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大壩大體積混凝土不規(guī)則裂縫控制措施探析

2020-09-05 02:09李林魏文杰顏福開安徽水利開發(fā)有限公司安徽蚌埠233000
安徽建筑 2020年9期
關鍵詞:壩體冷卻水粉煤灰

李林,魏文杰,顏福開 (安徽水利開發(fā)有限公司,安徽 蚌埠 233000)

1 工程背景

某水庫工程是一座具有農業(yè)灌溉、縣城應急水源、場鎮(zhèn)供水及農村人畜飲水等綜合效益的新建中型水利工程。該水庫大壩為常態(tài)混凝土重力壩,屬于大體積混凝土澆筑范疇,大壩大體積混凝土在施工中進行了嚴格控制,但在已澆筑多倉的3#-5#壩段壩體仍出現(xiàn)多條不規(guī)則裂縫。出現(xiàn)的不規(guī)則裂縫經鑒定后,雖然對大壩安全和使用功能無影響,但若不及時處理解決,在后續(xù)施工中可能會繼續(xù)出現(xiàn),甚至擴大,將影響到大壩整體質量。為此,對出現(xiàn)的不規(guī)則裂縫必須查清原因,制定技術措施,方能確保后續(xù)順利施工和工程質量。

因此,為解決突發(fā)的多條不規(guī)則裂縫問題,該水庫工程專門成立現(xiàn)場技術攻關小組,圍繞大體積混凝土不規(guī)則裂縫產生的原因,進行深入分析,并制定相關技術措施,具體內容從以下方面進行闡述。

2 大體積混凝土裂縫產生情況調查

①在大體積混凝土工程中裂縫問題是不可避免的,在一定的范圍內也是可以接受的,只是要采取有效的措施將其危害程度控制在一定的范圍之內。在施工中應盡量采取有效措施控制裂縫產生,使結構盡可能不出現(xiàn)裂縫或盡量減少裂縫的數(shù)量和寬度,尤其要盡量避免有害裂縫的出現(xiàn),從而確保工程質量。

②通過現(xiàn)場調查,3#-5#壩段壩體表面共產生不規(guī)則裂縫達到15條,其中最小裂縫寬度約為0.1mm,最大裂縫寬度約為2.8mm,最大裂縫長度約為4.7m。

3 大體積混凝土裂縫產生主要原因分析

①根據(jù)現(xiàn)場產生的不規(guī)則裂縫情況分析,不規(guī)則裂縫多為淺層裂縫,為了查找原因,該工程暫?,F(xiàn)場施工,分別從原材料、配合比、混凝土攪拌和運輸、澆筑振搗、養(yǎng)護以及設計、構造等方面深入分析,查找原因,并采取切實可行的質量控制措施來減少不規(guī)則裂縫的產生,從而有效保證工程質量。

②分別從人、料、機、法、環(huán)、測等方面進行深入分析、研究,召開多次原因分析會,認真分析施工中可能存在的各種原因,并對各種原因反復進行討論,經匯總歸類,繪制了因果分析圖,如圖1所示。

圖1 因果分析圖

③通過因果分析圖中的各種原因,經過調查分析,查閱相關資料確定出如下主要原因。

a.混凝土澆筑層厚偏大

壩體混凝土設計要求最大澆筑層厚不大于1.5m,現(xiàn)場混凝土澆筑時亦按1.5m澆筑,因設計圖紙未設置冷卻水管,1.5m層厚澆筑后內部溫度擴散較慢,容易引起混凝土產生溫度裂縫。

b.混凝土養(yǎng)護不到位

混凝土后續(xù)養(yǎng)護不及時,未能認真灑水覆蓋,導致混凝土養(yǎng)護不及時,容易引起混凝土產生不規(guī)則裂縫。

c.未設置冷卻水管

壩體設計未要求設置冷卻水管,現(xiàn)場施工時也未設置冷卻水管進行降溫,對混凝土內部降溫影響較大,容易引起應力集中釋放造成混凝土表面拉裂,導致裂縫產生。

d.砂石級配不連續(xù)

通過查看原材料試驗報告及現(xiàn)場檢測,現(xiàn)場粗骨料石子級配出現(xiàn)不連續(xù)情況,特別是20mm~40mm及40mm~80mm碎石粒徑偏小。

e.粉煤灰質量不佳

查看原材料試驗報告及現(xiàn)場檢測,現(xiàn)場采用Ⅱ級粉煤灰,各項性能均滿足要求,但根據(jù)查閱規(guī)范及咨詢設計和檢測單位后,粉煤灰質量尚有提升空間。

f.其他方面原因

如天氣、溫差影響,壩段劃分、施工工序不合理,技術交底不詳細不到位,質量意識不強,稱量不準確,混凝土塌落度過大,減水劑效果不佳,石粉質量不佳等,經過調查、查閱施工記錄等,均能滿足要求,而且是施工中可控制的因素,不作為重點因素展開分析。

4 大體積混凝土裂縫控制措施

根據(jù)上述主要原因分析,認真制定了控制大體積混凝土不規(guī)則裂縫產生的技術措施,有效地降低裂縫的產生,保證了工程實體質量,主要技術措施如下。

4.1 做好技術交底

重新對作業(yè)人員進行交底培訓,交底內容應詳細、全面,交底培訓后進行考核,考核合格后方能上崗。

4.2 降低每層混凝土澆筑層厚

為了更好地對混凝土內部溫度進行控制,減少內外溫差,將壩體每層混凝土澆筑厚度由原來的1.5m降低至不大于1.0m,分3層澆筑,每層混凝土厚度控制在30cm左右,通過減少層厚,降低混凝土內部水化熱,從而減少壩體混凝土不規(guī)則裂縫產生,分層澆筑如圖2所示。

圖2 混凝土分層澆筑

4.3 按要求對混凝土開展養(yǎng)護作業(yè)

混凝土澆筑完畢后,指定專人進行覆蓋和澆水養(yǎng)護,養(yǎng)護期間保持混凝土表面處于完全濕潤狀態(tài)。對于壩體混凝土,澆水養(yǎng)護前先鋪一層土工布,再在其上鋪一層塑料薄膜,冬季施工時在表面覆蓋保溫被,養(yǎng)護時須始終保持土工布的濕潤。覆蓋和養(yǎng)護如圖3、圖4所示。

圖3 保溫覆蓋

圖4 灑水養(yǎng)護

4.4 增加混凝土冷卻降溫措施

與設計溝通增加冷卻水管,冷卻水管采用直徑φ20mm鍍鋅鋼管,水平間距80cm,每層垂直間距30cm左右,共布置2層,進口設有調節(jié)流量的水閥。冷卻水管安裝后,進行壓力通水檢驗,以免滲漏,每層循環(huán)冷卻水管被灌筑的混凝土掩蓋并震搗完畢后即可在該層循環(huán)冷卻水管內通沉淀后的河水。施工中冷卻管嚴格按預設的要求進行布置,以保證降溫效果。冷卻水管布設如圖5所示。

圖5 冷卻水管布設

4.5 更換粗骨料,滿足配合比砂石級配連續(xù)性

嚴格選用砂石原材料,由檢測單位重新設計配合比,同時每倉混凝土澆筑前都應對現(xiàn)場砂石情況進行檢測,根據(jù)現(xiàn)場砂石情況及時調整配合比,保證混凝土澆筑質量。

4.6 更換粉煤灰種類,提高粉煤灰質量

將粉煤灰質量提高一個等級,使混凝土更易于澆筑成型,并可減少坍落度的經時損失,且高質量粉煤灰水化放熱量很少,從而減少了混凝土水化放熱量,因此施工時混凝土的溫升降低,可明顯減少溫度裂縫,對有效遏制大體積混凝土不規(guī)則裂縫的產生。

4.7 大體積混凝土施工過程注意事項

4.7.1 澆筑前及澆筑過程階段

所用砂、石子、水泥及各種添加劑滿足規(guī)范要求;混凝土澆筑速度保持均衡,澆筑高度均衡上升,以改善約束條件,削減溫度應力;澆筑過程中對倉面泌水應使用吸水、自流等辦法及時排除。

4.7.2 澆筑完成階段

加強水化熱溫升測量,施工現(xiàn)場成立專門測溫小組,在混凝土不同部位及深度埋設測溫點,以測定混凝土澆筑過程以及澆筑后溫度變化,以便對異常情況及時采取防范措施。

采取適當?shù)谋睾捅卮胧诖篌w積混凝土結構表面采取保溫和保濕措施,是大體積混凝土溫控的有效措施之一,避免溫差較大產生混凝土表面出現(xiàn)收縮裂紋。

4.7.3 養(yǎng)護階段

外界溫度較低時,應適當推遲拆模時間;為保證混凝土在規(guī)定齡期內達到設計強度,認真做好混凝土養(yǎng)護工作,并適當延長養(yǎng)護時間,應配專人負責。

5 結語

通過以上技術措施控制,該水庫工程在后續(xù)施工中,大壩澆筑壩面未發(fā)現(xiàn)明顯不規(guī)則裂縫存在,使得本工程大壩混凝土不規(guī)則裂縫得到了有效控制,保障該工程施工質量,為以后類似工程施工管控積累了寶貴經驗。

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