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閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器改造

2020-09-05 05:41
湖南有色金屬 2020年4期
關(guān)鍵詞:變頻器風(fēng)機(jī)高壓

胡 濤

(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠熔煉車間二系統(tǒng)閃速爐精礦反應(yīng)時(shí)將會(huì)產(chǎn)生大量的煙塵及熱量,閃速爐排煙排風(fēng)機(jī)是為了保證閃速爐的爐內(nèi)壓力保持在40 Pa左右。閃速爐煙塵通過余熱鍋爐吸收熱量,然后進(jìn)入沉塵室重力收塵,再經(jīng)過閃速爐電收塵器收塵,最后把煙氣送往至硫酸車間制酸。在上述煙氣流程的送風(fēng)、排風(fēng)、收塵系統(tǒng)中,閃速爐排煙風(fēng)機(jī)使得閃速爐、余熱鍋爐以及閃速爐電收塵的煙氣暢通無阻,并形成負(fù)壓,避免煙氣逸出影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境[1]。

熔煉二系統(tǒng)1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)變頻器[2]是上??七_(dá)高壓變頻器從2006年開始投運(yùn),迄今已累計(jì)運(yùn)行近10 a。高壓變頻器由主回路和控制回路兩大部分組成,由于主回路的非線性,變頻器本身就是諧波干擾源,所以對(duì)電源側(cè)和輸出側(cè)的設(shè)備會(huì)產(chǎn)生影響。與主回路相比,變頻器的控制回路卻是小能量、弱信號(hào)回路,極易遭受其它裝置產(chǎn)生的干擾,造成變頻器無法工作[3]。功率單元模塊作為高壓變頻器的關(guān)鍵元器件,是存在使用壽命的。在閃速爐正常作業(yè)生產(chǎn)中,一旦因閃速爐高壓變頻器電氣元器件老化引發(fā)重故障停機(jī),會(huì)導(dǎo)致整個(gè)銅酸系統(tǒng)正常生產(chǎn)中斷,將造成不小的經(jīng)濟(jì)損失。

1 改造狀況及原因分析

熔煉二系統(tǒng)閃速爐排煙風(fēng)機(jī)現(xiàn)使用2臺(tái),兩臺(tái)排煙風(fēng)機(jī)為30萬t試生產(chǎn)安裝的6 kV高壓風(fēng)機(jī),采用的為科達(dá)變頻控制調(diào)速系統(tǒng)[4~6]。1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器故障率較高,且性能難以滿足閃速爐日益緊張的作業(yè)。

1#閃速爐排風(fēng)機(jī)變頻器使用科達(dá)國(guó)產(chǎn)變頻器,在使用中存在以下問題:

1.功率單元從投產(chǎn)到現(xiàn)在已使用了整整8 a,功率單元內(nèi)的電解電容使用壽命已到,需整套更換。每臺(tái)功率單元成本為5萬元/臺(tái),共有15個(gè)功率單元,成本總計(jì)要15×5=75(萬元)。

2.該套變頻器從50 Hz降速到15 Hz,降速過程要15 min左右,響應(yīng)速度慢,已經(jīng)不能滿足正常生產(chǎn)需求。

3.變頻器在調(diào)速過程中,功率單元本身的電壓調(diào)整也會(huì)報(bào)出輕故障報(bào)警。

4.許多功率單元修復(fù)回來,使用一段時(shí)間后又會(huì)自動(dòng)退出保護(hù)。維修一臺(tái)功率單元成本在2萬元左右,維修成本高且質(zhì)量得不到有力保證。

5.科達(dá)高壓變頻器部分備件已升級(jí),無法與現(xiàn)場(chǎng)高壓變頻器匹配運(yùn)行,工控機(jī)顯示器界面出現(xiàn)故障報(bào)警,無法運(yùn)行。

6.目前投入工作的2#閃排變頻器有8塊功率單元未維修,2塊返修功率單元,存在損壞風(fēng)險(xiǎn)。1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器可以作為2#閃速爐備件,例如功率單元模塊、工控一體機(jī)等。

因?yàn)楦邏鹤冾l器是由各種電子電氣元器件組成的系統(tǒng),受到現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境等因素影響,不可避免會(huì)發(fā)生電氣元器件老化、母線電壓波動(dòng)等,引發(fā)相關(guān)故障,造成高壓變頻器重故障停機(jī)[7],如圖1、圖2所示。在正常生產(chǎn)過程中,一旦閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器發(fā)生重故障停機(jī),將對(duì)銅酸系統(tǒng)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。

圖1 變頻器組件壽命

圖2 溫度對(duì)變頻器可靠性影響

2 改造技術(shù)方案

高壓變頻器選型采用高壓6 kV電壓等級(jí),使用原有的高壓合閘控制回路和電機(jī)。采用6 kV電源—高壓變頻器—電機(jī)的控制方式。

2.1 風(fēng)機(jī)及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)狀況

改造驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其拖動(dòng)負(fù)載具體參數(shù)見表1。

表1 電機(jī)相關(guān)參數(shù)

2.2 變頻調(diào)速系統(tǒng)

變頻技術(shù)改造采用施耐德研制的ATV1200變頻調(diào)速系統(tǒng),它采用了先進(jìn)的變頻主電路和控制回路,同時(shí)還具備精度高、效率高、節(jié)能效果好、特性硬等優(yōu)點(diǎn)。

改造根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行要求,共包含控制柜、變壓器柜、功率單元柜,整套系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)要求,如圖3所示。

圖3 系統(tǒng)組成

2.3 ATV1200高壓變頻系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

2.3.1 高效無諧波

ATV1200高壓變頻器采用多脈沖移相整流變壓器技術(shù),能夠有效降低電源側(cè)的諧波電流,使得諧波含量<4%,符合IEEE 519-1992標(biāo)準(zhǔn)。能夠滿足電網(wǎng)對(duì)諧波的嚴(yán)苛要求,也提高了功率因數(shù),使得功率因數(shù)>0.96。采用多單元串聯(lián)電平技術(shù),無需輸出濾波器,輸出電壓波形近似正弦波,滿足長(zhǎng)距離惡劣現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境高壓電機(jī)驅(qū)動(dòng),對(duì)高壓電纜、電機(jī)絕緣無損害[8]。ATV1200變頻器通過改變電機(jī)定子的頻率與電壓來實(shí)現(xiàn)起動(dòng)與調(diào)速,具有調(diào)整范圍大、調(diào)速比可達(dá)20∶1,起動(dòng)及制動(dòng)性能好,自動(dòng)平滑加減速及快速制動(dòng)保護(hù)性能完善,且能實(shí)現(xiàn)故障判斷顯示。

2.3.2 抗電源干擾強(qiáng)

一次電壓輸入側(cè)電壓在90%~110%范圍波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)可以滿負(fù)荷運(yùn)行;一次輸入電源側(cè)電壓低于90%時(shí),系統(tǒng)也可以持續(xù)運(yùn)行;高壓變頻器同時(shí)具備二次電壓監(jiān)測(cè)功能,能夠保持穩(wěn)定的輸出,可以實(shí)現(xiàn)高壓電機(jī)安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

2.3.3 優(yōu)良的可靠性設(shè)計(jì)

主回路、控制回路的冗余設(shè)計(jì)保證系統(tǒng)的可靠性,SOA(Safe Operation Area)設(shè)計(jì)保證各器件的電、熱冗余。新功率半導(dǎo)體件 IGCT,綜合了 GTO和IGBT的優(yōu)點(diǎn),功率密度大,結(jié)構(gòu)上采用串聯(lián)方式,可靠性高。

2.3.4 友好的人機(jī)界面

觸摸液晶面板:運(yùn)行狀態(tài)顯示、故障指示、歷史記錄、運(yùn)行/保護(hù)參數(shù)設(shè)置、操作人員權(quán)限設(shè)置;RS232接口實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)直接連接,方便讀取運(yùn)行數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、下載定值、軟件升級(jí)。

2.3.5 自適應(yīng)啟制動(dòng)

最優(yōu)的啟動(dòng)時(shí)間控制,根據(jù)預(yù)先設(shè)置和輸出電流的反饋,保證系統(tǒng)在啟動(dòng)過程中能夠持續(xù)輸出最大能量,最大限度地提高了系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。優(yōu)化制動(dòng)時(shí)間控制,根據(jù)設(shè)置和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際負(fù)載情況,最大限度地縮短停機(jī)時(shí)間。

2.3.6 強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力

GPRS功能實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程在線分析、運(yùn)行數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)升級(jí)、故障診斷功能。具備工業(yè)以太網(wǎng)及串行(隔離RS485)接口,適用 MODBUS、PROFIBUS或其它通訊協(xié)議,滿足與 DCS(Distributed Control System)、LCU(Local Control System)、PLC及其它自動(dòng)化系統(tǒng)的通訊要求,使變頻調(diào)速裝置完全融入到生產(chǎn)過程控制中。

3 改造后效果分析

1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器改造后,經(jīng)過一年多投入生產(chǎn)運(yùn)行,1#閃速爐排風(fēng)機(jī)可以使電機(jī)從零速到額定轉(zhuǎn)速無級(jí)調(diào)速。這樣既滿足工藝要求,又能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)化控制。變頻器輸入整流采用36脈沖,電網(wǎng)諧波滿足IEEE519要求。無速度傳感器的直接轉(zhuǎn)矩控制,不需要對(duì)電壓、頻率分別控制的PWM調(diào)制器,沒有固定的斬波頻率,具有很高的速度和轉(zhuǎn)矩控制精度。改造后1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)運(yùn)行趨勢(shì)穩(wěn)定,至今零故障,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

閃速爐排煙風(fēng)機(jī)耗能與轉(zhuǎn)速的平方成正比,根據(jù)1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為990 r/min計(jì)算,可節(jié)約大約40%(估算值)的電能。閃速爐排風(fēng)機(jī)控制閃速爐爐內(nèi)壓一般要求風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在400~600 r/min之間,電機(jī)額定功率為425 kW,功率因數(shù)為0.82,全年運(yùn)行時(shí)間大約8 000 h。全速運(yùn)行時(shí)耗電量:425×0.82×8 000=2 788 000(kWh)。

采用ATV1200高壓變頻器調(diào)速控制可節(jié)能:2 788 000×0.4=1 115 200(kWh)。電價(jià)按 0.25元/kWh計(jì)算,每年可節(jié)約費(fèi)用:1 115 200×0.25=278 800(元)。8年可節(jié)約電費(fèi):278 800×8=2 230 400(元),投入的成本早已收回。

4 結(jié) 論

1#閃速爐排風(fēng)機(jī)高壓變頻器改造,可以降低閃速爐排風(fēng)機(jī)的故障率,同時(shí)也提高了閃速爐排煙風(fēng)機(jī)響應(yīng)速度,減少因電氣故障對(duì)閃速爐作業(yè)率的影響。原有的1#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器電氣元器件可作為2#閃速爐排煙風(fēng)機(jī)高壓變頻器的備件,直接降低了維護(hù)、維修備品備件成本,更能適應(yīng)公司三年長(zhǎng)周期生產(chǎn)作業(yè)的要求。

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