陳晨
摘 要:芳烴異構(gòu)化裝置不僅能夠提高其聯(lián)合裝置的效益,同時(shí)還能達(dá)到節(jié)省能源的效果,本文通過(guò)對(duì)芳烴異構(gòu)化的操作工況問(wèn)題進(jìn)行分析研究,同時(shí)結(jié)合鎮(zhèn)海石化的芳烴聯(lián)合裝置共同分析研究,意在能夠提高芳烴異構(gòu)化裝置的產(chǎn)量,達(dá)到節(jié)能增效的效果,希望對(duì)相關(guān)工作人員具有一定參考作用。
關(guān)鍵詞:芳烴異構(gòu)化裝置;節(jié)能;優(yōu)化改造;操作工況
0 引言
芳烴是重要的化學(xué)原料,被廣泛的應(yīng)用在我國(guó)醫(yī)藥、建材、軍事以及農(nóng)藥制造等領(lǐng)域。二苯甲是與人們?nèi)粘I钕⑾⑾嚓P(guān)的化工原材料,需求量較大,為了滿(mǎn)足人們生產(chǎn)和生活的需要,我國(guó)目前十分重視二甲苯產(chǎn)量。而芳烴聯(lián)合裝置中異構(gòu)化單元?jiǎng)t能夠有效的提高二甲苯的產(chǎn)量,因此增加對(duì)芳烴相關(guān)的設(shè)備和資金的投入,提高該化工原料的產(chǎn)量,是當(dāng)前我國(guó)石油化工企業(yè)的重要內(nèi)容。
1 異構(gòu)化裝置簡(jiǎn)介
1.1 異構(gòu)化反應(yīng)機(jī)理
一定工況條件下,C8芳烴的各異構(gòu)體組分間存在著相對(duì)化學(xué)平衡,當(dāng)平衡因某一或兩種組分被分離出而打破時(shí),在催化劑作用下,反應(yīng)體系就會(huì)向恢復(fù)平衡方向移動(dòng)?;旌隙妆接糜谏a(chǎn)對(duì)二甲苯、鄰二甲苯或間二甲苯單體產(chǎn)品正是基于該原理,所用催化劑即二甲苯異構(gòu)化催化劑。
實(shí)際應(yīng)用中,二甲苯異構(gòu)化反應(yīng)不是獨(dú)立的,而是處在一個(gè)復(fù)雜的多集總反應(yīng)體系中。在這個(gè)體系中,還包含歧化與烷基轉(zhuǎn)移、加氫--脫氫、裂解、環(huán)烷烴異構(gòu)等一系列反應(yīng)。許多人致力于二甲苯異構(gòu)化反應(yīng)和乙苯異構(gòu)化機(jī)理的研究,但至今仍有許多反應(yīng)機(jī)理難以定論。
對(duì)本裝置所用RIC-200型催化劑而言,乙苯大部分異構(gòu)成二甲苯。該過(guò)程要經(jīng)過(guò)乙苯加氫、縮環(huán)擴(kuò)環(huán)、異構(gòu)、脫氫等反應(yīng)步驟。一般認(rèn)為中間體C8環(huán)烷烴的骨架異構(gòu)是該過(guò)程的控制步驟,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程的完成依賴(lài)于催化劑酸性組元和貴金屬的雙功能作用,更重要的是二者必須匹配適宜。乙苯異構(gòu)化反應(yīng)過(guò)程示意如下:
異構(gòu)化反應(yīng)伴隨的副反應(yīng)主要是乙苯、二甲苯自身的歧化或相互之間的烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng),以及加氫裂解反應(yīng)、脫烷基反應(yīng)等。而這些副反應(yīng)都大多與原料中的乙苯有關(guān),因此,控制適宜的乙苯轉(zhuǎn)化是催化劑操作的關(guān)鍵。
1.2 異構(gòu)化工藝流程簡(jiǎn)介
異構(gòu)化工藝是芳烴聯(lián)合裝置中一個(gè)包含有反應(yīng)轉(zhuǎn)化的單元,與精餾、抽提、吸附等分離單元相結(jié)合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
異構(gòu)化產(chǎn)物經(jīng)換熱冷卻后,在高壓分離器進(jìn)行汽液分離,少量氣體排放到燃料氣管網(wǎng),其余與補(bǔ)充氫氣一起進(jìn)入循環(huán)壓縮機(jī)循環(huán)使用。液體則經(jīng)過(guò)換熱后進(jìn)入脫庚烷塔分離,在脫庚烷塔內(nèi)將包含苯及主要是C7N+P(即C7環(huán)烷和鏈烷)以下的其他輕組分由塔頂分出,冷凝后不凝的氣相送燃料氣管網(wǎng),冷凝冷卻的液體再經(jīng)汽提塔脫除液化氣組分后送抽提單元;脫庚烷塔塔底物料進(jìn)精餾單元二甲苯塔,塔底分走C9A及以上重芳烴,塔頂包含C8非芳及所有C8芳烴進(jìn)吸附單元,經(jīng)吸附分離產(chǎn)出PX產(chǎn)品,貧PX物料經(jīng)抽余液塔頂側(cè)線采出回異構(gòu)化反應(yīng)器作原料。如此循環(huán),新鮮C8芳烴會(huì)不斷轉(zhuǎn)化為目標(biāo)產(chǎn)品。通常,補(bǔ)充的新鮮C8芳烴原料是補(bǔ)充到脫庚烷塔或二甲苯塔進(jìn)入循環(huán)物流。
2 芳烴異構(gòu)化裝置的優(yōu)化改造
2.1 改造原因
裝置生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)整個(gè)芳烴聯(lián)合裝置內(nèi)的C8平衡無(wú)法維持,系統(tǒng)內(nèi)的C8含量不足,系統(tǒng)補(bǔ)充外購(gòu)C8管線堵塞,這導(dǎo)致了整個(gè)芳烴聯(lián)合裝置降負(fù)荷生產(chǎn),既影響了產(chǎn)量,又增大了裝置能耗,大大影響了公司經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)多方查證發(fā)現(xiàn)外購(gòu)混合二甲苯在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中沒(méi)有氮封,含有較高的溶解氧,與含有烯烴的異構(gòu)化反應(yīng)產(chǎn)物混合后,在游離氧的作用下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成高粘稠聚合物,此類(lèi)聚合物質(zhì)在高溫下聚集在塔盤(pán)、換熱器、調(diào)節(jié)閥等處,造成管路及換熱器堵塞,并且影響了塔盤(pán)效率。揚(yáng)子石化、金山石化、鎮(zhèn)海石化等多家企業(yè)都發(fā)現(xiàn)存在相同的問(wèn)題。其中鎮(zhèn)海石化采用分子篩(或者白土)吸附的方法,在外購(gòu)C8芳烴換熱后設(shè)置分子篩罐,吸附反應(yīng)生成的聚合物。自從2014年6月該設(shè)施投用后一直運(yùn)行平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)管線、設(shè)備堵塞的問(wèn)題。
2.2 改造內(nèi)容
脫除外購(gòu)原料中攜帶的溶解氧可以采用汽提的方法,需要新增一臺(tái)塔系??紤]到本裝置占地比較緊張,本次改造借鑒鎮(zhèn)海煉化的成功經(jīng)驗(yàn),增設(shè)外購(gòu)C8A脫氧吸附罐,同時(shí)增設(shè)一臺(tái)外購(gòu)C8A/脫庚烷塔底換熱器。脫氧吸附罐內(nèi)裝白土約42t,吸附物料中生成的聚合物。外購(gòu)C8芳烴依次進(jìn)入外購(gòu)C8A/脫庚烷塔底換熱器和外購(gòu)C8A脫氧吸附罐,脫除聚合物后,一部分并入脫庚烷塔進(jìn)料/塔底換熱器殼程入口,順序換熱后進(jìn)入脫庚烷塔,另一部分送至二甲苯分餾裝置重整油分離塔。
2.3 改造后效果
改造后芳烴聯(lián)合裝置的C8平衡恢復(fù)正常,裝置負(fù)荷在改造后也能恢復(fù)100%滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),異構(gòu)化脫庚烷塔能恢復(fù)正常操作。原設(shè)計(jì)裝置對(duì)每噸對(duì)二甲苯產(chǎn)品能耗為255.6kg標(biāo)油/t,本裝置改造后能耗可以低于原設(shè)計(jì)水平。
3 裝置仍需完善和改進(jìn)的地方
本次改造中不涉及加熱爐燃燒器改造。原設(shè)計(jì)時(shí)已考慮過(guò)低氮燃燒設(shè)計(jì),但達(dá)到的效果需要根據(jù)公司對(duì)加熱爐的監(jiān)測(cè)值與新頒布的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)進(jìn)行對(duì)照。如氮氧化物不能穩(wěn)定達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn),則還需對(duì)加熱爐燃燒器進(jìn)行改造。
4 結(jié)束語(yǔ)
在當(dāng)前提倡節(jié)能增效的背景下,提高我國(guó)芳烴異構(gòu)化裝置的效率,減少能源的浪費(fèi),已經(jīng)成為當(dāng)前石油化工企業(yè)的工作重點(diǎn),因此只有不斷對(duì)芳烴裝置生產(chǎn)中的缺陷環(huán)節(jié)加以研究,同時(shí)企業(yè)不斷增加對(duì)資金和設(shè)備的投入,攻克芳烴異構(gòu)化裝置中的重點(diǎn)和難點(diǎn),才能提升我國(guó)的生產(chǎn)設(shè)備和制作工藝,最大限度的提高芳烴異構(gòu)化裝置的效益,提升石油化工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。