摘 要:烏石化煉油廠140萬t/a重油催化裂化裝置、120萬t/a延遲焦化裝置、100萬t/a加氫裂化裝置、100萬t/a大芳烴裝置、600萬t/a常減壓裝置及4萬t/a硫磺回收裝置在自動(dòng)控制和生產(chǎn)及管理方面做了大量工作,但裝置還普遍存在自控率無法達(dá)到集團(tuán)公司要求的95%以上,控制系統(tǒng)過程報(bào)警繁多問題,為了解決自控率較低、生產(chǎn)過程平穩(wěn)率不高、復(fù)雜控制回路投用率低、控制波動(dòng)大、裝置操作報(bào)警頻繁等問題,對(duì)裝置部署自控平穩(wěn)率監(jiān)控、報(bào)警操作記錄監(jiān)控系統(tǒng),進(jìn)行控制系統(tǒng)優(yōu)化,提升裝置儀表自控率,提高裝置平穩(wěn)率,減少裝置操作勞動(dòng)強(qiáng)度,使裝置報(bào)警設(shè)置規(guī)范化,實(shí)現(xiàn)“全流程自動(dòng)”、“一鍵操作”和“黑屏操作”。
關(guān)鍵詞:自控平穩(wěn)率監(jiān)控;全流程自動(dòng);一鍵操作;黑屏操作
1 概述
生產(chǎn)安全是企業(yè)的生命,只有安全的生產(chǎn)才能在創(chuàng)造財(cái)富的同時(shí),營造社會(huì)的和諧。企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,工藝的先進(jìn)與復(fù)雜,平穩(wěn)、安全的生產(chǎn)更加依賴于自動(dòng)化水平提高。目前烏石化煉油廠140萬t/a重油催化裂化裝置、120萬t/a延遲焦化裝置、100萬t/a加氫裂化裝置、100萬t/a大芳烴裝置、600萬t/a常減壓裝置及4萬t/a硫磺回收裝置在生產(chǎn)及管理方面做了大量工作,但仍存在以下問題:
①部分PID控制回路處于手動(dòng)狀態(tài)、或者難以長周期自動(dòng)運(yùn)行、儀表設(shè)置的PID參數(shù)不合理;
②部分投入自動(dòng)運(yùn)行的回路運(yùn)行效果不好,表現(xiàn)為波動(dòng)幅度大,有的甚至接近等幅振蕩。有的投入自動(dòng)運(yùn)行回路本身波動(dòng)不大,但是閥門大幅度變化,造成下游工況的惡化,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行;
③存在純粹為了投自動(dòng)而投自動(dòng)的情況,平穩(wěn)率有待提高。為了提高自控率這項(xiàng)重要指標(biāo)進(jìn)行投自動(dòng),沒有從上下游平衡和裝置的整體考慮控制問題,閥門波動(dòng)大、彼此不協(xié)調(diào)或?qū)α?,造成裝置的波動(dòng)或者振蕩,裝置的平穩(wěn)性有待提高;
④由于裝置平穩(wěn)率不高,造成裝置產(chǎn)品的收率波動(dòng)較大,操作工手工操作頻繁,操作方式和手法存在較大分散性和不同,造成裝置操作的不穩(wěn)定,造成裝置產(chǎn)品的收率波動(dòng)較大;
⑤控制系統(tǒng)過程報(bào)警繁多,目前各種回路采用缺省的報(bào)警值,沒有根據(jù)實(shí)際工況設(shè)定合理的報(bào)警值。各種原因報(bào)警產(chǎn)生的數(shù)量多,如因設(shè)備故障的報(bào)警不能及時(shí)處理,報(bào)警數(shù)量多且時(shí)間間隔短,造成報(bào)警刷屏的效果,真正需要關(guān)注的重要報(bào)警信息可能淹沒在大量的無效報(bào)警信息中,操作人員容易忽視重要的報(bào)警信息出現(xiàn)生產(chǎn)事故;
⑥裝置自控率無法達(dá)到集團(tuán)公司要求的95%以上。中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司文件關(guān)于印發(fā)煉油與化工分公司2017年設(shè)備工作要點(diǎn)的通知(油煉化{2017}16號(hào))中第二條款的要求:聯(lián)鎖管理滿足安監(jiān)總局的要求,自控率高于95%。
2 改造計(jì)劃和方案
2.1 裝置自控率控制器優(yōu)化方案
建立自控率監(jiān)控系統(tǒng),最核心的是“控制器參數(shù)優(yōu)化系統(tǒng)”,“控制器參數(shù)優(yōu)化系統(tǒng)”整定按模塊化的方式,各模塊(各子系統(tǒng))主要功能如下:數(shù)據(jù)交換接口模塊從生產(chǎn)現(xiàn)場讀取數(shù)據(jù);對(duì)象的動(dòng)態(tài)測試模塊產(chǎn)生各類的測試信號(hào)加入被控對(duì)象,得到期望的測試數(shù)據(jù);對(duì)象模型辨識(shí)模塊根據(jù)測得的過程數(shù)據(jù),辨識(shí)得到對(duì)象的特性;模型仿真模塊根據(jù)對(duì)象實(shí)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),看模型是否達(dá)到期望的精度,若達(dá)到,則滿足要求,若不滿足,則從新進(jìn)行辨識(shí);PID參數(shù)整定模塊根據(jù)辨識(shí)得到的模型進(jìn)行控制器參數(shù)的整定;整定后的PID參數(shù)可以根據(jù)需要進(jìn)行顯示或則下發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場。
2.2 自控平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)搭建方案
自控平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)是基于公司MES專網(wǎng),從MES網(wǎng)絡(luò)中將需要的參數(shù)取出以供統(tǒng)計(jì)自控率和平穩(wěn)率。自控率監(jiān)控、平穩(wěn)率統(tǒng)計(jì)、PID參數(shù)整定與優(yōu)化軟件網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,自控平穩(wěn)率監(jiān)控系統(tǒng)是為了監(jiān)督PID參數(shù)整定項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、檢驗(yàn)實(shí)施效果,并作為對(duì)各生產(chǎn)裝置的自控率、平穩(wěn)率水平進(jìn)行監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)比、考核的提供全方位監(jiān)控平臺(tái),自控平穩(wěn)率監(jiān)控及評(píng)比系統(tǒng)依照功能劃分,主要可劃分為用戶登錄模塊、實(shí)時(shí)自控率查詢模塊、歷史自控率查詢模塊、實(shí)時(shí)平穩(wěn)率查詢模塊、歷史平穩(wěn)率查詢模塊、實(shí)時(shí)不參與統(tǒng)計(jì)自控率模塊、歷史不參與統(tǒng)計(jì)自控率模塊、自控率裝置排名及平穩(wěn)率裝置排名模塊等。
2.3 全裝置報(bào)警梳理黑屏黑屏實(shí)施優(yōu)化技術(shù)方案
對(duì)生產(chǎn)裝置DCS實(shí)施黑屏監(jiān)控、數(shù)據(jù)交換接口模塊從生產(chǎn)現(xiàn)場讀取數(shù)據(jù)、進(jìn)行裝置報(bào)警和黑屏分析,形成優(yōu)化方案,新的設(shè)置參數(shù)下發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場。消除裝置大量無效報(bào)警,提供報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)報(bào)警信息采集,實(shí)現(xiàn)裝置“全流程自動(dòng)”“一鍵操作”及“黑屏操作”。
2.4 控制系統(tǒng)優(yōu)化的實(shí)施內(nèi)容
通過自控平穩(wěn)率監(jiān)控軟件對(duì)6套裝置的872個(gè)回路進(jìn)行對(duì)象特性辨識(shí),根據(jù)辨識(shí)的對(duì)象特性,選擇合適的PID控制形式,然后對(duì)該回路控制方式進(jìn)行現(xiàn)場組態(tài),再根據(jù)對(duì)象特性和選定的PID控制形式整定PID參數(shù),然后將合適的PID參數(shù)置入生產(chǎn)現(xiàn)場。
①用預(yù)測控制和內(nèi)??刂频姆椒ê蚉ID相結(jié)合,采用預(yù)測-PID、內(nèi)模-PID技術(shù)去優(yōu)選PID控制的形式。當(dāng)前無論是溫度、流量、液位還是壓力,也不管對(duì)象的具體特點(diǎn)(如不管是加熱爐還是分餾塔),控制形式均采用一種PID控制形式,這不符合要求。而本項(xiàng)目的目的是:不同的對(duì)象,運(yùn)用預(yù)測-PID、內(nèi)模-PID及仿真技術(shù),選用合適的、效果好的PID控制形式,如對(duì)流量的調(diào)節(jié)可采用以下PID形式,在這種形式下,流量調(diào)節(jié)閥前泵對(duì)流量抖動(dòng)干擾的影響將濾除,起到好的控制效果。當(dāng)然,改變PID控制形式要在DCS上對(duì)組態(tài)進(jìn)行一點(diǎn)調(diào)整,目前各生產(chǎn)裝置DCS可以在生產(chǎn)狀態(tài)下方便的在線調(diào)整組態(tài),不會(huì)影響生產(chǎn),并且很簡單;
②對(duì)于一個(gè)對(duì)象,對(duì)該對(duì)象選定的特定的PID控制形式,根據(jù)對(duì)象的具體特點(diǎn),用預(yù)測、內(nèi)模等先進(jìn)控制算法去整定PID的參數(shù),使對(duì)象穩(wěn)定、響應(yīng)速度快、控制精度高;
③根據(jù)工藝流程特點(diǎn),根據(jù)全流程自動(dòng)的思想,按照控制的需要,適當(dāng)?shù)男薷目刂品桨福ㄈ缃M態(tài)串級(jí)方案,比例控制等),在項(xiàng)目實(shí)施期間,對(duì)6套裝置共計(jì)50個(gè)控制方案進(jìn)行了修改。
根據(jù)以上調(diào)整優(yōu)化原則控制回路質(zhì)量得到了極大的改善,從原來的波動(dòng)的鋸齒狀調(diào)整到可控范圍平穩(wěn)運(yùn)行。
3 實(shí)施效果
①提高裝置自控率:6套裝置的自控率均達(dá)到了95%以上,有些裝置的自控率甚至可以達(dá)到100%,平均自控率在98%以上;
②提高裝置自控率平穩(wěn)率:達(dá)到了項(xiàng)目要求各裝置平穩(wěn)率提高0.2%或長期保持在98%以上的目標(biāo);
③操作報(bào)警優(yōu)化,通過報(bào)警優(yōu)化軟件梳理報(bào)警,6套裝置的報(bào)警頻次由每天的上千次報(bào)警減少到百次,減少了6.~7倍報(bào)警。報(bào)警優(yōu)化前每日可達(dá)30次操作,現(xiàn)在只需每日調(diào)整1~2次,甚至不用操作就可達(dá)到工藝要求;
④黑屏操作:大芳烴、重催、加氫裂化、延遲焦化、4萬t硫磺、600萬常壓裝置實(shí)現(xiàn)黑屏操作;
⑤“全流程自動(dòng)”和“一鍵操作”:在滿足工藝協(xié)調(diào)、原料配比等方面條件下,則可以達(dá)到“全流程自動(dòng)”“一鍵操作”。當(dāng)裝置自控率達(dá)到或接近100%,可以在全自動(dòng)、沒有操作工干預(yù)下安全、長時(shí)間(如30min)可靠自動(dòng)運(yùn)行達(dá)到“全流程自動(dòng)”。當(dāng)裝置達(dá)到全自動(dòng)流程時(shí),裝置需要提量或者降量時(shí),只要改變進(jìn)料量給定一個(gè)變量(一次鍵入流量給定),整個(gè)裝置可達(dá)到自動(dòng)跟蹤和調(diào)整,實(shí)現(xiàn)“一鍵操作”。
綜上所述,自動(dòng)平穩(wěn)率監(jiān)控平臺(tái)和報(bào)警管理監(jiān)控系統(tǒng)在煉油廠重油催化裂化裝置、延遲焦化裝置、加氫裂化裝置、大芳烴裝置、常減壓裝置及硫磺回收裝置得到很好應(yīng)用,提高了生產(chǎn)裝置自控率、平穩(wěn)率、報(bào)警系統(tǒng)的智能化和信息化的管理,減輕了工藝操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。通過對(duì)各裝置實(shí)施全流程自動(dòng)控制優(yōu)化,提高裝置整體自動(dòng)控制水平,促進(jìn)全流程自動(dòng)安全生產(chǎn)發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1]康周.自控率監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].中國管理信息化,2014(02).
作者簡介:
劉麗(1980- ),女,漢族,山東泰安人,高級(jí)工程師,主要從事儀表控制系統(tǒng)維護(hù)和管理工作。