楊敬君 張賀松
廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司東莞直屬庫
抓斗廣泛應(yīng)用于港口散貨裝卸作業(yè)中,如煤炭裝卸、礦石裝卸、糧食卸船等。根據(jù)貨物的比重,可分為輕型抓斗和重型抓斗。用于抓取糧食、化肥等散貨的抓斗屬于輕型抓斗,糧食等散貨碼頭多使用四索雙顎瓣抓斗。
四索雙顎瓣抓斗主要與具有2組起升卷筒的橋式或門座起重機(jī)(以下簡稱門機(jī))配套使用,2根開閉抓斗繩與門機(jī)的2根開閉繩相連接,門機(jī)的支持繩與抓斗的平衡梁相連接,抓斗平衡梁起到固定1根支持繩或調(diào)節(jié)2根支持繩差的作用[1](見圖1)。
1.支持繩鏈條(與平衡梁連接) 2.開閉抓斗繩(與開閉繩連接) 3.平衡梁(擺架)圖1 四索雙顎瓣抓斗與鋼絲繩連接示意圖
抓取物料前,起重機(jī)控制開閉繩下放,抓斗依靠下橫梁的自重,使斗部以下橫梁大軸為中心將雙顎瓣打開,當(dāng)雙顎瓣開到與兩耳板的碰塊相撞,即雙顎瓣打開到最大極限時(shí)完成抓斗的張開動(dòng)作。隨后,起重機(jī)鋼絲繩將抓斗起吊在適當(dāng)位置上,支持繩與開閉斗繩同步落下,將抓斗落在要抓取的松散物料上面,再收繞開閉繩完成物料抓取。在閉合的雙顎瓣里已裝滿了物料,最后提升支持繩,整個(gè)抓斗亦被吊起,經(jīng)行車移動(dòng)到所需卸料場地上,開斗卸下所抓取的物料。此過程為抓斗的一個(gè)完整抓料動(dòng)作。
為了方便抓斗拆卸更換吊鉤和抓斗作業(yè)工況下減少4根起重鋼絲繩之間的纏繞,通常會(huì)在抓斗的平衡梁(擺架)兩端配備3~4 m的起重鏈條,以降低起重鋼絲繩之間的纏繞概率。但是,實(shí)際裝卸作業(yè)過程中,當(dāng)抓斗落到物料表面時(shí),4根起升鋼絲繩仍需繼續(xù)下落一定的行程以提升抓滿率[2],此時(shí),4根鋼絲繩處于松散狀態(tài),而固定于抓斗擺架兩側(cè)的支持繩鏈條因自重較大,會(huì)隨機(jī)落入擺架框架內(nèi)部(見圖2)。在抓斗開始抓取物料、鋼絲繩起升閉斗的過程中,隨著鋼絲繩的逐步拉緊,擺架的擺動(dòng),支持繩鏈條偶爾會(huì)被卡在擺架與開閉斗繩導(dǎo)繩滾輪間,無法自動(dòng)松脫。此時(shí)若繼續(xù)起升,抓斗容易造成鋼絲繩纏繞、跳槽,嚴(yán)重的可造成鋼絲繩破斷,引發(fā)安全生產(chǎn)事故。為解決該問題,需要作業(yè)人員下船艙并爬到抓斗上進(jìn)行疏通處理,處理故障耗時(shí)長,既影響卸船效率,又存在安全隱患。
圖2 支持繩鏈條落入擺架內(nèi)部示意圖
針對(duì)支持繩鏈條卡鏈現(xiàn)象,結(jié)合抓斗擺架的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),分析認(rèn)為關(guān)鍵因素在于抓斗擺架的結(jié)構(gòu)形式不合理。目前使用的抓斗擺架主體框架為用25 mm鋼板折彎后拼焊而成的方桶型結(jié)構(gòu),擺架內(nèi)部中空范圍較大(見圖3)。抓斗落入物料堆場準(zhǔn)備抓取物料時(shí),起重鏈條在下降的過程中沒有受到有效阻擋,易落入擺架內(nèi)腔,在抓料閉斗提升的過程中,擺架與鏈條同步運(yùn)動(dòng),鏈條存在被鋼絲繩導(dǎo)輪與擺架卡死的可能。
1.擺架內(nèi)部中空 2.擺架軸 3.鋼絲繩導(dǎo)輪 4.鋼絲繩 5.擺架框架圖3 現(xiàn)有擺架結(jié)構(gòu)示意圖
針對(duì)上述問題,通過在擺架內(nèi)側(cè)立面增加帶圓弧槽的鋼板并配以加強(qiáng)筋,有效阻止了抓斗支持繩鏈條落入擺架內(nèi)腔,從而規(guī)避了鏈條被卡住的風(fēng)險(xiǎn)(見圖4、5)。改造后支持繩鏈條無法落入擺架內(nèi)部(見圖6)。
1.擺架框架 2.擋板加強(qiáng)筋 3.擺架軸 4.鋼絲繩導(dǎo)輪 5.擺架內(nèi)腔擋板圖4 擺架內(nèi)腔擋板及加強(qiáng)筋布置示意圖
1.新增擋板加強(qiáng)筋 2.新增擋板圖5 擋板及加強(qiáng)筋剖面圖
圖6 支持繩鏈條無法落入擺架內(nèi)部
為確保改造效果良好,提出幾點(diǎn)改造思路及注意要點(diǎn)。
(1)因糧食的散落特性,不同糧食的靜止堆積角不同,抓斗落入糧堆準(zhǔn)備抓取散料時(shí),可能側(cè)傾落于物料表面,形成20°~45°的角度。此時(shí),開始抓料,提升鋼絲繩,擺架會(huì)隨機(jī)擺動(dòng),可能會(huì)造成開閉斗鋼絲繩與新增圓弧板摩擦。因此,改造時(shí),圓弧板間預(yù)留的間隙要合適,防止鋼絲繩摩擦擋板。
(2)帶圓弧孔擋板焊接在擺架立面?zhèn)劝迳喜?,以確保不影響導(dǎo)輪的正常維修拆卸。
(3)為保證圓弧板的強(qiáng)度,應(yīng)選擇6 mm以上的鋼板進(jìn)行下料焊接,同時(shí)配以適當(dāng)加強(qiáng)筋,以確保焊接后鋼構(gòu)平整,并使其更耐腐蝕。
以廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司東莞直屬庫卸5萬t散貨船為例,該碼頭采用3臺(tái)MQ2538門機(jī)同時(shí)進(jìn)行卸船作業(yè)。卸5萬t散貨糧食通常需要5~7個(gè)班次(50~70 h)。
改造前,平均每臺(tái)機(jī)每個(gè)班次(10 h)出現(xiàn)1次卡鏈的現(xiàn)象,處理1次需要約0.5 h,處理卡鏈故障有可能耽誤船期2.5~3.5 h,大大影響作業(yè)效率,同時(shí)作業(yè)人員卸船期間下艙排除故障也存在較大安全隱患。
改造后,經(jīng)20余條5萬t散貨船舶卸船作業(yè)驗(yàn)證,作業(yè)期間抓斗支持繩鏈條均未出現(xiàn)卡鏈的現(xiàn)象,且開閉斗鋼絲繩未出現(xiàn)明顯的局部模式斷絲情況。
經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),本次抓斗擺架改造取得了較好的應(yīng)用效果,大大降低了企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),有效提高了碼頭裝卸貨效率和經(jīng)濟(jì)效益,具有較好的應(yīng)用推廣價(jià)值。