楊宗義
(山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 技術(shù)中心, 山西 太原 030024)
隨著采煤機(jī)械化程度的提高,入洗原煤中末煤的含量越來(lái)越多,-6 mm粉煤甚至達(dá)到50%以上[1-2]. 對(duì)于動(dòng)力煤分選,末煤全粒級(jí)入洗不僅增加了生產(chǎn)成本,而且給煤泥水處理系統(tǒng)帶來(lái)很大壓力。因此,研究原煤脫粉的煤泥減量化工藝,可以從源頭上減少末煤進(jìn)入分選系統(tǒng),降低煤泥水系統(tǒng)中的細(xì)泥含量,對(duì)改善細(xì)泥含量大導(dǎo)致的煤泥水難處理現(xiàn)狀有重要的意義。
目前原煤脫粉工藝極為簡(jiǎn)單,一般是將篩下小于6.0/3.0 mm的脫粉原煤全部回?fù)街辆寒a(chǎn)品中[3-5],該工藝僅適用于原煤中粉煤含量不高的選煤廠,對(duì)粉煤含量大的選煤廠并不適用[6]. 以官地選煤廠為實(shí)例,建立高粉煤含量的原煤脫粉入洗模型,結(jié)合該廠煤質(zhì)條件和分選工藝,通過(guò)模型計(jì)算得出合理的原煤脫粉入洗方案,對(duì)高粉煤含量的原煤脫粉入洗有重要的借鑒意義。
官地選煤廠是入洗能力為3.0 Mt/a的礦井型選煤廠,產(chǎn)品主要為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤,同時(shí)還生產(chǎn)噴吹煤。原煤中50~1 mm采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.25 mm采用TBS分選,-0.25 mm采用浮選柱分選。入洗原煤的粉煤含量極大,-6 mm含量在50.00%以上。同時(shí),由于廠區(qū)空間有限,一段、二段濃縮機(jī)的直徑僅為22 m和15 m,而且尾煤壓濾只有3臺(tái)快開式隔膜壓濾機(jī),煤泥水系統(tǒng)的處理能力嚴(yán)重不足。因此,有必要研究適合該廠高粉煤含量的原煤脫粉入洗工藝,以減少系統(tǒng)中的煤泥含量。
官地選煤廠要求精煤產(chǎn)品發(fā)熱量大于6 000 kcal/kg,水分小于13.00%,灰分小于14.00%. 隨著弛張篩和交叉篩相繼研制成功,原煤選前進(jìn)行6 mm或3 mm脫粉工藝得以實(shí)現(xiàn),因此主要研究6 mm和3 mm脫粉工藝。官地選煤廠原煤篩分試驗(yàn)結(jié)果見表1,原煤各粒級(jí)浮沉組成見表2.
表1 原煤篩分試驗(yàn)表
表2 原煤各粒度級(jí)浮沉組成表
由表1,2可知,若采用6 mm脫粉工藝,則產(chǎn)率為58.00%、灰分為24.89%的粉煤全部回?fù)骄寒a(chǎn)品,50~6 mm原煤在分選為1.51 g/cm3時(shí),精煤產(chǎn)品灰分最低為22.39%,灰分過(guò)高無(wú)法滿足發(fā)熱量要求。同理,若采用3 mm脫粉工藝,50~3 mm原煤分選密度在1.55 g/cm3時(shí),精煤產(chǎn)品灰分最低為22.01%,同樣無(wú)法滿足發(fā)熱量要求。綜上可知,該選煤廠粉煤含量高,脫粉原煤全部回?fù)骄寒a(chǎn)品的脫粉工藝不可行。
2.2.1高粉煤含量的原煤脫粉入洗模型
部分脫粉原煤回?fù)骄汗に嚨年P(guān)鍵就是尋找最佳脫粉粒度、粉煤回?fù)奖壤头诌x工藝參數(shù),因此可以看做是不同粒級(jí)原煤在不同分選方式、不同分選工藝參數(shù)下的合理配洗。
因此,建立了高粉煤含量的原煤脫粉入洗模型,以不同粒級(jí)煤配洗的總精煤產(chǎn)率最大為目標(biāo)函數(shù),以最終精煤的指標(biāo)要求為約束條件,建立目標(biāo)模型如下:
MaxF(x)=λ1γ1(1-β)+λ2γ2(1-β)+
…λnγn(1-β)+γ1β+γ2β+…γnβ
(1)
式中:
λn—第n個(gè)粒級(jí)煤的分選產(chǎn)率;
γn—原煤中第n個(gè)粒級(jí)煤的含量;
β—粉煤摻入比例。
其中,約束條件具體表現(xiàn)為灰分指標(biāo),轉(zhuǎn)換為數(shù)學(xué)模型如下:
(2)
式中:
An—第n個(gè)粒級(jí)原煤分選后精煤的灰分,%;
A′n—原煤中第n個(gè)粒級(jí)煤的灰分,%.
2.2.2最終精煤灰分
由于部分脫粉原煤回?fù)骄寒a(chǎn)品,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致精煤水分降低,為保證精煤發(fā)熱量不變,可適當(dāng)提高精煤產(chǎn)品的灰分。
官地選煤廠精煤產(chǎn)品水分每降低1%,發(fā)熱量提高86 kcal/kg,灰分每提高1%,發(fā)熱量降低97 kcal/kg. 可見,水分每降低1%,最終精煤灰分可相應(yīng)提高0.88%. 由生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)可知,最終精煤產(chǎn)率在60%左右,則各粒度級(jí)粉煤摻入后對(duì)最終精煤灰分影響的計(jì)算公式如下:
(3)
式中:
ΔA—最終精煤灰分增量;
κ—各粒級(jí)粉煤洗選前后水分之差。
為簡(jiǎn)單計(jì)算,假設(shè)洗選前后6~3 mm水分不變,3~1 mm差值為3%,1~0.25 mm差值為7%,-0.25 mm差值為15%,根據(jù)式(3)計(jì)算了不同粉煤摻入比例的最終精煤灰分指標(biāo),見表3.
由表3可知,隨著原煤摻入比例的提高,最終精煤灰分不斷提高,當(dāng)粉煤摻入比例為20%、25%和30%時(shí),最終精煤灰分分別提高到15.24%、15.56%和15.87%.
表3 不同粉煤摻入比下最終精煤灰分指標(biāo)表
2.2.3脫粉工藝可行性分析
根據(jù)模型的需要,由表2中各粒級(jí)浮沉資料建立了浮物曲線、密度曲線的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過(guò)擬合得到的分選密度-精煤產(chǎn)率、精煤產(chǎn)率-灰分曲線方程分別見表4,5.
表4 分選密度-精煤產(chǎn)率擬合方程表
表5 精煤產(chǎn)率-精煤灰分?jǐn)M合方程表
該選煤廠煤泥浮選采用的是兩臺(tái)浮選柱組成的兩段分選工藝,浮選灰分和浮精產(chǎn)率比較固定,一般精煤灰分為10.00%左右,產(chǎn)率為66.00%左右。
該研究采用優(yōu)化計(jì)算軟件Lingo(Linear Interactive and General Optimizer)求解粉煤摻入比例為20%、25%和30%的洗選方案,求解結(jié)果見表6,表7.
表7 3 mm脫粉工藝各分選指標(biāo)和結(jié)果對(duì)比表
由表6可知,為滿足最終精煤的發(fā)熱量需求,當(dāng)原煤采用6 mm脫粉工藝,粉煤摻入比例為20%時(shí),最終精煤產(chǎn)率為58.93%,比選前不脫粉工藝產(chǎn)率降低0.76%,且隨著粉煤摻入增加,最終精煤產(chǎn)率不斷降低,脫粉方案不可行。若減小粉煤摻入比例到20%以下,則失去原煤脫粉的意義??梢?,在最終精煤發(fā)熱量為6 000 kcal/kg時(shí),原煤采用6 mm脫粉工藝會(huì)使最終精煤產(chǎn)率下降,脫粉方案不可行。
表6 6 mm脫粉工藝各分選指標(biāo)和結(jié)果對(duì)比表
由表7可知,為滿足最終精煤的發(fā)熱量需求,當(dāng)原煤采用3 mm脫粉方案,粉煤摻入比例為20%時(shí),最終精煤產(chǎn)率為60.39%,比選前不脫粉工藝產(chǎn)率提高0.70%;粉煤摻入比例提高到25%時(shí),最終精煤產(chǎn)率為60.54%,比選前不脫粉工藝產(chǎn)率提高0.85%;繼續(xù)提高粉煤摻入比例到30%,最終精煤產(chǎn)率反而下降到60.37%. 可見,在最終精煤發(fā)熱量為6 000 kcal/kg時(shí),原煤采用3 mm脫粉方案會(huì)使最終精煤產(chǎn)率上升,且粉煤摻入為25%時(shí),最終精煤產(chǎn)率最高,脫粉方案可行。此時(shí),精煤產(chǎn)率為60.54%,灰分為15.87%,重選密度為1.56 g/cm3,TBS分選密度為1.63 g/cm3,浮選精煤灰分為10.00%.
針對(duì)官地選煤廠原煤中粉煤含量高,6/3 mm脫粉原煤不能全部回?fù)骄寒a(chǎn)品的問(wèn)題,提出部分脫粉原煤回?fù)阶罱K精煤的工藝,建立了高粉煤含量的原煤脫粉入洗模型,并結(jié)合選煤廠現(xiàn)有分選工藝進(jìn)行了計(jì)算。計(jì)算結(jié)果表明,精煤發(fā)熱量要求為6 000 kcal/kg時(shí),原煤采用6 mm脫粉工藝會(huì)導(dǎo)致精煤產(chǎn)率下降,脫粉方案不可行;采用3 mm脫粉工藝時(shí)最終精煤產(chǎn)率上升,且粉煤摻入比例為25%時(shí),最終精煤產(chǎn)率最高為60.54%,比選前不脫粉工藝提高0.85%,脫粉方案可行。該工藝對(duì)煤質(zhì)變化的適應(yīng)性強(qiáng),能最大程度地提高粉煤摻入精煤的比例,減輕了煤泥水處理壓力,提高了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。