李慧
摘 要:焦耐院設計的HPF工藝脫硫技術(shù),自2009年五豐塘焦化廠投產(chǎn)后,生產(chǎn)狀況基本良好,脫硫工段投入生產(chǎn)后,生產(chǎn)出的硫泥在銷售、環(huán)保方面逐步暴露了一些問題。在銷售方面,生產(chǎn)出的硫泥在市場上沒有銷路,甚至貼補銷售也沒有銷路;在環(huán)保方面,由于生產(chǎn)出的硫泥大量積壓,含硫污水流入雨水管道,化工味道很重,對車間周圍造成嚴重的環(huán)境污染。HPF工藝的脫硫技術(shù),焦化每天產(chǎn)生約25t脫硫廢液,10t脫硫液送煤塔噴灑回到焦爐燃燒,其他15t脫硫液因為不能正常噴灑到圓形料場,只能噴到焦線上,對焦線的機械、電氣設備造成腐蝕。由于脫硫廢液是腐蝕液體,如果繼續(xù)噴下去,將影響焦線生產(chǎn)。然而回到焦爐系統(tǒng),脫硫廢液造成的硫富集現(xiàn)象,使煤氣中含硫標準由200mg/m3攀升至500mg/m3以上,對軋質(zhì)量造成影響。
關(guān)鍵詞:HPF;脫硫;多孔金屬膜;回收
中圖分類號:X70;TQ0 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1064(2020)11-005-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2020.11.003
焦化脫硫廢液資源化中的膜分離技術(shù)及規(guī)?;痉豆こ蘙1],包括新型高性能、低成本多孔徑金屬膜材料制備與組裝,多孔金屬膜對焦化脫硫廢液的熱過濾分離,以及高性能金屬膜分離焦化脫硫廢液資源化示范工程。旨在針對傳統(tǒng)無機陶瓷膜分離脫硫廢液過程中因無機鹽在膜孔內(nèi)結(jié)晶造成“堵孔”、甚至導致膜嚴重破損的問題,采用具有耐高溫、延展性的多孔金屬膜材料和分離工藝,實現(xiàn)焦化脫硫廢液的無害化、有價資源回收。
1 主要內(nèi)容及設計思路
為實現(xiàn)高性能金屬膜分離焦化脫硫廢液資源化綜合利用,高性能、耐高溫、耐腐蝕金屬膜材料是制約研究開發(fā)的難點,關(guān)鍵技術(shù)在于以下內(nèi)容。
1.1 新型高性能、耐高溫、耐腐蝕多孔徑金屬膜材料制備與組裝
優(yōu)化設計膜元件的結(jié)構(gòu)參數(shù),研制高裝填面積的金屬膜,提高金屬膜組件裝增填面積,降低多孔金屬膜的制備成本。
1.2 多孔金屬膜法焦化脫硫廢液資源化集成技術(shù)
研究膜材料在脫硫廢液中的抗腐蝕性能,研究金屬膜在脫硫廢液的固液分離程中濾餅層的形成條件,以及膜過濾分離過程的抗堵塞性能、反沖洗性能,研究硫廢液資源化綜合利用的集成工藝,建立高性能金屬膜分離1萬t/年焦化脫硫液資源化示范工程,實現(xiàn)脫硫廢液中無機鹽(硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽)得到資源化再利用和整個系統(tǒng)水資源的循環(huán)利用和處理。采用計算流體力學技術(shù)(CFD)模擬流道結(jié)構(gòu),對膜元件和膜組件的構(gòu)型進行模擬分析研究,優(yōu)化膜元件的幾何構(gòu)型,優(yōu)化膜組件中膜元件的排列構(gòu)型,為大型化膜組件和大型化設備開發(fā)提供依據(jù)。對膜組件進行標準化設計,研究開發(fā)膜元件和膜裝臵模塊化組裝技術(shù)。研究構(gòu)型對金屬膜元件的面積體積比的影響規(guī)律并進行構(gòu)型優(yōu)化。在實現(xiàn)整體工藝系統(tǒng)無廢液排放的目標下[2],統(tǒng)籌考慮金屬膜分離與脫硫液脫色、蒸發(fā)和結(jié)晶工藝間的關(guān)系,整體考慮廢液的特點及用處,實現(xiàn)脫硫廢液中無機鹽(硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽)得到資源化再利用和整個系統(tǒng)水資源的循環(huán)利用和處理。在提取高純度無機鹽的過程中,經(jīng)蒸發(fā)后冷卻得到的水可以完全回用于脫硫系統(tǒng),生產(chǎn)中產(chǎn)生的以多功能吸附材料為主要成分的廢渣則和原煤混合煉焦,使得廢水和廢渣都得到妥善處理。建立脫硫廢液資源化金屬膜材料與分離工藝及生產(chǎn)高附加值無機鹽的工藝技術(shù)示范工程,如下所示:
針對寧波鋼鐵股份有限公司等合作單位的脫硫廢液,通過解決金屬膜過濾分離的技術(shù)難點,全面提升我國脫硫廢液資源化綜合利用水平和應用過程的集成能力。針對示范工程建設、調(diào)試以及運行過程,建立金屬膜材料與集成技術(shù)的節(jié)能指標以及經(jīng)濟運行指標的評價體系;提出與上述示范工程相應的設計軟件包、工程技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標準以及技術(shù)評價平臺。按照焦化脫硫廢液熱過濾的具體要求,對多孔金屬膜的分離性能進行研究,并獲得最佳的分離條件和操作流程,研究膜材料在脫硫廢液體系中的演變規(guī)律。重點研究金屬膜在脫硫廢液的固液分離過程中濾餅層的形成條件,及其對分離過程和過濾精度的影響。研究金屬膜在脫硫廢液體系固液分離過程中的抗堵塞性能、反沖洗性能、分離性能和抗腐蝕性能的影響因素及其演變規(guī)律,脫色工藝與多孔金屬膜材料分離處理脫硫廢液工藝間的組合及優(yōu)化關(guān)系。為了不影響無機鹽產(chǎn)品的質(zhì)量,經(jīng)過膜法處理的高溫高含鹽脫硫廢液中,微小吸附材料、膠體硫磺等固體雜質(zhì)的含量要求非常低。然而,為了提高脫色質(zhì)量,一般考慮添加粒度小的多功能吸附材料,考慮到材料粒度對脫色工藝的影響以及與脫硫液分離的影響,優(yōu)化多孔金屬膜材料的孔徑、吸附材料粒度以及物料物性等控制參數(shù)間的關(guān)系,在保證脫色系統(tǒng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)吸附材料與脫色液的良好分離。
脫硫系統(tǒng)每天需排出約40t廢液送煤場,與煤混合后送焦爐處理[3]。由于五豐塘焦化廠采用的是圓形料倉封閉煤場,廢液送來后廢氣大量散發(fā)淤積于圓形料倉中,嚴重威脅到職工的身心健康。脫硫工段被迫減少廢液排放量,造成脫硫液鹽類富集,脫硫效果大受影響,煤氣含硫指標由投產(chǎn)時的200mg/m3攀升至500mg/m3以上,對鋼鐵主業(yè)造成極大沖擊。脫硫提鹽技術(shù)改造,改進了熔硫技術(shù)和脫硫液提鹽裝置。熔硫為處理55 000m3/h煤氣脫硫產(chǎn)生的硫磺泡沫,制成純度高于90%的硫磺。脫硫液提鹽與55 000m3/h煤氣發(fā)生量相配套,脫硫廢液處理量為40t/天,生產(chǎn)硫氰酸銨和混鹽。
1.3 脫硫工藝
采用先進的低溫低壓熔硫工藝,本工藝只將清液硫泡沫混合液加熱到85℃左右,能耗大幅降低,環(huán)境污染小,硫磺品位高,市場銷量好。
熔硫清液經(jīng)冷卻后進入清液槽,多余部分返回脫硫系統(tǒng),不外排。
該工藝生產(chǎn)的硫磺純度高達90%以上,硫磺的市場銷售價格為每噸700元。
1.4 提鹽工藝
采用粉末輸送機投加活性炭,避免了人工投加及投加過程的揚塵現(xiàn)象。實現(xiàn)廢水回用,降低脫硫新水補充量。提出的硫氰酸銨純度大于90%,附加值高,銷路好。主要工藝流程在真空環(huán)境下運行,介質(zhì)揮發(fā)性小。用于脫除廢液中的油份和帶色催化劑等雜質(zhì)的活性碳,在使用后可以摻入煤中進焦爐煉焦,對焦炭質(zhì)量沒有影響。整個過程采用集中監(jiān)控系統(tǒng),為國內(nèi)首次采用。
鑒于目前市場、成本的情況,暫時生產(chǎn)混鹽可能是比較好的選擇,也是焦化建議的。武漢焦耐已經(jīng)基本達到合同技術(shù)附件的指標,經(jīng)雙方協(xié)商,建議扣款29.44萬元以完成驗收。如果今后對工藝、設備等進行改造,條件具備后,請焦化盡可能生產(chǎn)硫氰酸銨精鹽。
硫氰酸銨主要用于人造芥子油、照相行業(yè)、搞菌素的分離、農(nóng)藥、涂鋅、電鍍添加劑等,即使科學發(fā)展到今天,處理脫硫廢液的方法也局限在制硫酸(韶鋼、邯鄲鋼、梅鋼)、真空碳酸鉀脫硫、提鹽等相對成熟的工藝。近幾年,中冶焦耐院為八鋼、蕪鋼設計的脫硫提鹽技術(shù)和我公司的基本一樣,濃度相似。鑒于目前市場、成本的情況,暫時生產(chǎn)混鹽可能是比較好的選擇,也是焦化建議的。武漢焦耐已經(jīng)基本達到合同技術(shù)附件的指標,經(jīng)雙方協(xié)商,建議扣款29.44萬元以完成驗收。如果今后對工藝、設備等進行改造,條件具備后,請焦化盡可能生產(chǎn)硫氰酸銨精鹽。
采用低溫低壓熔硫技術(shù),采取連續(xù)進料、連續(xù)排清液、間斷排硫作業(yè)模式設計熔硫釜,按照先投熔硫釜、除味工藝、脫硫廢液提鹽的工藝順序盡快開展施工,盡早將積存的硫膏加工成硫磺。
脫硫及提鹽工藝實行就地監(jiān)控及遠程大集中控制室監(jiān)視措施。大氣污染物排放執(zhí)行《寶鋼環(huán)保設計規(guī)定》,減少排放源,做到能循環(huán)使用的盡量在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)使用的工藝。電源從現(xiàn)有的酚氰水(兩臺800KVA的變壓器)低壓配電室設置兩臺供電電源柜,為脫硫及提鹽工藝供電。各個專業(yè)的施工以不影響焦化正常生產(chǎn)為原則,通用設備選型按寧鋼提供的設備選型原則進行設計。
2 結(jié)語
通過進行改造,解決了原來硫膏滯銷及污染的問題,生產(chǎn)的硫磺銷售良好,脫硫廢液已經(jīng)轉(zhuǎn)換為混鹽銷售,現(xiàn)場整潔無污染,由于脫硫為低溫低壓熔硫,現(xiàn)場污染小,基本達到了預期效果。脫硫提鹽為新工藝,化產(chǎn)工藝堵塞是常見現(xiàn)象,現(xiàn)場操作需要進一步熟悉。設備的一些小問題,建議在今后的生產(chǎn)中熟練工藝操作時逐步避免。硫磺純度大于90%。熔硫單元硫泡沫處理量≥原料供應量?;孛摿蛳到y(tǒng)廢水含鹽量~2g/l。脫硫廢液處理量≥40t/d(實際焦化兩座6m焦爐每天最多產(chǎn)20~25t/d,40t/d是當年焦化提供給武漢焦耐的需求值,有些過高)。硫氰酸銨純度≥90%。
參考文獻
[1] 李天喜,周亞軍.膜分離技術(shù)在焦化生產(chǎn)廢水處理中的應用與實踐[J].第三屆膜分離技術(shù)在冶金工業(yè)中應用研討會,2010,55(34):19.
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[3] 錢旦,郝鵬,張素利,等.一種焦爐煤氣濕式氧化法脫硫所產(chǎn)生脫硫廢液的處理方法[P].中國,CN201711395070.1,2018-04-20.