柏承東
摘要:本文主要介紹了PLC&變頻器控制的行車系統(tǒng),結(jié)合實(shí)際使用中的經(jīng)驗(yàn),闡述分析了其優(yōu)缺點(diǎn)和生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題,并提出了有效的整改措施。
關(guān)鍵詞:PLC;變頻器;行車控制系統(tǒng);故障
1? PLC&變頻器控制行車原理
機(jī)電是行車電氣傳動(dòng)系統(tǒng)的主要組成部件,主要分為提升電機(jī)、大車電機(jī)和小車電機(jī)等三種。傳統(tǒng)意義上的行車控制系統(tǒng)一般是通過(guò)調(diào)整轉(zhuǎn)子所串電阻的大小從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟動(dòng)與速度調(diào)節(jié)。在電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,由于傳統(tǒng)控制系統(tǒng)操作頻率較高,易產(chǎn)生較大沖擊電流,導(dǎo)致行車振動(dòng)大;系統(tǒng)中的接觸器、碳刷等部件易出現(xiàn)磨損、冒火、故障等現(xiàn)象;因頻繁調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子所串電子的大小,電阻易發(fā)生接觸不良、能耗過(guò)大等問(wèn)題,電機(jī)調(diào)速不靈敏;同時(shí)傳統(tǒng)行車控制系統(tǒng)因故障頻率高,使得其維修難度較大,費(fèi)用較高。為了有效地降低行車控制系統(tǒng)的故障率,需從根源上改變電機(jī)的啟動(dòng)與調(diào)速手段。通過(guò)引入變頻調(diào)速器,利用變頻器靈敏、便捷的調(diào)速手段、完善保護(hù)功能等多方面優(yōu)勢(shì)能夠在很大程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的缺陷。以下將對(duì)PLC&變頻器控制系統(tǒng)行車進(jìn)行詳細(xì)闡述。
PLC&變頻器控制行車原理框圖如圖1所示。
PLC&變頻器控制行車在操作上保持和傳統(tǒng)一致,將聯(lián)動(dòng)控制臺(tái)設(shè)置在駕駛室中,并通過(guò)聯(lián)動(dòng)控制臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)的啟動(dòng)及調(diào)速,當(dāng)聯(lián)動(dòng)控制臺(tái)傳輸出的檔位信息及時(shí)反饋至PLC時(shí),可通過(guò)輸出的數(shù)字量正反向啟動(dòng)或停止變頻器和制動(dòng)系統(tǒng),通過(guò)輸出4~20ma模擬量來(lái)控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。行車變頻控制后,增加了電機(jī)的電流反饋,不僅實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)控制,更有利于起升與開(kāi)閉的速度配合以及出力均衡,能在很大程度上避免因單根鋼絲繩超出極限抗拉承載力而出現(xiàn)斷裂的情況。
2? 運(yùn)行中典型故障分析
2.1 變頻器過(guò)壓、過(guò)流報(bào)警,制動(dòng)電阻燒毀
行車抓斗在下降過(guò)程中或減速過(guò)程中,電機(jī)為反向轉(zhuǎn)動(dòng),由轉(zhuǎn)動(dòng)而產(chǎn)生的力矩表現(xiàn)為正向輸出,電機(jī)通過(guò)運(yùn)行而激發(fā)的再生電能按照一定的路徑反向傳輸至變頻器,進(jìn)一步利用變頻器的直流回路釋放出去,若因再生電能無(wú)法進(jìn)行有效的釋放將導(dǎo)致變頻器的直流回路出現(xiàn)過(guò)壓、過(guò)流現(xiàn)象,所以制動(dòng)單元以及制動(dòng)電阻作為變頻器至關(guān)重要的部分,需安裝于行車控制系統(tǒng)中。同時(shí),在電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,變頻器的速度調(diào)節(jié)所需的反應(yīng)時(shí)間在符合實(shí)際生產(chǎn)需要的同時(shí)應(yīng)盡量放長(zhǎng),這樣有利于制動(dòng)電阻對(duì)再生電能的釋放,能降低制動(dòng)電阻的發(fā)熱量,延長(zhǎng)使用壽命。
2.2 24V電源零電位漂移故障
在行車控制系統(tǒng)工作過(guò)程中,通常將變頻器以及PLC作為24V電源。雖然這兩種設(shè)備自身都具備可獨(dú)立工作的24V電源,然而因行車控制系統(tǒng)內(nèi)電路設(shè)置復(fù)雜,為了防止電源不足的情況,額外設(shè)置了24V的電源設(shè)備。行車控制系統(tǒng)中共有3個(gè)24V電源,若在運(yùn)行過(guò)程中電源間存在電位不等、零電位等問(wèn)題,將會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致行車出現(xiàn)各類故障。以下將闡述幾種故障情況及原因分析。
故障一:如圖2所示為單獨(dú)配備24V電源的變頻器和PLC工作示意圖。當(dāng)系統(tǒng)連接電源后,如果沒(méi)有給變頻器輸入任何速度調(diào)節(jié)信息,則顯示器會(huì)反饋按20ma的調(diào)速信號(hào)設(shè)定模擬值,那么行車在通電啟動(dòng)后將會(huì)以20ma的速度進(jìn)行高速運(yùn)轉(zhuǎn),不能再調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度。進(jìn)行原因分析時(shí),不僅對(duì)變頻器AI輸入模塊進(jìn)行了校核,輸入電阻及相應(yīng)的信號(hào)電纜均確認(rèn)絕緣正常;而且在替換了PLC的AO模塊或拆除了4~20ma信號(hào)電纜的其中一根電纜線之后,上述的問(wèn)題仍然反復(fù)出現(xiàn)。由此可知,4~20ma信號(hào)不是從PLC傳送出去的。對(duì)PLC的AO模塊進(jìn)行了檢查之后發(fā)現(xiàn)單獨(dú)配備的電源負(fù)端對(duì)地電壓大約為-24V,這就造成一根信號(hào)電纜的兩端存在將近24V的電位差,也正是這一電位差導(dǎo)致了變頻器AI口內(nèi)部有20ma的電流流過(guò)。
整改措施:24V電源負(fù)端對(duì)地電壓為-24V,最典型的故障為電源正端接地,對(duì)24V電源仔細(xì)檢查后排除了正端接地的可能性??梢猿醪綌喽ㄊ?4V電源內(nèi)部問(wèn)題,翻看24V電源手冊(cè)得知,負(fù)端對(duì)地電位漂移時(shí)可以把負(fù)端直接接地,從而把24V電源負(fù)端電位拉回零位,按照手冊(cè)中提供的辦法實(shí)施后,一切正常。需要注意的是:24V電源負(fù)端接地前一定要確認(rèn)24V電源正端未接地,否則將造成24V電源正負(fù)端短路,電源瞬間燒毀。
故障二:PLC的不同輸入點(diǎn)信號(hào)顯示燈經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)突然整體熄滅,又突然恢復(fù)的情況。該類情況同樣是涉及24V電源設(shè)備的問(wèn)題,PLC不同輸入點(diǎn)之間的電壓大小都是24V,PLC自身也具備電壓為24V中間繼電器,能夠保證不同輸入點(diǎn)信號(hào)顯示燈的正常工作。如果24V電源的正端和M端之間的電位差不超過(guò)24V,那么PLC自身具備的中間繼電器就無(wú)法保證不同輸入點(diǎn)信號(hào)顯示燈的正常工作,使得信號(hào)燈突然整體熄滅,信號(hào)丟失。經(jīng)過(guò)對(duì)PLC檢查后發(fā)現(xiàn),其不同輸入點(diǎn)之間的電位差不穩(wěn)定,且24V電源的正端和M端并非為同一電源,M端引自PLC自帶24V電源,而24V正端引自外供24V電源,當(dāng)任何一個(gè)24V電源波動(dòng)時(shí)都會(huì)影響到電位差小于24V,詳見(jiàn)圖3。
整改措施:把M端改接到外供24V電源,使得24V正端與M端來(lái)自同一個(gè)電源,這樣即使24V電源的電位波動(dòng)時(shí),其電位差還是會(huì)穩(wěn)定在24V的,經(jīng)過(guò)上述處理后故障現(xiàn)象消除。
2.3 行車主電源質(zhì)量差引起變頻器內(nèi)部短路
故障現(xiàn)象:行車運(yùn)行一段時(shí)間后變頻器短路故障頻發(fā),變頻器短路后修復(fù)成本很高,新變頻器更換后送電不久又會(huì)發(fā)生短路。此問(wèn)題反饋到了行車制造廠家,廠家給出的解釋是行車供電電源質(zhì)量差,需要安裝電源濾波器,經(jīng)檢測(cè)行車主電源的質(zhì)量后發(fā)現(xiàn)明顯諧波現(xiàn)象。進(jìn)一步確認(rèn)是否是由于電源質(zhì)量差而導(dǎo)致變頻器短路故障率高,提前在易發(fā)生變頻器短路的行車上配備了一臺(tái)電源濾波器,一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),變頻器內(nèi)部短路現(xiàn)象明顯減少,因此為了避免變頻器內(nèi)部短路問(wèn)題的出現(xiàn),目前行車均配備了濾波器。
2.3.1 變頻器內(nèi)部參數(shù)設(shè)置過(guò)高,導(dǎo)致行車運(yùn)行出現(xiàn)故障
故障一:行車在空載的情況下能夠正常進(jìn)行升降,而負(fù)載后在上升過(guò)程中出現(xiàn)劇烈抖動(dòng)現(xiàn)象,并且上升緩慢,嚴(yán)重時(shí)抓斗無(wú)法上升,反而在抓斗的反作用力下,自由落體下降。行車抓斗正常工作中屬于重載啟動(dòng),而變頻器零起升速至額定轉(zhuǎn)矩輸出需要一個(gè)過(guò)程,這就有可能導(dǎo)致行車重載啟動(dòng)開(kāi)始階段因轉(zhuǎn)矩不足而抓頭無(wú)法提升。ABB變頻器第26組參數(shù)是MOTORCONTROL(電機(jī)控制),該組參數(shù)中的26.03和26.04定義了電機(jī)零速時(shí)變頻器供給電機(jī)的附加電壓值和頻率,當(dāng)行車扭矩要求大且DTC控制無(wú)法符合要求時(shí),這項(xiàng)功能可以有效地解決該問(wèn)題。然而,不可以通過(guò)一味的設(shè)高26.03和26.04參數(shù)的方式來(lái)提高轉(zhuǎn)矩大小,那樣容易導(dǎo)致變頻器在啟動(dòng)過(guò)程中發(fā)生過(guò)流故障。
故障二:行車空載行走時(shí)力矩不足,啟動(dòng)時(shí)抖動(dòng)嚴(yán)重。此類故障一般初步都會(huì)懷疑大車行走報(bào)閘未松開(kāi)或故障,但是檢查報(bào)閘控制回路及機(jī)械部分均正常。檢查變頻器參數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn),大車電機(jī)額定轉(zhuǎn)速970r/min被錯(cuò)誤的設(shè)定為1480r/min,更正參數(shù)后一切正常。行車使用的變頻器為恒轉(zhuǎn)矩控制變頻器,即當(dāng)行車承受的外荷載不變的情況下,功率P和角速度Ω保持不變,那么變頻器輸出的轉(zhuǎn)矩也基本保持不變,輸出的轉(zhuǎn)矩大小取決于功率P和角速度Ω的大小。因變頻器的功率P=T*Ω,若功率不變的情況下,一味地增大角速度Ω,將會(huì)使得轉(zhuǎn)矩T值過(guò)小,即大車啟動(dòng)時(shí)因角速度過(guò)大導(dǎo)致轉(zhuǎn)矩不滿足要求。
2.3.2 行車的變頻器主電源由于多次斷電或電源負(fù)載溫度過(guò)高導(dǎo)致故障頻發(fā)
根據(jù)ABB變頻器的操作說(shuō)明可知,由于ABB變頻器關(guān)于自身直流電容組的充電次數(shù)有額定要求,不可通過(guò)分合其主電源斷路器的方式實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟動(dòng)及調(diào)速。當(dāng)行車在工作過(guò)程中出現(xiàn)了問(wèn)題后,操作員不及時(shí)聯(lián)系技術(shù)人員維修檢查,直接通過(guò)切斷系統(tǒng)電源再重啟的方式讓行車恢復(fù)工作,這樣反復(fù)多次的突然斷電會(huì)在極大程度上降低變頻器的使用壽命,提高故障率,因此需要對(duì)操作員進(jìn)行足夠的崗前培訓(xùn)。變頻器內(nèi)部配備有溫度報(bào)警器,當(dāng)行車在高溫環(huán)境下工作室,變頻器報(bào)警系統(tǒng)會(huì)多次報(bào)警,為了降低變頻器的故障率,應(yīng)控制變頻器的溫度環(huán)境在-15~50℃,主要原因如下:第一,由于材料相關(guān)技術(shù)參數(shù)還無(wú)法滿足規(guī)范設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致變頻器材料的精確度具備一定的局限性;第二,變頻器的生產(chǎn)模具等參數(shù)暫時(shí)無(wú)法符合制造工業(yè)的相關(guān)要求,造成其內(nèi)部的壓力容易在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)明顯變形;第三,因壓力容器的各部件之間存在尺寸偏差,使得其在組裝過(guò)程中容易出現(xiàn)明顯變形。
3? 改善壓力容器制造質(zhì)量的有效措施
3.1 提高對(duì)壓力容器材料及質(zhì)量控制的重視程度
為了有效地提高壓力容器的質(zhì)量,必須在方案設(shè)計(jì)階段給予足夠的重視,方案設(shè)計(jì)階段的壓力容器質(zhì)量好壞直接決定了壓力容器的制造質(zhì)量的好壞與否。在方案設(shè)計(jì)階段,設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)專業(yè)規(guī)范設(shè)計(jì)要求對(duì)壓力容器的生產(chǎn)制造進(jìn)行全面、深入的研究分析;結(jié)合制造工藝的豐富經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步保證壓力容器的設(shè)計(jì)質(zhì)量。設(shè)計(jì)人員不僅要對(duì)壓力容器的各個(gè)部件材料進(jìn)行深入、全面的研究,還應(yīng)該針對(duì)壓力容器的組裝過(guò)程及工作條件進(jìn)行充分、綜合的假設(shè)分析與探討,盡可能地使制造生產(chǎn)出來(lái)的壓力容器滿足設(shè)計(jì)、工作要求,進(jìn)而改善壓力容易的制造質(zhì)量。
3.2 加強(qiáng)對(duì)壓力容器變形的嚴(yán)格控制
為了能夠有效地加強(qiáng)對(duì)壓力容器變形的嚴(yán)格控制,主要有以下幾種方式:①加強(qiáng)對(duì)壓力容器的設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),嚴(yán)格把控材料的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù),保證壓力容器的材料及質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求;②在壓力容器的制造生產(chǎn)全過(guò)程中,需要嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范要求及操作標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展生產(chǎn)動(dòng)作,確保生產(chǎn)模具符合制造工業(yè)的相關(guān)要求,嚴(yán)格控制模具在制造過(guò)程中的結(jié)構(gòu)變化大小,進(jìn)一步減少壓力容器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變形量;③盡可能降低壓力容器各部件之間的尺寸偏差,在組裝過(guò)程中可通過(guò)適當(dāng)?shù)闹谓档蛪毫θ萜鞯耐獠拷Y(jié)構(gòu)變形量和組裝變形。
4? 結(jié)論
綜上所述,為了能夠?qū)毫θ萜鞯陌踩阅芴峁?qiáng)有力的保障,對(duì)壓力容器的制造質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制是至關(guān)重要且刻不容緩的。在壓力容器的設(shè)計(jì)階段,需提高對(duì)壓力容器材料及質(zhì)量控制的重視程度,確保設(shè)計(jì)方案的合理性與科學(xué)性;在制造過(guò)程中,應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、提高人員的綜合素質(zhì),嚴(yán)格控制材料的規(guī)格和大小;在組裝過(guò)程中,嚴(yán)格控制壓力容器內(nèi)部、外部結(jié)構(gòu)的變形量,降低組裝誤差,進(jìn)一步滿足壓力容器的設(shè)計(jì)與使用要求。同時(shí),科學(xué)的材料及合理的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,結(jié)合先進(jìn)的焊接技術(shù),能夠?yàn)閴毫θ萜鞯闹圃熨|(zhì)量提供強(qiáng)有力的保障。
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