茍敏剛,于興良
(陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司,陜西鳳縣 721707)
陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司選礦廠日處理量為1 200 t,采用電位調(diào)控浮選技術(shù),主要產(chǎn)品為鉛、鋅精礦。2018年選礦廠實現(xiàn)了全尾礦脫水干堆筑壩,尾礦庫所有回水不再進入上游式庫區(qū)自然沉淀與凈化,直接返回選廠進入生產(chǎn)系統(tǒng),其結(jié)果為回水pH值由之前的9~10提高到了12以上,使得選鋅前的礦漿pH值在12.3~12.5,影響到了閃鋅礦的可浮性和上浮速率,致使鋅精礦質(zhì)量和回收率下降;另外井下采礦進入深部,鋅原礦品位下降了約0.5%,影響鋅精礦質(zhì)量的提高?;谝陨显?,對選鋅作業(yè)進行了考察分析和技術(shù)改造,優(yōu)化了鋅浮選工藝條件,提高了技術(shù)指標,創(chuàng)造了經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了提質(zhì)增效的目的。
鉛硐山鉛鋅礦屬于沉積改造型層控礦床,主要金屬礦物為閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦、菱鋅礦、白鉛礦、褐鐵礦,少量含銀硫化礦等;非金屬礦物有方解石、白云石、石英、碳質(zhì)等。礦石構(gòu)造主要為條帶狀、微層狀、團塊狀、網(wǎng)脈狀、扁豆狀、斑點狀等。結(jié)構(gòu)有他形粒狀、自形與半自形等,鉛鋅礦物屬微粒-微細粒不規(guī)則嵌布類型,脈石礦物不同程度被碳質(zhì)污染。原礦多元素分析結(jié)果見表1。
表1 礦石多元素分析結(jié)果 %
生產(chǎn)工藝采用兩個系列鉛鋅順序優(yōu)先浮選流程,一段磨礦(-74μm占75%左右)。在高堿性礦漿中進行鉛鋅浮選,選鉛后的鋅礦物經(jīng)硫酸銅活化后用黃藥進行捕收。選鋅流程為一次快速粗選、三次快速精選、一次粗選、一次精選、二次掃選,工藝流程與藥劑方案如圖1所示。
全尾礦脫水干堆筑壩后,pH>12的高堿未降解尾礦回水直接進入鋅浮選系統(tǒng),使得選鋅前的礦漿pH值在12.3~12.5。過高的pH值礦漿導(dǎo)致了在閃鋅礦表面吸附的Ca2+和CaOH+濃度增加,對閃鋅礦產(chǎn)生一定的抑制作用,使得部分閃鋅礦的可浮性明顯下降,尤其是表面活性較弱(包括連生體)的鋅礦物需要較長時間才得以上?。?,2],致使鋅精礦品位只能達到54% ~55%、鋅尾礦品位由之前的0.15%上升到了0.18%~0.20%,降低了精礦質(zhì)量和回收率。
圖1 工藝流程與藥劑方案
近年來隨著井下采礦逐年向下部延伸,鋅原礦品位明顯下降,由之前的4.3%左右下降到了3.8%左右,而選鋅捕收劑為濃度8%的丁黃藥+戊黃藥(配制比例丁黃藥∶戊黃藥=2∶1),相比較低的原礦品位,捕收劑作用較強,不利于提高精礦品質(zhì)。
綜合以上,尾礦回水pH值過高等原因是影響鋅精礦品位和回收率的主要因素。
針對以上問題,采取以下措施進行了優(yōu)化。
根據(jù)閃鋅礦的可浮性,用硫酸銅活化閃鋅礦,在礦漿pH值為11時,閃鋅礦對Cu2+吸附最強,出現(xiàn)一個吸附峰值[3]。采?。涸谶x鋅作業(yè)前添加強酸弱堿鹽,降低并控制選鋅礦漿pH值達到11,同時尾礦脫水后返回的回水pH值約為11。
4.1.1 強酸弱堿鹽藥劑選擇
考慮藥劑成本的經(jīng)濟性,選擇聚合硫酸鐵與硫酸亞鐵兩種強酸弱堿鐵鹽進行試驗比較。硫酸鐵和硫酸亞鐵的水解方程式如下:
硫酸鐵的水解:
硫酸亞鐵的水解:
硫酸鐵和硫酸亞鐵在水溶液中完全解離,產(chǎn)生Fe3+和 Fe2+離子,結(jié)合水中的 OH-,形成 Fe(OH)3和 Fe(OH)2,隨著氫氧根離子(OH-)的不斷消耗,水里的氫離子(H+)大量增加,使得水pH值降低呈酸性。聚合硫酸鐵與硫酸亞鐵的酸度、用量試驗結(jié)果見表2。
表2 聚合硫酸鐵和硫酸亞鐵酸度、用量試驗對比
從表2可以看出,聚合硫酸鐵的溶解度更高、酸性更強、用量更低。
另外,聚合硫酸鐵市場價約1 800元/t,硫酸亞鐵市場價約1 100元/t,結(jié)合兩種藥劑的試驗用量情況,聚合硫酸鐵降低堿度的單位成本更低;其次,硫酸亞鐵是聚合硫酸鐵的生產(chǎn)原材料,在使用方面聚合硫酸鐵的穩(wěn)定性比較強,相對硫酸亞鐵更便于存儲。
綜合以上,決定選用聚合硫酸鐵作為降低礦漿pH值的藥劑。同時,聚合硫酸鐵是一種無機鹽類絮凝劑,在與石灰組合作為混合沉降劑使用時,可以有效提高尾礦濃縮溢流水質(zhì)并降低尾礦回水pH值[4],這正好與選礦廠全尾礦脫水工藝有效銜接。
4.1.2 工藝參數(shù)確定
固體聚合硫酸鐵通常配制為濃度10%~30%的溶液進行使用,根據(jù)每班生產(chǎn)現(xiàn)場藥劑配制以及使用情況,確定將聚合硫酸鐵配制成濃度18%的溶液并添加在選鋅前的1#攪拌槽。
在保持現(xiàn)有選鋅藥劑制度不變的情況下,進行濃度18%的聚合硫酸鐵與pH用量試驗,結(jié)果見表3、圖 2。
表3 聚合硫酸鐵與pH用量試驗結(jié)果
圖2 聚合硫酸鐵用量與pH、鋅回收率關(guān)系
由表5和圖2可知,隨著聚合硫酸鐵用量的增大,選鋅礦漿pH值在下降,在pH=11左右時,鋅精礦品位、尾礦品位、回收率均處于較好水平,故確定聚合硫酸鐵用量為630 g/t,對應(yīng)的石灰用量為3 500 g/t。
針對鋅原礦品位下降對精礦質(zhì)量的影響,采?。簩⑦x鋅捕收劑丁黃藥、戊黃藥分開獨立配制使用,濃度8%的丁黃藥作用于鋅快速粗選作業(yè),以提高快速粗選產(chǎn)品品位;濃度5%的戊黃藥作用于鋅粗、掃選兩個點,強化粗、掃選作業(yè),降低并穩(wěn)定尾礦指標,保證回收率。
優(yōu)化后,對連續(xù)9個班的鋅快速粗選與精礦進行了采樣化驗,結(jié)果顯示這兩個點的產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升,說明優(yōu)化措施是可行的。鋅快速粗選與精礦產(chǎn)品品位變化情況見表4。
表4 鋅快選與精礦產(chǎn)品品位變化情況 %
經(jīng)過近一年的生產(chǎn)運行,鋅浮選技術(shù)指標明顯提高,選鋅藥劑產(chǎn)生變化。技術(shù)指標對比見表5、藥劑變化對比見表6。
表5 優(yōu)化前后選礦技術(shù)指標對比 %
表6 優(yōu)化前后浮選藥劑變化對比 g/t
尾礦回水pH值的升高,對鉛浮選指標基本沒有影響,但是節(jié)約了石灰與起泡劑用量,兩種藥劑單耗分別下降了1 500 g/t和20 g/t。
經(jīng)濟效益評估主要從金屬回收率和藥劑成本兩個方面進行分析。
1.金屬回收率:鋅金屬回收率提高了0.88%,年可多回收鋅金屬約124.05 t,產(chǎn)生經(jīng)濟效益約130.25萬元/a。
2.藥劑成本:經(jīng)計算,藥劑總成本降低了0.23元/t,節(jié)約選礦成本約8.51萬元/a。
綜合以上,技術(shù)改造后累計產(chǎn)生經(jīng)濟效益約138.76萬元/a。
1.pH>12高堿尾礦回水直接回用,造成選鋅前的礦漿pH值在12.3~12.5,影響到了閃鋅礦的可浮性和浮選速率,導(dǎo)致鋅精礦品位和回收率下降。
2.在選鋅前添加強酸弱堿鹽——聚合硫酸鐵,用量在630 g/t時,可以控制選鋅作業(yè)pH值在11左右,解決了高堿尾礦回水直接回用影響閃鋅礦可浮性問題,提高了技術(shù)指標,經(jīng)濟效益顯著,可在類似鉛鋅選礦廠中推廣應(yīng)用。3.針對鋅原礦品位下降,優(yōu)化了藥劑方案,滿足了產(chǎn)品質(zhì)量要求。