摘要:針對(duì)遼河油田某蒸汽驅(qū)油藏尾氣處理存在的問(wèn)題,通過(guò)調(diào)研和研究,開展了一種新的脫硫方式,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后見到好的效果。
關(guān)鍵詞:蒸汽驅(qū);尾氣;硫化氫;脫硫
前言
蒸汽驅(qū)是在一定的井網(wǎng)條件下,通過(guò)注入蒸汽將地下原油加熱,并驅(qū)到周圍生產(chǎn)井后產(chǎn)出。由于石油的特殊組分及油層加熱后溫度影響,采出的氣體(尾氣)由水蒸汽、二氧化碳、甲烷、硫化氫和其他少量氣體組成,其中硫化氫為有毒氣體,XX 塊在吞吐開發(fā)階段就有少量的硫化氫產(chǎn)生,但產(chǎn)出量相對(duì)較少。轉(zhuǎn)蒸汽驅(qū)后,隨著蒸汽的不斷注入及汽驅(qū)產(chǎn)量的不斷增加,硫化氫的產(chǎn)出逐漸增多,為現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)帶來(lái)一定的危害。因此,建立一套稠油尾氣回收利用工藝技術(shù),使尾氣變廢為寶,對(duì)于稠油蒸汽驅(qū)的生產(chǎn)具有重要的意義。
1 硫化氫分布現(xiàn)狀
XX塊蒸汽驅(qū)油井內(nèi)的平均硫化氫濃度已經(jīng)由轉(zhuǎn)驅(qū)前的89mg/m3上升到目前的796 mg/ m3,上升了近8 倍。并且部分油井硫化氫濃度已經(jīng)達(dá)到1500 mg/ m3。目前硫化氫濃度較高的油井主要集中在XX塊的主題部位[1]。隨著油井硫化氫含量的升高,生產(chǎn)系統(tǒng)的尾氣危害也隨之增大。
2.硫化氫的物理性質(zhì)及產(chǎn)生機(jī)理
硫化氫為一種無(wú)色透明,有臭雞蛋味的氣體,可溶于水,有毒,可燃,密度為1.52g/L。油井中產(chǎn)生硫化氫的主要原因:原油中硫醇、硫醚等有機(jī)硫化物在高溫下反應(yīng)生成硫化氫;地層中含硫礦物在高溫下反應(yīng)生成硫化氫;地層水中硫酸鹽還原菌在油層條件下將硫酸鹽還原成硫化氫。蒸汽驅(qū)是稠油熱采的一種主要手段。在高溫蒸汽作用下,油藏中的硫化物極易發(fā)生化合作用生成硫化氫,然后伴隨原油從井底流到地面,并從原油中釋放出來(lái)。XX 塊硫化氫的產(chǎn)生主要是高溫作用下原油中有機(jī)硫化物在高溫下反應(yīng)生產(chǎn)硫化氫。
3早期尾氣處理措施
3.1 回收燃燒
利用硫化氫的可燃性,采取套管氣回收燃燒的辦法去除硫化氫。具體方法是:在井口水套爐制作兩個(gè)火嘴,一是外來(lái)氣火嘴,二是本井套管氣火嘴。當(dāng)兩火嘴同時(shí)燃燒時(shí),由于二氧化碳含量過(guò)高(達(dá)到80%左右),套管氣火嘴易將外來(lái)氣火嘴吹滅,造成無(wú)法同時(shí)燃燒。同時(shí),燃燒后的硫磺滯留在加熱爐內(nèi),需定期清理。
3.2 堿性溶液稀釋中和
利用硫化氫呈酸性且易溶于水的物理化學(xué)性質(zhì),將尾氣排入高架罐,灌口連接管線,導(dǎo)入堿性溶液噴淋稀釋硫化氫氣體。這種方法可在一定程度上可中和硫化氫氣體,但處理不徹底,工作場(chǎng)所硫化氫氣味濃重,中和后液體進(jìn)入系統(tǒng),需二次處理。
3.3 集中回收排放
由于硫化氫密度低于空氣密度,高空排放的結(jié)果是硫化氫在院里排放地點(diǎn)處回到地面,造成地面局部地區(qū)硫化氫含量增高,易發(fā)生中毒。
以上三種處理方式,都存在較大弊病,特別是對(duì)大氣環(huán)境污染較大。
4 脫硫塔處理尾氣工藝技術(shù)
根據(jù)尾氣中各成分氣體的物理和化學(xué)性質(zhì)不同[2],通過(guò)處理工藝將各成分氣體分離和轉(zhuǎn)化,具體流程為:尾氣隨產(chǎn)出液一起進(jìn)入采油站,經(jīng)采油站分離器和空冷器處理后,脫去氣體中的水蒸氣進(jìn)入脫硫塔。經(jīng)過(guò)脫硫處理脫硫后進(jìn)入處理廠,分離出干冰和天然氣。脫硫塔內(nèi)藥回收處理提取硫磺。最終使蒸汽驅(qū)井伴生的具有污染性的尾氣變成了具有商業(yè)價(jià)值的硫磺、干冰和天然氣。
干法脫硫技術(shù)所使用的固體脫硫劑包括氧化鐵、泡沸石和分子篩等,其原理主要是脫硫劑中的堿性物質(zhì)(如氧化鐵)與H2S(酸性)反應(yīng)生成硫化物和水,從而脫出H2S。
化學(xué)反應(yīng)方程式:
2Fe(OH)3·XH2O+3H2S=Fe2S3·XH2O+6H2O(脫硫)
Fe2O3·XH2O+3H2S=Fe2S3·XH2O+3H2O(脫硫)
Fe2S3=2FeS+S(大部分分解)
XX塊共有23個(gè)基層站,根據(jù)油井及基層站分布以及各站產(chǎn)氣量的大小,建立了脫硫點(diǎn)8個(gè),共計(jì)32個(gè)脫硫塔。處理后的氣體硫化氫含量均達(dá)到國(guó)家規(guī)定的小于10mg/m3。
對(duì)干法脫硫應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)歸納,具有以下特點(diǎn):
(1)干法脫硫技術(shù)具有工藝簡(jiǎn)單、方便靈活、便于實(shí)施、一次性投資少的優(yōu)勢(shì)。
(2)脫硫精度高,能使脫硫后的天然氣中的硫化氫含量小于10mg/m3。
(3)干法脫硫技術(shù)便于操作,脫硫裝置只是固定的脫硫塔,無(wú)需增加額外的操作人員。
(4)成本低,XX塊處理天然氣脫硫成本不超過(guò)0.3元/m3。
(5)脫硫后藥品進(jìn)處理后,可重復(fù)使用。
5 脫硫藥劑投放量匹配
更換塔內(nèi)脫硫劑為每半年一次,脫硫劑在下次換藥前,其活性會(huì)不斷下降,這時(shí)脫硫塔在轉(zhuǎn)化硫化氫時(shí),使后期處理尾氣能力下降,轉(zhuǎn)化率降低,通過(guò)實(shí)驗(yàn)制定合理配比脫硫劑的投入量。
實(shí)驗(yàn)機(jī)理為:過(guò)量的乙酸鋅溶液吸收氣樣中的硫化氫,生成硫化鋅沉淀(反應(yīng)式:H2S+Zn(Ac)2=ZnS+2HAc),然后加入碘溶液氧化生成的硫化鋅,剩余的碘用硫代硫酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定測(cè)量硫化氫的濃度[3]。
通過(guò)采用不同配比實(shí)驗(yàn)計(jì)算硫化氫轉(zhuǎn)化率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在藥劑量為63Kg/1000m3時(shí),轉(zhuǎn)化率到達(dá)96%的峰值,藥劑量繼續(xù)加大,轉(zhuǎn)化率沒有明顯變化,因此,確定加藥量為62Kg/1000m3進(jìn)行最廣應(yīng)用。
6二氧化碳、天然氣和硫磺回收
利用二氧化碳和天然氣的臨界壓力不同,將除去硫化氫氣體經(jīng)過(guò)壓縮,可將二氧化碳轉(zhuǎn)化成干冰,預(yù)計(jì)年回收干冰3.87萬(wàn)噸,天然氣收集后進(jìn)入系統(tǒng)。處理脫硫藥劑,將濾出的硫磺通過(guò)熔硫裝置提取純度較高的硫磺,可作為產(chǎn)品銷售。
7 結(jié)論
(1)該項(xiàng)工藝技術(shù),有效的治理了蒸汽驅(qū)尾氣污染問(wèn)題,對(duì)比以往的處理方法,工藝簡(jiǎn)單、方便靈活、便于實(shí)施,轉(zhuǎn)化率可達(dá)95%以上。
(2)通過(guò)處理廠對(duì)脫硫氣體的處理,可以將脫硫氣體分離出天然氣和干冰,脫硫后藥品可重復(fù)使用。
(3)優(yōu)化脫硫藥劑優(yōu)化配比,最終確定單塔脫硫劑合理投加量為處理1000m3氣加入62kg。
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[3] 張方禮,趙洪巖.遼河油田稠油注蒸汽開發(fā)技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2007:99 ~100.
作者簡(jiǎn)介:
劉軍(1978.10—),男,工程師,2004年畢業(yè)于東北師范大學(xué)“公司管理”專業(yè),2005年畢業(yè)于華東石油大學(xué)“石油工程”專業(yè),現(xiàn)從事油氣田開發(fā)和管理工作。