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丘陵污水處理工藝優(yōu)化技術(shù)研究與應(yīng)用

2020-09-10 07:22沈克兵
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年4期
關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化成本

沈克兵

關(guān)鍵詞:成本;超標(biāo);工藝優(yōu)化;絮凝沉降

1 水質(zhì)不達(dá)標(biāo)危害

丘陵油田是一個典型的低孔低滲油田,儲層平均孔隙度13.7%,平均滲透率l4.1×10-3μm2,孔隙度變化差異小,滲透率差異大,對注入水水質(zhì)有很高要求,從表1可以看出,裝置細(xì)菌含量、粒徑中值等指標(biāo)均得到有效控制,但是關(guān)鍵指標(biāo)懸浮物及含油超標(biāo),不合格水質(zhì)注入會堵塞油藏,主要體現(xiàn)在懸浮物固體堵塞及乳化油的賈敏效應(yīng)[1],地層堵塞會造成地層吸水能力下降,影響水驅(qū)動用程度速度,造成對應(yīng)油井減產(chǎn)。

由于注水井吸水能力下降,同期用于改善注水井吸水能力的解堵措施,如注水井酸洗、酸化等措施增注的工作量會有一定幅度上升,2015年用于丘陵油田注水井解堵措施將近60井次,解堵費用達(dá)到了900萬元,增加了采油廠運行成本。

2 水質(zhì)不達(dá)標(biāo)原因分析

為研究丘陵污水處理系統(tǒng)懸浮物、含油超標(biāo)及運行成本高的原因,我們從兩方面分析研究:一是從源頭尋找超標(biāo)原因,利用水質(zhì)化驗分析方法[2],對丘陵聯(lián)合站集輸系統(tǒng)來水和干化池的回調(diào)水進(jìn)行取樣,化驗來水組份,進(jìn)行定性定量評價;二是從污水處理設(shè)備及工藝查找原因,采用節(jié)點耦合評價方法,對丘陵聯(lián)合站兩套污水處理裝置各關(guān)鍵節(jié)點工藝效率進(jìn)行評價,最終確定丘陵污水處理系統(tǒng)水質(zhì)超標(biāo)、運行成本高的主要影響因素。

2.1 來水水質(zhì)分析評價

對丘陵污水站水源進(jìn)行取樣化驗,主要測試指標(biāo)有離子含量、pH值、溫度、硫化物、含氧量、侵蝕性二氧化碳含量以及硫酸鹽還原菌[3]含量。

根據(jù)現(xiàn)場運行及化驗分析,得出結(jié)果:丘陵污水站接收水源復(fù)雜,水質(zhì)對系統(tǒng)沖擊影響較大。丘陵干化池運行工藝嚴(yán)重影響回調(diào)水質(zhì)及聯(lián)合站日常生產(chǎn)運行,會增加污水處理管控難度,節(jié)點單元的排泥、收油、反洗周期需不定期調(diào)整,影響裝置處理效率,從而增加水質(zhì)化驗檢測費用及藥劑投加費用。

2.2 工藝現(xiàn)狀分析評價

采用節(jié)點耦合評價方法[4],對丘陵聯(lián)合站兩套污水處理裝置的500方接收罐、400方斜管除油罐、隔油池、調(diào)節(jié)池、生化池、緩沖池、過濾器等各關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行水質(zhì)化驗分析、運行維護(hù)效益評價,主要測試指標(biāo)有懸浮物含量、含油、操控點、維護(hù)費用。

評價結(jié)果:兩套污水處理裝置控制點多,年檢維護(hù)費用高,其中物化裝置節(jié)點機(jī)雜及含油處理效率極低,平均不足50%,生化裝置機(jī)雜及含油去除率踏線達(dá)標(biāo)。

3 工藝優(yōu)化研究

3.1 增設(shè)預(yù)處理單元

停用物化處理系統(tǒng),單獨運行生化處理裝置完全可以滿足油田污水處理需求。通過修舊利廢,將物化處理裝置的兩具500方接收罐和兩具400方斜管除油罐進(jìn)行流程改造,接入生化系統(tǒng)前端,作為生化裝置預(yù)處理單元,并在500方接收罐投加藥劑進(jìn)行油水沉降預(yù)處理,除去部分雜質(zhì)、上部污油,提高來水穩(wěn)定性,降低下游生化管控難度。

3.2 污水回調(diào)工藝改進(jìn)

優(yōu)化回調(diào)水系統(tǒng)節(jié)點單元池工藝:①新增5#池泄水口,對作業(yè)洗井污水進(jìn)行水質(zhì)化驗檢測,水體透亮、水質(zhì)合格的污水直接排至5#回調(diào)池,降低干化池泄水壓力,減少無效沉降時間,提高回調(diào)污水能力;②在1#、2#、4#池加設(shè)防爆羅茨泵,保持各級沉降池流水暢通,恢復(fù)單元池功能;③新增末級沉降池4#池至氧化塘流程,形成二次沉降,延長沉降時間,保證回調(diào)水質(zhì)。

3.3 提高細(xì)菌活性,增強(qiáng)除油效率

對生化池微生物進(jìn)行溫度影響活性[5]評價,從培養(yǎng)血現(xiàn)場效果,25℃-35℃的微生物手感柔順光滑,顏色發(fā)黃有光澤,活性很好;20℃-25℃與35℃-45℃度之間的微生物,手感粗雜含沙,顏色發(fā)黑發(fā)暗。經(jīng)過水質(zhì)化驗檢測,25℃-35℃的微生物除油率將近100%,而20℃-25℃與35℃-45℃度之間的微生物除油率不足85%。

對此本文做了兩個方面的改進(jìn)與優(yōu)化:根據(jù)熱量計算公式,通過確定回調(diào)水量,對回調(diào)水工藝進(jìn)行改進(jìn),利用回調(diào)水中和三相來水溫度,確保生化池進(jìn)口水溫保持在25℃到35℃之間,但是現(xiàn)場操控難度比較大;第2個改進(jìn),對采油處理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化:將原先對三相一級加熱流程改至三相二級,將三相一級分離后的大部分水直接排至污水處理系統(tǒng),從而確保原頭的三相來水溫度保持在25℃到35℃之間,提高細(xì)菌活性,增強(qiáng)生化池含油去除效率。

4 優(yōu)化藥劑配比

對三相來水、生化池出口分別進(jìn)行取樣化驗分析,優(yōu)選出接收罐及沉淀池最佳藥劑配比。將水樣置于500mL燒杯中,按實驗方案加入PAC,以200r/min攪拌5min;然后加入PAM,以100r/min攪拌5min,靜置30min測上層水的濁度,優(yōu)先選取不同PAC濃度進(jìn)行試驗,確定PAC最佳濃度后,進(jìn)行PAM濃度實驗。最終接收罐最佳配比:30 ppm混凝劑+0.15 ppm絮凝劑[6],沉淀池藥劑配比:180 ppm混凝劑+1.6ppm絮凝劑+100ppm氧化型殺菌劑。

5 現(xiàn)場效果評價

通過停用物化系統(tǒng),增設(shè)來水預(yù)處理單元,實施回調(diào)水工藝優(yōu)化,實現(xiàn)了站外來水的穩(wěn)定,提高了系統(tǒng)管控強(qiáng)度,降低了污水處理運行維護(hù)成本;重點利用調(diào)節(jié)生化池進(jìn)水溫度,提高細(xì)菌活性,實現(xiàn)除油100%控制;針對站內(nèi)各單元的懸浮物處理效率分析評價,開展絮凝處理配方優(yōu)化研究,優(yōu)選出接收罐、沉淀池最佳藥劑配比。

方案實施后,丘陵污水處理站出口水質(zhì)由平均8.2mg/L下降至2.1mg/L,含油降至0mg/L,實現(xiàn)了裝置出口水質(zhì)滿足《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)》要求。

6 結(jié)論

①通過節(jié)點耦合分析方法對系統(tǒng)關(guān)鍵節(jié)點單元進(jìn)行工藝效率和運行維護(hù)效益評價,為系統(tǒng)優(yōu)化措施研究提供指導(dǎo);

②通過停用物化系統(tǒng),修舊利廢,增設(shè)預(yù)處理單元,提高了來水穩(wěn)定性,降低了來水水質(zhì)對后續(xù)流程的沖擊;提高了污水處理系統(tǒng)管控強(qiáng)度,形成了丘陵接收罐、沉淀池、過濾器的排泥、收油、反洗周期制度;

③回調(diào)水工藝及加熱爐工藝流程改造,提高了系統(tǒng)運行保障能力,保證了回調(diào)水質(zhì),實現(xiàn)了來水溫度穩(wěn)定在30℃的要求,提高了系統(tǒng)除油效率;

④室內(nèi)藥劑評價研究為丘陵污水處理系統(tǒng)現(xiàn)場加藥方案的優(yōu)化提供參考。

參考文獻(xiàn):

[1]楊文博.稠油注水井解堵增注技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2018,038(019):152-153.

[2] SY/T5329-2012.碎屑巖油藏注水水質(zhì)分析方法[S].北京:國家能源局,2012.

[3]沈琛.油田污水處理工藝技術(shù)新進(jìn)展[M].北京:中國石化出版社,2008.

[4]張曉龍,張煜,屈撐囤劉麗等.長慶油田池46聯(lián)合站采油污水回注處理實驗研究[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2011(03).

[5]呂慧超,左巖.油田回注水處理技術(shù)及其發(fā)展趨勢.工業(yè)用水與廢水,2009,28(04):13-15.

[6]毛翠玲.油田聯(lián)合站污水處理工藝及優(yōu)化[J].石化技術(shù),2019(01).

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