張 穎
(陜鋼集團漢鋼公司,陜西 勉縣724200)
陜鋼集團漢鋼公司(全文簡稱漢鋼)擁有1 080 m3高爐和2 280 m3高爐各1座,它們分別于2011年12月和2012年8月建成投產(chǎn),具備年產(chǎn)生鐵300萬t以上的生產(chǎn)能力。2013年—2015年,由于鋼材市場低靡、原燃料質(zhì)量等方面的原因影響,漢鋼生鐵日產(chǎn)量基本控制在8 500 t以內(nèi),限制了經(jīng)濟技術(shù)指標進一步改善。
2016年開始,鋼材市場漸入佳境,漢鋼煉鐵廠逐步對老舊設(shè)備和缺陷設(shè)備進行升級改造,消除了很多限制產(chǎn)量增長的瓶頸因素,為后續(xù)提產(chǎn)增效奠定了良好設(shè)備基礎(chǔ)。2017年鋼市全面回暖,漢鋼公司抓住有利時機通過進一步抓鐵前系統(tǒng)管理,優(yōu)化爐料搭配,改善原燃料質(zhì)量,細化爐內(nèi)爐外管理等措施,生鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增長。
2018年在兼顧2號高爐護爐的情況下,漢鋼提出了1號1 080 m3高爐利用系數(shù)達到4.0 t/(m3·d-1)和日產(chǎn)生鐵破萬噸的奮斗目標后,經(jīng)過努力6月份漢鋼生鐵產(chǎn)量基本穩(wěn)定在10 000 t以上水平,取得了良好的降本增效效果,2016年—2018年漢鋼生鐵產(chǎn)量逐步升高,綜合焦比逐年下降,詳見圖1。
圖1 漢鋼2016年—2018年生鐵產(chǎn)量和綜合焦比趨勢圖
2016年—2018年,漢鋼公司煉鐵廠通過技改等方式逐步對2座高爐存在的缺陷設(shè)備進行系統(tǒng)性升級改造,對限制生產(chǎn)的環(huán)節(jié)逐步解決。對高爐本體增加熱流強度監(jiān)測系統(tǒng)、爐殼測溫系統(tǒng)、以及增加了爐內(nèi)紅外成像、雷達探尺等設(shè)備,為爐內(nèi)操作提供了及時準確的信息。對煤氣系統(tǒng)增加熱風爐尋優(yōu)燒爐、熱風爐自動和定壓換爐技術(shù),并對熱風爐拱頂進行修復和定期灌漿維護,風溫提高了近80℃。對1號高爐布袋箱體上部的安全閥進行了升級改造,提高頂壓20 kPa,進一步挖掘了風機潛力。除此之外,兩座高爐爐前開口機、泥炮、天車先后實現(xiàn)了自動化遙控控制,提高了工作效率和減少了誤操作。通過改造后,整體裝備水平進一步提升,也捋順了很多工作頭緒,促進了安全生產(chǎn)工作。
2017年以來先后多次聘請國內(nèi)知名專家指導TPM設(shè)備管理,在全公司開展TPM設(shè)備管理,有效提高了設(shè)備效能和減少故障,高爐休風率大為降低(見圖2),為保障高爐爐內(nèi)穩(wěn)定順行奠定了堅實的設(shè)備基礎(chǔ)。
圖2 2016年—2018年漢鋼高爐休風率
原燃料的質(zhì)量對高爐的影響比例在60%~70%,它決定了高爐所能強化冶煉的程度,是影響產(chǎn)量增長和指標提升的關(guān)鍵因素。
2.1.1 抓焦碳質(zhì)量管理
在焦炭質(zhì)量改進方面,重視焦炭的原始粒度和熱態(tài)性能(CRI和CSR)對經(jīng)濟技術(shù)指標改善的作用。2017年以前2號高爐則一直使用一級焦炭,其性能基本能滿足生產(chǎn)要求,但質(zhì)量不穩(wěn)定。而1號高爐則長期以二級焦炭為主要燃料,其熱態(tài)性能不能滿足生產(chǎn)要求,且粒度整體偏小,且受存儲轉(zhuǎn)運、取料方式、供料篩分等因素的影響,水分和粒度波動較大,對爐況的穩(wěn)定性影響較大。為了改變這一狀況,2017年開始1號高爐逐步減少二級焦炭的使用比例,到下半年全部置換為一級焦炭,實現(xiàn)了粒度和熱態(tài)性能雙改善。
2.1.2 抓燒結(jié)礦質(zhì)量管理
在燒結(jié)礦質(zhì)量改進方面,重視燒結(jié)礦的指標達標率和冶金性能變化,大力開展燒結(jié)礦厚料層攻關(guān)技術(shù),將料層厚度從600 mm提高到1 000 mm,嚴控燒結(jié)礦堿度波動范圍R2±0.05,并按“低硅高堿、高硅低堿”的方針調(diào)控燒結(jié)礦堿度。同時混勻礦中SiO2、MgO、Al2O3含量應滿足改善產(chǎn)品質(zhì)量和提高品位的要求,并充分考慮有害元素含量對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響。除此之外,控制燒結(jié)工序熔劑結(jié)構(gòu),合理調(diào)配生石灰粉、石灰石粉配比,滿足燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量控制要求。通過以上努力,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率大幅提高,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)明顯改善,低溫還原粉化指數(shù)(RDI+3.15)由不足63%提高到70%左右。
由于焦炭和燒結(jié)礦質(zhì)量的進一步改善和穩(wěn)定,為高爐強化冶煉奠定了良好的原燃料基礎(chǔ)。
為了確保高爐全風作業(yè),煉鐵廠進一步細化了外圍管理制度,通過層層分解產(chǎn)量任務(wù),強化外圍督查,加大考核和追責力度等措施不斷強化了爐前管理和操作,有效遏制各類事故發(fā)生,為爐內(nèi)全風全壓操作創(chuàng)造了良好的外圍條件。
2.2.1 強化鐵口維護
檢查并維護好泥套、炮頭,防止漏泥,穩(wěn)定打泥量,確保1號高爐鐵口深度在2 600~2 800 mm,2號高爐鐵口深度在2 800~3 000 mm,避免淺鐵口出鐵。同時要求爐前提前做好鐵口烘烤工作,禁止潮鐵口出鐵。
2.2.2 穩(wěn)定炮泥質(zhì)量
針對炮泥質(zhì)量不穩(wěn)定的實情,一方面規(guī)范爐前操作提高應對能力和操作水平,及時出凈渣鐵;另一方面加強與主管科室溝通協(xié)調(diào)和加大耐材考核力度,促進炮泥質(zhì)量改善。
2.2.3 縮短出鐵間隔時間
為了確保及時出凈渣鐵,要求鑄運人員提高配罐速度,必須保證1號高爐在10 min之內(nèi)配好鐵水罐,爐前在15 min內(nèi)打開鐵口(以前是30 min內(nèi)開口);2號高爐提前兌好鐵水罐,爐前在10 min內(nèi)打開鐵口(以前是20 min內(nèi)開口)。
2.3.1 推行爐溫趨勢管理
爐況趨勢判斷是平衡好爐溫的關(guān)鍵,這就要求工長具備系統(tǒng)分析能力,把影響爐溫走勢的各類因素進行綜合分析和判斷,對原燃料和外圍狀況,爐溫的走勢、各種操作參數(shù)的調(diào)節(jié)順序和滯后時間等要做到靈活應用。特別是操作上要把風量當做第一參數(shù)去觀注,并結(jié)合料速、爐溫變化趨勢力爭做到“早動少動”,最大限度減少爐況波動。通過推行爐溫趨勢管理以后,高爐的硅偏差逐步減小,由0.13降低至0.10。
2.3.2 統(tǒng)一三班操作
高爐操作必須統(tǒng)一方向和明確目標,這就要求高爐工長不能隨心所欲,必須統(tǒng)一思想、統(tǒng)一三班操作共同向同一目標靠近。為此,高爐詳細規(guī)定了操作參數(shù)的范圍和權(quán)限,按照以風為綱的原則,合理使用大風量,并在此基礎(chǔ)上穩(wěn)定使用高富氧高風溫。要求工長全力平衡好爐溫、堿度,及時出凈渣鐵,確保風量穩(wěn)定在規(guī)定范圍內(nèi),以滿足爐內(nèi)跑料要求。對沒有未達到料速、爐溫標準和完成班產(chǎn)量任務(wù)的相關(guān)責任人進行嚴肅考核,獎優(yōu)罰劣。
進入2018年漢鋼進一步挖掘高爐產(chǎn)量增長潛力,但2號高爐爐缸側(cè)壁局部溫度偏高,為了延長高爐壽命,漢鋼公司開始研究使用高鈦礦護爐措施,尋求在不大幅減產(chǎn)的同時達到良好的護爐效果。通過在球團礦中配加一定比例的高鈦礦,控制適宜爐溫和生鐵含鈦量,既取得了良好的護爐效果,又保證了生鐵產(chǎn)量不大幅降低。
而1號高爐隨著原燃料質(zhì)量的進一步改善,冶煉強度逐步提高,使用最大礦批39 t仍不能遏制虧料線問題。為了克服因大風量高富氧帶來的新矛盾,高爐創(chuàng)新了裝料方式,采用循環(huán)礦上料方式,不但有效的解決了虧料線問題,還把礦批擴大到了56 t,產(chǎn)量從日產(chǎn)3 600 t提高到4 000 t以上水平,實現(xiàn)1號高爐生鐵產(chǎn)量的歷史性突破。
2016年至2018年漢鋼煉鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增長,綜合焦比逐步降低,并做到持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)的效果,歸根結(jié)底的原因是高爐系統(tǒng)化管理水平和鐵前綜合管理能力的大幅提高。一方面抓住了前期設(shè)備技術(shù)改造升級,焦炭和燒結(jié)礦質(zhì)量改善的機遇;另一方面是正視了差距,找對路徑,大膽突破常規(guī)思維,采取了一系列切實可行的應對措施,靈活地把各操作制度合理匹配起來,既維護了合理的操作爐型達到長期穩(wěn)定順行的效果,又延長了高爐壽命確達到安全生產(chǎn)效果。