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化工工藝離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)的節(jié)能分析

2020-09-10 07:22李陽
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2020年4期
關(guān)鍵詞:化工工藝節(jié)能

李陽

關(guān)鍵詞:化工工藝;離子膜;燒堿生產(chǎn)系統(tǒng);節(jié)能

0 引言

經(jīng)濟全球化使各行業(yè)市場競爭日趨激烈,以往的粗放式生產(chǎn)模式已然無法滿足現(xiàn)代社會的發(fā)展需求,企業(yè)必須以現(xiàn)有資源為依托,充分研判市場行情與先進工藝技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)效益。然而,在實際生產(chǎn)運營中,企業(yè)管理人員如何抓準(zhǔn)時代契機,結(jié)合自身優(yōu)勢,對離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)進行科學(xué)優(yōu)化,使其展現(xiàn)出更為優(yōu)質(zhì)的節(jié)能效果,同時創(chuàng)造更大的經(jīng)濟價值,值得我們更為深入地探索。

1 某企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營概況

某化工企業(yè)采用離子膜法生產(chǎn)燒堿,年生產(chǎn)能力12萬t,其中一期6萬t每年裝置于2010年投產(chǎn),二期6萬t每年裝置于2016年投產(chǎn)。2018年開始,該企業(yè)針對生產(chǎn)裝置中所配置的自然循環(huán)復(fù)極型離子膜電解槽,相繼采取單元電解槽數(shù)量增加、清洗裝置安裝、燒堿高位槽高度提升等措施,實現(xiàn)了對其電解裝置電量消耗的縮減。近幾年來,該企業(yè)積極引入先進的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備,同時結(jié)合自身所應(yīng)用設(shè)備特征,針對離子膜法燒堿設(shè)備開展了全方位節(jié)能改造,整體效果非常顯著,達到了節(jié)能減耗,提高生產(chǎn)效益的目的。

2 化工工藝離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能改造措施

若想實現(xiàn)節(jié)能降耗,必須從企業(yè)既有生產(chǎn)實際出發(fā),以社會需求為導(dǎo)向,通過設(shè)備與工藝技術(shù)創(chuàng)新拉動產(chǎn)能優(yōu)化。在實際生產(chǎn)中,結(jié)合本文所述化工廠實際,企業(yè)管理人員主要分別從以下五個方面對現(xiàn)有設(shè)施和工藝進行了升級改造:

2.1 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)升級

該企業(yè)燒堿生產(chǎn)裝置當(dāng)中的冷卻塔以往由380V低壓電動機實現(xiàn)驅(qū)動,此電動機運行電流約為180A,功率因數(shù)為0.9,而運行功率則為1.732*380*180*0.9÷1000=106.6kW。此冷卻塔一般在每年的4-10月份運行,運行天數(shù)約為214天,其年耗電量約為106.6*214*24=547500kW·h。

經(jīng)過對比論證,該化工企業(yè)與當(dāng)?shù)毓?jié)能服務(wù)公司達成合作,對此冷卻塔進行升級改造,使用循環(huán)冷卻水回水作為對水輪機進行拖動的動力來源,使電動機處于完全停運狀態(tài),因此其年節(jié)電量達到547500kW·h。此項目由所合作節(jié)能服務(wù)公司進行全額投資,約定效益分成期限為4年,待期滿之后,其中所涉及到的各類節(jié)能設(shè)施均歸該化工企業(yè)所有。

2.2 以膜法脫硝代替鋇法脫硝

2.2.1 鋇法脫硝技術(shù)

該化工企業(yè)燒堿生產(chǎn)裝置原來主要應(yīng)用鋇法脫硝技術(shù)進行處理,其主要原理為:鋇離子和硫酸根離子結(jié)合獲得硫酸鋇沉淀,隨后經(jīng)過澄清處理去除其中的固體。這種處理方法的優(yōu)點在于:適合對任意含量范圍硫酸根離子的去除,而且所應(yīng)用設(shè)備投資較小,實際操作過程簡單。而缺點在于:氯化鋇屬于劇毒物,對于生產(chǎn)過程副產(chǎn)物和氯化鋇包裝物進行回收的難度較大,工作人員如果長期與氯化鋇溶液接觸會直接威脅其身體健康。生產(chǎn)工藝運行費用較高,該企業(yè)12萬t每年生產(chǎn)裝置的氯化鋇單耗約為27kg/t,每年需消耗氯化鋇量約為3240t。除此之外,鹽水當(dāng)中的鋇離子會對離子膜形成污染,更換頻率較高。

2.2.2 膜法脫硝技術(shù)

該處理工藝實際上屬于膜濃縮+冷凍脫硝,并應(yīng)用高分子納濾膜結(jié)合物理方式完成對硫酸根離子的分離。在讓濃水當(dāng)中硫酸根離子濃度達到50g/L之后,對濃硝鹽水進行冷凍處理,讓硫酸鈉形成結(jié)晶并析出,經(jīng)過離子分類,在鹽水系統(tǒng)中將結(jié)晶濾除。這一處理工藝的主要優(yōu)勢在于:①無毒無害。由于在應(yīng)用此工藝進行生產(chǎn)的過程中不會應(yīng)用到精制劑,所以鹽水系統(tǒng)并不會產(chǎn)出對離子膜形成危害的一些雜質(zhì)離子;②排放低(幾乎可達到零排放)。其生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的副產(chǎn)物芒硝純度非常高,可將其作為一種產(chǎn)品進行銷售,并且此過程沒有廢液和廢渣排出;③長期處于安全、穩(wěn)定的運行狀態(tài),實際消耗較低。工藝配置的合理化能夠在很大程度上實現(xiàn)對脫硝工程所產(chǎn)生冷量的回收,以縮減冷凍脫硝過程當(dāng)中由于設(shè)備堵塞對正常生產(chǎn)活動的影響;④應(yīng)用PLC進行全自動控制,需要的工作人員數(shù)量較少,而且運行穩(wěn)定性和可靠性高。

對兩種處理技術(shù)進行經(jīng)濟型比選,膜法脫硝技術(shù)每年所需資金投入更小,節(jié)能效果更好。

2.3 氯氣液化機組升級

該化工企業(yè)化學(xué)氯氣液化以往應(yīng)用6臺國產(chǎn)的氟利昂液化機組,其單臺產(chǎn)能約為2萬t每年,其中四臺機組運行,兩臺備用。由于該機組運行應(yīng)用時間較長,設(shè)備已然較為陳舊,實際制冷效率低,耗電量高,而且故障問題頻發(fā),運行維修費用高。企業(yè)管理人員經(jīng)過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn),同行業(yè)企業(yè)大都應(yīng)用性能更高的氯氣液化機組,其實際制冷效率更高,并且采取自動化控制模式,可以實現(xiàn)對負荷的自動調(diào)節(jié),并不需要配置人員進行管理,不但減少了由于人為操作失誤而引發(fā)的事故問題,確保生產(chǎn)運行的安全性,同時還降低了人員勞動強度,其實際所需運行維修費用大幅降低。經(jīng)過論證分析,企業(yè)決定購置1臺10萬t每年液化能力的高性能機組,對原有液化機組進行替代。這一舉措不僅節(jié)約了生產(chǎn)用電量,也降低了氟利昂消耗與維修費用投入。

2.4 氯化氫合成余熱回收利用

該化工企業(yè)目前對氯化氫合成熱主要利用循環(huán)水進行降溫吸收的處理方式,氯化氫合成熱并沒有得到科學(xué)利用。經(jīng)過考察之后發(fā)現(xiàn),目前國內(nèi)副產(chǎn)蒸汽合成爐的相關(guān)技術(shù)已然較為成熟,其節(jié)能效益非常可觀,企業(yè)管理層決定購置1臺31%濃度鹽酸每日生產(chǎn)能力為90t的副產(chǎn)蒸汽合成爐,將蒸汽用于氯酸鹽分解以及淡鹽水加熱,并配置閃蒸罐、降膜吸收器以及尾氣吸收塔等設(shè)備。按照該化工企業(yè)目前每天43t的鹽酸產(chǎn)量進行計算,每天可以產(chǎn)出副產(chǎn)蒸汽9t,全年約3000t,并且能使循環(huán)冷卻水泵降低約30%的負荷,實際經(jīng)濟效益可觀。

2.5 化鹽系統(tǒng)升級

企業(yè)離子膜燒堿裝置中所配置的一次鹽水工序化鹽桶經(jīng)過十余年的應(yīng)用,已經(jīng)呈現(xiàn)出比較嚴(yán)重的泄漏情況。經(jīng)考察發(fā)現(xiàn),應(yīng)用地下化鹽池進行化鹽處理具有產(chǎn)能更大、清泥過程便利、投資較小、維護費用較低以及可以依據(jù)市場變化采用優(yōu)質(zhì)精制鹽等特征。就節(jié)能降耗以及運行管理兩方面來說,采取化鹽池具備以下幾個方面的優(yōu)勢:①能夠減少對1臺粗鹽水輸送泵的應(yīng)用,其額定功率是55kW,每年能夠節(jié)約電能40萬kW·h;②實際維修費用投入幾乎為零;③能夠在很大程度上降低以人工形式挖鹽泥過程的勞動投入,繼而縮減挖鹽泥所需費用;④為將精制鹽當(dāng)作生產(chǎn)原料創(chuàng)造了有利條件,因此在原鹽采購方面又多出一條選擇渠道。

3 結(jié)束語

總而言之,對自身工藝技術(shù)的持續(xù)升級改造已經(jīng)成為新時代對化工企業(yè)的必然要求,必須要勇于拋棄陳舊、低效的設(shè)備與生產(chǎn)工藝,以技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使企業(yè)在激烈的市場競爭中占有一席之地,為國家經(jīng)濟建設(shè)注入源源不斷的活力。

參考文獻:

[1]劉鋒.化工工藝離子膜燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)的節(jié)能研究[J].化工管理,2018(13):176-177.

[2]張家斌,劉召雷,韓振輝,等.離子膜法燒堿裝置的節(jié)能改造[J].氯堿工業(yè),2015,51(3):42-43+45.

[3]黃斌,李佳慧.燒堿蒸發(fā)工藝現(xiàn)狀及節(jié)能改造的建議分析[J].化工管理,2017(5):47.

[4]魏占鴻,魏羚宇.40萬t/a離子膜燒堿電解節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用[J].中國氯堿,2018(11):5-8.

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