国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

焦爐煤氣精制工藝在冷軋不銹鋼企業(yè)的應用

2020-09-24 00:27王歡申李益華
設(shè)備管理與維修 2020年17期
關(guān)鍵詞:焦爐煤氣脫硫劑焦油

王歡申,李益華

(中國寶武鋼鐵集團寧波寶新不銹鋼有限公司,浙江寧波 315800)

0 引言

來自焦化廠的焦爐煤氣經(jīng)焦化廠凈化處理后,焦爐煤氣指標能滿足大部分客戶的需求。但不銹鋼冷軋企業(yè)對于焦爐煤氣的品質(zhì)要求較高,故需對焦爐煤氣進一步精制。

寧波寶新銹鋼有限公司是冶金冷軋不銹鋼生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)中利用附近鋼鐵公司富余的焦爐煤氣。通過全面研究,探索出一套特有的焦爐煤氣干濕結(jié)合精制工藝,將再次凈制的焦爐煤氣成功應用于不銹鋼退火爐使用。

1 精制工藝

1.1 原料氣體情況

焦爐煤氣原料氣成分及主要雜質(zhì)情況見表1、表2。

表1 焦爐煤氣原料氣成分 %

表2 原料氣主要雜質(zhì) mg/Nm3

1.2 產(chǎn)品氣指標

產(chǎn)品氣的指標要求見表3。

表3 產(chǎn)品氣指標要求 mg/Nm3

1.3 工藝流程

焦爐煤氣精制工藝流程見圖1。

1.4 設(shè)備組成

焦爐煤氣干濕結(jié)合法精制凈化流水線設(shè)備組成見圖2。

圖1 焦爐煤氣精制工藝流程

2 脫萘工藝(濕法工藝)

來自焦化廠經(jīng)過初步凈化的焦爐煤氣,先進入填料式油洗萘塔,用循環(huán)洗油噴淋洗滌焦爐煤氣。為了保持循環(huán)油溫度高于焦爐煤氣溫度(35),用0.6 MPa 左右的飽和蒸汽經(jīng)過換熱器對洗油加熱。洗油的洗萘操作將含萘量從400 mg/Nm3降低到80 mg/Nm3以下,為了維持洗油的吸收活力,每天需要將洗油部分替換,新鮮洗油補入洗萘塔。

洗萘塔后設(shè)電捕焦油器,以捕集大部分殘存的洗油霧、焦油霧。經(jīng)電捕焦油器后焦油含量基本達到10 mg/Nm3以下。電捕焦油器捕集下的焦油由管道排入污水池混入含萘污水一并處理。

3 脫萘、脫硫工藝(干法工藝)

出電捕焦油器的焦爐煤氣進入正處于吸附狀態(tài)的除油脫萘器,焦爐煤氣中的焦油、萘、部分硫、苯等組分被裝填吸附劑的孔所吸附,從而使煤氣得以凈化,將煤氣中含萘量從80 mg/Nm3降低到20 mg/Nm3以下,焦油含量脫至5 mg/Nm3以下。

除油脫萘器使用一段時間后需進行填料再生。再生方法:用電加熱器對低壓蒸汽進行加熱,形成350的過熱蒸汽對除油脫萘器進行直接吹掃,將脫油脫萘器中的焦油、萘等雜質(zhì)脫附出來,從而使吸附劑填料再生。

出除油脫萘器的焦爐煤氣進入脫硫塔,經(jīng)脫硫塔內(nèi)填料的吸附,出塔后的煤氣中H2S 含量脫至5 mg/Nm3以下。

4 工藝特點

(1)焦爐煤氣干濕結(jié)合精制工藝既保證凈化效果,又減輕干式段的運行負擔,從而減輕了填料再生和更換的負擔,降低運行費用的同時兼顧了氣體處理效率。

圖2 焦爐煤氣干濕結(jié)合法精制凈化流水線設(shè)備組成

(2)為了提高脫硫劑的利用效率,3 臺脫硫塔可并聯(lián)亦可串聯(lián)操作。當?shù)谝粋€塔出口凈煤氣中的H2S 含量超過5 mg/Nm3時,與第二個塔串聯(lián)操作。直到第一個塔的出口H2S 濃度達原料氣濃度時,認為第一個塔中的脫硫劑已經(jīng)失效,將第一個塔切除出工藝流程,只用第二個塔。第一個塔更換脫硫劑,然后切換到第二個塔前第一組塔后串聯(lián)操作。同理,可在線更換或再生第二個塔中的脫硫劑。

(3)除油脫萘塔使用變溫吸附技術(shù),在常溫時可脫除萘、焦油等雜質(zhì),在高溫蒸汽下可以使填料吸附劑解吸。裝置通過進出口程控閥門實現(xiàn)在線再生及切換除油脫萘塔的操作。

5 結(jié)語

焦爐煤氣干濕結(jié)合工藝在寧波寶新不銹鋼退火設(shè)備上成功使用,取得良好的經(jīng)濟效益,同時為區(qū)域循環(huán)經(jīng)濟做出重要貢獻。

猜你喜歡
焦爐煤氣脫硫劑焦油
焦油渣干化處理的應用與實踐
KR預處理工藝參數(shù)對脫硫劑分散行為的影響
山西運城建設(shè)焦爐煤氣綜合利用項目
陜焦化工焦爐煤氣綜合利用技改項目開工
循環(huán)流化床脫硫劑利用率分析
焦爐煤氣生產(chǎn)LNG余氣制氫工藝及問題討論
不停輸帶壓開孔封堵技術(shù)在焦爐煤氣負壓管道檢修中的應用
赤泥制備新型燃煤脫硫劑工業(yè)應用
鞍鋼鲅魚圈焦油渣回配裝置的應用與改進
鋼水鈣基脫硫劑的應用探討