李 碩,董志永,蔣大明,賀興健
(中節(jié)能萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司,山東煙臺(tái) 264000)
萬(wàn)潤(rùn)公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)高端沸石環(huán)保材料,沸石產(chǎn)品工藝涉及加熱、升溫、保溫、烘干、降溫等,其降溫過(guò)程中產(chǎn)生的高溫冷卻水按工藝設(shè)計(jì)是通過(guò)冷卻塔將熱量散發(fā)到空氣中,不但造成了大氣污染且浪費(fèi)了大量的低品位能源。此外,沸石產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)生的高溫副產(chǎn)物(產(chǎn)品廢液及脫氨水)直排到環(huán)保車間,導(dǎo)致環(huán)保車間廢水處理池溫度超限,尤其是夏季,只能通過(guò)人工投加冰塊的方式進(jìn)行降溫緩解,浪費(fèi)人力物力,帶來(lái)極大不便。而沸石車間本身及廠區(qū)內(nèi)還有許多用熱需求,大量的熱量未得到有效利用而白白散失掉,存在供需矛盾。
為了解決沸石車間熱量供需矛盾,解決環(huán)保車間廢水處理面臨的困境,通過(guò)一系列現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、供需平衡和梯度分析,本方案提供了一套安全可靠、自動(dòng)化程度高、改造簡(jiǎn)捷、效果顯著、多模式運(yùn)行的余熱回收再利用系統(tǒng)。
(1)供熱點(diǎn)3 點(diǎn)。①A 車間高溫冷卻水,冷卻水回水溫度55 ℃,供水溫度50 ℃,冷卻水溫差5 ℃,冷卻水供水溫度要求≥40 ℃,單位時(shí)間內(nèi)僅1 臺(tái)反應(yīng)釜進(jìn)行降溫操作,每臺(tái)反應(yīng)釜需要的冷卻水循環(huán)量為30 m3/h,每天的冷卻時(shí)間約18 h;②B車間高溫冷卻水,冷卻水回水溫度52 ℃,供水溫度47 ℃,冷卻水溫差5 ℃,冷卻水供水溫度要求≥40 ℃,單位時(shí)間內(nèi)僅1 臺(tái)反應(yīng)釜進(jìn)行降溫操作,每臺(tái)反應(yīng)釜需要的冷卻水循環(huán)量為30 m3/h,每天的冷卻時(shí)間約15 h;③C 車間高溫廢液約100 t/d,溫度≥60 ℃,目前通過(guò)車間緩存罐存儲(chǔ)后間歇性排放;脫氨水1.5 t/h,溫度≥60 ℃,24 h 連續(xù)性排放。
(2)需熱點(diǎn)2 點(diǎn)。①?gòu)S區(qū)冬季供暖(常規(guī)供暖季:11 月15日~次年3 月15 日)目前采用蒸汽/水換熱機(jī)組對(duì)廠區(qū)供暖,循環(huán)泵型號(hào)TD125-40/4,水泵參數(shù)Q=160 m3/h、H=40 m、P=30 kW,暖氣供水溫度55 ℃,回水溫度45 ℃,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)儀表統(tǒng)計(jì)蒸汽消耗量約4 t/h;②A 車間去離子水設(shè)備處理量80 m3/h,為提高產(chǎn)水率,需將自來(lái)水預(yù)熱到25 ℃,目前是通過(guò)蒸汽/水換熱。
基于此現(xiàn)狀,綜合考慮利用車間冷卻水和高溫廢液和脫氨水余熱,共同為廠區(qū)供暖和A 車間去離子水原水提供加熱熱源,既可實(shí)現(xiàn)脫氨水和高溫廢液降溫的目的,又可代替暖氣回水升溫和去離子水原水加熱所需要的蒸汽,變廢為寶。
本系統(tǒng)充分利用廠區(qū)原有的供暖管網(wǎng)進(jìn)行管路優(yōu)化改造(圖1),主要包括A 車間板式換熱器、自來(lái)水板式換熱器、脫氨水板式換熱器、廢液板式換熱器、B 車間板式換熱器、膨脹罐、2臺(tái)循環(huán)泵(1 用1 備)、超聲波熱量表和各閥門組等。分別通過(guò)板式換熱器回收各供熱點(diǎn)熱量,沿用廠區(qū)原有的暖氣管網(wǎng),在加熱暖氣回水的同時(shí),使用暖氣循環(huán)水作為本系統(tǒng)熱源側(cè)循環(huán)水,利用自來(lái)水板式換熱器給A 車間去離子水原水進(jìn)行加熱。此外,本系統(tǒng)安裝2 臺(tái)循環(huán)泵,1 用1 備,配合原有的暖氣循環(huán)泵打循環(huán)。在系統(tǒng)水平高點(diǎn),配置1 膨脹罐,穩(wěn)壓補(bǔ)水,避免因系統(tǒng)壓力變化導(dǎo)致頻繁補(bǔ)水動(dòng)作。安裝3 套超聲波熱量表對(duì)熱量回收再利用情況進(jìn)行計(jì)量。
經(jīng)過(guò)充分的供需平衡和梯度分析,本系統(tǒng)開(kāi)發(fā)固化出2 種運(yùn)行模式,分別適用供暖季和非供暖季:供暖季余熱利用優(yōu)先保證暖氣回水升溫,非供暖季余熱利用以實(shí)現(xiàn)去離子原水預(yù)熱和脫氨水、高溫廢液降溫為主。本系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,除運(yùn)行模式切換外,平時(shí)通過(guò)車間主控室DCS 參數(shù)設(shè)定即可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需額外人工投入。
本項(xiàng)目改造自2019 年7 月份啟動(dòng),經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、方案論證、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)及管路預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)施工等,歷時(shí)3 個(gè)月,于2019 年10 月底竣工。改造施工主要包括設(shè)備安裝施工及電氣安裝施工,總成本投入100 余萬(wàn)元。
圖1 優(yōu)化管路系統(tǒng)
本系統(tǒng)經(jīng)試車調(diào)試穩(wěn)定運(yùn)行至今,運(yùn)行效果良好,安全可靠,自動(dòng)化程度高,既節(jié)省了能源消耗,又保護(hù)了環(huán)境。項(xiàng)目實(shí)施后,通過(guò)回收沸石車間高溫冷卻水、脫氨水及廢液的熱量,應(yīng)用于廠區(qū)冬季供暖和沸石車間去離子水設(shè)備的自來(lái)水預(yù)熱,有效解決沸石車間熱量供需矛盾,代替了大量燃煤,每年有效回收利用熱量約7827 GJ,按照公司自產(chǎn)蒸汽成本61.8 元/GJ 計(jì)算,直接節(jié)能收益達(dá)48 萬(wàn)余元(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)超聲波熱量表統(tǒng)計(jì),2020.1.10~5.10 實(shí)際回收利用熱量脫氨水/廢液熱量表121/1402、11 號(hào)車間循環(huán)水熱量表315/1664、16 號(hào)車間循環(huán)水熱量表239/2891,合計(jì)5282 GJ)。
通過(guò)方案優(yōu)化,充分利用現(xiàn)有供暖管道,減少工程量,縮短施工周期,直接節(jié)省改造成本11 萬(wàn)元。高溫冷卻水熱量回收后,減少了冷卻塔降溫,降低了冷卻塔風(fēng)扇運(yùn)行費(fèi)用和飄水損失。高溫廢液及脫氨水熱量回收后,溫度得到有效降低,緩解了環(huán)保車間廢水處理池溫度超限問(wèn)題,節(jié)省環(huán)保車間后續(xù)再降溫人力物力。降溫冰塊每噸25 元,年投加冰塊3 個(gè)月共6650 t,直接節(jié)省降溫冰塊費(fèi)用約16.6 萬(wàn)元,同時(shí)可節(jié)省投加冰塊人工工時(shí)2000 余小時(shí)。本項(xiàng)目年綜合直接經(jīng)濟(jì)效益近70 萬(wàn)元,投資回收期1.5 年,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。