徐連美
摘要:通過解決某車型下擺臂和穩(wěn)定桿連接接頭異響問題,分析了造成夾緊力不足的原因,說明設(shè)計(jì)不合理的擰緊工藝和被連接件的制造誤差會(huì)影響連接接頭的緊固質(zhì)量。在考慮被連接件.下擺臂的工藝性和制造成本的前提下,為了提高下擺臂設(shè)計(jì)制造質(zhì)量對(duì)于連接接頭的魯棒性,將裝配方法從定扭矩法改為過屈服點(diǎn)的扭矩轉(zhuǎn)角法,解決連接處扭矩衰減失效造成的底盤異響問題。
關(guān)鍵詞:底盤異響;制造誤差;擰緊扭矩;扭矩轉(zhuǎn)角法
0?前言
緊固件在汽車上的應(yīng)用非常廣泛,汽車總裝進(jìn)行裝配時(shí),其中約70%的零件通過緊固件連接到一起。汽車緊固連接中,最常見的方式是通過緊固件提供夾緊力,將2個(gè)或多個(gè)零件連接在一起,如螺栓.螺母連接。因?yàn)榫o固件都在某種程度上實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化,螺栓的螺距、強(qiáng)度、摩擦系數(shù)都有著明確的定義,在一定的扭矩策略下,它的最小預(yù)緊力是可以確定的。因?yàn)榫o固件的材料強(qiáng)度都高于被連接件,所以在連接失效時(shí),雖然最后的失效形式表現(xiàn)為螺栓、螺母松動(dòng)甚至斷裂,但大多時(shí)候并不是緊固件的質(zhì)量有問題,而是初始的緊固工藝設(shè)計(jì)不合理。同時(shí),還有被連接件設(shè)計(jì)不佳,或者制造質(zhì)量有缺陷等原因,使零件間的匹配不好,導(dǎo)致接頭在工作負(fù)荷作用下發(fā)生夾緊力的衰減,引起連接失效[1]。
本文通過某車型下擺臂和穩(wěn)定桿連接接頭的安裝扭矩設(shè)計(jì)變更過程,說明了由于擰緊工藝不合理,被連接件.下擺臂的制造質(zhì)量誤差所影響到的連接接頭的緊固質(zhì)量[2]。在考慮被連接件.下擺臂的工藝性和制造成本的前提下,為了提高下擺臂制造質(zhì)量對(duì)于連接接頭的魯棒性,將擰緊工藝從定扭矩法改為扭矩轉(zhuǎn)角法,解決接頭扭矩衰減失效造成的異響及松動(dòng)問題。
1?問題描述
2020年5月,某車型在進(jìn)行扭曲路的試驗(yàn)中,車尾部底盤處有咯吱的異響(圖1)。試驗(yàn)人員排查發(fā)現(xiàn)下擺臂和穩(wěn)定桿及連接桿接頭有螺母松動(dòng)痕跡,斷開連接桿后再次進(jìn)行試驗(yàn),異響隨即消失,判斷異響與下擺臂和連接桿的接頭配合有關(guān)。按設(shè)計(jì)扭矩35±3 N·m擰緊后再進(jìn)行試驗(yàn),異響仍然存在。在更換新的下擺臂按35±3 N·m的扭矩?cái)Q緊后,在扭曲路試驗(yàn)中異響消失,在試驗(yàn)結(jié)束后檢查發(fā)現(xiàn)接頭仍有螺母松動(dòng)痕跡。
2?原因分析
下擺臂和連接桿是被螺栓和螺母緊固連接在一起的,如果有足夠的夾緊力,應(yīng)該像1個(gè)零件一樣運(yùn)動(dòng)。發(fā)生異響的實(shí)際原因是夾緊力不足,2個(gè)零件之間有松動(dòng)滑移摩擦而產(chǎn)生的。 通過故障現(xiàn)象和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析,試驗(yàn)人員識(shí)別出5個(gè)造成夾緊力不足的主要因素:(1)擰緊扭矩設(shè)計(jì)值不合理;(2)摩擦系數(shù)不合格;(3)下擺臂的U型開口尺寸超差,導(dǎo)致連接副間隙過大或者襯套長度過長;(4)下擺臂的連接接觸區(qū)域平面度不合格;(5)下擺臂螺栓安裝孔尺寸和位置度不合格。
2.1?擰緊扭矩設(shè)計(jì)值核算和摩擦系數(shù)核查
在整車的開發(fā)中,研究人員更重視零部件的可靠性設(shè)計(jì),往往并不重視連接點(diǎn)的設(shè)計(jì)和計(jì)算,螺栓螺母的擰緊扭矩采用的是經(jīng)驗(yàn)值[3]。每次有連接失效,研究人員應(yīng)首先核算扭矩值的合理性。表1示出了典型試驗(yàn)路況需求力和螺栓預(yù)緊力的計(jì)算結(jié)果。
經(jīng)過典型路況分析,螺栓的預(yù)緊力無法完全滿足扭曲試驗(yàn)的負(fù)荷要求。
2.2?同批次的螺栓螺母抽查
螺栓摩擦系數(shù)試驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù)如表2所列。
2.3?檢查下擺臂的U型開口尺寸和襯套長度匹配
圖紙要求值為60.0~60.8,實(shí)際值為60.88,下擺臂的U型開口尺寸超出上偏差,緊固后的接頭有殘余間隙,襯套長度合格(圖2)。
2.4?擺臂平面度確認(rèn)
圖紙要求中心孔直徑18 mm的面輪廓度為0.3 mm, 實(shí)測(cè)值螺母接觸面直徑約為16 mm,螺母接觸區(qū)域明顯沒壓平,未裝配的零件面輪廓度實(shí)測(cè)值0.4 mm(圖3)。
2.5?下擺臂螺栓安裝孔尺寸和位置度確認(rèn)
擺臂安裝孔尺寸檢查結(jié)果如表3所列。
3?主要原因分析
使連接接頭松動(dòng)的原因包括扭緊力矩并未涵蓋所有的工況,且下擺臂存在制造偏差。
當(dāng)螺栓摩擦系數(shù)(μ=0.12~0.18)偏大,預(yù)緊力會(huì)偏小,下限值的預(yù)緊力不能滿足扭曲試驗(yàn)的負(fù)荷要求。但是M8螺栓利用率已經(jīng)達(dá)到94%,35±3 N·m的扭矩已經(jīng)不能再提高,否則當(dāng)摩擦系數(shù)偏小時(shí),螺栓有拉斷的風(fēng)險(xiǎn)。換大規(guī)格的螺栓不僅會(huì)帶使螺栓螺母的成本上升,還涉及對(duì)下擺臂模具的修改,成本會(huì)進(jìn)一步提高。
下擺臂的制造誤差是造成扭矩衰減的根本原因,由于U型開口尺寸超差會(huì)消耗螺栓的扭矩,同時(shí)直徑為18 mm的區(qū)域內(nèi)面輪廓度0.3 mm超差使下擺臂、襯套端面、螺栓螺母法蘭面沒有真正緊密接觸。雖然在初始安裝時(shí)能達(dá)到設(shè)計(jì)狀態(tài)下的扭矩和夾緊力,但接頭受到外力作用時(shí),下擺臂板進(jìn)一步被壓平,螺栓的伸長量會(huì)被縮短,夾緊力減小,造成接頭松動(dòng)[4]。
4?改進(jìn)實(shí)施
原因明確以后,研究人員得出了改進(jìn)實(shí)施的對(duì)策:
(1)要求下擺臂廠家修改模具,優(yōu)化工藝,確保直徑18.0 mm區(qū)域和直徑8.5 mm同心,而不是偏斜到孔的一側(cè),另一側(cè)沒有被壓平,同時(shí)面輪廓度0.3 mm要滿足圖紙要求。
(2)將定扭矩法改為扭矩轉(zhuǎn)角法。此處接頭型式是典型的U型套筒連接,連接副間隙不可避免,用扭矩轉(zhuǎn)角無法消除間隙的影響。
設(shè)計(jì)扭矩轉(zhuǎn)角工藝,通過計(jì)算機(jī)輔助工程(CAE)計(jì)算出下擺臂變形剛度為8 000 N/mm,從圖紙上可以算出連接副間隙為1.6 mm,所以消隙力為12.8 kN,消隙扭矩為20 N·m,將其作為起始扭矩。研究人員將螺栓屈服力FS=35 kN作為目標(biāo)值將計(jì)算工藝轉(zhuǎn)角設(shè)為150°,擰緊系數(shù)為1.2,得出工藝轉(zhuǎn)角為180°。
通過試驗(yàn)驗(yàn)證擰緊工藝參數(shù)(表4),測(cè)得的軸力可以滿足所有工況。
用工藝參數(shù)為20 N+180°的扭矩轉(zhuǎn)角法擰緊試驗(yàn)車的接頭,試驗(yàn)車再?zèng)]有出現(xiàn)異響。將相同工藝用于正式生產(chǎn),下線3 000多臺(tái)車并與售后人員確認(rèn),未發(fā)現(xiàn)任何異響案例。
5?結(jié)論
在整車開發(fā)過程中,研究人員一定要重視連接接頭的設(shè)計(jì)、計(jì)算和驗(yàn)證。在被連接件產(chǎn)品的過程控制中,對(duì)安裝孔區(qū)域的質(zhì)量一定要嚴(yán)格把關(guān)。為了提高連接接頭的魯棒性,如本文中下擺臂和連接桿類似的U型連接最好考慮采用扭矩轉(zhuǎn)角法。較大的起始扭矩不僅可以消除間隙,還可以消除接觸面的粗糙度和輪廓度的影響,起到整平接觸面的效果。在確定間隙消除后,通過控制螺栓或螺母的旋轉(zhuǎn)角度控制螺栓的伸長量,使夾緊力只與螺栓的規(guī)格和系統(tǒng)的剛度相關(guān),從而螺栓擺脫摩擦系數(shù)的影響,得到穩(wěn)定的夾緊力。
參考文獻(xiàn)
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