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300 MW循環(huán)流化床鍋爐高溫結(jié)焦與落煤管堵塞事故原因分析

2020-09-08 09:28:20徐振偉
應(yīng)用能源技術(shù) 2020年8期
關(guān)鍵詞:煤口煤管風(fēng)帽

徐振偉

(中國(guó)華電集團(tuán)白音華金山發(fā)電有限公司,錫林郭勒盟 026000)

0 引 言

當(dāng)前,燃煤機(jī)組尤其是流化床機(jī)組受上游煤價(jià)影響,發(fā)電成本居高不下,各燃煤機(jī)組紛紛尋求低成本劣質(zhì)替代燃料,如生物秸稈、污泥、煤泥、高爐燃?xì)獾?。其中污泥、煤泥若進(jìn)行適當(dāng)脫水后可使用鍋爐原有給煤系統(tǒng)送入鍋爐燃燒[1]。循環(huán)流化床鍋爐由于其流態(tài)化燃燒方式,可燃用不同類(lèi)型燃料,但相應(yīng)給煤系統(tǒng)必須進(jìn)行升級(jí)改造[2]。以下就某電廠摻燒低含水率煤泥導(dǎo)致鍋爐高溫結(jié)焦與緊急停運(yùn)進(jìn)行溯源分析,進(jìn)而說(shuō)明給煤系統(tǒng)升級(jí)改造必要性。

1 高溫結(jié)焦與鍋爐非停

近期,某電廠300 MW循環(huán)流化床鍋爐(型號(hào):DG1058/17.5-Ⅱ 1)在運(yùn)行過(guò)程中突然出現(xiàn)床溫過(guò)低、床壓過(guò)高、流化無(wú)法維持等異常現(xiàn)象,鍋爐被迫進(jìn)入緊急停爐檢查狀態(tài)。停爐放料后,技術(shù)人員通過(guò)人孔門(mén)發(fā)現(xiàn)鍋爐內(nèi)部有結(jié)焦現(xiàn)象。進(jìn)入鍋爐后發(fā)現(xiàn)爐膛床面上層有大量結(jié)焦產(chǎn)物,體積大小不一,主要集中在鍋爐左側(cè),如圖1所示。

2 原因排查及重點(diǎn)分析

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,焦塊均為高溫焦,循環(huán)流化床鍋爐高溫焦生成原因主要分為以下4點(diǎn):

(1)急劇給煤,導(dǎo)致給煤口附近煤料燃燒不充分,高溫結(jié)焦;

(2)風(fēng)帽大量脫落,布風(fēng)板阻力過(guò)低,鍋爐底渣逐漸在在風(fēng)帽附近結(jié)焦,最終堵塞風(fēng)眼;

(3)在降負(fù)荷過(guò)程中,一次風(fēng)量降低過(guò)快,返料不穩(wěn),最終導(dǎo)致鍋爐爐膛結(jié)焦;

(4)冷渣機(jī)故障,鍋爐床壓急劇上升,可能存在結(jié)焦現(xiàn)象。

為摸清高溫結(jié)焦的主要成因,現(xiàn)場(chǎng)人員直接刨開(kāi)風(fēng)帽附近床料,現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),鍋爐風(fēng)帽附近床料松軟,無(wú)結(jié)焦塊,風(fēng)帽風(fēng)眼無(wú)堵塞現(xiàn)象,爐膛風(fēng)帽可正常安裝及拆卸,如圖2所示。因此,可判斷風(fēng)帽并非結(jié)焦現(xiàn)象的成因。若是由風(fēng)帽導(dǎo)致結(jié)焦,結(jié)焦應(yīng)由風(fēng)帽向上結(jié)焦,風(fēng)帽眼均會(huì)被堵塞卡死。

為分析排除其它結(jié)焦因素,技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取停爐前運(yùn)行數(shù)據(jù),經(jīng)逐一觀察給煤量、負(fù)荷、床壓、一次風(fēng)量、床溫等項(xiàng)的時(shí)間曲線(xiàn),發(fā)現(xiàn)床壓無(wú)大幅度波動(dòng)現(xiàn)象,可排除冷渣機(jī)故障起因;發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量及返料壓力均無(wú)明顯波動(dòng),可排除鍋爐返料不穩(wěn)起因。

觀察鍋爐停爐前5小時(shí)給煤曲線(xiàn),如圖3所示,可發(fā)現(xiàn)鍋爐給煤量波動(dòng)十分劇烈,而此時(shí)機(jī)組負(fù)荷基本維持不變,因此初步分析由給煤系統(tǒng)波動(dòng)劇烈引發(fā)鍋爐高溫結(jié)焦非停。

3 落煤管堵煤現(xiàn)象

根據(jù)初步分析結(jié)果,技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)勘查鍋爐給煤系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)鍋爐輸煤系統(tǒng)堵塞十分嚴(yán)重,爐前煤倉(cāng)、給煤皮帶均有大量燃煤漏出,最終排查原因發(fā)現(xiàn)落煤管堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重,落煤不暢導(dǎo)致?tīng)t前煤倉(cāng)及給煤皮帶均堵塞泄漏,如圖4所示。

該鍋爐配置8臺(tái)給煤機(jī)及給煤口,由于落煤管堵塞,8個(gè)給煤量長(zhǎng)時(shí)間有4個(gè)處于輪換檢修模式,堵塞嚴(yán)重時(shí),鍋爐僅有左側(cè)兩個(gè)給煤系統(tǒng)可正常投運(yùn)。該現(xiàn)象直接導(dǎo)致鍋爐給煤嚴(yán)重不均,同時(shí)由于系統(tǒng)頻發(fā)切換,鍋爐給煤量存在劇烈的波峰及波谷,直接導(dǎo)致鍋爐落煤口附近形成高溫焦塊,最終迫使鍋爐緊急停運(yùn)。停爐后,技術(shù)人員也檢查了鍋爐內(nèi)落煤口狀態(tài),如圖5所示,高溫焦塊已完全堵塞落煤口,撥煤風(fēng)已無(wú)法發(fā)揮作用。

4 煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果

該循環(huán)流化床鍋爐落煤管采用扁平方形外殼,傾斜角度為65°,相比于大直徑圓形落煤管,該類(lèi)型落煤管主要適用于低含水率煤種?,F(xiàn)場(chǎng)取樣入爐煤種后進(jìn)行工業(yè)分析及元素分析,結(jié)果見(jiàn)表1,為便于對(duì)比同時(shí)列入鍋爐設(shè)計(jì)煤種。

表1 煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果

分析表1數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn),入爐煤種相較設(shè)計(jì)煤種含水率由12%增加至24.9%,同比增加約100%,煤中灰分由44.42%降至18.1%,同比降低59.2.%。入爐煤種變化較大,而鍋爐給煤系統(tǒng)尚不適應(yīng)該類(lèi)型燃煤。實(shí)際詢(xún)問(wèn)得知,電廠為降低燃料成本,在燃煤中摻入大量低含水率(約30%)煤泥,直接導(dǎo)致燃料水分變化較大。

綜合分析可得,煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種導(dǎo)致該循環(huán)流化床鍋爐高溫結(jié)焦與非計(jì)劃停運(yùn)。

5 結(jié)束語(yǔ)

經(jīng)過(guò)溯源分析可得,循環(huán)流化床鍋爐高溫結(jié)焦與煤質(zhì)變化直接相關(guān)。因此,盡管循環(huán)流化床鍋爐本體燃料適應(yīng)性較強(qiáng),但若相配套的燃料配給系統(tǒng)無(wú)法提高煤種適應(yīng)性,循環(huán)流化床鍋爐也無(wú)法適應(yīng)各類(lèi)型煤種。因此,提升給煤系統(tǒng)燃料適應(yīng)性對(duì)于燃煤機(jī)組十分重要,相對(duì)應(yīng)給煤線(xiàn)改造及落煤管改造市場(chǎng)前景廣闊。

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