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300MW機組凝汽器水位高保護動作停機分析

2020-08-31 01:36揭其良郭軼娜紀斯宇姜鵬張嵩
機電信息 2020年20期
關鍵詞:汽輪機

揭其良 郭軼娜 紀斯宇 姜鵬 張嵩

摘要:某電廠300 MW機組1號循環(huán)水泵跳閘,出口液控門出現(xiàn)故障未關閉,導致凝汽器水位高保護動作,汽輪機跳閘。究其原因是1號循環(huán)水泵啟動后在出口液控門開啟過程中,關定位滑塊受異常外力作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),未跟隨開度電位器轉(zhuǎn)動并偏離原位,此時關位置信號定位滑塊一直與關位置信號反饋行程開關接觸,關位置行程開關一直被觸發(fā),據(jù)此提出了解決方法及預防措施,為發(fā)電機組的非停調(diào)查提供了參考。

關鍵詞:凝汽器水位;汽輪機;循環(huán)水泵;保護跳閘

0 引言

某電廠汽輪機兩個低壓缸的排汽分別進入兩個噴射式凝汽器中,直接與空冷塔返回的低溫冷卻水接觸,混合后的水一部分經(jīng)凝結水泵送到汽輪機回熱系統(tǒng)加熱作為鍋爐給水,其余的水由兩臺50%出力的循環(huán)水泵送至空冷塔下部進入三角形散熱器,由空冷器進行自然冷卻。冷卻柱外側裝有百葉窗,通過調(diào)節(jié)百葉窗開度大小可控制通風量,控制冷卻柱性能,當環(huán)境溫度較低時,關閉百葉窗,以防冷卻柱凍壞。

凝汽器內(nèi)的水通過兩臺循環(huán)泵送至空冷塔冷卻后,經(jīng)節(jié)流閥返回兩個凝汽器,這樣就形成了封閉的水路。系統(tǒng)中設有兩個儲水箱,可容納全部散熱器的放水量。儲水箱中的水可通過兩臺輸送泵向冷卻水系統(tǒng)補水。同時,當凝汽器水位過高時,輸送泵也能向儲水箱排水。

該電廠DCS采用國電南自的TCS3000控制系統(tǒng),該系統(tǒng)由冗余的分散處理單元(DPU)、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)和人機接口等部分組成。

1 事件經(jīng)過

2020-06-05T02:00,機組負荷190 MW,真空度-66 kPa。2號給水泵、2號凝結水泵、2號循環(huán)水泵運行,1號循環(huán)水泵備用,凝汽器水位1 770 mm。

02:06:18,機組升負荷,單臺循環(huán)水泵運行,機組真空度偏低,滿足1號循環(huán)水泵啟動條件;啟動1號循環(huán)水泵,出口液控門聯(lián)開,檢查電流,出口壓力、流量正常,開啟A7閥,出口液控門關位置信號未消失。

02:06:35,1號循環(huán)水泵跳閘,出口液控門開位置、關位置信號同時存在(實際已全開),閥門發(fā)出故障信號。關位置信號一直存在,手操器“關”按鈕顯示為灰色,DCS無法操作將其關閉,切換至“測試位”依然無法關閉,手動關閉入口電動門,聯(lián)系巡檢就地關閉出口液控門。

02:07:25,“凝汽器水位高Ⅰ值、高Ⅱ值信號同時存在”,保護動作,汽輪機跳閘,聯(lián)跳鍋爐和發(fā)電機。

02:07:33,1號循環(huán)水泵入口電動門關到位(關閉時間49 s)。

02:09:00,汽輪機重新掛閘,恢復并網(wǎng)。

2 檢查情況

2.1? ? 間接空冷系統(tǒng)

凝汽器中的水大部分由循環(huán)水泵抽出并流入間冷塔,由于1號循環(huán)水泵出、入口門均在開啟位置,并且循環(huán)水泵在停運狀態(tài),這樣就形成一個通路,2號循環(huán)水泵工作抽出的水由這個通路倒流入凝汽器中。汽輪機跳閘時,凝汽器水位高引起機組跳閘。

2.2? ? SOE記錄情況

現(xiàn)場檢查SOE記錄,1號循環(huán)水泵跳閘及機組跳閘信號均正確。

2.3? ? 保護動作及邏輯檢查

2.3.1? ? 保護動作情況

(1)1號循環(huán)水泵跳閘需滿足兩個條件:

1)1號循環(huán)水泵運行且延時15 s。

2)出口液控門全關位與出口液控門開位置信號進行邏輯“非”運算,延時30 s。

上述兩個條件均滿足,保護裝置動作。

(2)汽輪機跳閘:凝汽器液位高Ⅰ值、高Ⅱ值信號同時存在,保護動作正確。

(3)汽輪機跳閘聯(lián)鎖鍋爐MFT,發(fā)電機跳閘,保護動作正確。

2.3.2? ? DCS中1號循環(huán)水泵出水液控門邏輯設置情況

在DCS控制系統(tǒng)中,1號循環(huán)水泵出口液控門手操器如果存在閥門開位置信號或關位置信號,手操器內(nèi)部邏輯默認為閥門在開啟或關閉狀態(tài),將不允許手操器對閥門發(fā)出相應的指令。本次事件中,開位置和關位置信號同時存在,手操器不允許再發(fā)出開、關指令,這也就是運行人員當時在DCS中無法操作關閉閥門的原因。

2.4? ? 現(xiàn)場檢查情況

2.4.1? ? 1號循環(huán)水泵操作記錄

2020-06-04T20:29:52,1號循環(huán)水泵出口液控門發(fā)出關閉指令;20:30:04,關位置行程開關信號被觸發(fā);20:30:10,1號循環(huán)水泵停運。

2020-06-05T02:06:19,1號循環(huán)水泵發(fā)出啟動指令;02:06:33,1號循環(huán)水泵出口液控門到達75°位置;02:06:35,1號循環(huán)水泵跳閘;02:06:37,1號循環(huán)水泵出口液控門全開;02:23:56,熱工人員將1號循環(huán)水泵出口液控門切至就地位,手動關閉;02:24:17,1號循環(huán)水泵出口液控門全開位與全關位信號同時消失;02:24:24,1號循環(huán)水泵出口液控門全關,熱工人員將1號循環(huán)水泵出口液控門切至遠方位。

2.4.2? ? 工作票情況

現(xiàn)場查閱缺陷臺賬和工作票臺賬,并與現(xiàn)場人員溝通,事件發(fā)生前,缺陷臺賬中沒有循環(huán)水泵出口液控門故障記錄,循環(huán)水泵以及出口液控門工作正常。

2.4.3? ? 1號循環(huán)水泵出口液控門現(xiàn)場檢查情況

就地檢查發(fā)現(xiàn),1號循環(huán)水泵出口液控門關定位滑塊位置發(fā)生變化,偏離原位(開度電位器上有1/4圈明顯劃痕,滑塊滑動約90°),閥門處于全開狀態(tài)時,開度電位器上的閥門關定位滑塊與閥門關反饋行程開關未脫開,閥門全開、全關位置反饋信號同時存在,DCS無法操作。

事件發(fā)生后,經(jīng)人員巡檢就地關閉閥門后發(fā)現(xiàn),原本關定位滑塊正確位置應在最上方,與開定位滑塊成90°左右,而實際關定位滑塊位置向順時針方向發(fā)生了偏移,與開定位滑塊成接近180°,開、關反饋觸點成180°布置,閥門處于開啟位置時,正好同時觸發(fā)開位置和關位置信號。

凝汽器中的水大部分由循環(huán)水泵抽出并流入間冷塔,由于1號循環(huán)水泵出、入口門均在開啟位置,且循環(huán)水泵在停運狀態(tài),這樣就形成一個通路,2號循環(huán)水泵工作抽出的水由這個通路倒流入凝汽器中。

3 原因分析

由于1號循環(huán)水泵出口液控門開度電位器上的關定位滑塊受異常外力作用,偏離原位,在閥門開啟過程中,關反饋行程開關未脫開,閥門已全開,但DCS顯示開、關反饋同時到達,15 s后1號循環(huán)水泵聯(lián)鎖跳閘。

1號循環(huán)水泵跳閘后應聯(lián)跳關出口液控門,但此時閥門關位置行程開關因故障而錯誤觸發(fā)(出口液控門實際為全開狀態(tài)),不再發(fā)出關閥門指令,2號循環(huán)水泵出口本應去間冷塔的循環(huán)水從1號循環(huán)水泵返回到凝汽器,造成凝汽器水位快速上升至高Ⅱ值,保護動作,3號機組跳閘。本次事件致因因素如圖1所示。

3.1? ? 機組停機原因

汽輪機跳閘原因為“凝汽器液位異?!?。由于1號循環(huán)水泵跳閘后出口液控門全開,入口電動門也全開,出、入口同時開啟,且泵在停運狀態(tài),這樣就會形成一個通道,2號循環(huán)水泵出口本應流入間冷塔進行冷卻的水,順著1號循環(huán)水泵的通路倒流入凝汽器中,運行人員手動關閉入口電動門,由于入口電動門行程較長,關閉時間為49 s,循環(huán)水泵流量為14 000 t/h,短時間內(nèi)大量循環(huán)水進入凝汽器,凝汽器水位高,保護動作,引起汽輪機跳閘聯(lián)鎖鍋爐MFT、發(fā)電機解列。

3.2? ? 1號循環(huán)水泵跳閘原因

1號循環(huán)水泵運行15 s后,如果出口液控門仍然處于全關位置,且出口液控門全開位置信號未消失,則延時30 s跳閘循環(huán)水泵。

3.3? ? 1號循環(huán)水泵出口液控門關位置信號未消失以及DCS無法操作的原因

1號循環(huán)水泵出口液控門開度電位器上的關定位滑塊偏離原位,在閥門開啟過程中未與關反饋行程開關脫開,導致出口液控門開位置、關位置信號同時被觸發(fā);DCS邏輯中出口液控門關反饋信號存在,導致停泵不再發(fā)出關門指令,同時DCS畫面中顯示為關閉狀態(tài),手操器“關”按鈕為灰色,無法操作將其關閉,導致泵停運后出口門實際處于全開狀態(tài)。

3.4? ? 1號循環(huán)水泵出口液控門關位置滑塊偏離原位的原因

根據(jù)電廠人員描述及現(xiàn)場檢查情況分析,1號循環(huán)水泵啟動后在出口液控門開啟過程中,關定位滑塊受異常外力作用發(fā)生偏轉(zhuǎn),未跟隨開度電位器轉(zhuǎn)動并產(chǎn)生相對滑動(偏離原位),此時關定位滑塊始終與關反饋行程開關接觸,關位置信號一直被觸發(fā)。閥門全開后,開定位滑塊與開反饋行程開關接觸,觸發(fā)開位置信號,此時出口液控門全開,開位置和關位置信號同時被觸發(fā)。出口液控門就地手動關閉時,異常外力消失,關定位滑塊跟隨開度電位器轉(zhuǎn)動,偏離工作位置,開位置和關位置信號同時消失。異常外力的產(chǎn)生不排除異物卡住關定位滑塊的可能,其他原因無法查證。

4 暴露的主要問題

(1)日常巡檢質(zhì)量不高。人員未嚴格按規(guī)程執(zhí)行,主要輔機設備啟停操作時,對設備及附屬裝置現(xiàn)場檢查不全面,就地人員在閥門異常狀態(tài)下未能及時發(fā)現(xiàn)問題。

(2)循環(huán)水泵出口液控門聯(lián)鎖邏輯設置不合理。跳泵邏輯中出口液控門開位置信號進行邏輯“非”運算,并且延時30 s的限制條件設置不合理;聯(lián)鎖關門的指令不應該經(jīng)過手操器。

5 結語

針對本次事件的原因分析及暴露出的問題,我們提出了如下解決方法及預防措施:

(1)將1號循環(huán)水泵出口液控門關定位滑塊螺絲松開后,恢復至原位并緊固,就地、遠方操作閥門正常;梳理排查現(xiàn)場各遠控閥門的限位開關,未發(fā)現(xiàn)異常;兩個主汽門自然冷卻后,操作恢復正常。

(2)提高設備日常巡查質(zhì)量。進一步優(yōu)化完善就地檢查人員的檢查內(nèi)容和要求,加強現(xiàn)場生產(chǎn)管理以及設備日常維護,細化定期維護項目的內(nèi)容和標準。

(3)建議對循環(huán)水泵出口液控門聯(lián)鎖邏輯進行優(yōu)化:在操作員站上增加出口液動閥緊急開、關按鈕,按鈕指令不通過手操器,直接發(fā)到開關指令輸出通道;刪除原邏輯中出口液控門開位置信號進行邏輯“非”運算并延時30 s的限制條件;聯(lián)鎖關門的指令全部不經(jīng)過手操器,直接將指令發(fā)到開關指令輸出通道。

收稿日期:2020-06-26

作者簡介:揭其良(1979—),男,江西上饒人,碩士研究生,高級工程師,從事發(fā)電廠熱工自動化研究與應用工作。

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