杜留娟 寧尚儒 楊凡
【摘 ?要】介紹了以RTS為脫硫劑的濕法氧化脫硫技術(shù)在高硫煤煉焦中的實際運行效果。RTS脫硫劑脫硫效率高,不僅能脫除無機硫,還能脫除部分有機硫,析出的硫磺顆粒大且均勻。實踐證明,該脫硫工藝運行效果穩(wěn)定,凈化氣中H2S含量可控制在50~150mg/m3,可滿足高硫煤煉焦的工藝需要。
【關(guān)鍵詞】高硫煤;濕法脫硫
高硫煤的清潔利用,是在當(dāng)前環(huán)保形勢下,是炙手可熱的課題,我公司所在的內(nèi)蒙古鄂爾多斯上海廟礦區(qū),主采煤層9層煤屬高硫煤范疇,含硫量在2.5-3.5之間,我公司自有煤礦產(chǎn)能為500萬噸,為實現(xiàn)長久發(fā)展和效益最大化,公司經(jīng)多方考查和論證后決定大量使用價格較低的高硫煤,以降低生產(chǎn)成本。我公司采用的是以RTS為脫硫劑,濃氨水、Na2CO3為堿源的濕法氧化脫硫技術(shù)。
一、RTS脫硫原理
1.1 RTS簡介
RTS是近年來開發(fā)出的一種新型高效脫硫催化劑,廣泛用于工業(yè)脫除H2S及有機硫。RTS是一種酞菁鈷絡(luò)合物類脫硫催化劑,屬有機高分子化合物,是以變價金屬離子為中心離子的配位化合物,對硫化物有很強的催化氧化活性。產(chǎn)品為藍綠色或黑色晶體粉末,自然堆積密度850kg/m3,溶解度為5.41g/L(25℃),在堿液中溶解度明顯增大,不溶物小于2%m。RTS與888、ADA、PDS等脫硫催化劑相比.最大的優(yōu)點是脫硫效率高,不僅能脫除無機硫,同時能脫除部分有機硫(硫化氫脫除率可達97%,有機硫脫除率可達50%);吸氧率能達到0.016cm3/min以上,析出硫磺顆粒大而均勻,不堵塔,不腐蝕設(shè)備。
1.2 RTS的脫硫原理
RTS分為單體、二聚體、三聚體和四聚體,4種成分都有鈷離子,且居于酞菁環(huán)的中心或類中心位置,在氧化還原條件下,Co2+和Co3+的變價過程對HS-的氧化起作用,但4種成分對HS-的催化氧化作用不均等。據(jù)EHMO量化計算可知,二聚體在分子振動時,Co2+與Co3+的電荷互換速度最快,故催化效率最高。電荷傳遞途徑除分子振動方式外,還有配位體的進攻競爭方式,即通過配位活性中心(Co2+、Co3+)對HS-、S2-等離子的吸附和解吸附,可達到氧化還原的催化作用。
1.2.1堿液吸收H2S的反應(yīng)
H2S+Na2CO3=NaHS+NaHCO3
NaHS+Na2CO3=Na2S+NaHCO3
Na 2S=2Na++S2-
1.2.2 S的催化氧化
本工藝所采用的脫硫劑RTS(Ox具有攜氧能力,可以放具有強大氧化活性的原子態(tài)氧.從而迅速將體系中的S氧化成單質(zhì)硫和多硫化物:
RTS(O)x+xS2-+xH2O→RTS+xS↓+2xOH-
NaHS+NaHCO3+(x-1)S→Na2Sx+CO2↑+H2O
1.2.3 RTS的再生
RTS攜氧釋放后.通過噴射器自吸空氣或強制鼓風(fēng)供氧再生:
2RTS+O2→2RTS(O)
2RTS(O)+O2→2RTS(O)2
RTS(O)x-l+O→RTS(O)x
二、工藝說明
2.1工藝流程
從冷鼓工段來的約45℃煤氣,首先進入預(yù)冷塔冷卻至28℃左右,然后串聯(lián)進入兩座脫硫塔,與脫硫塔頂噴淋下來的脫硫液逆流接觸,以此吸收煤氣中的H2S、HCN。脫硫后,煤氣經(jīng)脫硫塔頂部脫硫液捕霧段捕集煤氣夾帶的脫硫液后送入硫銨工段。
脫硫塔中的脫硫液經(jīng)液封槽至溶液循環(huán)槽,適當(dāng)補充濃氨水和脫硫劑后用溶液循環(huán)泵送至再生塔,脫硫液經(jīng)與壓縮空氣并流再生,再生后的溶液于塔上部經(jīng)“U”型管自流入脫硫塔頂循環(huán)噴灑。再生塔內(nèi)產(chǎn)生的硫泡沫則由再生塔頂部擴大部分自流入硫泡沫槽,硫泡沫經(jīng)攪拌后送入壓濾機,生產(chǎn)硫膏外售。
三、高硫煤配入后的工藝調(diào)整
在配入高硫煤之前,我公司焦?fàn)t煤氣H2S含量在l0~12g/m3,脫硫系統(tǒng)脫硫效果可穩(wěn)定控制在20~100mg/m3,自大量高硫煤配入后,焦?fàn)t煤氣H2S含量上升在l6~18g/m3,屬行業(yè)較高水平,脫硫系統(tǒng)脫硫效果只能控制在300~500mg/m3,公司通過一系列分析,排查影響脫硫效果的因素,并逐一解決。
3.1 脫硫液的總堿度
脫硫液的總堿度指標(biāo),直接影響脫硫液與硫化氫反應(yīng)的能力,配入高硫煤之前,基本控制在0.4mol/L左右,更改配比后,總堿度明顯下降,最低達到0.25mol/L,通過大量補充Na2CO3和濃氨水,將總堿度穩(wěn)定在0.4mol/L,但發(fā)現(xiàn)脫硫效果依然不佳,由于Na2CO3的配入勞動量較大,時間較長,所以適當(dāng)提高了濃氨水的加入量,將總堿度穩(wěn)定控制在0.6mol/L左右,同時揮發(fā)氨達到8-10g/L,脫硫效果明顯增強。
3.2脫硫液的溫度
由于濃氨水的大量加入,脫硫液的揮發(fā)氨指標(biāo)升高,后續(xù)硫銨工段的產(chǎn)量也隨即增加,為了減少氨氣的揮發(fā),將脫硫液溫度由原來的36-38℃降低至32-34℃,溫度降低后,硫銨產(chǎn)量明顯下降,說明氨氣的揮發(fā)量減少,作用于脫硫的氨增多。
3.3提高再生空氣量
通過以上幾方面的調(diào)節(jié),脫硫效果明顯增強,經(jīng)過幾天的運行,效果再次變差,經(jīng)過分析,是由于再生效果沒有跟上,使得脫硫液的硫容增加,脫硫效果變差。通過將高塔再生的壓縮空氣量由原來的1800-2000m3/h,提高至2300-2500m3/h,大大增強了脫硫液的再生效果,穩(wěn)定脫硫液指標(biāo)。
3.4嚴控三鹽指標(biāo)
隨著脫硫效果的增強,脫硫系統(tǒng)逐步穩(wěn)定,但造成了硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽、硫酸鹽三鹽指標(biāo)的增加,如不加以控制,將造成堵塔的后果,所以,通過置換脫硫液,將三鹽指標(biāo)穩(wěn)定的控制在250g/L以下,保證了脫硫效果和脫硫塔的安全運行。
四、結(jié)論
由于配入高硫煤導(dǎo)致煤氣中含硫量上升,造成脫硫效果較差,通過本文敘述的一系列調(diào)整后,最終實現(xiàn)了穩(wěn)定脫硫。所以,濕法氧化脫硫工藝技術(shù),打破傳統(tǒng)束縛,對相關(guān)工藝指標(biāo)進行適用性的調(diào)整,可滿足高硫煤煉焦后焦?fàn)t煤氣的脫硫要求。
參考文獻:
[1]蔡京榮.以 RTS為催化劑的濕法氧化脫硫技術(shù).燃料與化工,[J]2010,41(2):39-41.