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水泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備及工藝改造對產(chǎn)質(zhì)量提升效果探討

2020-09-01 10:10李小鋒阮石寶
建材發(fā)展導(dǎo)向 2020年12期
關(guān)鍵詞:風(fēng)選分級機(jī)收塵

李小鋒,阮石寶

(云南建工云嶺水泥公司 云南 昆明 650200)

0 引言

公司有一條日產(chǎn)1 000t 的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,現(xiàn)有一臺3.2m×13m 的水泥開路滾磨,具體設(shè)備工藝流程如下:配料系統(tǒng):熟料計(jì)量稱(8 臺)、石膏計(jì)量稱、磷渣計(jì)量稱→配料皮帶→穩(wěn)流稱重倉→倉底卸料閥。循環(huán)預(yù)粉磨輥壓機(jī)系統(tǒng):倉底卸料閥→輥壓機(jī)→NE200 回料提升機(jī)→打散機(jī)→分級機(jī)細(xì)料進(jìn)入磨機(jī)。粗料循環(huán)進(jìn)入穩(wěn)流稱重倉二次預(yù)粉磨。風(fēng)選系統(tǒng):磨頭收塵器→穩(wěn)流稱重倉→分級機(jī)→風(fēng)選細(xì)料直接入磨。水泥滾磨系統(tǒng):1 倉粗粉磨→2 倉中粉磨→3 倉細(xì)粉磨→磨尾篩→磨尾收塵器風(fēng)力抽出成品進(jìn)入出磨螺運(yùn)機(jī)。水泥成品輸送系統(tǒng):出磨螺旋運(yùn)輸機(jī)→成品水泥入庫提升機(jī)→空氣斜槽→分別進(jìn)入4 個水泥均化庫。

1 現(xiàn)有設(shè)備工藝條件對水泥磨產(chǎn)質(zhì)量影響的原因分析

(1) 分級機(jī)設(shè)備因內(nèi)置6 組梯形組成錐形的篩板,物料會卡在篩孔中把篩板堵住或直接黏糊附著在篩板上,物料篩分效率隨之下降,有接近1/3 的細(xì)料再次循環(huán)進(jìn)入預(yù)粉磨輥壓機(jī)系統(tǒng),造成設(shè)備負(fù)荷過大影響臺時產(chǎn)量。

(2) 入磨物料風(fēng)選系統(tǒng)的收塵器內(nèi)壁和濾袋糊料嚴(yán)重,風(fēng)量長期不足,不能將細(xì)料全部從穩(wěn)流倉和分級機(jī)內(nèi)抽出入磨,造成細(xì)料再次循環(huán)于物料預(yù)粉磨輥壓機(jī)系統(tǒng)中,給設(shè)備帶來極大負(fù)荷影響臺時產(chǎn)量。

(3) 水泥磨機(jī)因二倉中度粉磨倉粉磨力度不足,水泥細(xì)度0.08mm 篩余合格率一直未能超過65%,質(zhì)量情況相當(dāng)不樂觀。

(4) 水泥磨機(jī)研磨體級配不合理,因預(yù)粉磨循環(huán)系統(tǒng)效果較差,水泥磨內(nèi)鋼球鍛裝載量多次進(jìn)行重大改變,并使用的研磨體球鍛直徑比較大,水泥細(xì)度難以控制。

2 針對性的改進(jìn)措施

(1) 針對入磨預(yù)選粉,車間經(jīng)過多次原因分析,于2014 年在NE200 回料提升機(jī)至打散機(jī)的輸料管底部,加裝長1.8m、寬45cm 的長方形篩板,篩板下方同時設(shè)置一根垂直輸料管經(jīng)過分級機(jī),連接至入磨細(xì)料管內(nèi),當(dāng)物料被提升機(jī)運(yùn)輸至高處經(jīng)過連接提升機(jī)出料口至打散機(jī)的輸料管時,在輸料管內(nèi)就提前進(jìn)行1 次篩分,篩出的部分細(xì)料繞過分級機(jī)錐底篩板直接進(jìn)入磨機(jī),剩余的粗細(xì)混合料則進(jìn)入分級機(jī)內(nèi)進(jìn)行二次篩分,物料經(jīng)過第一道篩分已經(jīng)可以篩出1/2 的細(xì)料直接入磨,給預(yù)粉磨循環(huán)系統(tǒng)設(shè)備減輕很大負(fù)荷,從而提高水泥產(chǎn)量,這道料管篩因構(gòu)造簡單,耗材經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,設(shè)計(jì)位置合理,增產(chǎn)效果好,給公司帶來的收益較大,一直受到公司領(lǐng)導(dǎo)的好評,所以從改造一直沿用至今。

(2) 針對入磨物料的風(fēng)選系統(tǒng)效果差,車間分析原因主要是入磨物料水份過重,物料溫度過低,表現(xiàn)在原材料磷渣和石膏的水份,雨季天磷渣水份可達(dá)到12%~14%,石膏水份可達(dá)到13%~16%,旱季水份也最多平均下降2%左右,因原材料水份重,磨頭收塵器將風(fēng)選細(xì)料連同水份一起抽至收塵器內(nèi)的濾袋上造成糊袋和內(nèi)壁糊料,使收塵器風(fēng)量大大減小,對物料的風(fēng)選效果影響巨大,針對這一問題,車間砌筑兩套烘干爐使用煤粉增溫,一套烘干爐連接磨頭收塵器風(fēng)管,增加風(fēng)溫的同時也起到烘干收塵器濾袋的作用,但因烘干溫度需考慮不能將收塵器濾袋燙損,所以烘干爐口設(shè)置在風(fēng)管靠近分級機(jī)一端,同時也嚴(yán)格控制爐內(nèi)火勢和溫度,爐口溫度不得超過150℃;另一套則連接磨機(jī)進(jìn)料管底部,爐口設(shè)置在進(jìn)料管底部,使物料經(jīng)過爐口時能得到一次烘烤,同時也可以增加水泥管磨內(nèi)的溫度,這套烘干爐因不會對設(shè)備造成高溫影響,爐口溫度可隨時根據(jù)物料溫度和水份來控制,可高可低;因這兩套烘干爐對除塵器增加風(fēng)溫和對增加磨內(nèi)溫度效果比較好,也一直沿用。

(3) 針對水泥磨二倉中度粉磨力度不足的問題,車間曾兩次改造,第一次改造是在2017 年底,將磨內(nèi)組合式兩道一組的隔倉板改為單層隔倉板,因組合式隔倉板是兩道一組,其兩道中間還需加裝導(dǎo)料裝置,導(dǎo)料裝置一旦磨損或堵料都及難處理,需要拆卸隔倉板才能進(jìn)行修理或更換,并且其使用材料多、重量隨之增加10~15t,它的一套組合式隔倉板寬度約為50cm,磨內(nèi)分3 個倉則需要2 組隔倉板,總共占用磨內(nèi)研磨空間100cm,研磨體裝載量不能提升,水泥細(xì)度合格率一直偏低,但對其進(jìn)行第一次改造后,磨機(jī)內(nèi)部研磨體裝載量得到提升,水泥細(xì)度合格率也有所提升。第二次改造是在前次改造成功的基礎(chǔ)上,于2018 年年底,將二倉尾部隔倉板向三倉移動120cm,并在其內(nèi)部加裝兩道平行的螺旋狀揚(yáng)料板,其原因是因?yàn)槎}內(nèi)波紋襯板磨損,波紋被損耗了一半左右,不能帶動鋼球鍛形成拋物下落式的軌跡對水泥進(jìn)行研磨,研磨效果開始下降,這次改造是為了增加中度粉磨倉對物料的研磨力度,同時降低水泥細(xì)度。

這2 次對磨機(jī)的改造因減少備件耗材,修理維護(hù)容易、成本降低,同時又能增加水泥產(chǎn)量、質(zhì)量,得到車間和公司的一致認(rèn)可沿用至今。

(4) 針對水泥磨研磨體級配控制不穩(wěn)定的情況,車間在進(jìn)行了磨內(nèi)隔倉板改造和加裝二倉揚(yáng)料板后,再次確定適應(yīng)的研磨體級配,并根據(jù)磨機(jī)可用研磨空間確定了研磨體裝載量。

表1 改造后水泥磨研磨體裝載量

改進(jìn)效果:經(jīng)過近4 年來對水泥粉磨工藝設(shè)備的改造,磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量都得到大幅提升,也取得了一定成績,改進(jìn)效果如表2:

表2 改造后近年來水泥磨具體質(zhì)量提升效果

如表1 所示:經(jīng)過改造后,水泥磨80um 篩余平均細(xì)度從2016 年的3.34 下降到2019 年的3.03,合格率上升了16.92%;水泥比表面積從2016 年的363.83m2/kg 上升到2019 年的454.66m2/kg;水泥平均SO3合格率由于均化效果比較好,從2016 年的83.98%上升到2019 年的94.37%。

表3 改造后近4 年總產(chǎn)量及臺產(chǎn)提升效果

經(jīng)過改造后,水泥磨臺產(chǎn)在4 年里pps32.5 水泥上升了8.79t/h,Po42.5 水泥臺產(chǎn)上升了6.19 t/h。

3 結(jié)語

公司在現(xiàn)有的工藝設(shè)備條件下,對水泥粉磨系統(tǒng)從物料預(yù)粉磨開始,對整條生產(chǎn)線進(jìn)行了預(yù)粉磨循環(huán)系統(tǒng)加裝料管篩篩分,用于提升循環(huán)系統(tǒng)的預(yù)粉磨效率;入磨物料風(fēng)選系統(tǒng)加裝了兩臺烘干爐進(jìn)行熱風(fēng)處理,用于增加磨內(nèi)風(fēng)溫和改善磨頭收塵器的糊料問題;磨機(jī)從原有的組合式雙隔倉板改為現(xiàn)用的單隔倉板,用于增加磨機(jī)有效研磨空間并降低主傳動電機(jī)的負(fù)荷;磨機(jī)第二次改造將二倉中度粉磨倉加長120cm 并加裝揚(yáng)料板,用于增加物料的粉磨效果;經(jīng)過這4 次改造,水泥制成車間產(chǎn)質(zhì)量都得到有效提升,同時各方面耗材和工序電耗都有較大的降低幅度,對公司節(jié)能降耗、降低成本的生產(chǎn)政策也帶來巨大的好處。

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