唐致遠(yuǎn)
摘要:宣鋼二鋼軋廠二棒材生產(chǎn)線是宣鋼公司淘汰落后產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)第二次跨越發(fā)展的重大技改工程。當(dāng)前形勢下,生產(chǎn)指標(biāo)越來越高,軋制節(jié)奏不斷提升,對工藝的要求也越來越高。因此,本文主要結(jié)合生產(chǎn)需求,解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的電氣問題,研究了棒材生產(chǎn)線電氣自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)升級與應(yīng)用,不斷優(yōu)化電氣控制系統(tǒng),以期達(dá)到降低設(shè)備故障率、提高生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)挖潛增效的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:棒材生產(chǎn)線;電氣自動(dòng)化;技術(shù)升級;技術(shù)應(yīng)用
0? 引言
宣鋼二鋼軋廠二棒材生產(chǎn)線采用西門子S7-400PLC+S120傳動(dòng)控制系統(tǒng),在投產(chǎn)后,由于設(shè)備長時(shí)間高負(fù)荷運(yùn)行,磨損程度較高,加之維護(hù)時(shí)間緊張,導(dǎo)致主軋機(jī)在高速運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生不同程度的振動(dòng),經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)與減速機(jī)之間的連接銷斷裂的故障問題。通過對主軋機(jī)電機(jī)傳動(dòng)參數(shù)及其PLC程序進(jìn)行優(yōu)化,確定主傳動(dòng)PI環(huán)節(jié)參數(shù)及轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的工作閾值,進(jìn)而消除該機(jī)架的振動(dòng),解決了全線主軋機(jī)在高速運(yùn)行時(shí)的微弱振動(dòng),消除了軋機(jī)高速運(yùn)行的振動(dòng)隱患。
1? 總體思路
通過使用STARTER調(diào)試軟件及優(yōu)化自動(dòng)化PLC程序,重新對全線18架主電機(jī)進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,解決全線18架主電機(jī)高速運(yùn)行時(shí)有不同程度振動(dòng)的問題。
2? 技術(shù)實(shí)施方案
本文以第18架軋機(jī)為例進(jìn)行分析。該機(jī)架隸屬于精軋機(jī)組的最后一架,主電機(jī)傳動(dòng)裝置為Siemens S120,調(diào)試軟件為Starter。
2.1 通過使用STARTER調(diào)試軟件
在實(shí)際測量的基礎(chǔ)上,我們發(fā)現(xiàn)該軋機(jī)電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),主電機(jī)振動(dòng)值過高,電機(jī)速度變化不穩(wěn)定,電流曲線明顯不正常波動(dòng),主電機(jī)振動(dòng)值達(dá)到了20mm/s2。經(jīng)分析研究發(fā)現(xiàn),整個(gè)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性與穩(wěn)定性造成影響的參數(shù),主要是速度調(diào)節(jié)器參數(shù)(如圖1所示)。于是,本文通過重新優(yōu)化主電機(jī)速度調(diào)節(jié)器參數(shù)的方式,來解決該機(jī)架存在的問題。
具體實(shí)施的技術(shù)方案如下:
①脫開電機(jī)與減速機(jī),電機(jī)空載優(yōu)化。
②打開STARTER調(diào)試軟件,通過CP5711、DP電纜,連接工程師站與S120逆變裝置的CU,設(shè)定通訊接口為CP5711(PROFIBUS)<ACTIVE>,打開備份參數(shù)實(shí)現(xiàn)在線連接。
③打開參數(shù)列表“Expert list”,設(shè)定P1960=2;使能ON/OFF1并保持該位為1。變頻器自動(dòng)優(yōu)化結(jié)束后,P1960恢復(fù)為0。
④重新連接電機(jī)與減速機(jī),電機(jī)帶載優(yōu)化。
⑤設(shè)定P1960=4,使能ON/OFF1并保持該位為1。變頻器自動(dòng)優(yōu)化結(jié)束后,P1960恢復(fù)為0,自動(dòng)優(yōu)化任務(wù)全部結(jié)束。
⑥打開控制面板,雙擊Contor Panel,系統(tǒng)自動(dòng)彈出圖2所示的畫面。
通過Contor Panel控制面板,首先獲取控制權(quán),再通過使能整流單元、使能軸、設(shè)定速度等操作,讓電機(jī)速度逐漸升高,控制電機(jī)的啟停。
⑦啟動(dòng)Trance功能,記錄電機(jī)的速度曲線,以此來掌握速度環(huán)的動(dòng)態(tài)特性。其步驟是:首先在Trance功能下選擇相應(yīng)的信號參數(shù)r60,然后設(shè)定速度、r61、實(shí)際速度、采樣時(shí)間、總時(shí)間長度、觸發(fā)條件,最后啟動(dòng)Trance功能。如圖3所示。
⑧停止Trance功能,實(shí)際得到的速度運(yùn)行曲線可在“Time diagraim”中查看,并據(jù)此得到速度環(huán)特性,如圖4所示。
⑨通過控制面板和Trance功能曲線,控制電機(jī)轉(zhuǎn)速變化(0~1200rpm),當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到600rpm后,可以觀察到電機(jī)振動(dòng)值增大,速度曲線特性較差。
⑩為使速度曲線特性提升,對速度調(diào)節(jié)器參數(shù)P1460和P1462,在手動(dòng)條件下進(jìn)行微調(diào),如圖5所示。
{11}通過以上步驟,對速度環(huán)的速度調(diào)節(jié)器參數(shù)重新進(jìn)行了優(yōu)化,最終確定速度調(diào)節(jié)器參數(shù)為:P1460=40.62,P1462=60.32ms,在電機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),測量振動(dòng)值,降至2mm/s2左右(參見圖6),消除了電機(jī)振動(dòng)。
{12}保存參數(shù),執(zhí)行Copy RAM to ROM。
2.2 重新優(yōu)化PLC程序,解決軋機(jī)停車時(shí)存在的振蕩問題
①停止自動(dòng)化運(yùn)行,逆變器便不再運(yùn)行,通過逆變器內(nèi)的參數(shù)r2199.1來比較電機(jī)速度是否為零速,比較值被賦到參數(shù)P2080的bit10中,然后通過參數(shù)r2089.0讀取P2080中bit0-bit15的參數(shù)值,最后通過profibus-DP通訊協(xié)議將狀態(tài)字PZD1=r2089.1打包發(fā)送給自動(dòng)化。
②自動(dòng)化接收到狀態(tài)字1后,將其放在PLC程序的背景數(shù)據(jù)塊DB111中,DB111.DBX157.1讀取零速命令后延時(shí)6s,DB111.DBX516.3被賦值為0,然后通過DB111.DBW510作為控制字2發(fā)送給傳動(dòng)裝置,逆變裝置通過參數(shù)r2093的bit9接收,將其賦給參數(shù)P856,這時(shí)P856=0,撤消逆變裝置轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器使能,此時(shí)軋機(jī)完全停止。
經(jīng)過分析,上述參數(shù)值并不是轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器最優(yōu)停止時(shí)間,遂將其由6s修改為3s,縮短轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的使能時(shí)間,電機(jī)停止后使轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器在最短時(shí)間內(nèi)失效,確定了該調(diào)節(jié)器的工作閾值,從而達(dá)到消除振蕩的目的。
此外,對于剩余17架軋機(jī)主電機(jī)有不同程度振動(dòng)的問題,參考與第18架軋機(jī)相同的優(yōu)化步驟,在此不多做贅述。
3? 結(jié)束語
此次技術(shù)升級在在國內(nèi)同行業(yè)中技術(shù)水平較為先進(jìn),已在宣鋼其他棒材生產(chǎn)線得到應(yīng)用和推廣。不僅大幅降低了設(shè)備故障率及噸鋼能耗,提高了成材率和生產(chǎn)效率,而且能夠適應(yīng)更多品種鋼的軋制,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。同時(shí),在國內(nèi)同種行業(yè)同種設(shè)備情況下,提供了技術(shù)借鑒,具有廣泛的推廣前景。
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