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濕法煙氣脫硫漿液TDS調(diào)控實(shí)驗(yàn)研究

2020-09-10 07:22孟維亮華繼洲王慧興

孟維亮 華繼洲 王慧興

摘 要:某廠利用工業(yè)廢水作為濕法煙氣脫硫漿液TDS調(diào)控原料廢水,為了解決的濾液水TDS濃度過(guò)高、脫硫廢水處理難度增大的問(wèn)題,開(kāi)展實(shí)驗(yàn)研究。對(duì)該廠脫硫?yàn)V液水成分進(jìn)行測(cè)定,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)對(duì)濾液水中TDS進(jìn)行沉淀,設(shè)計(jì)濾液水回用工藝,并結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)提出脫硫廢水零排放技術(shù)方案。結(jié)果表明,濾液水中TDS主要成分為SO42-、Cl-、Na+、Mg2+、K+、Ca2+等,這六種物質(zhì)占漿液中可溶性固體總量的92.8%;用Ca(OH)2對(duì)滲濾液中的SO42-進(jìn)行沉淀測(cè)試,確定了SO42-沉淀的最佳反應(yīng)條件,沉淀試驗(yàn)結(jié)果表明,在試驗(yàn)溫度為20℃,反應(yīng)時(shí)間50min,投料比1.6:1時(shí),Ca(OH)2對(duì)滲濾液中的SO42-沉淀效率效果最好,沉淀效率高達(dá)85%。利用本文提出的工藝方法,該廠增設(shè)沉淀池可以對(duì)濾液水進(jìn)行回用,實(shí)現(xiàn)對(duì)工廠滲濾液廢水達(dá)標(biāo)排放。

關(guān)鍵詞:脫硫漿液;TDS調(diào)控;SO42-;沉淀實(shí)驗(yàn);廢水零排放

0 引言

火力發(fā)電行業(yè)石灰石--石膏濕法煙氣脫硫(FGD,F(xiàn)lue Gas Desulfurization)產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,處理難度較高[1],產(chǎn)生的廢水呈弱酸性,懸浮物和可溶解性固體總量較高,且重金屬超標(biāo),對(duì)處理技術(shù)要求較高[2],處理費(fèi)用較高,受到廣泛關(guān)注[3]。尤其對(duì)于火電廠中水系統(tǒng)回用脫硫塔、白泥/電石渣/鋼渣濕法煙氣脫硫、含堿工業(yè)廢水脫硫的FGD系統(tǒng),其廢水水質(zhì)更為復(fù)雜。

本文對(duì)脫硫漿液成分進(jìn)行測(cè)定,改進(jìn)工藝對(duì)脫硫漿液進(jìn)行處理,對(duì)處理后的漿液進(jìn)行回用,通過(guò)當(dāng)前市場(chǎng)上常見(jiàn)的對(duì)脫硫廢水處理工藝進(jìn)行分析,提出脫硫廢水的處理方法。

1 脫硫漿液成分測(cè)定

真空皮帶機(jī)脫除處理后濾液水中總懸浮固體(Total suspended solid,TSS)質(zhì)量濃度為11 932mg/L,在正常范圍內(nèi),但溶解性總固體(TDS)質(zhì)量濃度可達(dá)90 340mg/L,遠(yuǎn)高于常規(guī)脫硫廢水的濃度。

脫硫漿液TDS主要的污染成分是硫酸根離子(SO42-)、氯離子(Cl-)、鈉離子(Na+)、鎂離子(Mg2+)、鉀離子(K+)、鈣離子(Ca2+)等,且占比高達(dá)92.8%,其中以硫酸根離子的占比最高,約為T(mén)DS總量的69%。

真空皮帶機(jī)脫除處理后濾液水中氯離子濃度為3000mg/L,

遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于石灰石--石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)對(duì)氯離子的排放限值。

考慮對(duì)廢水中硫酸鹽進(jìn)行脫除,實(shí)現(xiàn)滲濾水的再生利用,并通過(guò)廢水處理后用于制漿工藝,在塔外沉淀硫酸鹽,完成塔外脫硫過(guò)程,排出的廢水經(jīng)過(guò)試驗(yàn)設(shè)計(jì)的脫硫蒸發(fā)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)該工廠的硫酸根離子的沉淀去除。

2 實(shí)驗(yàn)原理

當(dāng)前對(duì)工業(yè)廢水中的硫酸根(SO42-)進(jìn)行脫除時(shí)通常會(huì)選用BaCl2溶液,但BaCl2在脫除SO42-的同時(shí)會(huì)給廢水中引入Cl-,難以使污染成分全部去除。且BaCl2費(fèi)用較高,脫硫廢水產(chǎn)生量較大,處理費(fèi)用也會(huì)大大提高,且Ba屬于重金屬,容易帶來(lái)重金屬二次污染,也使后續(xù)脫硫廢水治理成本提高。經(jīng)觀察,該工廠生產(chǎn)廢水Mg2+較多,可以借助

Ca(OH)2對(duì)廢水中的Mg2+實(shí)現(xiàn)沉淀脫除,且還能沉淀部分Na+、K+。

溶度積是指難溶解的電解質(zhì)在一定溫度下會(huì)達(dá)成溶解平衡,通常用飽和溶液中的離子濃度的冪乘積表達(dá),通常用KSP表示溶度積,用其表示電解質(zhì)在溶劑中的溶解能力。在25℃時(shí),Ca(OH)2溶液KSP①/KSP②=0.102,KSP①/KSP③=4.18×105時(shí),達(dá)到溶解平衡,此時(shí)溶液中大部分為Ca(OH)2。

3 實(shí)驗(yàn)藥品與方法

3.1 實(shí)驗(yàn)藥品與裝置

實(shí)驗(yàn)廢水置于500mL燒杯作為反應(yīng)裝置;

磁力攪拌器型號(hào)為DF-101S(集熱恒溫加熱設(shè)備,溫度調(diào)控范圍在20-80℃);

抽濾裝置采用0.45μm的水相微孔濾膜;

慢速定量濾紙;

實(shí)驗(yàn)用水用實(shí)驗(yàn)所用水為超純水,采用高純水制備機(jī)制備;

實(shí)驗(yàn)藥劑氫氧化鈣(Ca(OH)2)的純度為95%,無(wú)水硫酸鈉(Na2SO4)、硫酸鎂(MgSO4)、硫酸鉀(K2SO4)純度均≥99.0%。

3.2 實(shí)驗(yàn)方法

按照溶液配制方法分別配制250mL 0.5mol/L的硫酸鈉(Na2SO4)溶液、硫酸鎂(MgSO4)溶液和硫酸鉀(K2SO4)溶液,并分別置于500mL燒杯的反應(yīng)裝置中。通過(guò)磁力攪拌器設(shè)置不同的水浴溫度,并往反應(yīng)裝置中加入一定量的Ca(OH)2,待反應(yīng)一段時(shí)間后,采用氯化鋇對(duì)反應(yīng)裝置上清液中的SO42-進(jìn)行測(cè)定,確定反應(yīng)后的溶液中硫酸根的量。

在試驗(yàn)過(guò)程中根據(jù)試驗(yàn)溫度、試驗(yàn)時(shí)間以及投加的Ca(OH)2對(duì)硫酸根的沉淀率進(jìn)行測(cè)定,并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的溶液pH值進(jìn)行測(cè)定。實(shí)驗(yàn)室測(cè)定結(jié)束后,取工廠脫硫滲濾液5份進(jìn)行測(cè)試,設(shè)定不同溫度、不同反應(yīng)時(shí)間、不同投料比下硫酸根離子的沉淀效果。

4 結(jié)果與討論

4.1 反應(yīng)溫度

對(duì)磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,測(cè)定反應(yīng)時(shí)間為30min,投料比為1:1時(shí)的硫酸根沉淀效率,反應(yīng)過(guò)程中測(cè)定20℃、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃時(shí)Ca(OH)2對(duì)硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀的沉淀效果。

經(jīng)測(cè)定,在20℃時(shí),硫酸根的沉淀效率最高,Na2SO4、

MgSO4、K2SO4的沉淀率分別為30.5%,2.6%,95.1%。因此,在工廠生產(chǎn)時(shí)可以設(shè)立獨(dú)立的滲濾液沉淀池,通過(guò)引入自然降溫方式,降低廢水溫度至20℃后,再加入Ca(OH)2,去除鎂離子,再采用溢流方式,使沉淀結(jié)束后的上清液進(jìn)入脫硫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)廢水回用。

4.2 投料比

對(duì)磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,固定反應(yīng)時(shí)間為30min,反應(yīng)溫度為20℃,投料比進(jìn)行變化,實(shí)驗(yàn)中Ca(OH)2

投料比為1:1、1.2:1、1.4:1、1.6:1、1.8:1、2:1,測(cè)定Ca(OH)2

對(duì)硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀效果。

隨投料比的增大,Ca(OH)2對(duì)Na2SO4、MgSO4、K2SO4沉淀效果逐漸提升,當(dāng)投料比為1.2:1時(shí),鎂離子完全沉淀,沉淀率達(dá)99.6%;硫酸鈣(CaSO4)是微溶物,隨著Ca(OH)2投料量不斷增加,Na2SO4和K2SO4的沉淀效率也得到快速提高,當(dāng)投料比1:1時(shí),Na2SO4和K2SO4的沉淀率分別為30.5%和32.6%,投料比為1.6:1時(shí),Na2SO4和K2SO4的沉淀率分別為41.5%和45.6%。

雖然投加量增加,沉淀效率也相應(yīng)提升,但提升效果并不明顯,因此投料比過(guò)高并不適用,需要控制在1.6:1較為適宜。

4.3 反應(yīng)時(shí)間

對(duì)磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,反應(yīng)溫度為20℃,投料比1:6,改變反應(yīng)時(shí)間分別為10min、20min、30min、40min、50min、60min、70min,測(cè)定Ca(OH)2對(duì)對(duì)硫酸鈉溶液、硫酸鎂溶液和硫酸鉀溶液的沉淀效果。

隨反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),沉淀率明顯增加。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,反應(yīng)時(shí)間為10min時(shí),Na2SO4、MgSO4、K2SO4的硫酸根沉淀率分別為21.2%、90.1%和22.1%;反應(yīng)時(shí)間為30min時(shí),MgSO4100%完全沉淀;反應(yīng)時(shí)間為50min時(shí),Na2SO4、K2SO4的沉淀率分別為53.9%、55.3%;隨著反應(yīng)時(shí)間增加,后續(xù)的沉淀率增加效果不明顯。因此,最佳反應(yīng)時(shí)間應(yīng)為50~60min為宜。

4.4脫硫?yàn)V液水SO42-沉淀

對(duì)磁力攪拌器攪拌速率進(jìn)行固定,反應(yīng)溫度為20℃,投料比1:6,反應(yīng)時(shí)間50min,測(cè)定Ca(OH)2對(duì)該工廠的脫硫?yàn)V液水中SO42-的沉淀效果,實(shí)驗(yàn)測(cè)定了5份濾液水,其硫酸根濃度分別為0.64~0.85mol/L,經(jīng)測(cè)定對(duì)脫硫?yàn)V液水的硫酸根去除率高達(dá)85%。

當(dāng)廢水中鎂離子的濃度高時(shí),硫酸根去除率較高;而當(dāng)鉀離子和鈉離子濃度較高時(shí),硫酸根去除率較低,大概為50%-60%。

因此,在該廠鎂離子濃度較高的前提下,考慮采用廢水煙道蒸發(fā)工藝能夠在實(shí)現(xiàn)脫離廢水零排放的基礎(chǔ)下更高效降低處理成本。

5 脫硫廢水煙道蒸發(fā)

該廠空預(yù)器后煙氣溫度為140~160℃,可以借助空預(yù)器溫度對(duì)廢水蒸發(fā)處理,引入廢水泵把廢水經(jīng)噴嘴噴入空預(yù)器煙道,實(shí)現(xiàn)廢水蒸發(fā)。

首先,將Ca(OH)2投入沉淀池去除硫酸根,并對(duì)廢水中的鎂離子、鈉離子和鉀離子進(jìn)行沉淀,如廢水中鈉和鉀含量高時(shí),則利用含堿工藝廢水調(diào)節(jié)pH,直至蒸發(fā)干。調(diào)節(jié)蒸發(fā)區(qū)pH到9,利用廢水泵把混合廢水通過(guò)氣液兩相流噴嘴泵入空預(yù)器的煙道,調(diào)節(jié)pH值的目的是降低Cl、F等離子蒸發(fā)過(guò)程中的揮發(fā)量,避免煙道腐蝕,同時(shí)吸收煙氣中的部分SO3。

6 結(jié)論

本文對(duì)某廠脫硫廢水中TDS沉淀和廢水蒸發(fā)進(jìn)行調(diào)控試驗(yàn),并最終實(shí)現(xiàn)該廠脫硫廢水的再生利用,并利用煙道蒸發(fā)技術(shù)達(dá)到脫硫廢水零排放,該實(shí)驗(yàn)得出以下結(jié)論:

①投料比增加,則Na2SO4和K2SO4的沉淀率也隨之提升,當(dāng)投料比為1.6:1時(shí),沉淀率最優(yōu);在投料比為1:2時(shí),MgSO4基本完全沉淀;

②反應(yīng)時(shí)間越長(zhǎng),Na2SO4和K2SO4的沉淀率也不斷提高,但在反應(yīng)時(shí)間50min后增加效果不明顯;在反應(yīng)時(shí)間30min時(shí),MgSO4完全沉淀;

③用Ca(OH)2對(duì)脫硫?yàn)V液水進(jìn)行沉淀,反應(yīng)溫度為20℃,反應(yīng)時(shí)間為50min,投料比1.6:1時(shí),SO42-沉淀效率可達(dá)85%以上。

參考文獻(xiàn):

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作者簡(jiǎn)介:

孟維亮(1984- ),男,河北邯鄲人,理學(xué)碩士,邯鄲市環(huán)境保護(hù)研究所工程師,研究方向:環(huán)保。

華繼洲(1992- ),男,河北邯鄲人,工程碩士,邯鄲市環(huán)境督查中心工程師,研究方向:大氣、水污染控制。

王慧興(1984- ),男,河北邯鄲人,工學(xué)碩士,大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司工程師,研究方向:鍋爐?;痦?xiàng)目:

邯鄲市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展項(xiàng)目“基于遙感影像和環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的可視化治霾監(jiān)測(cè)技術(shù)研究”(項(xiàng)目編號(hào):1521109072-8)。

邯鄲市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展項(xiàng)目“邯鄲市揚(yáng)塵污染時(shí)空分布特征及污染熱點(diǎn)研究”(項(xiàng)目編號(hào):1723209003ZC)的研究成果。

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