位輸出,這時接在點Q8.1上的外部中間繼電器KA66線圈得電吸合;最后,中間繼電器KA66常開觸點閉合,使二位五通電磁閥DT3得電動作,從而控制刷組擺出。刷組的退回:當(dāng)列車完成清洗后,PLC內(nèi)部中間繼電器M45.1得電,Q8.1復(fù)位失電,這時接在點Q8.1上的外部中間繼電器KA66線圈失電斷開;而中間繼電器KA66上的常開觸點復(fù)位,使二位五通電磁閥DT3失電,從而控制刷組退回。

綜上所述,列車外皮清洗機(jī)空氣控制系統(tǒng)電氣控制原理存在設(shè)計上的不合理,主要是列車在正向清洗完成后,刷組旋轉(zhuǎn)和水管噴水同時停止工作,這樣就會使殘留在刷組刷毛上的洗車用水流到設(shè)備上,進(jìn)而腐蝕設(shè)備。

3? ? 改造優(yōu)化

針對上述列車外皮清洗機(jī)在實際使用中存在的問題,一是空氣控制系統(tǒng)原理中分析到的氣動元件長期工作在洗車區(qū)域潮濕易腐蝕環(huán)境的問題,可將列車外皮清洗機(jī)洗車區(qū)域內(nèi)的氣動元件原有分散布置改造成采用防潮、防腐蝕的不銹鋼柜子集中布置,同時將原有的輸氣管道由鐵管改造成?準(zhǔn)8高壓防腐塑料氣管,如圖4所示;二是電氣控制原理中分析到的列車清洗完成后,水管噴水和刷組旋轉(zhuǎn)同時停止工作,使刷毛殘留洗車用水順著刷毛流到設(shè)備上進(jìn)而腐蝕設(shè)備的問題,可將列車外皮清洗機(jī)電氣控制系統(tǒng)中控制刷組停止旋轉(zhuǎn)的PLC程序M45.1(列車正向自動洗車結(jié)束)加1 min延時,如圖4所示,在列車清洗完成后,水管停水,刷組刷毛旋轉(zhuǎn)1 min后停止,使刷組刷毛甩干,從而解決刷毛上存在殘留洗車用水的問題[8-10]。

4? ? 實際應(yīng)用

自從列車外皮清洗機(jī)氣路控制系統(tǒng)改造優(yōu)化并成功投入實際生產(chǎn)應(yīng)用后,不但徹底解決了列車外皮清洗機(jī)洗車區(qū)域內(nèi)氣動元件腐蝕問題,而且還解決了每次洗完列車后刷組刷毛殘留洗車用水順?biāo)⒚鞯皆O(shè)備本體,造成設(shè)備本體腐蝕的問題,這就延長了設(shè)備使用期限,降低了設(shè)備故障發(fā)生率,保證了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

5? ? 結(jié)語

本文對列車外皮清洗機(jī)空氣系統(tǒng)在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題從兩方面進(jìn)行了分析,可以看出,原有氣路系統(tǒng)布局及電氣控制原理不合理,這也加快了空氣系統(tǒng)元件及設(shè)備本體的腐蝕速度,導(dǎo)致列車外皮清洗機(jī)使用時故障較多,設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,而且不方便設(shè)備維修人員對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)及故障排查。

通過列車外皮清洗機(jī)氣路系統(tǒng)整體改造,實現(xiàn)了點對點控制,其中對空氣控制系統(tǒng)氣動元件進(jìn)行集中布置,這樣不但提升了故障處理效率,而且還省去了南北兩側(cè)主氣路鐵管的使用(鐵管極易受潮腐蝕),用?準(zhǔn)8高壓防腐塑料氣管替代,這樣既延緩了擺動馬達(dá)動作速度,使擺動氣缸工作較為平緩,又減輕了擺動馬達(dá)對機(jī)械止檔的瞬間沖擊力,能防止機(jī)械止檔意外損壞。氣路系統(tǒng)成功投入實際生產(chǎn)應(yīng)用,不但減少了氣路節(jié)點,降低了漏氣點的檢查次數(shù),而且還可以杜絕氣路元件的腐蝕,最終提升了列車外皮清洗機(jī)工作的穩(wěn)定性和洗車效率。

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收稿日期:2020-07-01

作者簡介:蘇博智(1986—),男,甘肅平?jīng)鋈耍こ處?,主要從事地鐵相關(guān)設(shè)備技術(shù)管理工作。

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