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鍋爐汽包蒸汽品質(zhì)波動問題模擬分析及改造

2020-10-09 08:03王天龍廖天陽李瑞宇朱建鋒馬金星蔡創(chuàng)明宋長志蔡瓊珂
發(fā)電設(shè)備 2020年5期
關(guān)鍵詞:汽包孔板分離器

王天龍, 廖天陽, 李瑞宇, 朱建鋒, 馬金星, 蔡創(chuàng)明, 宋長志, 蔡瓊珂

(1. 廣東省特種設(shè)備檢測研究院, 廣東佛山 528251; 2. 寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東韶關(guān) 512123; 3. 廣東省特種設(shè)備檢測研究院 順德檢測院, 廣東順德 528300)

鍋爐汽包主要接收來自省煤器的熱水,并向過熱器輸送飽和蒸汽,同時又與下降管、水冷壁上升管連接,共同組成水循環(huán)回路[1-3],其內(nèi)部主要工作流程為:從水冷壁來的汽水混合物由汽水引出管接入汽包聯(lián)通箱進(jìn)入汽包內(nèi),經(jīng)汽水分離后向過熱器輸送飽和蒸汽。鍋爐運行中水位控制過高、負(fù)荷急劇變化、燃燒不均造成的熱力偏差等都有可能增加蒸汽帶水,影響蒸汽品質(zhì)。鍋筒內(nèi)部裝置有缺陷也會造成蒸汽帶水,影響蒸汽品質(zhì)[4]。高溫高壓鍋爐的汽包內(nèi)部裝置是一個比較復(fù)雜的系統(tǒng),它不參與鍋爐酸洗與堿煮。鍋爐在清洗之前必須先將鍋內(nèi)裝置拆除,清洗完畢后再重新安裝。筆者建立了正常汽包和異常汽包的內(nèi)部結(jié)構(gòu)幾何模型,通過應(yīng)用ANSYS軟件對比分析汽包工作時內(nèi)部流動特性,提出了蒸汽品質(zhì)波動的汽包結(jié)構(gòu)改造方案,模擬分析改造后汽包工作時的內(nèi)部流動特性。

1 機(jī)組概況

該30 MW鍋爐的汽包內(nèi)部裝置包括汽水分離裝置、蒸汽清洗裝置、給水分配裝置、加藥裝置、排污裝置等。

鍋爐汽包半剖結(jié)構(gòu)見圖1。

電廠機(jī)組的循環(huán)流化床燃煤鍋爐自投產(chǎn)以來,蒸汽品質(zhì)一直存在波動,表現(xiàn)為飽和蒸汽鈉離子含量嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)值,鍋爐全燃煤氣改造(鍋爐汽包未進(jìn)行改造)后,蒸汽品質(zhì)異常仍未消除。對正常汽包和異常汽包的內(nèi)部結(jié)構(gòu)(見圖2)進(jìn)行對比排查后發(fā)現(xiàn):該汽包中有1處汽水引出管異常,其未連接聯(lián)通箱直接引入汽包內(nèi)上部空間,正常汽包的該汽水引出管與汽包內(nèi)清洗孔板(溢水槽)未接觸(見圖2(a)和圖2(c));異常汽包的清洗孔板安裝高度偏高,汽水引出管與清洗孔板(溢水槽)出現(xiàn)接觸(見圖2(b)和圖2(d))。

2 控制方程

所用計算方法主要遵循動量守恒方程、質(zhì)量守恒方程及能量守恒方程[5-6]。

動量守恒方程為:

(1)

式中:ρ為密度;μ為流體動力黏度;x、y、z分別為3個方向的坐標(biāo);u、v、w分別為速度uc在x、y、z方向上的速度;p為微元體上壓力;Su、Sv、Sw為廣義源項;t為時間;λ為第二黏度系數(shù),取-2/3;Fx、Fy、Fz分別為流體在3個方向的力;sx、sy、sz為其他項源。

質(zhì)量守恒方程為:

(2)

能量守恒方程為:

(3)

式中:k為傳熱系數(shù);T為溫度;cp為比定壓熱容;ST為黏性耗散項。

3 汽包流動分析

3.1 模型建立及網(wǎng)格劃分

由于正常汽包與異常汽包的主要差異為直接通入汽包內(nèi)部的汽水引出管與清洗孔板相對位置不同,故建立該局部區(qū)域的三維幾何模型(見圖3)。

根據(jù)圖3的局部模型,反向建模生成汽包局部流體域模型,該流體域模型包括直通汽包的汽水引出管、兩級清洗孔板、聯(lián)通箱、分離器及蒸汽引入管。

對兩種汽包局部流體域模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分(見圖4),正常汽包和異常汽包模型的網(wǎng)格數(shù)分別為2 310 008及2 413 144,選取模型的蒸汽引入管流體速度作為評判依據(jù),進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性檢驗,綜合考慮計算精度、計算時間,驗證了所選取網(wǎng)格滿足要求[7]。

3.2 結(jié)果分析

根據(jù)汽包工作時汽水引出管的壓力及溫度,采用ANSYS軟件模擬計算正常汽包及異常汽包內(nèi)局部介質(zhì)流動特性,汽水引出管剖面上流體的速度分布云圖見圖5。

由圖5可知:流體流經(jīng)直通汽包內(nèi)部的汽水引出管時,流體呈射流狀態(tài)流向汽包內(nèi)部,由于汽包內(nèi)第一級清洗孔板的阻擋作用,流體碰撞第一級清洗孔板后與其他流經(jīng)旋轉(zhuǎn)式汽水分離器的介質(zhì)匯合后向汽包上部流動。由于兩種汽包內(nèi)部清洗孔板與引出管相對位置的差異,正常汽包的流體進(jìn)入汽包后與第一級清洗孔板接觸前其中心流體的最大速度為47.22 m/s,異常汽包該數(shù)值為63.42 m/s,增加34.3%。正常汽包內(nèi)的流體與第一級清洗孔板發(fā)生碰撞后,貼近孔板上方流動至孔板中心后向汽包上方流動,流體速度分布平緩;異常汽包內(nèi),流體流入汽包內(nèi)后,射流中心與孔板拐角碰撞,未經(jīng)分離的汽水混合物流體經(jīng)孔板反射后直沖向汽包蒸汽出口,該過程容易帶走大量汽水混合物造成出口的蒸汽夾雜水;流體流經(jīng)第二級清洗孔板后,經(jīng)汽包上方的蒸汽引入管流出汽包,正常汽包內(nèi)流體的最大速度為176.53 m/s,異常汽包該數(shù)值為186.16 m/s,增加5.5%,出口流體速度增大亦容易使蒸汽攜帶水。

4 汽包改造

對異常汽包進(jìn)行改造,改造方案為:改變直通汽包內(nèi)部的汽水引出管的流動結(jié)構(gòu),增加引流管使流經(jīng)該引出管的流體進(jìn)入聯(lián)通箱后流經(jīng)汽水分離器后再流出(見圖6)。

該改造方案可避免原來未經(jīng)汽水分離器分離而直接進(jìn)入汽包的流體進(jìn)入聯(lián)通箱進(jìn)行分離,增加了分離次數(shù)。

按改造方案建立改進(jìn)后的汽包幾何模型,抽取汽包局部流道模型,對該流道模型進(jìn)行模擬分析,改造后汽包內(nèi)部局部流體速度分布云圖見圖7。

由圖7可知:直接通入汽包的汽水混合物引出管加裝引流管后,流體在汽包內(nèi)的最大速度為173.10 m/s,比改造前減小7.02%,可使流體先進(jìn)入聯(lián)通箱后經(jīng)汽水分離器分離,避免直接進(jìn)入汽包內(nèi)腔,增加了汽水混合物分離次數(shù),避免汽水混合物分離不充分直接流出汽包,出口蒸汽品質(zhì)得到改善。改造后汽包實體圖見圖8。

改造完成后機(jī)組重新開機(jī),汽包運行平穩(wěn),對各項數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測后得到汽包改造前后蒸汽鈉離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)檢測結(jié)果(見表1,改造前后的取樣次數(shù)分別為13和26,標(biāo)準(zhǔn)要求平均鈉離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤5 μg/kg)。結(jié)果表明:改造后汽包出口蒸汽品質(zhì)波動問題被解決,蒸汽品質(zhì)可滿足生產(chǎn)要求。

表1 改造前后鈉離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)對比統(tǒng)計

5 結(jié)語

筆者基于模擬及試驗驗證的方法,使得汽包出口蒸汽品質(zhì)波動問題得到解決,并得到如下結(jié)論:

(1) 汽包內(nèi)部構(gòu)件在制造安裝過程造成的細(xì)微誤差可能導(dǎo)致汽包不能正常工作,影響整個機(jī)組的安全可靠運行。

(2) 運用理論分析計算的方法找出實用的改造優(yōu)化方案,可降低純實物試驗造成的不必要的人工及物料的浪費。

(3) 該技術(shù)可視化程度高,可對實際測試難度較大的數(shù)據(jù)更直觀地進(jìn)行模擬,并對易測得數(shù)據(jù)的可靠性進(jìn)行驗證,且該技術(shù)投資回收期不足半年,值得推廣。

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