李 濱,張 錦,馬榮華,黃思琪,賈成璽,楊金龍,王 明,南 劍
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G18CrMo2-6 材料用于核電汽輪機缸體鑄件,工作中不僅會產(chǎn)生振動,還要承受缸體軸向和徑向溫度不均勻而產(chǎn)生的熱應力。因此要求具有較高的強度和良好的塑性、韌性及加工性能。
G18CrMo2-6 鑄件在實際生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)強度達到指標要求,但沖擊吸收功低,或沖擊吸收功波動大的現(xiàn)象。本文通過對G18CrMo2-6 材料檢測中出現(xiàn)的問題進行分析并提出改進建議進行實驗驗證。
生產(chǎn)中1# 組中1#~1、1#~2、1#~3 為同爐件不同試塊,2#組中2#~1、2#~2 為同爐件不同試塊,均采用正火+回火熱處理工藝,依據(jù)GB/T228.1-2010《金屬材料拉伸試驗第1 部分:室溫試驗方法》、GB/T229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法》進行室溫拉伸試驗及室溫沖擊試驗,沖擊試樣斷口進行金相檢測,檢測結(jié)果見表1.
由表1 說明兩組強度指標均合格,但沖擊吸收功有不合格現(xiàn)象,同組沖擊樣,單個值波動較大;沖擊吸收功除了隨強度降低而提高的現(xiàn)象,同鐵素體含量沒有明顯規(guī)律。
1#、2#組化學成分檢測結(jié)果見表2,從表2 可以看出兩組化學成分均在規(guī)范及內(nèi)控要求范圍內(nèi),而且差異不大,說明造成力學性能結(jié)果差異的原因主要不是化學成分。
G18CrMo2-6 材料正火+回火熱處理后金相組織一般為回火貝氏體+鐵素體,樣品1#~1 沖擊功16.5 J斷口金相如圖1 所示,樣品1#~1 沖擊功為45 J 斷口金相如圖2 所示,樣品1#~2 沖擊功為95 J 斷口金相如圖3 所示,圖1~圖3 金相組織中鐵素體含量均在5%~10%,但沖擊吸收功差異較大;樣品1#~3 沖擊吸收功為27 J 斷口金相,如圖4 所示。
表1 1#、2#兩組力學性能檢測結(jié)果
表2 1#、2#兩組化學成分結(jié)果(質(zhì)量分數(shù),%)
圖1 1#~1 沖擊吸收功16.5 J的斷口金相組織
圖2 1#~1 沖擊吸收功45 J的斷口金相組織
圖3 1#~2 沖擊吸收功95 J的斷口金相組織
圖4 1#~3 沖擊吸收功27 J的斷口金相組織
圖5 2#~1 沖擊吸收功98 J的斷口金相組織
圖6 2#~2 沖擊吸收功54 J的斷口金相組織
樣品2#~1 沖擊吸收功為98 J 斷口金相如圖5所示,樣品2#~2 沖擊功為54 J,斷口金相如圖6 所示,由圖4~圖6,沖擊吸收功差異較大,但金相組織中鐵素體含量均在45~50%.
以上說明沖擊吸收功的高低同鐵素體含量多少沒有明顯規(guī)律,鐵素體含量高的和鐵素體含量極少的均有沖擊吸收功達到90 J 以上的結(jié)果,但從金相組織中看不出回火貝氏體有明顯區(qū)別。
1#同組試塊圖1~圖3 均為5%~10%鐵素體,而1#同組樣圖4 為50%鐵素體,2#同組試塊圖5、圖6 為50%、45%鐵素體,這是因為鐵素體含量的多少根據(jù)材料的CCT 曲線同正火熱處理溫度及冷卻速度有關(guān),說明生產(chǎn)中熱處理工藝不穩(wěn)定,造成金相組織不同,本文熱處理工藝驗證及分析與討論中將進一步說明。
金相組織均為回火貝氏體+50%鐵素體,樣品1#~3 強度為590 MPa,沖擊吸收功27 J,而樣品2#~1 強度較低為545 MPa,沖擊吸收功為98 J,掃描電鏡結(jié)果分別如圖7、圖8.由圖7 說明沖擊吸收功為27 J 的樣貝氏體中M/A 島分解為針棒狀第二相分布于鐵素體基體,大小不均勻,成為裂紋擴展的途經(jīng),造成沖擊吸收功低,由圖8 說明沖擊吸收功為98 J 的樣,M/A 島狀組織分解為顆粒狀和細小的針狀物質(zhì),貝氏體形貌已不明顯,說明貝氏體回火的程度不同是造成沖擊吸收功不同的主要原因。
通過分析,化學成分差異不大,說明化學成分不是造成沖擊吸收功波動的主要原因。
圖7 1#~3 沖擊吸收功27 J樣品SEM 組織
圖8 2#~1 沖擊吸收功98 J樣品SEM 組織
從圖1~圖6 金相組織中可以看出鐵素體含量差異不大的,沖擊吸收功差異很大,沖擊吸收功差異不大的,金相組織中鐵素體含量差異較大,說明鐵素體含量的多少同沖擊吸收功的大小沒有明顯規(guī)律,但鐵素體含量高的,強度相對高。
在化學成分差異不大的情況下,根據(jù)G18Cr-Mo2-6 材料CCT 曲線,見圖9,鐵素體含量的多少主要同此材料正火時的溫度及冷卻速度有關(guān)系,一般正火溫度控制在920 ℃以上,如果冷卻速度在0.01 ℃/s~2 ℃/s 范圍內(nèi),冷卻速度越慢,鐵素體含量越多。
通過電鏡掃描結(jié)果分析,沖擊吸收功高的試樣,回火貝氏體中M/A 分解充分,第二相顆粒細小。根據(jù)相關(guān)文獻,貝氏體分解主要同回火溫度及保溫時間有關(guān),一般隨回火溫度及保溫時間提高貝氏體中M/A 相分解,針狀、棒狀碳化物析出;回火溫度及保溫時間提高,碳化物球化并彌散細小的分布在鐵素體基體上,材料綜合力學性能提高[1-3]。沖擊吸收功波動的原因是組織中的硬脆相M/A 相及第二相與基體組織鐵素體相發(fā)生解理裂紋,這種裂紋萌生與硬脆相形狀、分布及尺寸有關(guān),并且是隨機的,因而造成沖擊功波動較大[4]。
圖9 G18CrMo2-6 材料CCT 曲線
參考G18CrMo2-6 材料CCT 曲線,通過熱處理工藝實驗研究,得出此材料采用正火方案1:950 ℃保溫2 h,空冷,可獲得100%貝氏體或很少的鐵素體;采用正火方案2:950 ℃保溫2 h,爐冷,可獲得貝氏體+40%左右鐵素體組織。均采用680 ℃~720 ℃保溫2 h,以30 ℃/h~60 ℃/h 的冷速回火,正火方案1 回火后可得到抗拉強度615 MPa,規(guī)定塑性延伸強度560 MPa,斷后伸長率22%,斷面收縮率65%,室溫沖擊吸收功平均116 J 的綜合力學性能;正火方案2 回火后可得到抗拉強度560 MPa,規(guī)定塑性延伸強度380 MPa,斷后伸長率25%,斷面收縮率60%,室溫沖擊吸收功平均95 J 的綜合力學性能。
G18CrMo2-6 材料通過以上兩種熱處理方案均能符合力學性能指標要求,沖擊吸收功均較高,綜合力學性能較好,說明均采用680 ℃~720 保溫2 h,以30 ℃/h~60 ℃/h 的冷速回火使得貝氏體回火較充分,提高了沖擊吸收功。
正火方案1 采用以上回火工藝后沖擊試樣斷口金相檢測,貝氏體中M/A 相分解充分,回火貝氏體形貌消失,放大100 倍金相組織均勻較細,見圖10,放大500 倍觀察見圖11,可見鐵素體基體上分布細小均勻的碳化物。
圖10 正火方案1 回火后100 倍金相組織
圖11 正火方案1 回火后500 倍金相組織
1)沖擊吸收功的高低同鐵素體含量多少沒有明顯規(guī)律,鐵素體含量高的和鐵素體含量極少的均有沖擊吸收功達到90 J 以上的結(jié)果。
2)G18CrMo2-6 材料沖擊吸收功低的主要原因是回火不充分,受到?jīng)_擊時金相組織中的M/A 相及第二相粒子較粗較硬,大小不均,與基體組織中較軟的鐵素體相發(fā)生解理裂紋,這種裂紋萌生是隨機的,因而造成沖擊吸收功波動較大。
3)950℃保溫2 h,正火空冷可得到完全貝氏體或貝氏體加少量鐵素體組織;950 ℃保溫2 h,正火爐冷可得到貝氏體加鐵素體組織。正火后采用680 ℃~720 ℃保溫2 h 回火工藝,力學性能均能滿足指標要求,并且均獲得較高的沖擊吸收功。