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關(guān)于降低重介淺槽分選機(jī)分選下限的生產(chǎn)實(shí)踐

2020-09-02 04:03許宗偉蔣清平
山東煤炭科技 2020年8期
關(guān)鍵詞:材料費(fèi)塊煤篩分

許宗偉 蔣清平 李 俊

(淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司顧橋選煤廠,安徽 淮南 232001)

1 概況

1.1 顧橋廠簡介

顧橋選煤廠(以下簡稱顧橋廠)為礦井型動(dòng)力煤選煤廠,年設(shè)計(jì)處理能力為12Mt/a,分選工藝由塊煤重介淺槽系統(tǒng)+末煤重介旋流器系統(tǒng)+粗煤泥臥脫系統(tǒng)+煤泥壓濾系統(tǒng)構(gòu)成。塊煤系統(tǒng)工藝流程簡圖如圖1所示。

圖1 顧橋廠塊煤系統(tǒng)工藝流程簡圖

顧橋廠2019年原煤篩分?jǐn)?shù)據(jù)詳見表1。

表1 顧橋廠原煤篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)

從表1可知,>10mm篩上物產(chǎn)率為35.87%,篩上物灰分為55.17%,篩下物灰分為40.79%。根據(jù)表1計(jì)算,當(dāng)篩上物產(chǎn)率為19.89%時(shí),篩上物灰分為60.31%,篩下物灰分為42.38%。

1.2 存在問題

(1)塊煤系統(tǒng)降灰能力不足,增加末煤洗選系統(tǒng)

2018年10 月份以前,顧橋廠原煤分級使用的是SLG3673香蕉型原煤分級篩,其篩分效果較差,篩上物中細(xì)物料較多,影響淺槽分選,因此原煤分級篩篩分尺寸使用的為13mm、18mm、30mm三種規(guī)格。經(jīng)皮帶秤統(tǒng)計(jì)分析,2018年1~9月份淺槽的實(shí)際入洗比例為19.89%。

結(jié)合表1,分析使用香蕉型原煤分級篩時(shí)塊煤、末煤系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量平衡表,詳見表2。

表2 使用原煤分級篩時(shí)塊煤、末煤系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量平衡表

從表2可知,當(dāng)塊煤系統(tǒng)入洗比例為19.89%時(shí),塊煤系統(tǒng)洗原煤降灰幅度6.32%,洗原煤發(fā)熱量增幅為538kcal。由于塊煤系統(tǒng)降灰能力較低,2009年顧橋廠完成了新建末煤系統(tǒng)和擴(kuò)建壓濾系統(tǒng)工程改造,提高整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的降灰能力和煤泥水系統(tǒng)處理能力,保證商品煤裝車發(fā)熱量區(qū)間要求。

(2)末煤系統(tǒng)洗選量增加,生產(chǎn)成本增加

經(jīng)對2019年顧橋廠各系統(tǒng)生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì),末煤系統(tǒng)噸末煤材料費(fèi)、電費(fèi)成本為4.92元/t,泵房系統(tǒng)噸原煤材料費(fèi)、電費(fèi)成本為0.19元/t,壓濾系統(tǒng)噸煤泥材料費(fèi)、電費(fèi)成本為22.0元/t。當(dāng)塊煤系統(tǒng)降灰能力不能滿足商品煤發(fā)熱量合格區(qū)間要求時(shí),末煤系統(tǒng)需要開車,增加入洗量,提高精煤產(chǎn)率,保證商品煤質(zhì)量要求。由于大量末煤入洗,生產(chǎn)系統(tǒng)的煤泥量急劇增加,因此,末煤系統(tǒng)、泵房系統(tǒng)和煤泥水系統(tǒng)生產(chǎn)成本和用工成本也隨之增加。

(3)末煤系統(tǒng)開車,壓濾煤泥產(chǎn)量增加,銷售收入降低

從表2可知,塊煤系統(tǒng)壓濾煤泥產(chǎn)率為塊煤入洗量的2.03%,末煤系統(tǒng)壓濾煤泥產(chǎn)率為末煤入洗量的10%。因此,末煤系統(tǒng)開車后,壓濾煤泥產(chǎn)量增加,火車銷售量減少,由于火車銷售商品煤價(jià)格與煤泥價(jià)格相差較大,因此,銷售收入降低。

2 開展降低淺槽分選下限生產(chǎn)實(shí)踐

2.1 降低淺槽分選下限的可行性分析

(1)2018年下半年至2019年11月份,顧橋廠逐步完成了四臺香蕉型原煤分級篩改造為KRL/ED3600×7.3-R45型弛張篩,并將 305#、306#弛張篩篩縫分級粒度降至10mm,檢測其篩分效率達(dá)84.51%,篩分效果較好。

(2)顧橋廠在用的兩臺淺槽主要技術(shù)參數(shù):型號DMB8013,電機(jī)功率18.5kW,設(shè)計(jì)處理能力565~760t/h,淺槽處理能力能夠滿足要求。

(3)2018年12月,顧橋廠根據(jù)原煤篩分資料,分別對淺槽分選下限降低到13mm、10mm、8mm、6mm時(shí)塊煤系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備運(yùn)輸能力、脫水、脫介能力進(jìn)行核算,發(fā)現(xiàn)降低到8mm以下部分設(shè)備處理能力不能滿足要求,因此,確定淺槽分選下限降低到10mm較為合適。

(4) 塊煤系統(tǒng)入洗比例增加后,塊煤系統(tǒng)降灰能力得到提升,有利于減少末煤系統(tǒng)、泵房系統(tǒng)、壓濾系統(tǒng)開車時(shí)間,降低生產(chǎn)成本及優(yōu)化人力資源配置。

2.2 淺槽分選下限降低后單機(jī)檢查

2019年11 ~12 月份,顧橋廠開展塊煤313#淺槽系統(tǒng)分選下限降低生產(chǎn)試驗(yàn),更換了305#、306#弛張篩篩板為10mm分級。經(jīng)單機(jī)檢測,弛張篩入料量在515t/h時(shí),其篩分效率為84.51%。313#淺槽入料粒度下限降到10mm后,313#淺槽單機(jī)檢測情況詳見表3。

表3 重選設(shè)備工藝性能評定報(bào)告表

從表3可知,淺槽入料粒度為10~200mm,入洗原煤灰分為64.38%,精煤灰分為13.19%,矸石灰分為85.76%(>82%的指標(biāo)要求),均方差σ為1.392(滿足<1.4指標(biāo)),可能偏差Ep值為0.035,數(shù)量效率η為97.14%,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合要求。從數(shù)量效率計(jì)算結(jié)果看,淺槽分選效果達(dá)到了較高水平。

2.3 使用弛張篩時(shí)塊煤生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量情況

結(jié)合表1,分析塊煤系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量平衡表,詳見表4。

表4 弛張篩分級粒度為10mm時(shí)塊煤系統(tǒng)數(shù)質(zhì)量平衡表

從表4可知,塊煤系統(tǒng)單獨(dú)開車時(shí),洗原煤灰分為35.94%,塊煤系統(tǒng)洗原煤降灰幅度為10.01%,洗原煤產(chǎn)率為78.05%;商品煤降灰幅度為9.88%,產(chǎn)率為78.78%,發(fā)熱量為4582kcal。

3 效果及效益分析

3.1 產(chǎn)品提質(zhì)效果分析

通過表2和表4對比分析發(fā)現(xiàn):

淺槽分選下限降低為10mm后,塊煤系統(tǒng)洗原煤降灰幅度由6.32%提高到10.01%,提升了3.69%。在保證洗原煤灰分為35.94%的情況下,使用原煤分級篩與弛張篩(10mm分級)數(shù)質(zhì)量平衡表相比,淺槽分選下限降低到10mm后,洗原煤產(chǎn)率由76.75%提升到78.78%,增加了2.03%;壓濾煤泥產(chǎn)率由2.49%下降到0.73%,減少了1.76%;商品煤降灰幅度由9.55%提高到9.88%,提高了0.33%;商品煤發(fā)熱量4503kcal提高到4582kcal,增加了79kcal。

3.2 生產(chǎn)組織得到優(yōu)化

淺槽分選下限降低后,提高了塊煤系統(tǒng)降灰能力,在保證滿足商品煤發(fā)熱量要求的情況下,末煤系統(tǒng)即可不開,簡化了日常生產(chǎn)組織。通過表3和表4數(shù)值量情況可知,在保證洗原煤灰分為35.94%的情況下,使用香蕉型原煤分級篩時(shí),按每日礦井產(chǎn)量3.4萬t計(jì)算,末煤系統(tǒng)每天要入洗7092t篩末煤。

3.3 生產(chǎn)效率得到提高

(1)末煤開車時(shí)間減少后,產(chǎn)生的煤泥量隨之減少,因此可以減少末煤系統(tǒng)和壓濾系統(tǒng)生產(chǎn)用工總數(shù),有利于優(yōu)化人力資源配置。

(2)由于末煤開車時(shí)間大幅度降低,設(shè)備磨損及故障維修作業(yè)量減少,因此減輕了機(jī)電工日常檢修作業(yè)量,有利于加強(qiáng)對其他生產(chǎn)系統(tǒng)檢修維護(hù),提高生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性。

3.4 經(jīng)濟(jì)效益增加明顯

按照《煤業(yè)分公司商品煤內(nèi)部收購管理辦法》中“混煤、洗混煤收購價(jià)格表”計(jì)算:4607kcal電煤價(jià)格226元/t;按照顧橋礦煤泥出礦價(jià)格表計(jì)算:煤泥價(jià)格108元/t;2019年顧橋廠末煤系統(tǒng)噸末煤材料費(fèi)、電費(fèi)成本為4.92元/t,壓濾系統(tǒng)噸煤泥材料費(fèi)、電費(fèi)成本為22.0元/t,根據(jù)2019年全年生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算:

(1)淺槽分選下限降低到10mm后,洗原煤量增加,壓濾煤泥產(chǎn)量減少,因此火車商品煤、地銷等收入增加,壓濾煤泥收入減少,估算增加效益1040萬元。

(2)淺槽分選下限降低到10mm后,末煤系統(tǒng)入洗量和壓濾煤泥產(chǎn)量減少,因此,末煤系統(tǒng)和壓濾系統(tǒng)的生產(chǎn)成本降低,估算末煤系統(tǒng)材料費(fèi)、電費(fèi)成本降低245萬元,壓濾系統(tǒng)材料費(fèi)、電費(fèi)成本降低為96萬元。

經(jīng)以上分析,合計(jì)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約1381萬元。

4 結(jié)論

顧橋廠淺槽重介質(zhì)分選機(jī)的分選下限降至10mm完全可行。調(diào)整淺槽分選下限后,與使用香蕉型原煤分級篩相比,不僅末煤系統(tǒng)開車時(shí)間縮短,提高了洗原煤量產(chǎn)率,降低了煤泥產(chǎn)量,優(yōu)化了生產(chǎn)組織方式,減少了生產(chǎn)用工,同時(shí)為企業(yè)帶來了1381萬元經(jīng)濟(jì)效益。

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