(保利長大工程有限公司,廣東 廣州 511431)
本文以廣東省潮汕環(huán)線高速公路第9標金浦互通A匝道AK0+400~AK0+565為試驗段,原設(shè)計處理方案為素混凝土樁,處理長度195m,平均處理寬度134.1m,處理面積25620m2,處理平均深度9.1m。項目進場后經(jīng)地質(zhì)補勘及現(xiàn)場挖探調(diào)查發(fā)現(xiàn),該處無深層軟基。因此,取消該互通立交范圍內(nèi)所有深層軟基處理方案,根據(jù)鉆探及靜力觸探結(jié)果采用淺層換填處理方案。
由于金浦互通位于汕頭市潮陽市區(qū)街道附近,附近無可用的棄土場,棄土非常困難,同時市區(qū)附近回填材料非常匱乏,取土回填困難,且地下水位高,如采用透水性較好的材料片石回填成本也是相當?shù)母?,而且軟土淤泥的棄運須經(jīng)過市區(qū),運輸過程會對城區(qū)造成嚴重污染。為徹底解決金浦互通內(nèi)的軟土及淤泥問題,結(jié)合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況,原變更方案采用換填法擬變更為軟基就地固化處理。
為控制施工質(zhì)量,選取金浦互通AK0+505~AK0+565段作為試驗段,該試驗段長60m,寬112m,面積6729m2,平均處理深度2m。試驗段地質(zhì)情況:0m~0.6m為松軟的種植土,0.6m~1.7m為是褐黃色中砂層,1.7m~3.2m為軟塑性淤泥質(zhì)土,之后為砂質(zhì)性黏性土、全風化花崗巖及微風化花崗巖。
試驗分為兩部分:室內(nèi)試驗及現(xiàn)場試驗。
室內(nèi)試驗的目的是通過無側(cè)限抗壓強度判定選取固化劑,工程選用水泥、粉煤灰及礦渣微粉作為固化劑對試驗段淤泥質(zhì)土進行配比結(jié)果研究,土樣平均含水量52.6%,容重為1.2t/m3。對6種固化劑配比:3%水泥+1%粉煤灰、3%水泥+1%礦粉、4%水泥+2%粉煤灰、4%水泥+2%礦渣微粉進行無側(cè)限抗壓強度試驗,所有配比均基于土樣的濕密度加入土樣中,攪拌充分。
根據(jù)前期的室內(nèi)試驗,選取固化劑配比,開展施工。
1.清表
試驗段施工區(qū)域位于稻田段,首先清理區(qū)域內(nèi)的表面雜質(zhì),整平場地。
2.劃分區(qū)塊
對就地固化試驗段進行測量放樣,將試驗段劃分為單個尺寸為6m×5m區(qū)域,然后再將該小塊區(qū)域另劃分為小區(qū)塊,如圖1所示,將5m×6m左右的處理區(qū)域分為24個區(qū)域,施工時逐個區(qū)域攪拌施工。放樣時,測量人員根據(jù)基線控制點和高程點,放線應(yīng)確保準確無誤,區(qū)塊長寬測量精度為5cm。
圖1 劃分區(qū)塊
圖2 固化結(jié)束后場地平整
3.就地攪拌施工
準備好后臺設(shè)備供料控制系統(tǒng)后開始試拌。試拌結(jié)束后正式攪拌,攪拌設(shè)備直插式攪拌原位土;攪拌設(shè)備正向運行逐漸深入攪拌并噴射固化劑,直至達到設(shè)計深度2m~3m。
攪拌設(shè)備反向運行緩慢提升攪拌并噴固化劑,攪拌提升或下降的速率控制在10s/m~20s/m,固化劑的噴料速率控制在100kg/min~250kg/min,施工過程應(yīng)均勻噴撒攪拌。就地固化處理采用邊固化邊推進的形式,施工時按5m×6m區(qū)塊控制細部,攪拌過程應(yīng)保證均勻噴攪。在每個區(qū)塊攪拌數(shù)量施工完成后,需再整體性翻攪,從而避免噴攪過程中產(chǎn)生不均勻,相鄰區(qū)塊之間應(yīng)有不小于5cm的搭接寬度,避免漏攪,最終固化形成整體均勻性硬殼層。每個小區(qū)域攪拌步驟具體為:單點打設(shè)→小塊攪拌→初步整平預壓。
4.預壓與養(yǎng)護
區(qū)域攪拌完畢后,可在攪拌完畢的區(qū)域頂面鋪設(shè)鐵板,作為攪拌下一區(qū)域挖機的支撐平臺,同時也可預壓該區(qū)域,保證攪拌完的施工頂面平順。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對于淤泥層比較深的地方處理后,半天到一天鋪設(shè)鐵板后即可上去作業(yè);對于淤泥層比較淺的地方處理后,鋪設(shè)鐵板即可上去作業(yè)。
5.固化平整及試驗檢測
整個場地區(qū)域固化完畢后,如圖2所示,淺層土強度初步提高后,平整施工區(qū)域場地頂部,整個施工結(jié)束后可設(shè)置排水溝及鋪設(shè)塑料薄膜,固化后養(yǎng)護。
就地固化施工結(jié)束后,需及時檢測固化后場地的質(zhì)量,包括深度及均勻性檢測;強度檢測;荷載板試驗。
為確定現(xiàn)場施工的固化劑配比,使用室內(nèi)試驗得出的28d無側(cè)限抗壓強度及成本兩參數(shù)作為分析指標。研究發(fā)現(xiàn)由于粉煤灰單價最低,使用粉煤灰部分替換水泥摻量的做法能夠最有效降低成本。
同時增加水泥及輔助固化劑(粉煤灰、礦渣微粉)的摻量,28d強度均有明顯提高。但水泥+粉煤灰配比下的增量較水泥+礦渣微粉大,即低摻量下,添加礦渣微粉后的土樣強度大于粉煤灰,但隨著配比增大,水泥+粉煤灰土樣的強度達到最大值214.16kPa,滿足地基填筑要求。
表1 荷載板試驗檢測結(jié)果
現(xiàn)場以室內(nèi)試驗挑選出的配比4%水泥+2%粉煤灰,對試驗段土樣進行就地固化處理,處理后的土樣碾平壓實后進行深度及均勻性檢測、強度檢測及荷載板試驗。
經(jīng)現(xiàn)場挖探檢測,固化深度為2.1m,寬度經(jīng)測量大于設(shè)計值,厚度及寬度均滿足設(shè)計要求。同時在固化場地內(nèi)隨機抽取三處進行抽芯檢測,芯樣顯示固化深度為1.5m、2.3m、2.6m,存在固化厚度不均勻現(xiàn)象。
項目部工地試驗室在7d、14d和28d均對隨機選取點進行了輕型動力觸探,結(jié)果顯示7d輕型動力觸探結(jié)果已達200kPa,14d及28d均已大于300kPa,承載力滿足要求。
第三方檢測中心亦隨機選取點進行了重型動力觸探試驗,結(jié)果顯示固化段1.6m層厚范圍內(nèi)強度均能達到150kPa,而1.6m~2.0m重型動力觸探結(jié)果不理想。
表1為荷載板試驗檢測結(jié)果。試驗過程中,隨著荷載的逐級增加,壓板的沉降量逐漸遞減。在每級荷載作用下,沉降速率能達到相對穩(wěn)定標準。在最大試驗荷載300kPa下沉降速率達到相對穩(wěn)定標準時,壓板的總沉降量為4.25mm,承壓板周圍的土體沒有出現(xiàn)擠出或隆起現(xiàn)象。全部卸載后,測得承壓板的殘余沉降量為2.65mm。且設(shè)計承載力特征值對應(yīng)的沉降量為2.00mm,遠小于規(guī)范規(guī)定的特征值對應(yīng)的相對變形值10.00mm,滿足規(guī)范要求。