宋國(guó)忠 安昌輝 丁樹(shù)叢
(1.通用技術(shù)集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司,山東 濟(jì)南 250031;2.內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
塔拉壕煤礦為典型的三軟地層,原設(shè)計(jì)采用綜掘機(jī)施工煤層巷道。為了提高掘進(jìn)速度,購(gòu)置MB670型掘錨一體機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)3個(gè)月,平均施工速度395m/月,遠(yuǎn)低于大柳塔煤礦正常掘進(jìn)速度1600m/月[1]。本文通過(guò)分析影響因素,提出改進(jìn)措施,提高了巷道施工速度。
塔拉壕煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6.00Mt/a。含煤地層為侏羅系中下統(tǒng)延安組,地層傾角一般0~3°,未發(fā)現(xiàn)落差10m以上的斷層。目前開(kāi)采2、3煤層,煤層及頂?shù)装蹇箟簭?qiáng)度絕大部分小于30MPa,巖石的抗壓強(qiáng)度很低,是典型的三軟煤層,煤層埋藏深度100~330m。
3煤層厚度0.31~5.48m,平均3.22m。頂板主要為砂質(zhì)泥巖和粉砂巖,局部為細(xì)粒砂巖,底板主要為砂質(zhì)泥巖。頂?shù)装鍘r石的孔隙率1.62%~28.86%,含 水 率 0.08%~6.13%, 吸 水 率 0.93%~12.44%,吸水狀態(tài)抗壓強(qiáng)度0.99~8.29MPa,自然狀態(tài)抗壓強(qiáng)度 2.60~43.40MPa(平均 15.07MPa),軟化系數(shù) 0.06~0.52,抗拉強(qiáng)度 0.20~4.50MPa,抗剪強(qiáng)度0.14~36.20MPa。多數(shù)巖石遇水后軟化變形,甚至崩解破壞,巖石的軟化系數(shù)全部小于0.75,軟化性強(qiáng),抗水、抗風(fēng)化能力弱,工程地質(zhì)性質(zhì)較差。自然狀態(tài)下巖石的節(jié)理裂隙不太發(fā)育,巖芯較完整,但巖石易風(fēng)化,巖石質(zhì)量指標(biāo)(RQD)值較低,為15%~66%,平均53%,巖體質(zhì)量指標(biāo)值(M)為0.0013~0.095,平均0.027。自然狀態(tài)下巖石的質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ級(jí),巖體完整性差;巖體質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ級(jí),巖體質(zhì)量差。
煤礦采用斜井+分煤層大巷的開(kāi)拓方式,大巷兩側(cè)布置回采工作面,工作面順槽采用雙巷布置,沿空留巷服務(wù)下一個(gè)區(qū)段。
掘錨一體機(jī)施工3101工作面主運(yùn)順槽。順槽設(shè)計(jì)總長(zhǎng)度4920m,均沿煤層頂板掘進(jìn),局部煤層厚度小于巷道高度時(shí)破底施工。采用矩形斷面,凈寬5.2m,凈高3.4m。采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),參數(shù)如下:
(1)頂部采用Ф20×2500mm左旋螺紋鋼錨桿,五花布置,間排距為900×1000mm,每排6根錨桿配合梯子梁,在左右兩側(cè)肩窩的兩根錨桿配合鋼帶托盤進(jìn)行支護(hù)。
(2)非回采幫部采用Ф18×1800mm左旋螺紋鋼錨桿,五花布置,間排距為900×1000mm,每排3根,破底量大時(shí)幫錨桿增加為4根。
(3)回采幫部采用Ф27×2100mm玻璃鋼錨桿,五花布置,間排距為900×1000mm,每排3根,破底量大時(shí)幫錨桿變更為4根。
(4)頂部錨索采用Ф21.8×7300mm錨索,間距1800×2000mm。
掘錨一體施工主要設(shè)備見(jiàn)表1。
表1 掘進(jìn)工作面配套設(shè)備表
掘錨一體機(jī)前三個(gè)月平均速度395m/月,遠(yuǎn)低于一般煤礦600~700 m/月的掘進(jìn)速度?,F(xiàn)場(chǎng)觀察、記錄、分析,主要有三方面因素影響掘進(jìn)速度:
(1)順槽層位不合理。按常規(guī)設(shè)計(jì)順槽布置在煤層中,沿煤層頂板少量破底掘進(jìn),實(shí)際揭露發(fā)現(xiàn)頂板穩(wěn)定性差,易冒落。
(2)支護(hù)參數(shù)不合理。錨桿錨索五花布置,如圖1所示。間距1.0m,排距0.9m,支護(hù)步距0.4m。百米定位支護(hù)次數(shù)100/0.4=250次。
(3)掘錨一體機(jī)移動(dòng)困難。掘錨一體機(jī)重103t,采用履帶行走,盡管降低了對(duì)底板抗壓強(qiáng)度和完整性要求,軟底巷道一般可以通過(guò),但3101工作面主運(yùn)順槽有積水,導(dǎo)致軟巖底板泥化,引起掘錨一體機(jī)傾斜、沉陷,導(dǎo)致移動(dòng)困難。
圖1 原設(shè)計(jì)支護(hù)布置圖
(1)微調(diào)順槽層位?,F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),確定留0.5m的頂煤后,頂板漏冒問(wèn)題基本解決,順槽層位下調(diào)0.5m。
(2)優(yōu)化支護(hù)參數(shù)。錨桿錨索矩形布置,如圖2所示,間距0.9m,排距1.0m。在支護(hù)強(qiáng)度不變的前提下,縮小間距,增大排距,減少了停機(jī)次數(shù)。百米定位支護(hù)次數(shù)100/1.0=100次。停機(jī)定位支護(hù)次數(shù)降低了60%。
圖2 改進(jìn)后支護(hù)圖
(3)取消電動(dòng)潛水泵。改用FQWW35-18型風(fēng)動(dòng)潛水泵,該潛水泵吸水高度低,對(duì)于較少量的積水也能夠迅速排出,以壓縮空氣為動(dòng)力,避免了電動(dòng)潛水泵空轉(zhuǎn)燒電機(jī)的問(wèn)題。
(4)封閉頂煤減少風(fēng)化。在掘錨一體機(jī)后方20~40m距離向順槽頂板噴射一層厚30~50mm混凝土,用來(lái)封閉頂煤,減少風(fēng)化。封閉后頂板完整,避免了風(fēng)化引起局部冒落的問(wèn)題,減少了后部巷道維護(hù)影響掘進(jìn)施工的問(wèn)題。
(1)改進(jìn)施工工藝后,掘錨一體機(jī)施工巷道平均速度達(dá)到554m/月,最快達(dá)到810m/月,掘進(jìn)速度提高40.3%。
(2)按每班作業(yè)人數(shù)為12人,每人月工資1萬(wàn)元計(jì)算,每米巷道節(jié)省人工成本260元/m,每年每個(gè)掘進(jìn)工作面可節(jié)省人工成本172.5萬(wàn)元。
(3)工作面設(shè)計(jì)的順槽長(zhǎng)3000~5000m,掘進(jìn)速度提高后,接續(xù)緊張的局面明顯緩解。