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泵空化性能分析及優(yōu)化設(shè)計

2020-09-12 07:28:54陳海恩楊巍李嵐翔
流程工業(yè) 2020年5期
關(guān)鍵詞:汽蝕空化進料

文/陳海恩 楊巍 李嵐翔

PTA 裝置用G-410A/B 泵空化性能分析及優(yōu)化設(shè)計——PTA裝置是國內(nèi)生產(chǎn)精對苯二甲酸最常用的裝置之一,在其運行過程中關(guān)鍵設(shè)備G-410A/B泵頻繁出現(xiàn)故障現(xiàn)象。本文以G-410A/B泵為研究對象,采用數(shù)值模擬和現(xiàn)場測試的方法對其內(nèi)部流場進行了分析,提出了相應(yīng)的改進措施。結(jié)果發(fā)現(xiàn),該泵在設(shè)計工況下時,泵內(nèi)部已出現(xiàn)少量氣泡,隨著流量的減小,氣泡量明顯增多;通過現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn),該泵的振頻主要體現(xiàn)在流體激振,在高頻是出現(xiàn)了明顯的波動,表現(xiàn)出明顯的汽蝕現(xiàn)象;經(jīng)過優(yōu)化后的新泵,無論是內(nèi)部流場,還是外特性均均能滿足設(shè)計要求,汽蝕性能得到了明顯改善。研究成果能夠為類似泵高頻振動分析提供參考。

圖1 原泵(FLOWSERVE)結(jié)構(gòu)示意圖

精對苯二甲酸(PTA)是合成聚酯的重要原料,主要是以對二甲苯(PX)為原料,醋酸為溶劑,在高溫、高壓下氧化生成的,廣泛應(yīng)用于日常生活中,是合成纖維的最主要的品種之一,占全球合成纖維總量的80%。今年來隨著人民生活水平的不斷提高,對精對苯二甲酸的需求量不斷增大,這也給我國PTA 裝置提出了更高的要求。G-410A/B 進料加壓泵是PTA 裝置提供進料、加壓的關(guān)鍵動設(shè)備,其安全穩(wěn)定運行對精對苯二甲酸的生產(chǎn)起到了基礎(chǔ)保障作用,由某外資品牌商提供,該泵自安裝運行以來一直存在高頻振動,期間多次出現(xiàn)軸裂或斷、葉輪開裂等故障。深入研究發(fā)現(xiàn),葉輪葉片設(shè)計不合理造成了在高速運轉(zhuǎn)時,流體介質(zhì)發(fā)生了空化,空化改變了主流的流體流動,誘發(fā)高頻振動,長時間在這種環(huán)境下運行時,出現(xiàn)了空蝕加劇流體擾動,是造成上述故障的主要原因?;诖?,本文以某石化PTA 裝置中G-410A/B進料加壓泵為研究對象,借助計算流體動力學(xué)(CFD)數(shù)值模擬和現(xiàn)場試驗測試技術(shù)對現(xiàn)有泵空化性能進行分析,找出空化產(chǎn)生的主要原因,提出相應(yīng)的性能優(yōu)化措施,為我國同類泵型國產(chǎn)化改造提供參考和依據(jù)。

問題描述

某石化PTA 裝置中G-410A/B進料加壓泵的主要參數(shù)如下:設(shè)計 流 量Q=690 m3/h, 正 常 流 量Q=592 m3/h,設(shè)計揚程H=98 m,轉(zhuǎn)速n=1 480 r/min,汽蝕余量NPSHr=3.3 m,葉輪外徑D2 為585 mm,其外形結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。運行介質(zhì)為未經(jīng)處理的TA 泥漿(Untreated TA Slurry),密度為ρ=1 085 kg/m3,介質(zhì)最大溫度為tmax=128℃。

故障描述

數(shù)值模擬

PTA 裝置中G-410A/B 進料加壓泵自2015年投入運行以來,一直存在高振動而引起多次故障,主要體現(xiàn)在葉輪與耐摩盤接觸、軸裂或斷何葉輪開裂。深入研究發(fā)現(xiàn),該泵常溫水工況運行振動正常,當(dāng)泵在工藝介質(zhì)和工藝流量運行時,泵的整體振動大幅升高。

通過上述分析發(fā)現(xiàn),泵的設(shè)計流量點為Q=690 m3/h,而泵的實際運行流量為0.858Q(592 m3/h),該泵在小流量工況下運行。由泵基礎(chǔ)理論可以知道,當(dāng)泵在小流量工況下運行時易發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,泵汽蝕余量計算公式如下:

式中,v1為葉輪進口絕對速度,m/s;w1為葉輪進口相對速度,m/s;式中的 ,對進口流態(tài)較為敏感(λ=0.15~0.4),當(dāng)液流沖角發(fā)生變化時,λ 取大值,在λ的表達式中,wk為空化位置處相對速度,m/s。由公式(1)可知,NPSHr 與v1和w1有關(guān),減小v1或減小w1均能改善泵的汽蝕性能。由進口絕對速度

可以看出,v1 與輪轂直徑dh、葉輪進口直徑D1 和進口排擠系數(shù)ψ1 有關(guān)。dh 和ψ1 值一般是不變的,汽蝕與與D1 有關(guān)。

圖2 不同流量下泵的汽蝕分布圖

圖3 泵的故障類型

為了驗證理論分析的準(zhǔn)確性,本文借助計算流體動力學(xué)(CFD)技術(shù)對現(xiàn)場工藝條件進行數(shù)值模擬。主要采用有限體積法(Finite volume method)對CG-410A/B 進料加壓泵內(nèi)部全流場進行計算,流體介質(zhì)的對流項采用高精度格式(High resolution scheme),其他函數(shù)項采用中心差分格式(Central difference scheme)。邊界條件:進口為壓力進口,通過改變進口壓力獲得泵的汽蝕性能;出口采用質(zhì)量流量出口,改變出口流量可以得到不同工況下汽蝕性能;壁面函數(shù)采用無滑移壁面,參考壓力為0 Pa;旋轉(zhuǎn)部件(葉輪)與靜止部件(蝸殼)之間的能量傳遞采用“Frozen Rotor”方式連接,計算收斂標(biāo)準(zhǔn)設(shè)為10-4。通過上述計算方法得到泵的空化性能,如圖2所示。

圖4 G-410A/B 泵譜圖

圖5 優(yōu)化后的泵裝備示意圖

從圖2 中可以看到,當(dāng)泵在設(shè)計工況(Q=690 m3/h)下運行時,泵進口附近已經(jīng)出現(xiàn)了汽蝕現(xiàn)象,有少量氣泡在葉片進口附近出現(xiàn),當(dāng)流量減小至640 m3/h 時,氣泡明顯增多,研軸向和徑向方向擴展。當(dāng)流量進一步減小,減小至泵現(xiàn)場工藝流量時(Q=592 m3/h)葉片內(nèi)部出現(xiàn)了大量氣泡,空化現(xiàn)象嚴(yán)重。

現(xiàn)場拆機檢測

G-410A/B 泵自2015年以來多次出現(xiàn)了故障,其中由故障拆機3次,其中故障類型主要可以分為3類,一是葉輪與耐摩盤接觸,如圖3(a);二是主軸斷裂,如圖3(b);三是葉輪開裂,如圖3(c)。通過對現(xiàn)場泵運行情況進行了測試,獲得了G-410A/B 泵的頻譜特性曲線,如圖4 所示。

從圖4 中可以看到,G-410A/B泵的主要振動頻率為6 倍頻葉片通過頻率,在3000 Hz 附近出現(xiàn)了高頻振動,但此時的頻率幅值相對較弱,說明此時泵內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生汽蝕,但汽蝕不是很嚴(yán)重,還沒有擾亂主流,振動頻譜尚未上升為主要因素。綜上所述,經(jīng)過上數(shù)值模擬和現(xiàn)場測試,判斷該泵在規(guī)定的介質(zhì)和操作條件下,基本處于汽蝕狀態(tài)。

汽蝕性能優(yōu)化

優(yōu)化措施

從上節(jié)可以得到,G-410A/B 泵反復(fù)出現(xiàn)故障的原因為汽蝕引起的高頻振動。所以,在性能優(yōu)化方面,本文重新對泵頭進行設(shè)計,葉輪采用高抗汽蝕水力設(shè)計方法,降低泵的必須汽蝕余量,借助CFD 技術(shù)對泵內(nèi)部流場進行性能預(yù)測,達到優(yōu)化的目的。其中,在高抗汽蝕葉片水力模型設(shè)計時,主要采取的措施有:

(1)增加了葉輪進口直徑,減少進口流速;

(2)增大了葉片進口安放角,減少葉片的彎曲,增大葉片進口過流面積,減少葉片的排擠;

(3)增加了葉片進口寬度,進口過流面積增加,減少進口流速;

(4)增加了前蓋板的曲率半徑,減少前蓋板的流速和改善速度分布的均勻性;

(5)葉片進口邊適當(dāng)向進口延伸并減薄,葉片提早接受液體的作用,增加葉片的表面積,減少葉片工作面和背面的壓差。

另外,在汽蝕性能優(yōu)化時,在保證現(xiàn)場工藝所需流量、揚程重要工藝參數(shù)的基礎(chǔ)上,降低了設(shè)計流量(Q=530 m3/h、揚程H=105 m),改善運行過程中的泵的必須汽蝕余量NPSHr,降低至NPSHr=2.5 m。其中,優(yōu)化后的葉輪外形尺寸示意圖如5 所示。性能預(yù)測

本文采用數(shù)值模擬技術(shù)對優(yōu)化后的泵內(nèi)部流場進行了預(yù)測,如圖6 所示。其中圖6(a)為壓力分布,圖6(b)為速度云圖,圖6(c)為速度矢量分布。從壓力分布圖可以看出,在葉輪進口附近存在低壓區(qū),隨著流體從進口到出口的流動中,壓力不斷增大;從速度云圖可以看出,整體速度分布相對較為均勻,高速區(qū)域主要出現(xiàn)在流體進入葉片以后,隨著流道不不斷減小,速度逐漸增大;從速度矢量圖可以看出,整體速度矢量分布較為合理,但靠近葉片附近仍存在局部回流現(xiàn)象,對應(yīng)壓力分布發(fā)現(xiàn),該處的壓力遠大于臨界空化壓力,不會發(fā)生汽室現(xiàn)象。

圖6 優(yōu)化后的泵葉輪內(nèi)部流場分布

圖7 為新G-410A/B 泵 的試驗性能曲線圖。從圖中可以得到,優(yōu)化后的泵揚程和汽室余量均能達到設(shè)計的要求。此泵在泵體內(nèi)具有前后襯板(如圖5 所示),對在腐蝕、磨蝕程度高的工況中,只需更換前后襯板即可,增加了泵體、泵蓋的使用壽命。前襯板為可調(diào)式襯板,后襯板的調(diào)整可通過調(diào)整軸承前后調(diào)整墊的厚度,在葉輪及襯板發(fā)生磨損而導(dǎo)致泵性能下降時,可以通過調(diào)節(jié)前襯板以及后襯板繼續(xù)使用,增加易損件的壽命,從而達到節(jié)約成本的目的。

圖7 外特性曲線

結(jié)語

本文以某石化PTA 中的G-410A/B 加壓進料泵為研究對象,采用了數(shù)值模擬方法對泵現(xiàn)場運行工況下的汽蝕性能進行了分析,得到不同條件下的汽蝕分布,并對現(xiàn)場泵振動特性進行了測試,得到了泵的頻譜特性曲線,獲得了泵頻繁故障的主要原因,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化措施,主要結(jié)論如下:

(1)當(dāng)泵在設(shè)計工況下運行時,泵葉片進口附近已經(jīng)出現(xiàn)了汽蝕現(xiàn)象,但氣泡量較少。隨著流量的減小,氣泡明顯增多,當(dāng)流量減小至現(xiàn)場工藝工況時,泵內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的汽蝕現(xiàn)象。

(2)優(yōu)化后的新葉輪內(nèi)部流場分布相對較為合理,速度和壓力分布較為均勻,經(jīng)試驗驗證,無論是泵的揚程還是必須汽蝕余量均能滿足設(shè)計要求。

綜上所述,經(jīng)過優(yōu)化后的G-410A/B 加壓進料泵,自2018年10月裝機運行后,運行平穩(wěn),運行狀態(tài)良好,未出現(xiàn)任何故障現(xiàn)象。本文研究結(jié)果能夠為類似的泵高頻振動分析提供參考。

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