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熱泵技術(shù)在熔硫節(jié)汽改造中的應(yīng)用

2020-09-28 09:51:48瞿明軍趙志立
硫酸工業(yè) 2020年8期
關(guān)鍵詞:閃蒸凝結(jié)水硫磺

瞿明軍,趙志立

(1.龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司,河南焦作454150;2.重慶大學(xué),重慶 400044)

某公司硫磺制酸裝置生產(chǎn)規(guī)模600 kt/a,除外購液體硫磺作為原料,還需要通過蒸汽熔化固體硫磺180 kt/a。固體硫磺經(jīng)澄清、過濾工序后采用蒸汽保溫輸送到液體硫磺儲槽備用。熔硫用蒸汽來自0.80 MPa 主管網(wǎng),該蒸汽主要由大量的背壓汽輪機(jī)來汽和少量的低溫余熱回收產(chǎn)汽混合而成,實(shí)際蒸汽溫度達(dá)200 ℃左右,熔硫時(shí)再將蒸汽減溫減壓到約0.60 MPa,175 ℃;液體硫磺管道和儲槽等設(shè)施的保溫蒸汽,需再次使用閥門將0.60 MPa 蒸汽減壓到0.35~0.45 MPa。

在硫磺熔化、輸送和儲存的過程中,根據(jù)固體硫磺的含水率、雜質(zhì)、游離酸等含量不同,1 t 固體硫磺需要消耗的飽和蒸汽大致在0.24~0.30 t。由于傳熱難以達(dá)到最佳效果,大量蒸汽不能冷凝利用,造成比較大的蒸汽浪費(fèi)。在當(dāng)前倡導(dǎo)節(jié)能降耗的大形勢下,企業(yè)蒸汽成本不斷升高,如何降低熔硫工序的蒸汽消耗,同時(shí)合理利用冷凝后的閃蒸汽就顯得很有必要。

1 改造前熔硫工序存在的問題

熔硫工序和硫磺保溫過程主要存在以下問題:

1)熔硫蒸汽采用減溫減壓、保溫蒸汽采用閥門節(jié)流減壓的方式都具有明顯的節(jié)流損失。

2)疏水閥經(jīng)常損壞,導(dǎo)致疏水閥后凝結(jié)水夾帶蒸汽嚴(yán)重,直接表現(xiàn)為現(xiàn)場大量的水夾汽和閃蒸汽(以下統(tǒng)稱閃蒸汽)一起外溢。

3)熔硫、保溫蒸汽參數(shù)偏高,導(dǎo)致盤管壁、槽壁容易結(jié)垢,不僅增加蒸汽消耗,還進(jìn)一步加劇閃蒸汽的外溢。根據(jù)閃蒸罐頂部排汽壓力及排汽管徑,初步核算閃蒸汽流量為1.5 t/h 左右。

2 改造后熔硫工序余熱余汽回收系統(tǒng)工作流程

針對上述問題,該公司聯(lián)合廣州盈運(yùn)節(jié)能科技有限公司利用蒸汽噴射式熱泵技術(shù),優(yōu)化了熔硫工序的供汽、用汽的參數(shù)和流程,進(jìn)行了節(jié)汽改造工作。改造后熔硫工序的余熱余汽回收系統(tǒng)工作流程示意見圖1。

熔硫初期,熔硫和保溫都采用從熱電聯(lián)產(chǎn)工序來的0.80 MPa,200 ℃低壓蒸汽。當(dāng)正常熔硫用汽后,再切換硫磺制酸廢熱鍋爐汽包來的3.60 MPa飽和蒸汽作為熱泵抽吸蒸汽,其中一組熱泵抽吸熔硫過程中0.60 MPa 飽和蒸汽換熱冷凝后形成的閃蒸汽,再次生成0.60 MPa 的蒸汽,繼續(xù)供熔硫槽使用。由熔硫槽出來的凝結(jié)水是含汽比例較高的汽水混合物,由起疏水作用的孔板閥門減少部分水夾汽后進(jìn)入閃蒸罐,在閃蒸罐內(nèi)進(jìn)行汽水分離,閃蒸汽被熱泵抽吸,凝結(jié)水由凝結(jié)水泵送至除氧器。為了減少凝結(jié)水夾帶蒸汽,在熱泵機(jī)組的前面增加1套孔板閥門組,根據(jù)熔硫負(fù)荷及參數(shù)變化,進(jìn)行人工手動適當(dāng)調(diào)節(jié)。

為保證閃蒸罐的水位,凝結(jié)水泵必須安裝變頻調(diào)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)。1#閃蒸罐底部未安裝凝結(jié)水泵,其較高的系統(tǒng)壓力將凝結(jié)水壓至2#閃蒸罐。1#蒸汽熱泵機(jī)組對蒸汽進(jìn)行抽吸,產(chǎn)生的0.60 MPa 蒸汽基本在飽和蒸汽溫度165 ℃左右進(jìn)入熔硫槽,由于蒸汽加熱在管內(nèi)是冷凝換熱,飽和溫度有利于換熱;2#熱泵機(jī)組抽吸管道和液體硫磺儲槽0.40 MPa 保溫蒸汽冷凝后的閃蒸汽,再次生成0.40 MPa 飽和蒸汽供熔硫槽、管道和液體硫磺儲槽保溫使用。為了防止工作蒸汽在異常情況下出現(xiàn)超溫,分別在2套蒸汽熱泵機(jī)組出口各安裝1 套蒸汽減溫器,必要時(shí)通過自動噴水控制蒸汽的溫度以保證不出現(xiàn)燃燒事故,同時(shí)該減溫器還具有使加熱蒸汽不會出現(xiàn)過熱從而強(qiáng)化換熱的作用。

按照該系統(tǒng)的工作流程,如果在操作上沒有失誤,大量的閃蒸汽均可以被回收利用,充分體現(xiàn)了熱力系統(tǒng)的能量高位高用、循環(huán)利用的高效用能的合理性。

圖1 熔硫工序余熱余汽回收系統(tǒng)工作流程示意

3 主要設(shè)備

節(jié)汽改造新增2 套熱泵機(jī)組、孔板閥門組、閃蒸罐、減溫器、過濾器、供電及負(fù)荷、參數(shù)控制系統(tǒng)。為了確保在實(shí)際工況下系統(tǒng)能穩(wěn)定工作,要求凝結(jié)水泵必須增加變頻調(diào)節(jié)系統(tǒng),并與閃蒸罐水位進(jìn)行聯(lián)鎖調(diào)節(jié)。

熱泵機(jī)組核心設(shè)備蒸汽噴射式熱泵的噴射器工作原理示意見圖2。

圖2 蒸汽噴射式熱泵噴射器工作原理示意

蒸汽噴射式熱泵是對熔硫工序的蒸汽進(jìn)行梯級利用、循環(huán)利用的核心部件,通過不同參數(shù)的熱泵機(jī)組新蒸汽抽吸物料換熱冷凝后的汽水混合物中的閃蒸汽。在第一臨界面和第二臨界面分別達(dá)到當(dāng)?shù)匾羲賲?shù),使低參數(shù)的閃蒸汽被提升為需求參數(shù)的蒸汽,梯級品位得到提升并實(shí)現(xiàn)了蒸汽的循環(huán)利用,遠(yuǎn)高于原減溫減壓裝置作用的效果??紤]到工作蒸汽的壓力會隨熔硫負(fù)荷的變化及參數(shù)波動而變化,因此必須將噴射器設(shè)計(jì)成2 個以上熱泵的噴射機(jī)組,以適應(yīng)熔硫工序用汽負(fù)荷可能產(chǎn)生的波動,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

蒸汽熱泵機(jī)組的單個噴射器是由拉法爾噴管與超音速壓縮噴管兩大部分組成。為提高蒸汽抽力,同時(shí)達(dá)到熔硫所需0.60 MPa 壓力,蒸汽噴射器內(nèi)部必須形成較高的真空度,通過拉法爾噴管形成的真空流體通過壓縮噴管達(dá)到升壓的作用,在拉法爾噴管出口和壓縮噴管進(jìn)口之間是蒸汽超音速流動區(qū)域,流動十分復(fù)雜,對熱泵性能影響極大,造成此類熱泵的負(fù)荷、參數(shù)適應(yīng)性較差,即當(dāng)負(fù)荷偏離設(shè)計(jì)時(shí),會造成熱泵失效。因此需要按照可能出現(xiàn)的負(fù)荷及參數(shù)變化編制相應(yīng)的控制邏輯,形成熱泵轉(zhuǎn)換的自動控制系統(tǒng)進(jìn)行控制。

高壓新蒸汽通過拉法爾噴管并在噴射腔室內(nèi)形成負(fù)壓超音速流動,與被抽吸進(jìn)入噴射腔室的閃蒸罐頂部來的閃蒸汽進(jìn)行迅速混合,當(dāng)離開壓縮噴管出口時(shí)(第二臨界面)達(dá)到當(dāng)?shù)匾羲??;旌险羝M(jìn)入用汽管網(wǎng)系統(tǒng)為亞音速狀態(tài),此時(shí)蒸汽再膨脹達(dá)到用戶使用工作蒸汽壓力。當(dāng)工作蒸汽加熱物料后,形成高溫冷凝水和水夾帶蒸汽匯流入孔板閥門組,孔板閥門組阻止部分蒸汽流出,其余汽水混合物進(jìn)入閃蒸罐后,先汽水分離,再被新蒸汽抽吸形成工作蒸汽,循環(huán)往復(fù)。當(dāng)然,新蒸汽對閃蒸汽的抽吸也不是無限量的,與抽汽系數(shù)有關(guān),抽汽系數(shù)與新蒸汽、被抽蒸汽的壓力成正比關(guān)系,與用戶工作蒸汽的壓力成反比關(guān)系。各個蒸汽壓力一旦確定,就確定了相應(yīng)的抽汽參數(shù),在新蒸汽進(jìn)汽量最大的前提下,該熱泵機(jī)組的最大抽吸能力也已確定。

4 節(jié)汽改造效果

4.1 運(yùn)行情況

經(jīng)過調(diào)試,熔硫工序余熱余汽回收系統(tǒng)進(jìn)入正常運(yùn)行模式。新蒸汽來自中壓廢熱鍋爐汽包出口的3.60 MPa 飽和蒸汽,熔硫蒸汽的壓力為0.60 MPa,保溫蒸汽的壓力為0.40 MPa。閃蒸罐正常壓力在15~40 kPa,由于熱泵機(jī)組對蒸汽的抽吸作用,閃蒸罐實(shí)際壓力降到5 kPa以下,出口處呈微負(fù)壓狀態(tài)。

凝結(jié)水通過凝結(jié)水泵送到除氧器進(jìn)行回用。為防止凝結(jié)水中漏入硫磺污染鍋爐水質(zhì),在凝結(jié)水泵進(jìn)口管道上增加濾網(wǎng),在進(jìn)、出口管道增加壓力表,定期觀察濾網(wǎng)處的壓差變化,一旦出現(xiàn)壓差異常,就地排水檢查。凝結(jié)水泵通過變頻調(diào)速運(yùn)行,與閃蒸罐水位聯(lián)鎖自動控制。熱泵運(yùn)行自動控制,以避免用汽負(fù)荷波動導(dǎo)致閃蒸罐凝結(jié)水被抽干而破壞整個節(jié)汽系統(tǒng)正常運(yùn)行。

4.2 經(jīng)濟(jì)效益

利用蒸汽熱泵機(jī)組代替減壓閥、疏水閥,增加孔板閥門組、閃蒸罐、凝結(jié)水泵等設(shè)備,發(fā)揮閃蒸罐的分離作用,定期清除系統(tǒng)的結(jié)垢,基本解決了大量閃蒸汽外排的問題,同時(shí)也減少了凝結(jié)水的外排損失,節(jié)約的經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

在連續(xù)運(yùn)行1 個月后,進(jìn)行了96 h 數(shù)據(jù)收集。前48 h 未投用蒸汽熱泵機(jī)組,熔硫1 160.5 t 消耗0.60~0.65 MPa 飽和蒸汽281 t,折計(jì)1 t 硫磺消耗飽和蒸汽0.242 t;后48 h 投用蒸汽熱泵機(jī)組,熔硫1 152.5 t,消耗新蒸汽204 t,考慮到3.60 MPa飽和蒸汽和0.60 MPa 飽和蒸汽約有36 kJ/kg 的焓差,換算為0.60 MPa 飽和蒸汽的消耗量實(shí)際為206.7t,折計(jì)1 t 硫磺消耗飽和蒸汽0.179 t。熔硫量按180 kt/a 計(jì),改造后可節(jié)約蒸汽11.34 kt/a。蒸汽按120 元/t 計(jì),可節(jié)約蒸汽費(fèi)用136 萬元/a。該項(xiàng)目總投資90 余萬元,運(yùn)行不到1 年就可收回投資費(fèi)用,具有非常優(yōu)異的經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)資料顯示[1],2018 年國內(nèi)硫磺制酸產(chǎn)量44 320 kt,使用固體硫磺的硫磺制酸企業(yè)按80%計(jì),約有35 460 kt/a 生產(chǎn)規(guī)模,需要熔化硫磺約11 820 kt/a 左右。如果在固體硫磺熔化和液體硫磺儲存過程中全部按1 t 硫磺消耗0.60 MPa 飽和蒸汽0.24 t計(jì),全年需要消耗蒸汽2 837 kt 左右,采用熱泵節(jié)汽技術(shù)則可以實(shí)現(xiàn)節(jié)汽721 kt/a,蒸汽按120元/t計(jì),可節(jié)約蒸汽費(fèi)用8 652 萬元/a。采用熱泵節(jié)汽技術(shù)不僅具有較大的經(jīng)濟(jì)效益,也會產(chǎn)生明顯的社會環(huán)保效益。

5 結(jié)語

蒸汽噴射式熱泵技術(shù)應(yīng)用于硫磺制酸裝置熔硫工序蒸汽及凝結(jié)水余熱余汽回收系統(tǒng),相較于熔硫蒸汽采用減溫減壓、保溫蒸汽采用閥門節(jié)流減壓的方式,蒸汽的利用率得到大幅提高,基本解決了大量閃蒸汽和凝結(jié)水外排的問題,可明顯降低企業(yè)的蒸汽成本,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會環(huán)保效益。該改造案例充分說明,硫磺制酸裝置熔硫工序的蒸汽消耗總量雖小,但是采用能源梯級利用的創(chuàng)新理念進(jìn)行系統(tǒng)用汽分析,特別是在大型硫磺制酸裝置上仍然具有較大的挖潛增效空間。

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