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建筑幕墻單元體自動打膠機的工藝研究與試驗

2020-09-26 01:27李伯基馮智寧
工程建設(shè)與設(shè)計 2020年17期
關(guān)鍵詞:注膠單元體結(jié)構(gòu)膠

李伯基,馮智寧

(廣州伯樂智能技術(shù)有限公司,廣州 511300)

1 引言

我國建筑幕墻近20a 在商業(yè)大樓得到了廣泛應(yīng)用,但建筑幕墻的生產(chǎn)制造依然采用勞動密集型生產(chǎn)為主,自動化生產(chǎn)程度較低。在建筑幕墻的制作工藝中,包括了幕墻的組裝和打膠2 個重要的工藝,這2 個工藝就是將外框體和玻璃板組裝在一起,然后對玻璃與鋁框之間進行打膠,從而將外框體結(jié)合在玻璃板上,打膠質(zhì)量的穩(wěn)定關(guān)乎產(chǎn)品的安全性能和商業(yè)大樓的安全,是產(chǎn)品的核心要求。打膠機是建筑幕墻加工中的一個重要單元。在建筑幕墻打膠行業(yè),目前主要的工作方式是全人工操作雙組份打膠機作業(yè),由人工完成對幕墻的組裝和打膠施工【1】。

國內(nèi)外自動化技術(shù)的進步與發(fā)展,帶動各行各業(yè)對自動化的要求不斷增加,企業(yè)期望一種自動打膠的裝置,以替代人工操作,提高效率,降低成本。目前,國外有相關(guān)半自動設(shè)備但仍未有全自動設(shè)備,國內(nèi)其他單位尚無研發(fā)成功的。為了克服現(xiàn)有技術(shù)的上述不足,本文介紹一種已研發(fā)成功的建筑幕墻單元體自動打膠機,該建筑幕墻單元體自動打膠機能夠替代人工操作,提高打膠效率,降低打膠成本,填補了行業(yè)空白。

2 自動打膠機的結(jié)構(gòu)介紹

2.1 整體結(jié)構(gòu)

本文所述的自動打膠機能夠自動地完成建筑幕墻的打膠操作,利用機械臂和視覺系統(tǒng)的配合,在控制器的自動運行下,打膠能夠完全替代人工操作,準(zhǔn)確度高。而且該自動打膠機可以設(shè)置為移動形式,根據(jù)工作需要隨意搬運和轉(zhuǎn)移。單元體推車在路軌的限位下,運行軌跡固定,從而保證了運輸?shù)臏?zhǔn)確性和路徑的準(zhǔn)確。

結(jié)構(gòu)如圖1 所示,建筑幕墻單元體自動打膠機,包括桁架框體、視覺系統(tǒng)、機械臂、打膠機、單元體及推車。

圖1 整體結(jié)構(gòu)圖

2.2 數(shù)字化控制系統(tǒng)

設(shè)備采用數(shù)字化控制技術(shù),設(shè)備控制器采用機器人控制系統(tǒng)進行深度二次開發(fā),友好的人機界面,用輸入?yún)?shù)形式,實現(xiàn)免編程操作。定制的視覺系統(tǒng)軟件采用中控電腦控制,實現(xiàn)視覺硬件采集計算后的數(shù)據(jù)與設(shè)備控制器的數(shù)據(jù)傳輸交換??刂葡到y(tǒng)和中控系統(tǒng)組成了設(shè)備的大腦,計算控制自動打膠機的運行【2~4】。

2.3 關(guān)鍵部件

三軸桁架:負(fù)責(zé)膠槍、視覺系統(tǒng)的X、Y、Z 直線軸快速高精度運動。三關(guān)節(jié)機器人負(fù)責(zé)膠槍的A、B、C 旋轉(zhuǎn)軸姿態(tài)的軌跡運動。視覺相機與激光測距負(fù)責(zé)測量玻璃角點坐標(biāo)值并反饋到控制系統(tǒng)。3D 打膠槍:負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)膠的注射與坐標(biāo)原點的標(biāo)定。打膠系統(tǒng):負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)膠的輸出與混膠,對傳統(tǒng)的手動打膠機進行自動化、數(shù)字化打膠的升級改造。

3 具體工作流程

在單元體推車的運輸下,幕墻單元體移動到桁架框體的正下方。工人掃描幕墻單元體上面的二維碼,自動輸入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)膠寬度、深度等參數(shù)到控制系統(tǒng)。

啟動設(shè)備后,桁架框體上的攝像頭對下方的幕墻單元體進行拍照,拍照完成后,將信息反饋到控制柜的中央控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)根據(jù)幕墻單元體的位置自動計算軌跡程序??刂葡到y(tǒng)將程序命令發(fā)送給桁架、機械臂和打膠機,桁架框體接收到指令后,桁架和機械手帶動膠槍調(diào)整到相應(yīng)的位置和姿態(tài),伸入到打膠縫隙里開始打膠。桁架、機械手和打膠機根據(jù)程序相互配合,通過流量檢測補償系統(tǒng),控制出膠運行速度和軌跡,保證打膠的穩(wěn)定和質(zhì)量。

打膠完成后,通過送料小車將完成打膠的幕墻移出工作區(qū)【5】。

4 工藝研究與試驗

4.1 打膠數(shù)字化控制

打膠數(shù)字化控制包括位置控制和速度控制。

位置控制:采用視覺系統(tǒng)檢測出幕墻各玻璃的角點位置、角度,通過輸入玻璃厚度c、結(jié)構(gòu)膠高度d、膠槍與玻璃距離a(見圖2)等參數(shù)自動計算出注膠位置離玻璃的偏移量,系統(tǒng)自動推算出各邊打膠膠槍的起點、終點的位置和姿態(tài)。% %

圖2 參數(shù)示意圖

速度控制:我們采用跟打膠需求量(膠縫容量)關(guān)聯(lián)來控制膠槍行走的速度。行走速度F=K/b×d,其中,F(xiàn) 是速度,b 是結(jié)構(gòu)膠寬度(見圖2),d 是結(jié)構(gòu)膠高度,K 是常量。通過試驗,效果比較理想,基本能達到注膠量較為均勻的要求。

4.2 膠槍刮膠板的創(chuàng)新

膠槍和刮膠板是注膠單元的關(guān)鍵部件,類似加工中心的刀具性質(zhì)。它負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)膠的注射和刮膠工作。一開始我們試驗的是L 形膠槍(見圖3),效果不理想,膠易出現(xiàn)外溢造成浪費。后來增加活動刮膠板擋膠,解決此膠外溢問題。但由于玻璃厚度、槽偏差大,下槍Z 軸經(jīng)常誤差大,撞壞膠槍,試驗了膠槍刮膠板一體的打膠槍,通過優(yōu)化尺寸和材料,得出最終穩(wěn)定使用的膠槍(見圖4)。

圖3 各種試驗?zāi)z槍與刮膠板

圖4 穩(wěn)定膠槍

4.3 補償反饋試驗

由于人工注膠機采用壓縮氣體作為動力源,出膠量不穩(wěn)定,而且使用久了易造成管路堵塞,流量也會逐漸減少。如果沒有閉環(huán)檢測流量實時補償注膠速度,會導(dǎo)致打膠不滿、不穩(wěn)定、浪費等現(xiàn)象。

我們嘗試在設(shè)備上增加了流量檢測計進行試驗,膠槍移動速度能根據(jù)出膠流量實時變化調(diào)整。原理是根據(jù)測定的標(biāo)準(zhǔn)流量,對實時流量與標(biāo)準(zhǔn)流量進行比對,按流量增大(減少)量與膠槍移動速度增大(減少)量成正比關(guān)系,實時調(diào)整膠槍移動速度,達到實時反饋補償?shù)男Ч?/p>

試驗結(jié)果表明,開通流量檢測功能比不開此功能時注膠均勻飽滿,沒發(fā)現(xiàn)有注膠不滿的情況,節(jié)省膠10%以上,注膠速度提升10%以上。

4.4 人工打膠與自動打膠的對比

通過人工打膠和自動打膠機進行打膠幕墻單元體試驗。人工打膠操作中,人需要手持5kg 左右的膠槍和膠管,手動控制開關(guān)閥對幕墻單元體的膠縫進行打膠,打膠要一段一段拖動膠槍,溢出到擋邊才算打滿,多打部分還需要刮膠。但是否打滿比較難觀察,完全靠經(jīng)驗和后續(xù)抽檢割膠破壞性試驗。自動打膠操作中,人工輸入或掃描二維碼自動輸入?yún)?shù),開啟啟動按鈕,設(shè)備自動注膠,無需觀察,無溢出多余的膠,故無需刮膠,打完直接推走至下一工位。

對比發(fā)現(xiàn),自動打膠機對比人工打膠有以下優(yōu)點:降低工人勞動強度,利用三軸桁架與關(guān)節(jié)機械手滿足打膠空間位姿需要,無需人工拖動膠槍。減少對技術(shù)工人依賴和人工的質(zhì)量不穩(wěn)定性,將打膠工藝融合至打膠系統(tǒng)中,根據(jù)幕墻特征自動規(guī)劃打膠軌跡。穩(wěn)定打膠質(zhì)量,自動系統(tǒng)對工藝流程管控嚴(yán)謹(jǐn),依靠自動化利用穩(wěn)定質(zhì)量,提高產(chǎn)品一致性,減少安全隱患。節(jié)約結(jié)構(gòu)膠,利用機器人算法及傳感反饋,精確調(diào)節(jié)打膠所需膠量,材料利用率綜合可提升20%~25%(見表1),年節(jié)約材料費 30 萬~50 萬元【6~8】。

表1 人工注膠和自動注膠用膠量對比表

5 結(jié)語

總結(jié)上述工藝研究和試驗,數(shù)字化控制能解決注膠需求量問題,精確計算注膠用量;刮膠板通過多種結(jié)構(gòu)和材料的試驗創(chuàng)新出適合自動注膠的一體膠槍刮膠板;流量補償反饋等試驗驗證了流量補償可顯著提升注膠質(zhì)量。并通過了人工打膠和自動打膠的試驗對比,得出以下結(jié)論:自動打膠機提升效率10%、節(jié)約用膠20%~25%,提高打膠質(zhì)量和解決產(chǎn)品安全性等問題。使設(shè)備能夠產(chǎn)業(yè)化,產(chǎn)生較大社會效益和經(jīng)濟效益。

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