摘要:ZJ17卷接機組輔助傳動箱輸入軸的骨架油封失去密封作用,造成傳動箱輸入軸外側漏油,增加了設備的維修保養(yǎng)工作量、不利于生產(chǎn)現(xiàn)場的管理,增加了產(chǎn)品的質量隱患。通過對故障原因的分析,采用引流法改造設備結構,消除漏油現(xiàn)象。實踐效果證明,輔助傳動箱輸入軸外側漏油問題得到了有效解決。
關鍵詞:輔助傳動箱;漏油;引流;骨架油封
ZJ17卷接機組是引進PROTOS70卷接機組技術后的國產(chǎn)設備,目前已成為卷煙行業(yè)的主力機型。隨著設備使用時間的增長,設備主要零部件磨損,配合精度下降,采用強制循環(huán)潤滑方式的齒輪箱漏油現(xiàn)象日漸嚴重。此現(xiàn)象在卷接機輔助傳動箱輸入軸外側表現(xiàn)得尤為突出,是亟待解決的問題之一。
一、存在問題
輔助傳動箱輸入軸外側是ZJ17卷接機組傳動箱主要的漏油點,平均每臺設備每年發(fā)生1次。漏油頻發(fā)產(chǎn)生以下不良后果:
1.設備高速運轉時,附著在同步帶輪上的潤滑油四處飛濺,污染周邊零部件,增加了清潔維護的工作量。
2.輔助傳動箱同步帶輪靠近設備外側,滲漏的潤滑油滴到基座后,堆積流出設備,污染生產(chǎn)現(xiàn)場。
3.潤滑油四處飛濺,VE回絲輸送裝置后段處在輔助傳動箱背部的左下方,造成回絲輸送裝置的上蓋板有油垢附著,煙絲受污染造成油煙,污染煙支產(chǎn)品。
4.潤滑油污染同步帶輪和同步帶,影響同步帶的使用壽命及設備傳動的穩(wěn)定性。
二、原因分析
ZJ17卷接機組輔助傳動箱采用集中強制潤滑方式。如圖1所示,輔助傳動箱輸入軸結構與卷接機組其它齒輪箱傳動軸結構有所不同,有一個輸入軸和二個輸出軸(傳動膠泵傳動軸1軸、傳動終引輥和印刷裝置11軸),輸入軸靠骨架油封密封。輸入軸軸套2左側與齒輪箱連接,軸套的外圓裝有一條0型圈1,內孔裝有一個骨架油封5。軸套的右側內孔裝有一個滾動軸承4并固定在機架上,輸入軸從軸套中心穿過,骨架油封與軸承之間形成一個密閉的空間(A區(qū))。齒輪箱的齒輪運動副之間不可避免存在摩擦,摩擦生熱造成齒輪箱內溫度升高,箱內的空氣受熱膨脹,與箱外的大氣形成壓差。正常情況下,潤滑油在骨架油封的作用下不會向外泄露;但隨著骨架油封逐漸老化,密封性能下降,潤滑油在壓差的作用下穿過骨架油封進入A區(qū),從軸承處滲出。
三、解決方案
采用引流的方法,讓滲漏的潤滑油在A區(qū)就排出,并把排出的潤滑油經(jīng)回油管流至收集盒,則潤滑油不會從軸承處滲出。
如圖2所示,為了防止?jié)櫥脱刂斎胼S向外流,在軸套2的內孔距右端面70mm距離的輸入軸上裝一條O型圈11,當潤滑油順著輸入軸往外流時,受到O型圈阻擋堆積后靠自重和離心力落到軸套內表面。接著,在軸套的內孔距右端面50mm處加工一圈寬度為10mm,深度為1mm的導油槽13,槽底兩側為圓弧過渡以消除應力集中,軸套內表面的潤滑油將流入導油槽中。最后,在導油槽最低處加工一個排油孔,安裝上油管接頭12和透明的回油管14,用于監(jiān)控傳動箱漏油狀況。回油管與收集盒15連接。
四、驗證過程
選擇兩臺輔助傳動箱輸入軸外側存在漏油現(xiàn)象的設備進行試驗,測試在骨架油封失效狀態(tài)下,經(jīng)改進的軸套排油口是否能排油,輸入軸外側是否有油漬。
(一)試驗過程
利用兩臺設備原來的軸套,不更換骨架油封,按設計的尺寸加工導油槽、排油口。在輸入軸上按位置要求安裝一條O型圈,接上透明的回油管,與收集盒相連。
(二)試驗結果
一臺設備運行3天后回油管有油液;另一臺設備運行4天后回油管有油液。繼續(xù)觀察6個月,輸入軸外側沒有油漬滲出,達到了預期目的。
(三)效果檢查
試驗達到預期效果后推廣到14臺同機型設備上。推廣3年以來,輔助傳動箱輸入軸外側漏油現(xiàn)象未再發(fā)生,減少了設備維護的工作量,節(jié)約了維修費用,避免因此產(chǎn)生的油煙,保證了設備的平穩(wěn)運行。
五、結語
采用綜合處理方法改善了輔助傳動箱輸入軸外側漏油現(xiàn)象,在處理設備漏油方面積累了經(jīng)驗,體現(xiàn)了技術革新對維修工作的重要性。
參考文獻:
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作者簡介:林朝輝(1967-),男,高級技師,主要從事卷煙設備維修及設備技術工作。