李光舜,麥 林,黃 斌
(1.柳州鋼鐵股份有限公司焦化廠;2.柳州職業(yè)技術(shù)學院機電工程學院,廣西柳州 545002)
在紅焦干熄的進程中,因為裝置的嚴密性不足,在負壓段或多或少都會漏入部分空氣。由于空氣中的02和H20 會與紅焦產(chǎn)生化學反應(yīng)生成C02,而C02又會與紅焦反應(yīng)還原成C0,隨著時間不斷積累,干熄爐內(nèi)的C0 濃度逐步升高。而在提升機準備裝入紅焦,干熄爐蓋打開的時候,由于系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),所以會導致部分空氣被吸入,并與CO 一起燃燒,CO 濃度因此而降低。而當紅焦裝完,干熄爐蓋關(guān)閉后,由于爐內(nèi)紅焦的殘余揮發(fā)分仍不斷熱解析出,造成爐內(nèi)CO 濃度又迅速升高。若CO 濃度超出標準范圍,會形成易燃易爆氣體,使爐體有發(fā)生爆炸的危險,且在裝焦的過程中,爐內(nèi)會有大量氣體噴出,CO 濃度過高會使人員中毒。而CO 濃度若是偏低,就會增加焦炭的燒損,使焦炭的產(chǎn)量降低,增加了CO2的排放。因此,控制CO 濃度具有很重要的意義。然而,影響CO濃度的因素很多,干熄焦CO濃度控制過程往往具有非線性和時變性等特點,所以常規(guī)的PID 控制器就很難適應(yīng)這樣的系統(tǒng),不能獲得所期望的控制效果。
為了解決上述問題,以PLC 為基礎(chǔ)創(chuàng)建了改進型PID 的干熄焦CO 自適應(yīng)控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)可以動態(tài)地修正PID 的控制參數(shù),消除干擾和克服非線性和時變性等缺陷,以達到降低干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體中CO 濃度的控制誤差及提高系統(tǒng)響應(yīng)速度,并且避免出現(xiàn)CO濃度大幅振蕩的現(xiàn)象。
工控機通過工業(yè)以太網(wǎng)獲得PLC 采集的CO 濃度實際反饋值、空氣導入閥門實際開度反饋值等多種控制參數(shù)信號,采用改進型PID 算法數(shù)學模型計算出空氣導入閥開度設(shè)定值,再通過工業(yè)以太網(wǎng)返還給PLC實現(xiàn)設(shè)備的自動控制。
將空氣導入閥的實際開度反饋值和CO 濃度傳感器等多種信號傳感器,直接連接到PLC 的模擬量輸入信號端子上,而將空氣導入閥的開度設(shè)定值直接連接到PLC 模擬量輸出信號端子上,由PLC 進行數(shù)據(jù)采集和驅(qū)動。
控制系統(tǒng)以PLC S7-400 為控制核心,通過PROFIbus-DP 網(wǎng)絡(luò)將CO 濃度實際值、循環(huán)風量實際值、空氣導入量實際值、放散閥開度實際值、預(yù)存室壓力實際值等有效信號進行數(shù)據(jù)采集,再通過工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)送給工控機進行改進型PID 的運算,從而獲得空氣導入調(diào)節(jié)閥的給定值,再通過工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)還給PLC,PLC 再通過PROFIbus-DP 網(wǎng)絡(luò)將給定值發(fā)送給空氣導入調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行器,從而達到CO濃度智能化自動控制的目的??刂葡到y(tǒng)框圖,如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)框圖
人機界面采用24#顯示屏(配西門子WINCC 軟件),WINCC 通過TCP∕IP 與PLC 通訊,在WINCC 內(nèi)可以對空氣導入閥進行控制模式的選擇。在自動模式下,可以進行CO 濃度給定值設(shè)定,從而通過WINCC 對PLC 的數(shù)據(jù)采集能實時監(jiān)控或調(diào)整CO 濃度的運行狀況,對報警記錄實時監(jiān)視和歸檔,以供操作人員控制機組和運動狀況、故障報警進行分析。
本系統(tǒng)通過調(diào)整空氣導入閥門開度的大小,而調(diào)整進入預(yù)存室的空氣流量大小與CO 發(fā)生燃燒,從而控制CO 濃度實際值。采用CO 濃度閉環(huán)控制策略,能夠改變過去人工調(diào)節(jié)的方式,降低人員勞動強度。
本系統(tǒng)引入變結(jié)構(gòu)PID 算法,能夠有效提高CO濃度的動態(tài)特性及靜態(tài)誤差,克服產(chǎn)生振蕩的缺陷。其控制思想是:設(shè)置一個CO 濃度偏差閥值δ,當|e(k)|≤|δ|時,PID 控制算法起作用,提高系統(tǒng)的靜態(tài)誤差;當|e(k)|≥|δ|時,開度控制法起作用,提高系統(tǒng)的動態(tài)特性。公式為:
當偏差較大時,即當|e(k)|≥|δ|時,
當偏差較小時,當|e(k)|≤|δ|時,
式中:Kp——比例系數(shù);
e(k)——CO濃度偏差值;
T_sp_int——CO濃度設(shè)定值;
ρ(i)——閥門開度最小變化量;
T_pv_in——CO濃度實際值;
KD——微分系數(shù);
Km——線性比例系數(shù);
u(k)——控制器輸出;
KI——積分系數(shù);
δ——CO濃度偏差閥值。
本文以某鋼廠干熄焦為例,采用上述控制策略,對干熄焦CO 濃度進行自適應(yīng)自動控制。該方法自運行以來,系統(tǒng)可靠平穩(wěn)運行,獲得了所期望的運行效果。圖2 給出了傳統(tǒng)PID 控制時CO 濃度的控制曲線,圖3 給出了基于改進型PID 的干熄焦CO濃度的控制曲線。
圖2 傳統(tǒng)PID控制器的CO濃度曲線
圖3 基于改進型PID的CO濃度的控制曲線
通過兩個曲線圖的對比可以看出,采用傳統(tǒng)PID 控制方式時的CO 濃度在1.5%~7.8%波動,既超出了CO 濃度的控制范圍,又增加了焦炭的燒損;而采用了基于改進型PID 的干熄焦CO 濃度在5.0%~7.0%波動,達到了更好的動態(tài)性能和控制精度,使CO濃度控制在理想范圍。
本文在分析干熄焦CO 濃度控制工藝的基礎(chǔ)上,對干熄焦CO 濃度的控制系統(tǒng)進行了適當?shù)母倪M,構(gòu)成了基于改進型PID 的干熄焦CO 濃度自適應(yīng)控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)有效解決了非線性和時變性等缺陷,使干熄焦CO 濃度穩(wěn)定保持在設(shè)定區(qū)域內(nèi)波動,既不會超標形成生產(chǎn)安全隱患,又能夠有效降低焦炭的燒損,從而使焦炭的產(chǎn)量大幅提高,并且能夠降低碳排放,保護環(huán)境。本系統(tǒng)具有良好的控制性能,獲得了所期望的運行效果。