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發(fā)動機短軸鉸孔工藝改進與工裝設(shè)計

2020-09-10 07:22:44李國慶
內(nèi)燃機與配件 2020年7期
關(guān)鍵詞:工裝工藝

李國慶

摘要:燃氣發(fā)動機的減震器和曲軸通過短軸進行連接,為了保證曲軸與減震器的同軸度,必須在短軸和曲軸上進行鉸孔,安裝定位螺栓。工藝改良前通過人工進行手動鉸孔,精度無法保證,通過對鉸孔工藝進行改進,制作鉸孔工裝,實現(xiàn)了半自動鉸孔工作,提高了鉸孔質(zhì)量,降低了工人的勞動強度,同時保證了機組運行的穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞:鉸孔;發(fā)動機短軸;工藝;工裝

0 ?引言

發(fā)動機曲軸與減震器之間的連接件稱為短軸,是發(fā)動機的重要組成部分。機組運行的穩(wěn)定性與短軸的連接精度有直接的關(guān)系。為保證曲軸和減震器的同軸度要求,在安裝短軸時需保證其定位止口與曲軸的同軸度,需要找正后用定位螺栓相互固定,因此就要求安裝短軸和曲軸時找正后同鉸6處定位螺栓孔。但鉸孔時一般采用手動鉸孔,進給方式為敲擊進給,手動旋轉(zhuǎn)鉸刀,無法保證鉸孔的圓度和直線度,達不到圖紙要求,而且操作量大,耗時多,經(jīng)常損壞鉸刀,因此為了減少操作者的勞動強度,制作一種專用工裝對短軸鉸孔工藝進行改良,從而實現(xiàn)高效鉸孔加工,提高鉸孔質(zhì)量,保證鉸孔的圓度和直線。

1 ?影響鉸孔質(zhì)量的原因分析

1.1 鉸孔后孔的孔徑過大的原因分析

孔徑過大的主要原因是在鉸孔時,一般先用錐形手用鉸刀放入底孔進行粗鉸,這一過程中用銅棒敲擊鉸刀進行進給,無法保證鉸刀與工件同心,退刀時采用反轉(zhuǎn)退刀,也會擠傷孔壁,導致孔的圓柱度達不到要求,呈橢圓形。精鉸時直接將鉸刀放入粗鉸的孔中進行鉸孔,導致精鉸后的孔直徑偏大。

1.2 鉸孔后孔的粗糙度差的原因分析

表面粗糙度差的原因是在鉸孔時敲擊進給,進給量過大,易發(fā)生卡刀,需要退刀后重新鉸孔,在敲擊時容易使鉸刀的刀刃磨損,如不能及時更換,就會導致孔的表面粗糙度達不到圖紙要求。

2 ?工藝改進與工裝設(shè)計

2.1 提出工藝改進方案

為了解決鉸孔質(zhì)量不高的問題,技術(shù)、生產(chǎn)和車間相互配合組建一個研發(fā)小組。針對這個問題提出了以下三個方案。

2.1.1 方案一

發(fā)動機短軸鉸孔仍采用手動鉸孔方式,選用新型硬質(zhì)合金鉸刀,由原來的粗鉸、精鉸兩個工步完成,改進到粗鉸、半精鉸、精鉸三個工步完成鉸孔工序。減少每一工步的切削量,提高鉸孔質(zhì)量。

2.1.2 方案二

發(fā)動機短軸鉸孔仍采用手動鉸孔方式,設(shè)計一種鉸孔專用鉆套,可以保證鉸刀在進給時的直線度不會產(chǎn)生偏差,提高鉸孔質(zhì)量。

2.1.3 方案三

發(fā)動機短軸鉸孔采用半自動鉸孔方式,設(shè)計一套專用鉸孔工裝,替代手動加孔方式,保證孔的圓度與直線度,同時提升孔的表面粗糙度。

方案一、方案二均為手動鉸孔,優(yōu)點是經(jīng)濟性較高,容易實現(xiàn),兩種方案分別是通過增加工步降低每一工步切削量和設(shè)計專用鉸刀導套,這兩種方案都只是在一定程度上提高鉸孔質(zhì)量,手動鉸孔的缺點很明顯,進給時需要銅錘敲擊鉸刀,進給量過大,易損害鉸刀,孔的直線度得不到保證,倒轉(zhuǎn)退刀會對孔壁造成傷害,從而達不到圖紙粗糙度的要求,同時手動鉸孔效率低,工作量也比較大。方案三為半自動鉸孔,優(yōu)點是可以高效的實現(xiàn)短軸與曲軸的同鉸孔加工,并能夠提高其加工質(zhì)量,避免手動鉸刀的頻繁損壞。缺點是工裝結(jié)構(gòu)較復雜,設(shè)計生產(chǎn)周期長。為了徹底解決鉸孔問題,選用方案三實施。

2.2 鉸孔工裝設(shè)計過程簡述

鉸孔工裝設(shè)計初期去現(xiàn)場測量采集數(shù)據(jù),短軸兩法蘭間可利用的空間有限,通過對照圖紙,對鉸孔工裝結(jié)構(gòu)進行了初步的設(shè)計,主要從動力裝置、進給方式、定位方式、鉸刀的連接方式等幾個方面著手。

①動力裝置的選用考慮到空間有限,傳統(tǒng)的電動馬達體積過大不符合要求,同時鉸孔時要求低轉(zhuǎn)速和高輸出扭矩,最終選定了一種微型氣動馬達作為動力輸出。

②導向與進給方式選用了兩個導柱導向,滾珠絲杠手動進給。滾珠絲杠可以充分發(fā)揮它剛性強、傳動效率高、靈敏度高的特點。在滾珠絲杠的一端安裝手輪,用手旋轉(zhuǎn)手輪帶動滾珠絲杠前進,更加輕松和穩(wěn)定。采用導柱導套相互配合的方式進行導向,將導柱大頭端和導套分別過盈配合液氮冷裝入固定板和導向板中,在使用中兩根導柱和一根滾珠絲杠共同配合實現(xiàn)鉸刀的水平方向的前進和后退,保證了鉸孔時的直線度。

③定位方式選用可調(diào)節(jié)的V形鐵進行定位,鉸孔工裝需要固定在發(fā)動機短軸上,唯一可以進行定位的地方是短軸的軸頸,對軸類零件定位一般采用V形塊進行定位,考慮到鉸孔工裝要適配不同的機組,不同機組的短軸軸徑不同,為做到不同機組之間的通用型將鉸孔工裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計成四塊可以移動的三角形鐵,兩兩組合成兩對可調(diào)節(jié)V形塊,分別用螺栓固定在鉸孔工裝的前端和后段。在使用時只需要將螺栓松開,通過打表調(diào)整到合適位置再將螺栓擰緊即可,換機組實用時需重新調(diào)整V形塊的位置。

④固定方式采用螺栓緊固,鉸孔工裝與短軸的固定通過在固定版U形孔和短軸螺栓孔之間穿入螺栓進行固定;氣動馬達的固定是將氣動馬達放入移動板預留的孔中,在斜下方擰入兩個螺栓,靠擠壓力將氣動馬達固定到移動板上。

⑤鉸刀與輸出軸的連接是通過設(shè)計專用的套筒進行剛性連接,將機用鉸刀的連接軸與氣動馬達的輸出軸分別打定位孔,套入套筒后后用圓錐銷進行固定,當機用鉸刀磨損嚴重時只需將圓柱銷取出即可進行更換鉸刀。

⑥半自動氣動鉸刀使用方法:

使用時將氣動鉸刀工裝放到短軸上,將固定板和短軸用螺栓固定,打表調(diào)節(jié)V形塊后固定,氣動馬達通壓縮空氣,手動旋轉(zhuǎn)手輪,即可開始鉸孔。

2.3 現(xiàn)場安裝調(diào)試

短軸鉸孔工裝零部件到齊后在現(xiàn)場按照圖紙技術(shù)要求進行裝配調(diào)試,在上機鉸孔時發(fā)現(xiàn)短軸與減震器相連接的孔位與固定板的三個U形孔容易產(chǎn)生錯孔的現(xiàn)象,經(jīng)過現(xiàn)場測量對固定板上三個U形孔進行改進,用銑床將三個U形孔連接成一個,這樣就解決了孔位對不準的問題。

后期在使用時又發(fā)現(xiàn)氣動馬達固定不牢固,在鉸孔時阻力過大導致氣動發(fā)達發(fā)生轉(zhuǎn)動,針對這一問題,制作了馬達防轉(zhuǎn)套,一段固定在氣動馬達尾部另一端用螺栓固定到移動塊上,解決了氣動馬達在鉸孔時轉(zhuǎn)動的問題。

3 ?總結(jié)

通過對鉸孔過程中發(fā)現(xiàn)的問題的進行分析,找到影響鉸孔質(zhì)量的原因,針對其進行工藝改進,然后制定初步改進方案,并查閱相關(guān)資料,成立設(shè)計小組設(shè)計新型工裝,聯(lián)系生產(chǎn)廠家制作,進行現(xiàn)場安裝調(diào)試,根據(jù)現(xiàn)場反饋對圖紙進行修改,對短軸鉸孔工裝進行改良,再進行現(xiàn)場測試,最終使鉸的孔能滿足圖紙要求。

4 ?發(fā)展方向

在日常生產(chǎn)過程中,很多工序依賴著工人們的實踐經(jīng)驗,生產(chǎn)裝配的過程中難免會出現(xiàn)偏差,會遇到一些孔位偏差,定位不準確,裝配過程中發(fā)生干涉,很多諸如此類的問題,這時候我們就需要考慮如何去解決這些問題,能否通過采用新工藝,選用新材料,制作新工裝,使一些工序由人工完成轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器與人工相互配合完成,甚至是完全替代人工去生產(chǎn)。能否對老舊的生產(chǎn)工藝進行改進,多參觀多學習新的制造工藝,將先進技術(shù)融合到其中,根據(jù)企業(yè)情況制定出最適合自己生產(chǎn)的工藝來,這才是一個企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

參考文獻:

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[3]王淑坤.滾珠絲杠進給系統(tǒng)定位精度分析[D].大連理工大學,2006.

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